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电子综合实训综合报告.docx

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自循迹小车 电子综 - 合实训汇报 学 院:自 动 化 学 院 专业班级:自动化141 学生姓名 学 号: 指导老师: 完成时间: .5.26 一、 循迹小车各部分电路设计原理 (一) 计时器电路 关键由两个74LS160计数器,两个74LS47段数码管译码器,一个74LS10和两个数码管组成。秒脉冲CP时钟信号同时接入两个160计数器,同时计数。因为从零开始计数,两个计数器DO-D3全部直接下拉接地。LD和MR端上拉接高电平,低位计数器控制端ENT、ENP端上拉接高电平,高位计数器控制端和低位进位端相接。Q0-Q3四个输出端经过四个限流电阻和74LS47输入端相接。同时,74LS47七个输出端接上拉电阻到高电平并接限流电阻和数码管相连。因为要显示从0-60循环,将高位计数器0110中两个1接和非门至复位端MR。 (一) 、传感器电路 传感器电路关键是由RPR220芯片和电压比较器组成。开关闭合时,意为有光被吸收,即为没有感应到黑线,三极管导通,输出为低;开关断开时,意为没有光被吸收,即为感应到黑线,三极管截止,输出为高。接在二极管上85Ω电阻作用是限流,电位器起到可调控功效,电压比较器是OC门,所以接10kΩ上拉电阻。 (二) 、占空比、秒脉冲电路 占空比电路和秒脉冲电路关键由555定时器组成,它含有两个电压比较器,一个基础RS触发器,一个放电开关T,比较器参考电压由三只5KΩ电阻器组成份压,它们分别使高电平比较器A1同相比较端和低电平比较器A2反相输入端参考电平为三分之二VCC和三分之一VCC。A1和A2输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。当输入信号输入并超出三分之二VCC时,触发器复位,555输出端3脚输出低电平,同时放电,开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于三分之一VCC时,触发器置位,5553脚输出高电平,同时放电,开关管截止。Rd非是复位端,当其为0时,555输出低电平,平时该端开路或接VCC。震荡周期T=tw1+tw2≈0.7(R1+2R2)C 震荡频率f=1/T=1.43/(R1+2R2)C 脉冲宽度和周期之比称为占空比q,q计算以下:q=tw1/tw1+tw2≈R1+R2/(R1+2R2)C 所以,调整电位器RV2可改变R1和R2,就能够实现调整脉冲占空比。 一样调整电位器RV3可改变R1,R2将震荡周期调至1s实现秒脉冲。 (三) 、控制电路 控制电路关键是74LS138译码器,三个输入端分别接三个传感器,4、5端接低电平6端上拉接高电平。同时输出端接2、3、4输入和非门来实现。 最终接出四个输出端,分别接H桥四个输入端,其真值表以下: 0 0 代表正转 1 1 代表停止 1 0 代表正转 0 1 代表反转 传感器 电机 左传感器 右传感器 左电机 右电机 0 0 正转 正转 0 1 正转 反转 1 0 反转 正转 1 1 停止 停止 (四) 、驱动电路 驱动电路关键是H桥构架,一个H桥有两个PNP管和四个NPN管,当左1右2导通,左2右1截止时,车轮正转,左1右2截止,左2右1导通时车轮反转。每组三极管接上拉电阻,保护三极管不被烧坏。 二、 仿真软件Altium Designer和Protues熟悉并进行简单电路绘制。 三、 焊接学习,并开始制作电路板,依次进行测试。 (一) 、熟悉电路板结构,每一行孔相连,分清横排电源线和地线。 (二) 、了解色环电阻识别方法。每次接电阻时最好用万用表确定。 (三) 、熟悉电烙铁焊接操作,焊接时注意缺焊、漏焊等情况出现。 (四) 、电路若出现问题,用示波器或万用表一一排查电路,检验导线连接和电路是否和原理图连接正确。最终检验三极管或是芯片是否被烧坏或存在故障。 四、 AD上PCB图模拟并制作PCB板。 (一) 、在AD上绘制电路,注意每个电路全部要接插座作为输出,不能悬空。 (二) 、将电路导入PCB中,在顶层中摆放器件并在底层中布线,做到线和线不交叉。 (三) 完成后打印在A4纸上验证,正确后打印,并经过热转印机印到电路板中。 (四) 将腐蚀粉溶解在热水中,浸泡电路板约半个多小时,用清水冲洗洁净并用钢丝球擦拭,最终在节点处钻孔。 五、 连接小车并调试直到能完成循迹环跑。 (一) 、小车拼装完成后本组碰到部分问题 1、 下地后开始自转。检验传感器电路和连接,最终得出是因为左传感器RPR220出现故障,更换后处理了该问题。 2、 传感器和地面距离不宜过远或过于贴近地面,会造成传感器效果不佳。 3、 小车速度过快,造成在碰到黑线时因为惯性无法停下。我们经过降低占空比和降低输入电压来减缓小车速度,同时贴粗黑线,处理了该问题。 (二)、经过调试使小车能够顺利完成循迹跑,合适提升其速度提升其性能。
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