收藏 分销(赏)

新员工焊接质量提升.doc

上传人:精*** 文档编号:2286725 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:12 大小:211.04KB 下载积分:8 金币
下载 相关 举报
新员工焊接质量提升.doc_第1页
第1页 / 共12页
新员工焊接质量提升.doc_第2页
第2页 / 共12页


点击查看更多>>
资源描述
(完整版)新员工焊接质量提升 新员工焊接质量提升 发 布 人:蔡 明 单 位:平面工段电焊二组 日 期:2017年10月15日 一、小组概况 小组名称 平面工段电焊二组 成立时间 2017.07.10 小组类型 现场型 活动时间 2017年07.12-10.10 课题 新员工焊接质量提升 二、焊接工艺简介 CO2气体保护焊接的特点如下: 优点:1、焊接过程操作方便,焊接效率高,飞溅较小; 2、电弧在气流的压缩下使热量集中,受热面积小,热影响 区窄,焊件焊后的变形小; 3、焊后无焊接熔渣,多层焊时就无需中间清渣,不但加快了施工进度,而且容易保证焊接质量。 缺点:1、室外抗风能力较差; 2、开工准备时间较长,劳动强度较大; 3、CO2气体保护焊机成本较高,一次性投入较大。 由于后段焊接量大,焊接质量要求高,新员工焊接技能无法满足要求。 精益制造,满足客户要求 持续改进,超越顾客期望 公司目标 三、选题理由 产品合格率大于98% 车间目标 生产进度快,产品质量高 客户要求 员工焊接技能差 没有正规的系统培训 班组难点 通过QC活动提升新员工焊接质量 选定课题 四、现场调查 2017年07月14日,QC小组通过对前期现场少量的焊缝质量进行了抽查,发现使用CO2气体保护焊时,其焊缝质量合格率仅为80%,焊缝外观合格率为85%,调查统计结果如下: 序号 质量问题 频数(次) 累计数 1 咬边 10 53 2 熔深不够 10 35 3 余高 4 10 4 气孔 3 28 合计 28 126 通过排列图可以看出,造成焊缝质量问题的主要因素是:焊缝咬边气孔 溶深不够等。 五、 设定目标 活动后焊缝质量合格率达到98%及以上 目标值 活动后焊缝外观优良率达到100% 焊缝外观合格率 焊缝质量合格率 六、 目标可行性分析 可 行 性 分 析 目 标 可 以 实 现 七、原因分析 针对排列图中的主要因素,QC小组对引起质量问题的原因进行了分析: 焊枪指向位置不对 焊丝直径不规则 环境 机械 材料 人员 方法 施焊环境差 设备故障 技术交底不清 焊速过快 操作者责任心不强 操作者经验不足 焊接偏移变化大 焊枪指向位置不对 材料 施焊环境差 操作者责任心不强 气孔 ,偏焊,熔深不够 八、要因确定 序号 末端原因 要因分析 判断结果 1 操作者责任心不强 工作责任心不强,缺乏质量意识,对此,项目部采取加强思想教育的方式,并制定质量奖罚制度 非要因 2 施工经验不足 以前没有过多的类似经验,查阅相关资料,在实践中不断总结经验 非要因 3 焊速过快 盲目赶工期重效率的同时,也要惯彻“质量第一”方针 非要因 4 检查力度不够 加大检查力度 非要因 5 设备故障 加强旧设备的维护 非要因 6 焊丝直径不规则 选择质量可靠的焊丝 非要因 7 焊枪指向位置不对 操作者技能较差 要因 8 焊接偏移变化大 9 焊口对接有变形 没有成熟的焊接工艺 要因 10 焊接电流太大或太小 11 焊缝层厚度不均匀 九、制定对策 针对以上二大要因,QC小组制定了如下对策,并确定了目标 序号 要因 目标 对策措施 负责人 1 焊接工艺 通过试验掌握符合现场实际需要的工艺参数,补充和完善作业指导书及相应的工艺标准,保证焊缝检验一次合格率和外观合格率 进行焊接工艺评定试验,详细记录焊接工艺试验全过程参数,通过对结果的比较分析,找到最佳的各项技术参数,并根据焊接工件的不同,选择匹配合理的焊接电流和其它参数 苏鑫 2 操作者技能较差 在保证内在焊缝质量的同时,也要保证外观焊缝的美观 加强强化实践,有一定焊接经验的焊工,严格控制焊丝和工件焊缝之间的距离,合理调节偏移量,同时,焊枪操作时保持正确的角度 蔡明 十、对策实施 实施一 通过日常焊接试验和现场实践,得出下面的焊接工艺参数: 1、焊接较厚板时,焊接电流为160/220A,电弧电压为18~24V,焊接速度为10~15m/h,焊接3mm~5mm时,焊接电流为200~260A,电弧电压为20~26V,焊接速度为15~220m/h。 2、一般焊丝的伸出长度约为焊丝直径的10倍左右,并随焊接电流的增加而增加; 3、当为对接接头时,焊枪与焊件的夹角为75º~80º;T型角焊缝焊接时,焊枪与垂直板成35º~45º的夹角;单边V型坡口横向施焊时,焊枪与工件成55º~65º的夹角; 实施二 1、施焊过程中的检查,出现问题及时调整,严格控制焊缝成型的质量; 2、通过实践理论相结合,由蔡明负责指导学习,现场培训。 十一、效果检查 通过此次QC小组活动,我们把活动前与活动后的焊接质量参数进行了对比: 焊缝质量合格率 焊缝外观合格率 十二、总结和巩固措施 通过此次活动,小组人员积累了大量C02气体保护焊的焊接经验,加强了团队协作精神,为今后新员工焊接技能提升提供了技术保障。与没活动前相比,员工焊接技能得到提升,活动也积累了培训经验,今后我们将此次QC活动经验大力推广,更好的为车间新员工焊接质量提升服务。
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 考试专区 > 中考

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服