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进一步提升技术水平实现高效化炼铁.docx

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资源描述

1、 进一步提升技术水平实现高效化炼铁 今年前10个月,我国产铁4.96亿吨,比上年同期增长8.27%;高炉生产技术也取得了长足进步。前3个季度全国重点钢铁企业高炉焦比为369kg/t,喷煤比为149kg/t,热风温度为1156,达到历史最高水平。首钢、宝钢等企业的一批高炉的部分技术经济指标已达到国际领先水平。但是,我国仍有一批落后的小高炉在生产,炼铁技术发展不平衡。随着高炉大型化的发展,对焦炭质量的要求日益提高,主焦煤的短缺已阻碍了我国高炉大型化的进程。我国大力推广捣固炼焦、干熄焦、煤调湿等技术,以期解决主焦煤资源短缺的问题,满足高炉生产需要。调高喷煤水平 突进结构优化近5年来,我国炼铁工业高速

2、发展,全国铁生产量从2005年的3.43亿吨增长到2009年的5.43亿吨,增长了2.00亿吨,增幅达58.18%。今年前10个月全国产铁4.96亿吨,比上年同期增长8.27%,预计全年可接近6亿吨。表1为全国重点钢铁企业高炉技术经济指标。目前,我国有1400多座高炉,其中大于1000m3的高炉有260多座,大高炉中约有1/3的炼铁技术已达到国际水平;但是,约有1/4的炼铁产能属于应淘汰的落后产能。重点钢铁企业高炉焦比不断下降。从表1可以看出,近5年高炉焦比下降了38kg/t。今年前3个季度,重点钢铁企业高炉焦比为369kg/t,比上年下降了4kg/t。焦炭质量改善是焦比下降的重要支撑。炼铁精

3、料技术水平对高炉生产指标的影响率约为70%,高炉操作水平的影响率仅为10%,炼铁企业管理水平为10%,设备因素为5%,外部条件(供应、动力、上下工序等)为5%。在高冶炼强度和高喷煤比条件下,焦炭质量水平对高炉指标的影响率为35%左右。焦炭质量变化对炼铁生产的影响见表2。从表2可以看出,焦炭质量指标中M10的变化量对高炉生产指标的影响最大。因此,炼铁工作者应关注M10数据的变化。M10指标是焦炭抗碎指标,如果焦炭该指标不好,在高炉冶炼过程中易粉化,产生较多粉末。焦炭粉末多会使高炉炉料透气性变差,压差升高,风量减小,不允许多喷吹煤粉;同时,粉末增多,也容易被高炉煤气带出炉外,造成高炉除尘灰中含碳量

4、增加,以及焦炭的高炉利用率下降,焦比升高;会使炉缸内焦炭粒度变小,甚至会有较多的焦末,炉缸不活跃,高炉鼓风吹不透炉缸中心,产生炉缸中心堆积。表3为历年来重点钢铁企业焦炭指标。从表3可以看出,近5年来我国重点钢铁企业焦炭质量得到改善(只有含硫量升高)。2008年上半年因钢铁市场需求强劲,钢、铁、材、焦产量增幅较大,造成煤炭供应紧张,焦炭质量呈下降态势,这属于不正常的生产状态。由表2、表3可以看出,焦炭M40在5年内提高了2.20%,可使炼铁焦比下降11kg/t;M10下降0.18%,可使焦比下降6.3kg/t;灰分下降0.27%,可使焦比下降11.12kg/t;硫含量升高0.06%,会使焦比升高

5、3.7kg/t。综合计算,近5年炼铁焦比下降38kg/t,其中焦炭质量改善对高炉焦比下降的贡献为23.72kg/t。重点钢铁企业喷煤比提高。提高喷煤比是炼铁系统结构优化的中心环节,是世界炼铁技术发展的主流。高炉喷吹煤粉是节约焦炭、降低炼铁成本的重要措施之一,同时可以改善钢铁工业能源结构,缓解我国主焦煤资源短缺的困难。多喷煤,少用焦炭,就可以少建焦炉,从而降低炼铁系统的建设投资和生产运行费用,并减少焦炉生产过程中对环境的污染,同时还可大大提高劳动生产率,增强企业的市场竞争力。前3个季度重点钢铁企业喷煤比为149kg/t,比2005年提高25kg/t,达到历史最高水平。实现高炉喷煤比大于200kg

6、/t的技术措施有:高风温(1200);低渣量(渣铁比300kg/t);富氧鼓风(富氧率4%);脱湿鼓风(湿度6g/m3);炉料透气性好(优化布料,实现煤气流分布均匀,矿石冶金性能好,原燃料转鼓强度高等);进行无烟煤和烟煤混合喷吹,各风口喷煤量均匀;喷吹煤性能高(煤粉粒度-200网目80%,燃烧性、流动性、可磨性均好,发热值高,有害杂质少等)。重点钢铁企业热风温度不断提高。从表1可看出,重点钢铁企业高炉热风温度连年提高,且增幅较大,有力促进了炼铁焦比的不断降低。高风温是降低焦比的有效手段。热风温度提供的热量是由45%高炉煤气燃烧所换来的,且钢铁企业内拥有大量的高炉煤气。因此热风是炼铁系统廉价的能

7、源,应进行充分利用。高炉炼铁所需要的热量有78%是由碳素(焦炭和煤粉)燃烧提供的,有19%是由热风来提供的,约3%是由炉料化学热提供的。炼铁工作者应重视并发挥高风温的降焦比作用。前3个季度重点钢铁企业高炉热风温度为1156,比上年下降4,出现近年来的反常现象。高炉大型化进程加快。我国现有高炉1400多座,大于1000m3容积的高炉约有260多座,比例结构见表4。今年新建高炉24座,预计2011年投产的高炉有23座。大高炉在生产成本、折旧费用、吨铁能耗、维修费用、人工成本、寿命、劳动生产率等许多方面比中小高炉有较大优势;如在同等生产条件下,大高炉的燃料比一般要比中小高炉低50kg/t-80kg/

8、t。由于种种原因,大高炉的优势尚未完全发挥;加上一些地方保护主义的存在,导致我国淘汰落后小高炉工作进程缓慢。目前,存在一种误导,认为小高炉利用系数高,需要给予纠正。现在,小高炉在设计上是采用小炉容、大炉缸的方式建设,这就导致利用系数的统计数据失真。科学评价高炉利用系数要改变过去只用炉容来进行计算,应当采用将高炉炉容除以炉缸面积得出的数值,再科学计算高炉系数,即铁产量(炉容炉缸面积)=高炉利用系数。按此计算办法,450m3高炉利用系数4.0,也就相当于4350m3高炉利用系数2.2。资源紧缺、原料价格上涨严重影响炼铁工业发展。去年我国进口铁矿石6.27亿吨,对外依存度超过了60%。去年进口焦煤3

9、449.3万吨;今年上半年进口2234.39万吨,平均单价145.96美元/吨,比上年提高17.56美元/吨。去年我国大量进口低品位铁矿石(共进口低于55%品位的铁矿石约6000万吨),造成炼铁能耗提高,污染物排放增加,应当限制60%以下品位铁矿石的进口。客观分析巨型高炉炉料要求 实现生产高效化高炉炼铁要以精料为基础。高炉炼铁每一项技术经济指标的实现,均要有一定的技术支撑条件。高炉生产不顺,大多数情况下都是由炼铁炉料质量变差所引起的。4000m3以上容积的高炉要求有苛刻的炉料质量,要努力满足巨型高炉对原燃料高质量的要求,才能实现高炉高效化。根据我国现有铁矿石和炼焦煤的资源状况,为减少对进口铁矿石和炼焦煤的资源依赖,我国新建高炉炉容在2500m3左右为宜。根据我国主焦煤短缺的现状,建议适度控制建设巨型高炉数量,避免进口煤炭像铁矿石那样涨价。建设大高炉和高炉扩容首先要改善原燃料条件,否则大高炉难以达到高效。1000m3以下容积的高炉用焦炭质量不必追求焦炭热性能指标。 -全文完-

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