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福建省洋口水库溢洪道模型试验和挑流鼻坎优化研究.pdf

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1、2023年10 月引用格式:李昌垣.福建省洋口水库溢洪道模型试验和挑流鼻坎优化研究J.水利水电快报,2 0 2 3,44(10):49-53.水利水电快报EWRHI第44卷第10 期福建省洋口水库溢洪道模型试验和挑流鼻坎优化研究李昌恒(江西省水利科学院,江西南昌330 0 2 9)摘要:为验证福建省洋口水库水工溢洪道设计参数指标及布置的合理性,对该水库的泄流能力、水流流态、消流防冲、冲坑形态、河道冲刷等方面进行模型试验,并对挑流鼻坎体型参数进行优化,增加差动鼻坎,从而减轻下游河床冲刷。结果表明:溢洪道泄流能力达到设计要求,溢洪道流态稳定,鼻坎优化方案明显改善了消能效果,研究成果对类似工程结构设

2、计优化有一定借鉴意义。关键词:溢洪道;差动鼻坎;消能防冲;水工模型试验;洋口水库中图法分类号:TV131.61文章编号:10 0 6-0 0 8 1(2 0 2 3)10-0 0 49-0 50 引 言溢洪道是水库泄洪的主要建筑物,其建筑形式设计与布置的合理性关系到水库的运行安全。为研究溢洪道的泄洪能力,分散挑流能量,改善冲坑形态,科研人员对泄流建筑物挑坎型式做出研究和改进,如提出差动式、宽尾墩式、窄缝式、舌瓣式等挑坎型式1。黄智敏等2-4 研究了各型式挑坎,特别是差动式挑坎的水力学特性;虞佳颖等5 重点研究了纵向错落差动式挑坎;赵建坤等 通过模型试验验证了差动式鼻坎的消能效果。为验证洋口水库

3、设计合理性并提出优化意见,本文开展了水库模型试验,包括水工模型试验和局部动床冲刷试验,选择了差动式鼻坎的优化方案,优化方案下挑流水舌在纵向上前后距离拉长,可有效分散挑流能量,减轻对下游河道的冲刷,使下游冲坑形态得到改善。1工程概况洋口水库位于福建省南平市顺昌县,是一座以灌溉为主、兼有供水任务的中型水库。正常蓄水位为2 98.0 0 m,相应库容1410 万m。大坝设计为三心圆双曲中厚拱坝,坝底高程2 41.0 0 m,最大坝高61m,坝顶厚4m,坝底厚14.40 6 m,坝顶总长183.733m,其中左、右岸挡水坝段轴线各长73.956m。溢流堰段轴线总长35.8 2 m。水库溢流收稿日期:2

4、 0 2 3-0 2-17作者简介:李昌垣,男,工程师,主要从事水利模型试验和模型自动化测控方面的研究工作。E-mail:49.文献标志码:AD0I:10.15974/ki.slsdkb.2023.10.008堰采用3孔表孔溢流,溢流堰堰顶高程2 94.30 m,溢流净宽为33m。每孔设置一扇平面钢闸门作为工作闸门,闸门平面尺寸为10.8 6 m4.90m。堰顶头部为椭圆曲线,下游堰面采用WES曲线,堰后接反弧段,反弧半径为10 m,末端采用挑流消能,挑角为15。溢流段下游坝脚设置厚1.5m的C25混凝土护坦,用以减轻施工期洪水及运行期小流量对下游坝脚的淘刷。冲刷坑位于坝线下游50 m左右,该

5、处河床宽约2 5m,表层为砂砾石、漂石层,厚3.5m左右,抗冲刷能力一般,基岩面高程约243.2m。基岩面多为微风化的石英细砂岩,岩质坚硬,岩体较完整,工程平面布置如图1所示。2模型设计与制作水库模型为正态模型,建造和试验方法均参照水利部SL155-2012水工(常规)模型试验规程执行,按重力相似及几何相似设计7-8 ,几何比尺定为1:40,入L=入H=40,原型溢流堰表面糙率为0.0140.016,模型溢流堰采用光滑有机玻璃制作,模型糙率为0.0 0 8 左右,基本能满足糙率相似性要求。模拟范围为溢流堰上游库区、拱坝、溢流堰及下游450 m河道。上游库区的模型地形最高高程为305m,下游河道

6、的模型地形最高高程为2 6 0 m。为保证模型坝体的制作和安装精度,采用高精度雕刻机切出坝体轮廓断面板,安装到位后形成坝体2023年10 月水利水电快报EWRHI第44卷第10 期6270输0巧道导流底孔303.23023021244.5C25混凝王护坦T4K32220放空孔输0-0 10.50 0500360sX302【30 2 1输0+0 2 0.0 0 0输0+0 2 6.0 0 010+030.000输0+0 0 0.0 0 0输0+0 0 5.0 0 00Q坝0+0 0 0C1302325物公路心水泥输0+116.0 0 0141.50047300T00混凝大.100图1工程平面布置

7、Fig.1Layout of the project立体轮廓,再砌砖和填充水泥砌筑坝体;为加固坝身防止其位移,在坝体与地面的衔接上采用预埋钢筋加固。模型采用动床冲坑试验模拟挑流对下游河床段冲刷,模型在溢流堰护坦以下、挑流水舌跌落点附近做成冲坑,根据坝址区现场河床地质条件,取下游河道抗冲流速V为8.0 m/s,冲坑内模型砂的粒径D范围依兹巴什公式V=(57)/D 计算,采用砂石粒径范围3.2 7 6.40 cm,中值粒径6 cm,试验工况如表1所示。3试验结果分析3.1散泄泄流能力闸门全开时泄流成果如表2 和图2 所示,试验50.表1模型试验工况Tab.1 Test conditions of

8、model工况下泄流量/(m3 s-1)校核工况1229设计工况726消能工况648常遇洪水工况342结果表明,三孔敞泄时,各流量下上游水位试验值曲线在设计值曲线以下。其中,消能工况、设计工况以及校核工况的试验上游库水位分别为2 98.7 2,299.04m和30 1.0 8 m,较相应的设计值2 98.8 6,299.20m和30 1.2 2 m分别低0.14,0.16 m和0.14m,溢洪堰泄流能力满足设计要求。3.2三孔闸控泄流能力进行了三孔均匀局部开启泄流试验,设置三闸洪水频率P/%0.102.003.335.00李昌垣福建省洋口水库溢洪道模型试验和挑流鼻坎优化研究门开度e分别为0.5

9、,1.0,1.5,2.0,3.0 m和4.0 m,分别测得同一开度固定时的库水位与流量间关系,试验成果见图3,反映了不同开度下的库水位与流量关系。从水位和流量曲线可以看出,同一开度情况下,上游水位随下泄流量的增大而增大,两者基本呈线性关系,线条光滑。表2 库水位与流量关系(散泄)Tab.2Relation between reservoir water level and flow(open discharge)工况下泄流量/试验库水位设计库水位H-H2/(m:s-)H,/m常遇洪水工况342消能工况648设计工况726校核工况1229302301F300F2992982972962950图2

10、 库水位与流量关系曲线(散泄)Fig.2Reservoir water level-flow relation curves(open discharge)3023013002992982972962950图3库水位一流量关系曲线(闸门局部开启)Fig.3Reservoir water level-flow relation curves(gate partially opened)3.3进口段流态泄时,各工况下堰前进水口处水面平稳,无明显波动,进水平顺,流态总体良好,未见明显不良水力现象,水流流经溢流堰时未见明显不良水力现象。但是,由于闸孔径向收缩以及边墙挤压的作用,横向上水流深度不均匀,在

11、校核工况下,出坎水流水位超过导墙末端高度,高出左边墙0.2 6 m、右边墙1.2 0 m。控泄时,堰前水面平稳,无明显波动。常遇洪水工况下,三孔平面闸门迎水面出现一定强度的漩涡,漩涡在平面钢闸门左右两端,靠近闸门槽,水流流经溢流堰时未见明显不良水力现象。3.4出口流态与消能防冲原设计方案下,各工况均能形成挑流,挑流水舌均落于河道中间,水舌归槽性好,未发生水流直接冲击左右岸坡现象,挑流水舌人水处纵向上宽度小,单宽流量大,水舌人水远点挑距与近点挑距H,/mm297.27297.37298.72298.86299.04299.20301.08301.22设计水位试验水位1L200400流量/(ms*

12、).om200400流量/(ms)十分接近,水流能量集中在一条线上,特别是在大-0.10-0.140.16-0.14一600800600800流量工况下(校核、设计工况),对冲坑的淘刷作用非常明显,冲坑内水体翻滚,将冲坑内砂石大量卷起并冲到下游。为准确模拟水流对下游河道的淘刷情况,所有工况的冲坑动床冲刷试验均是在挑流稳定后,连续放水冲刷至少5h,并将堆积在冲坑下游的砂石及时清除,待不再有砂石被冲起、冲坑形态基本稳定,再停水测量。各工况都有明显的冲坑冲出,冲坑最深点基本在河道中央,存在的主要问题为:挑流水舌落人下游水面处纵向上宽度小,单宽流量大,水流能量过于集中;校核100012001400散泄

13、100012001400工况时下游河道冲刷严重,造成冲坑上游面较陡,冲坑底深度为16.51m,冲坑底到坝趾距离为41.12m,冲坑上游坡比为1:2.49,未满足规范要求,有可能影响坝体基础安全。4挑流鼻坎优化为改善挑流形态、分散挑流能量,对挑流鼻坎体型参数做出优化。差动鼻坎平面与剖面见图45。考虑到下游河道宽度小,水舌横向分散的余地不大,设计方向定为增大水舌后纵向分散,增大水舌入水面积,减小纵向单宽流量,经多种方案试验比对后,确定调整为差动鼻坎9,利用高低坎分流作用将水流分开挑射,使其分成上、下两层,水舌在垂直方向扩散,同时加强挑射水流在空中的碰撞、掺气效果,从而减轻下游河床冲刷。方案以原设计

14、堰面为低坎,新增加鼻坎的高坎宽度4.4m,坎高1.5m,高坎反弧半径11.0 m,挑角01=21.45,低坎挑角0=15,Q=6.45,高坎起点与低坎起点均为原反弧段起点,挑流鼻坎优化后的试验结果数据如表3所示。加差动鼻坎后,水流经溢流堰时未见明显不良水力现象,水流经过差动鼻坎后出坎水流稳定,在高坎和低坎分流作用下分成上、下两层,两层水流经在空中碰撞汇合,水舌形态呈内凹形,挑流两侧挑距明51.2023年10 月显大于中间。试验结果表明:采用差动鼻坎后,挑流水舌人水远点与近点距离变大,人水面纵向宽度明显加大,冲坑内水流翻滚剧烈程度变小,冲刷作用降低,冲坑形态好于原设计,消能效果较原设计大为改善。

15、校核工况下,原设计与优化设计挑流形态对比见图6 7,冲坑参数和形态对比见表4和图8。水利水电快报EWRHI第44卷第10 期4.4m16mFig.4Layout of differential flip bucket4.4m图4差动鼻坎平面图7差动鼻坎优化方案挑流水舌照片(校核工况)Fig.7 Picture of trajectory nappe with differential flipbucket optimization design(check flood case)表4挑流鼻坎优化前后冲坑参数对比Tab.4 Scour pit data of original design an

16、d differentialflip bucket optimization design挑距挑距冲坑底深度冲坑底至坝冲坑边坡方案名称近点/m远点/m原设计方案41.1优化方案40.5D/m42.716.5145.914.20址距离L/m比D:L41.121:2.4944.161:3.11高坎21.451又低坎(原设计堰面)坝轴线(桩号X=0)图5差动鼻坎剖面Fig.5 Section of differential flip bucket表3挑流鼻坎优化冲坑参数Tab.3 Parameters of scouring pit in differential flipbucket optimi

17、zation design流量/水舌近人水舌远人水点/工况(m3 s-l)校核工况1229设计工况726消能工况648常遇洪水342图6 原设计挑流水舌照片(校核工况)Fig.6 Picture of trajectory nappe in original design(check flood case)52244.76243.90241.56237.80239.16233.90232.10229.79(a)原方案(a)Original design冲坑底冲坑底到坝冲坑边坡比水点/mm40.545.939.942.139.142.038.941.1(b)差动鼻坎优化方案(b)Optimiza

18、tion design图8 校核工况下冲坑冲刷后地形照片(高程单位:m)深度D/m趾距离L/mD:L14.2044.1611.4643.649.5443.448.1442.14Fig.8 Picture of topography after washout of the pit1:3.111:3.811:4.551:5.18in calibration condition受挑流坠入水面以及地形影响,冲坑左、右岸在一定范围出现较高的靠岸回流,流速不稳定,流速随泄流量增大而逐渐增大,在校核工况下测得,冲坑左岸最大流速5.8 7 m/s,右岸流速5.77m/s,发生位置在下游桩号X=0+30m,而

19、冲坑左岸山体以弱风化(允许抗冲流速4m/s)的含长石变质石英细砂岩为主,右岸岩性主要为变质石英细砂岩,表层岩体呈强、弱风化状(允许抗冲流速2 4m/s),下游河道流速分布见图9。因此,冲坑内产生的靠岸回流在两岸岸坡附近形成的冲刷可能会对岸坡稳定产生一定影响,建议对两岸坡脚加强防护。李昌垣福建省洋口水库溢洪道模型试验和挑流鼻坎优化研究604020-20-40-600Fig.9Flow rate distribution of downstream river in calibration condition5 结 论通过水库溢洪道物理模型试验研究,结果表明:洋口水库溢洪道在各工况下泄流能力达到设

20、计要求,溢流堰进水口和溢流堰上水流总体平顺,无明显不良流态现象,堰型设计和布置合理。针对挑流水舌人水处纵向宽度小、单宽流量大,造成校核工况下游河道冲刷较严重的问题,提出了堰尾差动鼻坎优化方案,并通过试验证明了优化方案极大地改善了消能状况,减轻了对下游河道的冲刷,降低了安全隐患。根据校核工况下冲坑内靠岸回流流速大于允许抗冲流速的问题,对冲坑附近两岸坡脚提出加强防护的建议。参考文献:1 吴持恭.水力学M.北京:高等教育出版社,2 0 0 8.2黄智敏,朱红华,钟伟强,等.若干水库泄洪建筑物消能工的体型优化研究J.中国农村水利水电,2 0 0 5(2):79 82.Model experimenta

21、l research of spillway and flip bucket shape optimization5875.86572=5.5550图9校核工况下游河道流速分布(单位:m/s)(10):79 81,85.4黄智敏,付波,陈卓英,等.溢洪道差动式挑坎水力特性分析和计算探讨J.广东水利水电,2 0 16(9):55-59.5 虞佳颖,宋文武,陈建旭,等.纵向错落差动式挑坎水力特性的研究J.水力发电,2 0 19,45(3):6 4-6 7,12 4.6赵建坤,张晓雷,张桂花,等.大石涧水库溢流坝挑流鼻坎体型优化试验研究J.人民黄河,2 0 2 1,43(3):151-154.7戴涓

22、,黄连芳,刘明.四川省官帽舟水电站泄洪建筑物水工模型试验研究J.水利水电快报,2 0 2 1,42(12):101-106.8左东启.模型试验的理论和方法M.北京:水利电力出版社,198 4.9华东水利学院.水工设计手册:第六卷泄水与过坝建筑物M.北京:水利电力出版社,198 7.(编辑:唐湘茜,张爽)of Yangkou Reservoir in Fujian Province4.65.501916.1311100150X/m3童黄智敏,付波,陈卓英,等.溢洪道差动式挑流鼻坎挑距和冲深特性探讨J.水利科技与经济,2 0 12,18854075.896543210200250LI Changy

23、uan(Jiangxi Academy of Water Science and Engineering,Nanchang 330029,China)Abstract:In order to verify the design of the spillway parameters and layout scheme in Yangkou Reservoir,FujianProvince,issues such as flood discharge capacity,flip energy dissipation effect,shape and range of the scour pit,r

24、iverchannel erosion were studied through hydraulic model test,and an optimization plan for the flip bucket was proposed.The results showed that the discharge capacity of the spillway can meet the design requirements,and the flow state ofthe spillway was stable.The optimized scheme of the flip bucket significantly improved the energy dissipation effect.The research results have some reference significance to the optimization of structural design of similar projects.Key words:spillway;differential flip bucket;energy dissipation and erosion control;hydraulic model test;Yangkou Reservoir53.

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