收藏 分销(赏)

加氢裂化车间培训资料之一 国内同类加氢裂化装置事故、事件汇编.pdf

上传人:曲**** 文档编号:12525272 上传时间:2025-10-24 格式:PDF 页数:162 大小:4.68MB 下载积分:12 金币
下载 相关 举报
加氢裂化车间培训资料之一 国内同类加氢裂化装置事故、事件汇编.pdf_第1页
第1页 / 共162页
加氢裂化车间培训资料之一 国内同类加氢裂化装置事故、事件汇编.pdf_第2页
第2页 / 共162页


点击查看更多>>
资源描述
<p>加氢裂化车间培训资料之一国内同类加氢裂化装置事故、事件汇编前言国内同类加氢裂化装置事故、事件汇编是在收集整理国内加氢裂化 等同类装置事故、事件汇集整理形成的。主要针对各类事故、事件的发生经 过进行描述、对发生原因等进行比较分析、对预防措施等方面进行了探讨、研究,从而统一汇总、分析后形成培训学习资料。加氢裂化装置是炼油化工行业最危险的装置之一,认真学习事件汇编,从国 内同类装置的事故、事件中吸取经验教训,实现举一反三,防患于未然的目的。由于编写人员水平有限,在分析事故原因和制定预防措施时难免会有一 定的主观性,分析有不全面、不精确之处,希望在培训学习的过程中修改指 正,不断补充完善。目录第一章 国内同类装置事故事件.-0-反应岗位.-0-事故名称:事故处理不当造成裂化反应器床层超温.-0-事故名称:动力蒸汽故障引起联锁动作.-1-事故名称:循环氢流量孔板法兰高压氢气泄漏.-1-事故名称:新氢带液.-2一事故名称:进料高压孔板法兰氢气泄漏.-2-事故名称:循环氢压缩机转速波动引发的低分安全阀起跳.-3-事故名称:联锁放空阀打不开.-4-事故名称:高压分离器液位指示失灵.6事故名称:原料中氯离子引起换热器管程堵塞.8事故名称:原料性质对精制催化剂床层压降的影响.9事故名称:原料质量导致反应器压降升高.10事故名称:原料带水造成反应床层压降上升.11事故名称:催化剂床层偏流现象.12事故名称:违章操作造成反应器回火脆变.13事故名称:现场混乱引起换热器管壳之间超压.14事故名称:高压循环氢脱硫塔胺液发泡.15事故名称:热高压分离器与冷高压分离器之间压降升高.16事故名称:玻璃板液面计角阀堵塞造成高分液面超高.17事故名称:循环机连锁动作,造成装置紧急停工.18事故名称:反应加热炉干烧.19事故名称:循环氢加热炉炉管结焦.20事故名称:盲目操作造成反应加热炉炉管结焦.21事故名称:高压注水中断导致反应生成物串入脱盐水罐.22事故名称:氢活化后加热炉出口法兰泄漏.23事故名称:反应系统临氢部位不锈钢法兰密封槽底开裂.24事故名称:高压换热器因腐蚀造成泄漏.25事故名称:反应转化率过高.26事故名称:脱戊烷塔进料高压换热器爆管.27事故名称:装置全面停电.28事故名称:D104酸性水线跑液态凝.29事故名称:含硫污水罐的酸水排放不畅影响安全生产.30事故名称:热高压分离器至热低压分离器管线开裂.31事故名称:循环氢加热炉流量控制阀故障.32事故名称:高压分离器界面控上、下游阀,副线阀密封开裂.33事故名称:P201出口调节阀仪表风中断.34事故名称:硫化亚铁检修中自燃.35事故名称:原料油高压换热器管程排污管的严重泄漏.36事故名称:循环氢流量孔板法兰泄漏.37事故名称:F201出口法兰泄漏.38事故名称:循环水压下降,装置切断进料.39事故名称:硫化过程中发生飞温.40事故名称:UPS故障DCS停电死机.41事故名称:仪表风压严重超低.42事故名称:高压空冷器的腐蚀.43分镭岗位.44事故名称:脱丁烷塔严重超压.44事故名称:开工脱水不尽造成减压塔冲塔事故.45事故名称:第一分缁塔(T103)塔盘损坏.46事故名称:分镭塔满塔事故.47事故名称:操作失误引起安全阀起跳造成一系列事故.48事故名称:航煤银片腐蚀不合格问题.49事故名称:废热锅炉干锅.49事故名称:脱丁烷塔顶镭出线至回流罐管线凝.50事故名称:装置外输液态凝管线冻凝.51事故名称:脱丁烷塔顶回流罐脱水界位管线焊缝开裂.52事故名称:脱乙烷塔顶冷凝器出口至塔顶回流罐管线穿孔.52事故名称:脱丁烷塔塔顶空冷器出口管线焊缝撕裂.53事故名称:脱硫岗位液态经抽提塔T151超压.54事故名称:轻柴油去成品线冻凝.55事故名称:硫化亚铁自燃损坏减压塔.56事故名称:排油过大空冷胀口漏油着火.57事故名称:阀门没关严造成热油喷出着火.58事故名称:D107安全阀跳,T106冲塔.59事故名称:检修循环油缓冲罐液面计不当引起着火.60事故名称:循环油罐液位失灵造成高压泵抽空.61事故名称:脱丁烷塔底重沸炉对流段炉管和进口管线减薄.62设备岗位.63事故名称:循环氢压缩机蓄能器内胆破裂.63事故名称:循环氢压缩机蓄能器隔栅内皮囊破裂.64事故名称:循环氢压缩机汽轮机主汽门阀杆断.65事故名称:循环氢压缩机密封油泵损坏.66事故名称:循环氢带液损坏循环氢压缩机.67事故名称:循环氢压缩机K402停机事故.68事故名称:电接点液位开关弹簧片卡引起循环机联锁停车.69事故名称:循环氢压缩机润滑油压力假信号引起联锁停车.70事故名称:循氢机轴位移继电器老化失灵导致联锁动作.71事故名称:加氢裂化装置直流电源故障造成装置紧急停工.72事故名称:装置晃电引起UPS失灵、DCS停电.73事故名称:循环氢加热炉流量控制阀故障.74事故名称:仪表电源中断引起循环氢压缩机联锁停机.75事故名称:新氢压缩机三段东缸拉杆断裂.76事故名称:新氢压缩机活塞杆断裂事故.77事故名称:高压进料泵润滑油过滤器滤网开裂.78事故名称:操作不当引起过滤器滤网破裂.79事故名称:调节阀定位器损坏造成联锁停机.80事故名称:循环氢压缩机体泄漏.81事故名称:新氢压缩机和循环氢压缩机停机后严重带液.81事故名称:新氢压缩机(C102A)三段东缸磨损.83事故名称:高压冷却器管束泄漏.84加热炉类.85事故名称:违章操作造成加热炉爆炸.85事故名称:加热炉回火爆炸.86事故名称:烟道旁路挡板调节不当引起加热炉熄火.87事故名称:违章操作造成加热炉爆炸.88事故名称:分镭炉炉膛陶纤脱落.89其它.90事故名称:火炬爆燃.90事故名称:检修时反应系统氮气误排入放空系统.91事故名称:违反操作规程氮气窒息死亡.92事故名称:氮气管线窜油.93事故名称:违章操作造成地下污油罐突沸.94事故名称:氨罐严重跑氨.95事故名称:氨窜入氮气线中.96事故名称:压力表事故.97第二章2004-2006年我厂加氢裂化装置事故事件.98事故名称:精制反应器冲洗氢线开裂引起火灾.98事故名称:急冷氢引线表头管套崩开造成氢气泄漏.99事故名称:原料过滤器污油排放设计缺陷,装置地漏多次翻油.100事故名称:乙烯氢中断或供量不足.101事故名称:装置紧急泄压.102事故名称:P1001A入口过滤器后压力为零.103事故名称:循环氢取样起火.104事故名称:过滤器B罐着火.105事故名称:原料过滤器差压上升过快,频繁切换.106事故名称:精制反应器床层差压上升.107事故名称:P1001B预热超压.108事故名称:裂化反应器飞温.109事故名称:装置紧急停工.no事故名称:减压塔体晃动大.111事故名称:常压塔顶回流罐界面指标不准造成回流带水.111事故名称:E1023内漏引起常压塔中段返塔管线振动.112事故名称:垫子老化新水进入泵体造成泵抽空,导致航煤柴油不合格.H2事故名称:P1006B预热跑油.113事故名称:脱丁烷塔超压.H4事故名称:新水压力下降热油泵密封泄漏着火.H5事故名称:高压换热器内漏造成减压各侧线及生成油油品颜色异常.116事故名称:新氢机三级缓冲罐压力表损坏.117事故名称:新氢机填料排空线着火.118事故名称:新氢机曲轴箱闪爆.118事故名称:重整氢压缩机进出口压差上升.119事故名称:干气密封泄漏.119事故名称:C3002B一级出口安全阀起跳事故.120事故名称:反应加热炉F1001联锁.121事故名称:加热炉长明灯多次出现瓦斯压力低自保.122事故名称:泵房增加伴热线动火过程毛毡着火.123事故名称:空冷管室及乙烯料保温自燃.124事故名称:油串入氮气线到高压泵电机.125事故名称:裂化反应器平台钢管坠落事件.125事故名称:泵房地沟着火.126事故名称:原料过滤器跑油事件.127事故名称:机泵故障造成航煤改柴油外送.128事故名称:清理VJ008液面板发生泄漏.128事故名称:参数输错造成安全阀启跳.129事件名称:循环机辅助油泵自启.129事故名称:机泵自停,备用泵不备用,造成航煤不合格.130事件名称:预热不当,造成运转泵气阻。.130事件名称:泵入口过滤器堵,造成泵出口流量波动大.131事件名称:冷却水进入泵体,造成泵抽空.131事件名称:内外操联系不当,反应进料波动大.132事故名称:电机定子绝缘击穿,着火。.133事件名称:顶回流泵自停,造成主分镭塔冲塔.134事故名称:PSA切换方法错误造成安全阀起跳.134事故名称:流程操作错误,造成过热蒸汽超温.135事故名称:沟通不畅,调节错误,造成过热蒸汽超温.136事故名称:调节不当,造成加热炉主火嘴联锁.137事故名称:班组人员手动输入时,循环机干气密封主密封气压力上升.138事故名称:1月初连续发生两起因P-1011抽空、跳闸原因,FJ004联锁.139事件名称:私自切换高分液位,造成高分液面波动.140事故名称:交接班不严,造成瓦斯罐V1016液面满.141事件名称:监盘不到位,造成加热炉单支温度超高.142事件名称:开机检查不细,造成氢气泄漏.143事故名称:防冻措施不到位,造成常压空冷管束冻裂.144事故名称:监盘不到位,损失大量低分气.145事故名称:仪表假指示,造成瓦斯带油.145事件名称:仪表工误碰,造成关键机组参数运行异常.146事件名称:系统伴热维护不到位,造成产品外放线冻凝.146事故名称:硫磺装置误操作,造成装置干气外放憋压.147事故名称:装置停电.147事故名称:违章指挥,造成仪表引线砸断.148事故名称:2004装置开工准备期间的人身伤害事件.149事故名称:蒸汽扫过小腿。造成轻微烫伤.150事件名称:2006年人身伤害事件.151第一章 国内同类装置事故事件反应岗位事故名称:事故处理不当造成裂化反应器床层超温事 故 经 过原 因 分 析预 防 措 施M炼油厂加氢裂化装置,1991年7月3日发现循环氢压缩机调速杆弹簧固 定螺丝有一条被震断,装置停工。调速系统处理完毕,启动循环氢压缩机,7 月9日9:10进VGO,7月16日6:50循环氢压缩机突然停运,但7bar/min 紧急泄压未自启放空,手动按7bar/min放空按钮,泄压阀仍未打开。因此,将 高压分离器压控改为流量控制,进行了紧急放空。7:00重新启运循环氢压缩 机,但转速最高仅3000rPm,而此时裂化反应器最高温度已上升至428,压力 为9.0MP&amp;,7:30启动新氢压缩机,向系统补充氢气后,裂化反应器床层温度急剧上升,又未成功,度,9:15 上升更快。很快达到490,当温度达499时,再次启动7bar/min放空系统 因此启动21bar/min放空系统进行紧急泄压处理。为了降低床层温 又向反应系统引入高压氮气,然而在引入高压氮气后反使床层温度 在充氮过程中重新启动循环氢压缩机,9:50循环氢压缩机转速提至8000rPm,在整个处理过程中,裂化反应器床层温度交替上升,最高温度达 860 o1.在7bar/min泄压系统未能完成自启动和手动失败的情况下,没有及时启动 21bar/min泄压系统进行放空,错过了处理事故的有利时机;2.此外在循环氢压缩机工作不正常,盲目引进新氢,试图恢复生产,又使床 层温度进一步上升。3.引入的高压氮气纯度不够致使使床层温度继续升高。4.管理人员不能够根本解决循环氢压缩机调速系统问题,留下事故隐患。1、加强操作人员和干部的素质培训,提高处理事故的能力。做好事故预案,通过现场演练等形式使每个操作人员做到心中有数。2、加强仪表的定期检查和维护,设备管理人员在工作中要有长远眼光,要从 本质安全的角度来考虑整改设备问题。3、对重复出现的问题要追究专业干部的管理责任。4、一旦循环机出现故障停机,必要时立即启动21bar/min进行泄压处理,不能 拖延时间。5、循环氢压缩机停运时不能轻易引入新氢降温;在氮气纯度不能确定的情况 下,也不能轻易引入氮气降温。事故名称:动力蒸汽故障引起联锁动作事 故 经 过N炼油厂1987年11月2日,因电路故障晃电,造成中压锅炉停工。中压 蒸汽中断,加氢裂化装置紧急切断进料,循环氢压缩机维持300rPm运转,这时氢气供应也中断,反应压力下降到8.0MPa,因反应器内热量带不出,床 层温度升高,采用7.0bar/min紧急放空。床层温度下降后停止放空,但很快 床层温度又上升,被迫再次启动7bar/min放空系统。如此重复7次,直至反 应压力降到0.05MP&amp;后充入氮气,才将反应温度控制住。原 因 分 析1.蒸汽中断是造成此次温度升高的直接原因。2.按照操作规程规定,当7bar/min手动启动后,循环氢压缩机运转正常,反应 温度至少低于正常温度30或反应系统压力降至0.05MP&amp;时方能关闭泄压阀,而上述事故的主要原因,则是当班人员没有严格执行7bar/min的放空规定,循环氢压缩机(C101)运转没有正常,就关闭泄压阀,结果造成反应器内物 料继续反应,温度升高,被迫再次启动泄压系统,直至泄压到0.05MP&amp;。预 防 措 施1、编制停汽、停电等事故预案,加强操作人员事故处理能力的培训。2、严格按规程操作,不可存在侥幸心理或凭经验进行处理。3、晃电事故在我厂经常发生,作为生产车间,必须做好这方面的应急措施,以防类似事故的再次发生。事故名称:循环氢流量孔板法兰高压氢气泄漏事 故 经 过Q在2000年装置开工期间,氢气气密系统压力升到12MP&amp;时,处理循环氢流 量孔板突然泄漏,发出巨大的声响,大量高压氢气打在二层平台的底部铁板 上,形成了较大的一团氢气气流区,随时都有着火爆炸的可能。恰好孔板附近 就有车间职工,判断为高压氢气泄漏后,一边疏散装置闲杂人员,一边迅 速报告操作室,在车间干部工人的配合下,停处理循环氢压缩机,关闭与循 环氢流量孔板相连的阀门,将流量孔板隔离出来,制止了泄漏。然后系统降压 至 8MPao原 因 分 析1、氢气气密压力上升较快是主要原因。2、流量孔板的安装本身存在问题是造成这次事故的重要原因。1、发生大量高压氢气泄漏时,泄漏但没有发生着火是非常严重的事故,蕴 藏者巨大的危险。此时首先要紧急泄压,减少泄漏和处理事故时的危险程度;并立即疏散人员,根据情况具体处理。预 防 措 施2.本次事故处理中将高压循环氢换热器E103单独切出,方法不正确。因为 管壳程都是高压的换热器,管束的厚度不够,不能承受较大的差压,在本次 事故处理时,其差压最高达12MP&amp;,突破了高压换热器的管壳程的差压限制。幸好没有造成换热器内漏。3.把好施工质量关是保证日后装置安全的根本,所以在施工期间车间要积极 配合监督,抓好过程。把问题消灭在萌芽状态。4.施工监督的关键是通过制度把责任和压力真正传递到负责人肩上。施工质 量坚持“终身”负责。事故名称:新氢带液事 故1990年2月16日5:31分,M炼油厂由于制氢装置来的氢气严重带液,新 氢机入口分液罐全开切液,也无法制止分液罐液位上升,机组无法工作被经 过迫停机,6:10加氢裂化装置切断反应进料。原1.制氢装置来的氢气严重带液是造成此次停工的主要原因。因 分 析2.上下游装置的联系不紧密是原因之一。预 防 措 施1、加强制氢装置的脱液及质量管理工作,加强上下游装置的联系,及时发 现问题及时处理。2、我厂所用氢气由两部分组成,发生类似事故时,要判断清楚,果断切断 带液氢气。3、如果出现氢气不足,则执行新氢中断或部分中断的事故预案来处理.事故名称:进料高压孔板法兰氢气泄漏事 故 经 过M炼油厂加氢裂化装置2001年停工期间用冲洗氢吹扫原料油进料线,突然原料油线上高压流量孔板发生非常严重的泄漏,巨大的响声时距离法 兰10米左右的地方互相听不见彼此讲话的声音,情况非常危险,车间采取 了 21bar/min的紧急泄压,当反应系统压力降到HMPa左右时,当班人员 冲入现场关闭隔离阀门,消除了事故隐患。这是一起非常严重的未遂事故,氢气大量泄漏很可能产生恶性爆炸事 故而导致惨痛的人身伤亡事故原 因 分 析1、事故原因是由于吹扫时间距停泵时间还不到20分钟。,管线温度仍在 300左右,此时冲洗氢阀开得过大过猛,使高压法兰温度急剧下降,相对 于管线发兰螺栓还处于高温松弛状态,因而产生严重的泄漏。2、值得注意的是,此次开阀吹扫并不是反应岗位人员,该同志没有经验。3、在装置吹扫过程中开阀速度过快、过急,在温度还很高时就开氢气,造成法兰泄漏。1、今后应注意管线适度冷却后方可进行吹扫,开始时应少量给氢,待一 段时间后才缓慢增加。预 防 措 施2、无论在何时何种状况下,都不能让没有顶岗的人员进行独立操作。同 时也说明在顶岗考试中应该注重实际方面的内容。3、前两起事故都是因为高压法兰在开停工中因升降压速度过快、降温速 度过快人为造成法兰泄漏。因此我们必须在开停工、事故处理中要严格按 规程办事,防止处理过快造成法兰泄漏,同时要密切关注各高压法兰的工 况,及时检查有无泄露,要注意防止中毒事故发生。事故名称:循环氢压缩机转速波动引发的低分安全阀起跳事 故 经 过受大雨的影响,炼油厂内LOMPa蒸汽的压力逐渐降低,造成减压塔抽 真空能力下降,岗位人员随即关小LOMPa蒸汽界区阀门提高装置的蒸汽 压力。雨渐停,LOMPa蒸汽管网压力回升,由于l.OMPa蒸汽界区阀门关 小,致使循环氢压缩机排汽背压升高,转速由8000rPm降到6000rPm。迅 速将l.OMPa蒸汽界区阀门开大后,循环氢压缩机背压下降,转速回升。出现高压分离器液面猛然升高,液面的自控加大向低压分离器减油,造成 低压分离器压力突然上升,导致安全阀起跳。原 因 分 析1.循环氢压缩机突然升速,将反应系统的油瞬时大量带进高分。高分液 面自控使得大量的油品进入低分,使得低分压力突然上升安全阀起跳。2.岗位人员操作经验不足,对事故的预见性不够。预 防 措 施1、外操在室外调节操作时,要通过对讲机与内操紧密联系。所有的室外调 节都要缓慢,边调节边联系。调节幅度不能过大。2、在工作中要学会事故预想。通过对许多事故的调查我们不难发现,许多 事故都是因为一些小的不易想到的因素造成的。平时在看好操作的同时,职工要依据车间提供的一些大的事故处理原则去“想象”事故,去“想象”怎样处理。也只有这样才能提高对事故的预见和处理能力。3、我厂加氢装置的循环氢压缩机也是用3.5MP蒸汽作动力,背压式.OMPa 蒸汽管网压力随气温的高低、用气量的大小波动较大,所以反应岗位和压 缩机岗位人员,要对蒸汽压力的波动引起足够的重视。4.重整芳煌车间有两台换热器、一台气压机也用3.5MP蒸汽,该车间操作的 波动,可能对3.5MP蒸汽压力产生影响,要注意作好思想上的准备。事故名称:联锁放空阀打不开1、21bar/min联锁放空阀打不开2001年5月30日J炼油厂装置检修后,进行6.0MP&amp;氮气的联锁试验,当启 动21bar/min泄压按钮时,各联锁电磁阀都动作,但气动阀并未打开。事2、7bar/min联锁放空阀打不开故2000年3月7日5:30分Z炼油厂循环氢压缩机出现润滑油压力低假信号,经7bar/min联锁设备全部停运,但由于循环氢压缩机蒸汽透平主汽门被卡死,过循环氢压缩机未停下来,同时7bar/min泄压阀也未能开启动作。当班人员开 循环氢压缩机联锁旁路信号后,开起高压进料泵立即恢复了生产。2000年4月4日19:15又重复发生了类似事故,7bar/min泄压阀仍未开启 动作。原1、正常生产中放空阀长期处于关闭状态,其控制气路中的滑阀长期处于同因一状态,受环境、温度、气候的影响,滑阀内润滑脂干涸。分2、放空阀供风质量不好,存在杂质,有可能堵塞风线。析3、后两次事故是由于润滑油压力变送器气源环节故障和电气转换器故障所 造成的。4、由于Z炼油厂加氢裂化车间负责干部的失职,在前一次事故发生后,没 用总结教训,积极检查整改,第一次事故仅仅发生了不到1个月就又重复发 生同一事故。预 防 措 施1、事故发生后应检查“三不放过”的原则,认真总结教训,杜绝类似事故 的再次发生。2、在净化风进紧急放空气路前设过滤器。3、定期对气路中滑阀内的润滑脂进行清洗及加注润滑脂。4、装置开工前应对紧急放空阀进行打开试验,检查动作时间是否在允许范 围内,确保管线畅通。5、冬季生产应加强净化风的露点监测。6、针对假信号易引起的联锁误动作,装置的联锁信号采集点可以采取“三 选二”的方式,以便减少假信号对联锁的干扰。7、对装置的联锁系统加强维护和仪表更新,保证安全运行。8、由于7bar/min或21bar/min泄压阀前后压差较大,启用机会很少。因此,装置检修时一定要安排检查泄压阀,必要时更换。事故名称:高压分离器液位指示失灵事 故 经 过1、J炼油厂1992年10月3日10:00,高压分离器第一测点压力高报警。紧接着正常调节压力测 点高报警。当班人员立即将压力调节阀切为手动,减少补充氢量,将反应系统压力降低。约5分钟 后,高压分离器液位高报警并接着出现切断报警。这时循环氢压缩机联锁停车,7bar/min自动泄压 装置停车。2、Y炼油厂1999年7月27日20:10分,高压分离器液位指示发生了偏离报警,液位波动范围较 大,操作人员立即将液位调节阀切为手动控制,并到现场检查玻璃板及高压分离器两个液控阀阀位 的开度,约1。分钟左右,高压分离器液位指示再次慢慢下降,而此时反应系统压力瞬间却从14.0MP2 上升到14.4MP&amp;,加氢裂化反应器温升下降左右。循环氢压缩机转速慢慢下降,进出口差压上 升,同时酸性油罐液位也上升较快,低压分离器呈明显下降趋势。根据循环氢压缩机所发生的异常 变化,可以判断高压分离器液位下降是假象,而实际液位应该是上升的,因此马上采取了将高压分 离器液位调节阀开大,15分钟后,循环氢压缩机的转速开始回升,其它异常情况也慢慢恢复正常。3、2001年1月28日21:30,Y炼油厂加氢裂化装置循环氢压缩机声音出现异常,当班人员推断 为循环氢压缩机喘振,立即核对高压分离器液位,由于高压分离器玻璃板液位计显示不清,而DCS 上显示正常,则判断为现场吹气式液位计显示有误,立即开大了高压分离器至低压分离器液位控制 阀开度,同时联系仪表人员检修现场吹气式液位计,因仪表人员经验不足,认为该液位计无问题,当班人员又担心高压分离器排空,2h后又适当关小了高压分离器至低压分离器液位控制阀开度,29日0:30导致高压分离器液位联锁启动。循环氢压缩机停车,装置泄压。原 因 分 析1、当循环氢压缩机出现异常或高压分离器液位长期不动作,就应该考虑高压分离器液位是假液 位,就应该联系仪表进行检修处理,而作为检修人员应该仔细检查,不要妄下结论,过于草率往往 会掩盖事故真相,从而造成事故的发生。就像第一、三两起事故一样,如果当时能及时查出原因并 处理好,就不会发生那样的事故,所以在工作中,我们一定要吸取教训。2、高压分离器液位、界位指示正常与否非常重要,控制不好就易造成联锁停车、分缁带水、下游 带油、串压等事故。以上三起事故均是由于高压分离器假液位造成的:第一起事故中操作人员根本 就没有通过装置出现的现象进行判断就关小液控阀,降压,从而导致循环氢压缩机迅速停车;第三 起事故班组人员开始虽做出了正确判断,但后来没能坚持,也没有仔细判断后来的各种迹象,而是 单方面偏信仪表人员的判断,以至于造成了停车事故;第二起属于未遂事故,之所以没有造成停车,是因为班组操作人员在处理过程中肯动脑筋,并积极到现场进行检查,通过判断得出了高压分离器 假液面,实际已高报的正确结论,并开大液位调节阀,拉低高压分离器的液位,从而避免了一起循 环氢压缩机停车事故。预 防 措 施1、加强操作人员技术素质的培训。车间要特别重视培训工作,在出现问题后,要组织全体职工一 起讨论、学习,并制定相关规程,真正做到“吃一堑,长一智”。2、在高压分离器液位出现问题时,为了保证高压分离器液位的稳定,根据装置总的进料流量及低 压分离器的出料流量估算控制高压分离器液位调节阀的开度,保持高压分离器到低压分离器流量动 态平衡,并逐步将反应系统其它参数调整到正常操作范围内,从而避免因高压分离器液位失灵而造 成的联锁停车事故。3、高压分离器压力突然出现升高报警,要引起重视,同时要观察相关的其它参数,如低压分离器 的流量是否比原来减少,氢气的补充量是否改变等等。4、在高压分离器液位指示失灵、玻璃板液位指示不清的情况下,首先要观察循环氢压缩机运行情 况,从其转速、进出口阀差压及酸油罐液位变化进一步判断,如果液位较高将会在循环氢中带液,造成酸油罐液面上升很快压缩机振动较大,当液位达到一定高度时,会导致循环氢压缩机联锁停车。应根据装置的进料流量及低压分离器的出料流量维持高压分离器液位控制阀开度。如果液位太低,高压分离器气相将串入低压分离器,引起低压分离器超压而引起爆炸。因此,如有条件可再增加一 套液位控制系统,并且在高压分离器和低压分离器之间增加一道紧急切断阀,确保装置的安全运行。5、要定期改变高压分离器液位自控给定值,所有出现画直线的液面都可能是假象。要认真检查。6、天气转冷或雨天要特别注意液位变化与现场玻璃板进行比较确保高压分离器液位指示正常。7、高压分离器液位计伴热保温完好。一旦进入冬季操作更要加强巡检,防止冬季伴热线冻凝。8、关键仪表要定期检查,日常要督促维护单位加强巡检联校。防止现场仪表错误指示或无指示。事故名称:原料中氯离子引起换热器管程堵塞事 故 经 过M炼油厂加氢裂化装置,由于原料中的氯离子含量超标为35Ppm(设计 为氯离子W2PPm),运转近一年时间后,出现反应流出物和脱丁烷塔进料换 热器(E105)管程胺盐沉积结垢的问题,沉积量呈现上升趋势。由于氨盐的 沉积,造成了反应系统的压力降上升,循环氢压缩机的进出口压力降超过 2.3MPa的设计值,同时还造成E105A/B换热效率降低,脱丁烷塔进料预热温 度从162172下降到152,最低时降至142 o原 因 分 析1、加氢裂化装置原料部分是由蒸镭装置提供的,由于原油脱盐未达到要求,VGO氯离子含量高达35Ppm(规定指标W2PPm),致使E105A/B管程发 生结垢。2、原料中的氯经过反应器后,形成HC1气体,它与原料中的氮转化来的氨生 成氯化氨盐。它在250的情况下即会结晶析出,从而堵塞设备。3、原料中的氯含量长期偏高,各级管理人员重视不够。车间的技术及管理人 员应想各种办法汇报解决此问题。4、发现出现氨盐沉积后处理不及时也是系统压降进一步升高的主要原因之 一。这些暴露出在管理中还是存在不足。预 防 措 施1.要尽快解决原料中的氯含量超标问题问题是关键。2.出现后应立即调查分析原因,而不能等到被迫停车时再去想办法处理,那样 不仅会损坏设备,还会对安全生产造成威胁。3.要控制好原油的电脱盐,而且对加氢裂化原料油的各项质量指标必须严格控 制,否则入发生胺盐沉积等问题,不仅影响生产,而且还可能出现腐蚀现象,引起更为严重的后果。事故名称:原料性质对精制催化剂床层压降的影响事 故 经 过L炼油厂加氢裂化装置自开工以来,共进行过三次催化剂撇顶,从加工量 来看,第一次催化剂撇顶加工原料175万吨,第二次共加工38万吨,第三次 因避免冬季停工加工80万吨。从撇出的催化剂看,同一高度催化剂的积碳和 粉尘含量达到75%左右,铁含量仅15.35%。说明三次撇顶的直接原因是加工 原料直惚减二线、减三线、焦蜡抽余油及外进蜡油中的残碳、正庚烷不溶物 含量远远超出了设计值,且原料油没有氮气密封系统。而严格规定对原料的 质量指标要求,才能保证生产装置的正常运行,因而对精制催化剂床层压降 升高来说,解决原料油质量问题是关键。原 因 分 析1、原料中残碳、正戊烷不溶物含量高,致使催化剂上积碳增加,影响床层 压降。这是直接原因。2、原料中的残碳、正戊烷不溶物含量高为什么没有及时解决。各级管理人 员的管理责任不落实。这是主要原因。3、原料中的硫及环烷酸含量高。在蒸缁过程中将蒸缁塔及转油线中的铁腐 蚀形成油溶性的环烷酸铁,随原料带至催化剂床层接触硫化氢后形成硫化亚 铁沉积在催化剂上,造成床层堵塞和压降升高。这也是原因之一。4、原料过滤器的使用情况不好,经常走副线。预 防 措 施1、原料储罐加氮气保护,罐内必须设置防腐措施。2、对蒸镭装置的分镭操作要进行严格控制,以保证分镭效果。降低残碳。3、采用比色法对原料中的胶质及沥青质进行间接监测。4、对加工高酸值原油的蒸镭装置,高温部位与转油线的材质采用防腐材料,控制进料中的铁离子含量VIPPm。5、加强对原料过滤器的维护保养,保证过滤器一直处于良好状态,避免原 料过滤器走副线。6、车间管理人员对出现的问题一定要及时向上级部门反馈并追踪问题的解 决。事故名称:原料质量导致反应器压降升高事 故 经 过M炼油厂加氢裂化装置2000年5月首次开工时由于对原料油环烷酸含量要 求不严,造成反应器压力降迅速升高,被迫停工检修。后来通过改进常减压 蒸镭塔内材质,原料油罐施行惰性气体保护,反应器上部加装脱铁催化剂,才使问题基本得到解决。原 因 分 析1.厂里和车间对原料质量所带来的问题认识不足,在开工初期没有把好原料 质量关,导致装置开工不久,就因反应器压降过大而被迫停工。2.原料中残碳较高,致使催化剂上积碳增加,影响床层压降。3.原料中环烷酸含量高。在蒸镭过程中将蒸镭塔及转油线中的铁腐蚀形成油 溶性的环烷酸铁,随原料带至催化剂床层接触硫化氢后形成硫化亚铁沉积在催 化剂表面,造成床层堵塞和压降升高。预 防 措 施1.把好开工原料质量关,对质量不合格,环烷酸等杂质超标的原料坚决不 能引入装置,否则带来的损失将得不偿失。2.对蒸镭装置的分镭操作要进行严格控制,保证其分镭效果。3.对加工高酸值原油时,高温部位与转油线的材质要采用防腐钢材,控制 进料中的铁离子含量lPPm。4.原料储罐要加氮气保护。5.原料过滤器一定要正常投用,有问题要及时检修。6.反应器上部加装脱铁催化剂。事故名称:原料带水造成反应床层压降上升事 故 经 过Q炼油厂加氢裂化装置在切换原料罐651#罐时,由于原料带水,并被带入 反应器中。从12:00时起精制反应器RJ01压降值不断上升,到21日8:000时压差超指标,经仪表测验压降上升超过0.1MPa。21日8:10时才将 651罐切换。结果原料带水造成催化剂粉碎,进而压降上升。当班人员发现 异常后即与调度联系过,但调度没有安排原料换罐,该事经过三个班,而 班组人员对R-101压降上升不够关心,甚至交班日记也没反映。原 因 分 析1.原料罐带水,是造成事故的主要原因。2.职工素质不高,重视程度不够,使事件进一步扩大。3.班组交接班制度不严,反映了车间的管理极为松散。4.班员发现原料含水,仅简单向调度反映,没有及时向车间值班干部反映。5.原料无分析或分析不准就开罐是造成事故制度原因。预 防 措 施1.严格执行厂里有关原料质量指标,不合格的罐,车间坚决不接。在换罐前 必须向调度索要原料分析,要做到“三不接”,即质量不合格不接、没有分析 不接、分析不全不接。2.要求原料车间加强缓冲罐的切水工作。3.换油、换罐期间要密切注意操作情况的变化,如果出现异常情况要及时向 值班干部和有关部门反映,并及时作好记录。4.车间管理混乱,责任不清,操作出现严重问题长达24小时,无人过问。5.尽快理顺管理,让大家认识到此次事故的严重性,加强职业道德和责任心的培 养。6.严格交接班制度,生产中的重大问题必须在交接班记录中写明,车间管理人员 和值班干部要养成进入操作室仔细看操作大记录的良好习惯。事故名称:催化剂床层偏流现象事 故 经 过M炼油厂加氢裂化装置2000年开工正常后分析反应器催化剂床层有偏流现 象,检修期间卸出催化剂过程中,发现不正常的地方有烤糊了的灯头和电线。这完全是装填催化剂时未按操作规程,管理不细所致。原 因 分 析1、车间对催化剂的装填过程中管理不严,违反操作规程,野蛮操作所造成 的隐患。2、装填人员工作态度极不认真,敷衍了事,是造成事故隐患的直接原因。3、装填过程中,相关负责人没有到现场进行检查或检查不认真,从而未能 避免事故隐患。4、催化剂的装填必须均匀平整,不能有杂物混入,否则会由于这些原油最 终导致偏流现象的发生。预 防 措 施1、开工前的准备工作对日后开工是否正常,装置是否能长周期运行关系重 大,所以在做这些准备工作时一定要有认真负责的态度,并且要有严密的管 理措施,对各项工作都必须有干部专门进行负责,并做好记录,以便出现问 题时查找原因。2、加强对外来施工单位施工质量的监督。3、对任何工作都要自始至终保持高度的责任意识,工作做完后要认真进行 检查,以防出现漏洞。4、完善各项工作的操作规程,在执行中要不折不扣的执行。事故名称:违章操作造成反应器回火脆变事 故 经 过N炼油厂加氢裂化装置停工,反应系统降压过程中,操作人员在反应器入口压 力11.7MP&amp;条件下熄灭反应炉,开进料泵吹扫氢冷却反应器,使反应器入口温 度最低降到事情发生后被车间值班人员发现,立即关闭进料泵吹扫氢 气,反应炉重新点火,将反应器入口温度升到135以上。这是一起严重违章操作。反应器母材是辂锢钢,为防止回火脆变,操作手册严 格规定在压力降到3.5MP&amp;之前,不能将反应器温度降到135以下,事情发生 后操作人员声称不知有此规定,可见不注意平时学习,停工方案也没仔细看,这是非常不应该的。原 因 分 析1、操作工缺乏经验,违章操作,是造成这起事故的主要原因。也反映出车间 顶岗考试力度不够。2、车间培训工作力度不够,没有让车间每名职工都熟悉掌握开停工操作。3、该操作工在没有经过车间同意的情况下,就擅自灭炉,同时也暴露出车间 现场管理存在不足。预 防 措 施1、对车间的管理工作进行反省,按照四不放过原则组织全体职工进行学习,让每名职工都懂得此次事故的严重性。2、加强职工的技术培训,对于技术不过关、无责任心的坚决不能上岗操作。3、开停工前组织操作规程和开停方案的学习。4、绘制详细的升降温曲线图,严格按规程操作,坚决杜绝类似事故的发生。5、培训工作是一向长期的基础性的工作,其效果一时在工作中无法显露出来。但他的重要性任何车间管理人员都要重视。培训工作是车间每一个专业管理人 员的责任,管理人员要认识到:抓好培训是干部对自己最大的福利。事故名称:现场混乱引起换热器管壳之间超压事 故 经 过M炼油厂2001年10月21日第16周期开工进入开机氢密阶段,14:00高分压 力已到3.0MPa,18:30开C-101,C-102,正在此时不知何人何事将炉F-10K E-103进料控制阀关闭,反飞动线控制阀开度也很小,很快循环氢压缩机C-101 出口压力开到lO.OMPa,使高压换热器E/01、E-103的管壳压差高达7.0MP&amp;,情况十分危险。这起事故虽然没造成严重后果,但性质恶劣。这是一起因现场管理混乱而造成 的一起未遂恶性事故。原 因 分 析1、现场管理混乱是主要原因。所以在现场需要进行统一指挥,才能有效地控 制开工进程。2、在操作室监盘的人员注意力不集中,没有发现F101进料控制阀已关闭,而 室外人员也没有检查出来。在场的车间领导干部又没有很好地进行组织,致使 操作上引起混乱。3、循环机开机,但反飞动线阀为什么不投自控。预 防 措 施1、加强现场管理工作,分工要明确。各岗位要对自己的区域负责,在未经许 可的情况下,不得随意调节其它岗位的操作。2、外操的所有操作都要向内操及时联系。3、在所有的开停工及事故的处理过程中,指挥工作一定要统一。只能集中一 到两人向班组的班长发指令;外操工作指令也只能由内操发出。自下而上的工 作汇报也应遵循这一规则。4、主操应该精心操作,盯好仪表,发现异常及时查明原因处理。事故名称:高压循环氢脱硫塔胺液发泡事 故 经 过M炼油厂加氢裂化装置自2001年2月28日进油,经过1个月运转,2001年 3月28日C-401循环氢脱硫塔出现差压上升,高压循环氢脱硫塔胺液发泡带 液导致循环机入口分液罐D一410高液位联锁停机。4月4日再次出现差压上 升导致K一402停机。从操作情况看,每次循环氢脱硫塔C-401发生胺液夹带都发生了 C-401差压 上升,说明塔内气体流动阻力增加,塔内产生液泛现象,阻碍气体通过。原 因 分 析1.C-401设计</p>
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 教育专区 > 职业教育

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服