ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:17 ,大小:1.07MB ,
资源ID:9717521      下载积分:8 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/9717521.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(降低双梁桥式起重机故障率.doc)为本站上传会员【丰****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

降低双梁桥式起重机故障率.doc

1、降低双梁桥式起重机故障率 降低双梁桥式起重机故障率 机械公司维修车间电工班质量控制QC小组 一、 QC小组概况 单位 独石化机械公司维修车间 成立时间 2016年2月8日 小组名称 维修电气QC小组 注册编号 JXGS03 课题名称 降低双梁桥式起重机故障率 小组成员 姓名 性别 族别 文化程度 职务或工种 学习情况 组内分工 董明锋 男 汉 大专 电工班长 合格 组长、技术指导 黄建丽 女 汉 中专 电工 合格 技术指导 王涛 男 汉 本科

2、电工 合格 实际操作 胡彬 男 汉 大专 电工 合格 实际操作 银峻 男 汉 本科 电工 合格 实际操作 王远涛 男 汉 本科 维修 合格 记录效果 王涛 男 汉 本科 机动 合格 记录效果 选题理由 为降低双梁桥式起重机故障,利用PLC降低电机启动时机械冲击和节约电能,将现有的操作方式改为无线遥控操作,为降低人员劳动强度,节约成本。 活动计划 2016年2月8日小组成立 2016年2月8日至3月1日调查问题,原因分析和提出解决方案 2016年3月2日至6月30日组织实施并做好记录 2106年7月1日至9月1日验证成果,

3、采集数据 2016年9月合成成果论文 小组目标 通过对起重机的维修,重新设计了控制电路及操作方式,降低了起重机的故障率,缩短维修周期,从而节约成本。 二、 活动计划 在本次QC活动中,我们做到早计划、早安排、早部署,紧密结合行车现状制订了小组的课题活动计划。 小组活动时间表 步骤 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 选择课题 设定目标及可行性分析 原因分析及确定要因 制定对策表 按对

4、策表实施 效果检查 巩固措施及今后打算 注: 计划进度 实际进度 双梁起重机一般指双梁桥式起重机。 双梁起重机一般由机械、电气和金属结构三大部分组成。桥式起重机外形象一个两端支承在平行的两条架空轨道上 平移运行的单跨平板桥。双梁起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均得到广泛的运用。锻焊车间起重机主要用于原材料的卸载作业和出厂产品的吊装,使用频率高。因此,起重机运行状况影响着我厂的各种生产活动。

5、 三、选题理由 1、计划选择课题 降低起重机电气故障率 选择课题1 提高起重机可靠性 选择课题2 2、选定课题 生产要求 厂级对班组要求 组的要求 起重机现状 选定课题 提高设备运行可靠性 设备缺陷高,影响班组正常生产,厂级要求设备的故障频次到1次/月 起重机年久失修、线路严重老化、电器元件接触不良,造成起重机不能正常运行,平均每月发生故障3次 降低起重机电气故障率 四、 现状调查 经过对2015年6月到12月行车的故障次数调查汇总,我们绘制了统计统计图(如下

6、图所示) 从上图可以看出从2015年6月至12月期间,起重机每个月都会出现故障,为了排除故障,小组调查了故障原因,同时也调查每次起重机每次发生故障时影响生产平均时间。如下图所示: 序号 故障情况 频数 平均每次故障影响生产的时间(小时) 1 控制开关故障 3 8 2 电缆老化 4 10 3 接触器等电器设备故障 6 6 4 其他故障 2 3 由上图可见,过去半年的以来起重机发生故障情况,主要是以电缆故障、电气元件故障为主,严重影响起重机正常运行,延误了锻焊车间正常生产。为此,我们提出了改造起重机,降低起重机故障率的课题目标。 二、 目标设定

7、针对目前的现状,QC小组认真考察了设备设施,以及小组人员和技术储备等各个方面,提出了以下可行目标:将起重机故障频次由2.5次降到1次以下。 1次 2.5次 三、 目标可行性分析 本小组具有较强的技术水平以及丰富的实战经验和团队战斗力,大部分小组成员有过QC活动的经验,有信心、有能力达到预期目标。 四、 原因分析 制度 人员 经过现状调查, QC小组全体成员召开研讨会,我们运用头脑风暴法进行分析,大家畅所欲言从不同角度分析引起起重机电气故障的原因,本小组成员还收集了大量的资料,深入分析,并找出原因,绘制了分析图,见下图: 设备保养、维护制度不健全 操作人员未能严格

8、按照操作规程操作 起重机故障多 控制器故障 电气线路老化 传动器、制动器故障 电机损坏 机械 电气 滑线接触不良 从上图可以看出导致起重机故障的因素有: ①  电气线路老化 ②  滑线接触不良 ③  控制器故障 ④  电机损坏 ⑤  操作人员未能严格按照操作规程操作 ⑥  设备保养、维护制度不健全 ⑦  机械故障 七、 要因确认 小组成员根据分析图,采取现场调查、验证和比较分析等方法,对引起起重机故障的各个因素进行逐个确认,并编制了要因确认表。 序号 末端因素 要因确认 确认方法 确认标准 负责人

9、1 电气线路老化 查看线路情况 现场检查 导线绝缘层无破损、裸露 王涛 2 滑线接触不良 多点测量滑轨导通电组值 现场测量 万用表测量电阻值应小于200Ω 胡彬 3 控制器故障 检查凸轮控制器触点是否正常 现场测量 万用表测量触点导通 黄建丽 4 烟味开关故障 电机损坏 检查电动机工作状态是否正常 现场测量 测量电机电流、电压、转速是否正常 董明峰 5 操作人员未能严格按照操作规程操作 调查是否严格按照规程操作 现场调查 参考起重机械使用管理规则 王远涛 6 设备保养、维护制度不健全 有定期工作维护制度 调查分析 定

10、期工作制度 王涛 7 机械故障 检查传动器、制动装置是否损坏 现场调查 传动器、制动装置正常 银峻 小组根据分析图中的7条因素进行逐条确认,来调查主要因素。 因素一、电气线路老化 确认内容 确认方法 确认标准 确认人 电气线路老化 现场检查 导线绝缘层无破损、裸露 王涛 验证分析:经检查线路严重老化,严重破损,电缆局部绝缘层有破损,铜线裸露。 确认结果:要因 因素二、滑触线接触不良 确认内容 确认方法 确认标准 确认人 滑线接触不良 现场测量 万用表测量电阻值应小于200Ω 胡彬 验证分析:小组多点测量

11、滑轨导通电组值,其测量结果如下: 触点 1 2 3 4 5 6 7 阻值 168Ω 429Ω 341Ω 98Ω 387Ω 240Ω 109Ω 由上表看出多处电阻值大于200Ω,说明长时间使用电刷表面与导轨接触不良,致使设备出现故障。 结论:要因 因素三、控制器故障 确认内容 确认方法 确认标准 确认人 控制器故障 现场测量 万用表测量触点导通状况 黄建丽 验证分析:对现场起重机的3个凸轮控制器逐一进行检查,由于里面都是机械部件,都有着不同程度磨损,发现其动、静触点存在接触不良,或者故障。 结论:要因 因素四、电机损坏 确

12、认内容 确认方法 确认标准 确认人 电机损坏 现场测量 测量电机电流、电压、转速是否正常 董明峰 验证分析:经过对各个电机测量电压、电流、转速,其测量结果如下: 额定电压 容许通过最大电流 转速 标准值 380V 30A 3000r/min 实际值 380V 24A 2930r/min 经测量额定电压、电流与转速也在标准值范围内。 结论:非要因 因素五、操作人员未能严格按照操作规程操作 确认内容 确认方法 确认标准 确认人 操作人员未能严格按照操作规程操作 现场调查 参考起重机械使用管理规则 王远涛 验证分析:对车间进行调研,操

13、作工皆持证上岗,理论和实操考核成就优秀,平时工作态度端正,认真负责,未发生过违章作业。 结论:非要因 因素六、设备保养、维护制度不健全 确认内容 确认方法 确认标准 确认人 设备保养、维护制度不健全 调查分析 定期工作维护制度 王涛 验证分析:经调查,车间有定期工作维护制度,巡检人员平时都按照规定,按时按量进行工作,并做好记录,主管部门也定期对其记录进行检查。 结论:非要因 因素七、机械故障 确认内容 确认方法 确认标准 确认人 机械故障 现场调查 传动器、制动装置正常 银峻 验证分析:经过检查,传动器、制动器正常 结论:非要因

14、 通过上述各种因素分析,造成起重机故障的主要因素为: 1. 电气线路老化 2. 滑线接触不良 3. 控制器接触不良 九、 对策表 针对所分析的主要因素,小组确定出相应的对策。 序号 要因 对策 目标 措施 负责人 完成时间 1 电气线路老化 更换线缆,起重机配电柜重新布盘,将原有以接触器控制的电气系统更换为由PLC控制的电气系统 在实验上达到现场作业要求 结合原始电和原理图新设计的原理图按配电盘标准进行操作 王涛 胡彬 银峻 2016年6月 2 滑线接触不良 更换滑线 正常运行 将原缆式滑线更换为三级板式滑触线 王涛 胡彬 银峻 2

15、016年7月 3 控制器故障 更换控制器 正常运行 将凸轮控制器更换为遥控控制 董明峰黄建丽 2016年7月 十、 对策实施 针对以上问题,小组按制定的方案实施。 对策实施一、将原有以接触器控制的电气系统更换为由PLC控制的电气系统解决电气老化 可编程控制器,即PLC,是一种数字运算操作的电子系统,专门在工业环境下应用而设计。它采用可以编制程序的存储器,用来在执行存储逻辑运算和顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字或模拟的输入(I)和输出(O)接口,控制各种类型的机械设备或生产过程。PLC较传统的接触器控制有以下优点: 1. 可靠性高、抗干扰能力强

16、 2. 硬件配套齐全,功能完善,适用性强 3. 易学易用,深受工程技术人员欢迎 4. 容易改造 5. 体积小,重量轻,能耗低 由此,小组研究讨论了起重机电气控制系统由先前接触器控制更换为PLC控制系统,根据这一理论小组重新制定了改造后的电气控制原理图。在确定完系统电路图后,小组按照计划购买配件材料,将整个控制系统盘重新布线。 改造前的接触器控制的电气系统 改造后的PLC控制的电气系统 实施对策二、将缆式滑线更换为三级板式滑触线 滑触线其交流电阻及感抗值较其它任何形式的安全滑触线均低,节省能源;

17、体积小占用空间小。其最大优点在于其导电体连续长,接头少,故障点少,运行更可靠。 改造前的小车、大车缆式滑线 改造后的小车、大车三级板式滑触线 实施对策三、将以前凸轮控制由遥控控制代替 遥控器操作,实现对起重机无线远距离操作。 其优点是行车加装遥控器后,操作、系缆、挂钩可由一人单独承担,无需指挥,节省了人力资源;由于操作人员在地面上操作起重机,独立判断起重机的运行状态,因此操作的准确性、连贯性比以往显著提高;操作人员可选择最佳角度,避开能见度差、危险的操作位置,改善了操作人员的工作环境;提高操作人员及其他工作人员的安全性。 小组成员拆卸原有的控制器 改造

18、后的远程无线遥控器 十一、 效果检查 (一) 电气故障时间对比 实施前平均每个月电气故障发生接近3次,实施后由于更换了滑触线及配电盘,大大降低了故障发生,确保了起重机的正常运行,缩短了维护周期,从而保证了生产。 改造后 改造前 (二) 社会效益 每一次起重机发生故障造成停运都给我厂工作带来困难,起重机的正常运行保证了我厂生产的顺利进行,解决了起重机经常维修问题。同时,经过小组成员经常在一起开展QC活动,增强了班组凝聚力,大家在充分发挥个人潜力及团队协作精神上,有了长足进步,使班组名声有了提高,为以后班组独立完成公司下达生产任务打下坚实的基础。 (三)经济效

19、益 1. 降低人工成本费用 行车改造前,行车运行需两人配合操作。其费用为:1名职工每年人工费用12万元左右,两人为:2×12=24万元.改造后,采用遥控器远程操作,由原先两人降为单独一人操作。这不仅降低了用人成本,同时也降低了人员劳动程度。 2.节省设备维修费用 改造之前,起重机每个月检修3次,现在3个月1次,每次检修需3人。人工成本200元/天 3×( 36-4)×3×200=57600元。改造起重机所消耗物资、配件费用为3.2万元,这大大降低了设备日常维修的成本费用,提高了设备生产效率,实现了降本增效的目的,为企业盈利。 十二、 总结 在QC小组活动中,我们取得了起重机改造成功

20、经验,为此我小组以后设备改造提供了宝贵经验。 通过本次QC活动,我们依靠小组成员的智慧和心血以及团结合作,圆满完成了预期目标。而且小组成员的能力得到全面的提升,增强小组成员分析问题、解决问题的能力,增加了团队精神,为以后的QC 活动打下了坚实的基础。 我们将总结本次活动的成功及不足之处,将其成功经验应用到本活动的后续工作中,以QC为载体,理论联系实际,为工作和企业的发展贡献自己的力量。 十三、 今后打算 1、PLC改造逐渐应用到其他设备电气控制中。 2、巩固电气知识,并接受新知识:如PLC,变频器,数控系统在设备电气中的应用. 3、学习更加先进的维修检测技术。 17 / 17

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服