1、缩短T梁预制周期QC 广东省基础工程公司从化市城区迎宾大桥QC小组 一、 小组简介 课题名称 缩短T梁预制周期 小组名称 从化市城区迎宾大桥QC小组 课题类型 现场型 注册日期 2006年4月5日 活动时间 2006年5月6日~2006年8月16日 课题注册号 0717 小 组 成 员 姓名 性别 文化程度 职务 组内职务 苏培奇 男 大学本科 项目副经理 组长 谢永生 男 大学本科 项目经理 副组长 戴哲权 男 大学本科 技术总工 副组长 陈恩平 男 大学专科 施工员 组员 黄国荣 男
2、 大学本科 技术员 组员 林建春 女 大学本科 材料员 组员 赖海滨 男 大学专科 施工员 组员 梁修坤 男 大学本科 施工员 组员 卢剑文 男 大学专科 实验员 组员 制表:黄国荣 时间:2006年5月6日 二、工程概况 我司承建的从化市迎宾大桥工程,位于从化城区东北约1.5km处的头围村,跨越流溪河。本工程合同造价为3178万元,全长440m,结构采用4×40+3×40+4×40米连续组合T梁,共176片;T梁长为39.05m,高2.4m,腹板宽0.22
3、m,底板宽0.45m,采用后张法施工。由于工序搭接、场地限制、雨季施工等因素的影响,如期保质完成T梁预制成为本工程进度控制的要点。 三、选题理由 1、施工合同节点工期要求及业主审批的施工组织中规定T梁预制的节点工期; 2、受施工场地限制,无法增加预制台座,只能从缩短T梁预制周期入手加速T梁预制; 3、根据进度安排,T梁预制周期计划为10天,而已经完成的T梁预制实际周期超过了计划周期。其调查结果如下: 统计时间段 计划预制周期(天) 平均预制周期(天) 预制周期比较(天) 2006.4.6~2006.5.6 10 11.8 1.8 制表:黄国荣
4、 时间:2006年5月6日 实际平均预制周期比计划周期多了1.8天,无法满足项目部进度控制要求,将直接影响本工程节点工期和连带影响整体工期。 ★因此我们选择了《缩短T梁预制周期》为本次活动的课题。 四、活动计划 QC小组活动进度表 计划进度 实际进度 项目 时间(月) 5.06~5.09 5.10~5.13 5.14~5.17 5.18~5.21 5.22~5.25 5.26~5.29 5.30~6.02 6.03~6.06 6.07~6.10 选定课题
5、 现状调查 目标确定 原因分析 要因确定 制定对策 组织实施 效果检查 巩固措施 计划:6月11日至8月15日,实际:6月11日至8月15日 总结 计划:8月16日,实际:8月16日 制表:黄国荣
6、时间:2006年5月7日 五、现状分析 QC小组通过对已经完成预制的所有T梁各主要工序消耗时间进行调查,并按照影响频数将各主要工序平均消耗时间降序整理如下: 各工序消耗时间调查表(单位:工作日) 检查工序(施工顺序) 工序平均消耗时间 影响频数(%) 累计频数(%) 砼施工 7 59.3 59.3 骨架制安 3 25.4 84.7 模板安装 0.8 6.8 91.5 孔道压浆、封锚 0.6 5.1 96.6 钢绞线张拉 0.3 2.5 99.1 底模校正 0.1 0.9 100 合计 11.8 100 制表:黄国荣
7、 时间:2006年5月9日 QC小组根据《各工序消耗时间调查表》绘制如下排列图: 制表:黄国荣 时间:2006年5月9日 各工序消耗时间排列图 ★结论:由以上排列图可以看出A类影响因素为:1、砼施工;2、骨架制安。 六、确定目标 活动目标:缩短T梁预制周期为10天。 可行性分析: (1)根据本公司其他相同类型的T梁预制施工统计数据,砼施工、骨架制安两道工序消耗时间均有下浮空间: 项目 工序消耗时间统计(工作日) 骨架制安 砼
8、施工 从化105国道工地 2.7 5.4 郑州西南环城高速工地 2.6 5.2 制表:赖海滨 时间:2006年5月9日 可见,只要调查解决骨架制安和砼施工消耗时间较高的因素,降低到以上列表的水平,就可以达到活动目标。 (2)项目部领导重视:对QC小组给予了人、财、物等资源的支持; (3)QC小组人员均有多年创优经验,有极强的管理能力及丰富的工作经验,擅于发现问题、解决问题。 11.8天 10天 活动前 活动后 制表:黄国荣
9、 时间:2006年5月10日 七、因果分析 针对T梁预制周期的A 类影响因素“砼施工 ”、“骨架制安”,我们QC 小组全体成员做了进一步调查研究与分析,并画出了以下因果分析图: 7 缩短T梁预制周期 QC小组活动成果总结 砼施工因果图 砼施工 材料 砼材料控
10、制存在问题 28天砼试块强度不足 强度发展速度不快 早强剂效果对比不明显 人 工人操作不熟练 人员培训不到位 工艺 砼振捣不合理 无砼振捣操作规程 设备 振捣工具故障多 砼运输车辆供应不上 施工过程停滞 环境 T梁表面干燥 养护不到位 洒水养护次数不够 制图:苏培奇 时间:2006年5月12日 骨架制安 人 工人操
11、作不熟练 人员培训不到位 工艺 骨架制安工艺出错多 无技术交底 环境 环境空间阻碍施工 台座间距不足 骨架制安因果图 材料 骨架安装不方便 材料供应不足 骨架安装存在交叉现象 无提前下料 设备 设备故障多 骨架制安中断多 设备配置不足 制图:苏培奇 时间:2006年5月12
12、日 缩短T梁预制周期 QC小组活动成果总结 八、要因确认 要因确认计划表 序号 末端原因 确认方法 标准 负责人 完成日期 1 人员培训不到位 考核施工班组人员 考核优良率=100% 苏培奇 2006.5.14 2 洒水养护次数不够 对现场和洒水养护台帐进行检查 施工后7天内每天养护次数不少于8次 陈恩平 2006.5.13 3 28天砼试块强度不足 对同条件养护试块强度进行检查 试块28天后强度达到C50砼标准 卢剑文 2
13、006.5.14 4 早强剂效果不明显 对搅拌站其他试块进行对比 早强效果不小于搅拌站其他砼早强效果 戴哲权 2006.5.14 5 无砼振捣操作规程 对现场操作规程检查 有砼振捣操作规程 谢永生 2006.5.13 6 砼运输车辆供应不上 检查现场施工有无停滞记录 混凝土浇筑无中断记录 黄国荣 2006.5.13 7 振捣工具故障多 现场监控施工情况 月故障次数<1次 林建春 2006.5.14 8 台座空间不足 现场检查 预制台座之间距离>2.5米 陈恩平 2006.5.13 9 骨架安装存在交叉现象 图纸及现场检查 波纹
14、管经过截面≮2×波纹管截面 赖海滨 2006.5.14 10 材料供应不足 现场检查材料供应情况 钢筋、钢绞线库存>一个月生产所需量 苏培奇 2006.5.13 11 无提前下料 现场检查 有提前下料 苏培奇 2006.5.13 12 无技术交底 检查施工技术交底记录 有施工人员技术交底 梁修坤 2006.5.13 13 设备配置不足 现场检查 设备配置量≮需要量 林建春 2006.5.13 14 工具故障多 现场监控施工情况 月故障次数<1次 林建春 2006.5.14 制表:陈恩平
15、 时间:2006年5月12日 要因确认一:人员培训不到位 【确认方法】对施工班组人员进行考核 【标 准】考核优良率=100% 【实 测】经统计,T梁预制各施工班组人员共计49人,2006年5月13日、14日对其进行岗位考核,成绩如下: 考核项目 优 良 中 差 理论知识 19 15 15 0 操作技能 22 15 12 0 统计:苏培奇 制表:苏培奇 时间:2006年5月14日 根据考核情况,岗位考核优良率是71.4%,未达到标准100%
16、的要求。 【结 论】人员培训不到位是要因。 要因确认二:洒水养护次数不够 【确认方法】对现场和洒水养护台帐进行检查 【标 准】施工后7天内每天养护次数不少于8次 【实 测】经现场和养护台帐检查,发现T梁拆模后,采取了麻袋覆盖、预制场地内已安装的水管网络洒水养生的办法进行了连续7天的养生,每天洒水次数均超过8次,T梁表面始终保持湿润状态,养护条件能够满足要求。 【结 论】洒水养护次数不够不是要因。 要因确认三:28天砼试块强度不足 【确认方法】对同条件养护试块强度进行检查 【标 准】试块28天后强度达到C50砼标准 【实 测】通过在
17、工地试验室对T梁试块28天强度现场试压检查并翻阅以往试块强度台帐,强度统计如下: 试块检查时间段 最低强度(Mpa) 最高强度(MPa) 平均强度(Mpa) 2006.4.20~2006.5.13 54 60 57 统计:卢剑文 制表:卢剑文 时间:2006年5月14日 得出T梁同等养护条件的试块强度均超过50MPa,且根据试验室统计强度曲线分析得知强度基本稳定,试块28天后强度达到C50砼标准。 【结 论】28天砼试块强度不足不是要因。 要因确认四:早强剂效果不明显 【确认方法】对搅拌站其他试块强度
18、进行对比 【标 准】早强效果≮搅拌站其他砼早强效果 【实 测】根据业主要求,本工程采用的是商品混凝土。通过对商品混凝土厂家早强剂的使用情况进行调查,发现该厂家使用的早强剂共两个品牌。对此,QC小组要求调查其同等级试块早强效果,结果如下: 序号 早强剂情况 5天平均强度(Mpa) 5天强度/28天强度(%) 本工程C50试块 早强剂品牌A 41.7 83.4 其他工程C50试块A 早强剂品牌B 50.4 100.8 其他工程C50试块B 无早强剂 36.6 73.2 统计:卢剑文 制表:卢剑文
19、 时间:2006年5月14日 根据调查情况可见,本工程T梁所用商品混凝土的早强剂效果略高于未添加早强剂的普通混凝土,但低于其他工程试块A的早强剂效果。 【结 论】早强剂效果不明显是要因。 要因确认五:无砼振捣操作规程 【确认方法】对现场操作规程检查 【标 准】有砼振捣操作规程 【实 测】对现场进行了检查,发现于T梁预制现场显眼处挂有T梁的混凝土振捣操作规程;并对T梁砼浇筑工序施工进行考察,发现砼浇筑振捣程序符合操作规程要求。 【结 论】无砼振捣操作规程不是要因。 要因确认六:砼运输车辆供应不上 【确认方法】检查现场施工有无停滞记录
20、标 准】混凝土浇筑无中断记录 【实 测】通过对现场混凝土浇筑施工记录进行检查,均无发现混凝土浇筑中断记录,现场调配得力,商品混凝土供应与现场施工协调。 【结 论】砼运输车辆供应不上不是要因。 要因确认七:振捣工具故障多 【确认方法】现场监控施工情况 【标 准】月故障次数<1次 【实 测】对2006年3月13日~2006年5月13日期间施工现场所有振捣工具及其维修台帐进行检查,检查结果如下: 序号 振捣工具 个数 维修次数 月维修频率 1 附着式振捣器 24 5 0.1 2 插入式振捣棒 大 10 4 0.2 3
21、 小 8 3 0.2 合计 42 12 0.2 统计:林建春 制表:林建春 时间:2006年5月14日 根据调查情况,可见振捣工具月故障次数0.2次<1次。 【结 论】振捣工具故障多不是要因。 要因确认八:台座间距不足 【确认方法】现场检查 【标 准】预制台座之间距离>2.5米 【实 测】对现场T梁预制台座进行检查,发现T梁预制台座在建设规划时,已经综合考虑到施工方便,台座之间距离为2.5米,边上台座与外界距离为3.5米,为T梁预制提供了足够的平台。 【结 论】台座间距
22、不足不是要因。 要因确认九:骨架安装存在交叉现象 【确认方法】图纸及现场检查 【标 准】波纹管经过截面≮2×波纹管截面 【实 测】对图纸和现场钢筋骨架情况进行考察,发现由于钢筋骨架之间间距太小,加上钢筋弯勾关系,每片梁存在40多处波纹管经过截面空间较小,波纹管经过截面/波纹管截面=1.1~1.4﹤2,现场施工操作起来很不方便,大大降低施工效率,消耗时间较长。 【结 论】骨架安装存在交叉现象是要因。 要因确认十:材料供应不足 【确认方法】现场检查材料供应情况 【标 准】钢筋、钢绞线库存>一个月生产所需量 【实 测】通过对现场未使用材料和现场
23、材料仓库进行钢筋、钢绞线库存量的调查,得出结果如下: 序号 材料种类 总存量(T) 月计划用量(T) 差额 1 钢筋 89.9 78.6 11.3 2 钢绞线 33.8 24.7 9.1 统计:苏培奇 制表:苏培奇 时间:2006年5月14日 并通过查询材料部材料计划申请,发现材料计划满足原计划进度。 【结 论】材料供应不足不是要因。 要因确认十一:无提前下料 【确认方法】现场检查 【标 准】有提前下料 【实 测】经对现场钢筋加工场进行调查,发现钢筋骨架均在钢筋加工
24、场进行了加工,并满足现场施工使用需求。 【结 论】无提前下料不是要因。 要因确认十二:无技术交底 【确认方法】检查施工技术交底记录 【标 准】有施工人员技术交底 【实 测】检查施工技术交底记录,发现T梁预制班组包括钢筋(钢绞线)班组、模板班组、砼班组均有进行技术交底,交底情况如下: 交底项目 交底时间 交底到位情况 钢筋钢绞线班组 2006.4.2 全部到位 模板班组 2006.4.3 全部到位 砼班组 2006.4.3 全部到位 统计:梁修坤 制表:梁修坤 时间:2006
25、年5月13日 【结 论】无技术交底不是要因。 要因确认十三:设备配置不足 【确认方法】现场检查 【标 准】设备配置量≮需要量 【实 测】对现场设备配置量和计划进度设备需求量进行调查,结果如下: 序号 配置设备 现场台数 计划台数 满足与否 1 电焊机 4 3 满足 2 钢筋弯曲机 2 1 满足 3 钢筋切断机 2 1 满足 4 钢筋调直机 2 2 满足 统计:林建春 制表:林建春 时间:2006年5月14日 根据调查情况,可见设备配置量≮需要量,
26、满足施工计划所需设备配置量。 【结 论】设备配置不足不是要因。 要因确认十四:工具故障多 【确认方法】现场监控施工情况 【标 准】月故障次数<1次 【实 测】对2006年3月13日~2006年5月13日期间施工现场所有振捣仪器及其维修台帐进行检查,检查结果如下: 序号 配置设备 台数 维修次数 月维修频率 1 电焊机 4 1 0.1 2 钢筋弯曲机 2 0 0.0 3 钢筋切断机 2 0 0.0 4 钢筋调直机 2 1 0.3 合计 10 2 0.1 统计:林建春
27、 制表:林建春 时间:2006年5月14日 根据调查情况,可见振捣工具月故障次数0.11次<1次。 【结 论】工具故障多不是要因。 九、制定对策 针对发现的主要原因,小组成员进行了综合论证分析,按5W1H原则制定了以下对策、措施。 对策表 序号 要因 对策 目标 措施 实施人 地点 完成日期 1 人员培训不到位 员工再培训 人员考核优良率=100% 1、制定培训计划、培训课程 2、对施工人员进行业务培训 苏培奇 陈恩平 梁修坤 项目部 2006.5.21 2 早强剂效果不明显 更换砼早强剂 早
28、强效果不小于搅拌站其他同等级砼早强效果 1、对所用早强剂性能进行分析 2、对砼选择效果良好的早强剂进行调整 戴哲权 赖海滨 卢剑文 搅拌站 2006.5.21 3 骨架安装存在交叉现象 调整钢筋骨架布置 波纹管经过截面≮2×波纹管截面 1、与设计院联系,探讨适当调整钢筋位置 2、按照设计意见进行骨架调整 谢永生 黄国荣 林建春 施工现场 2004.5.21 制表:黄国荣 时间:2006年5月15日 十、对策实施 对策实施一:员工再培训 1、由苏培奇负责制定培训计
29、划、培训课程:参考了相关技术规范、技术手册及我司在同类工程中的施工实践经验,使培训教材内容扎实、可操作性强,从理论知识、技能操作对施工人员进行强化培训。 序号 课程名称 授课对象 时间 讲课人 1 钢筋及钢绞线施工技术要点 施工员 质检员 工 人 2006.5.15/16 19:00~21:00 苏培奇 2 预应力混凝土工程技术要点 施工员 质检员 工 人 2006.5.17/18 16:00~18:00 陈恩平 制表:梁修坤 时间:2006年5月15日 2、
30、开展“学习日”活动。在每个月的第一个和最后一个星期六的下午、晚上对施工人员进行业务轮训,使其掌握预制T梁施工的主要技术要求和步骤,熟悉施工流程。 实施效果检查: 强化培训后的考核结果如下: 考核项目 优 良 中 差 理论知识 25 14 0 0 操作技能 27 12 0 0 制表:陈恩平 时间:2006年5月22日 结论:考核优良率达到100%,达到了对策目标。 对策实施二:更换砼早强剂 1、由戴哲权、赖海滨对商品混凝土提供的厂家进行早强剂性能进行调查,早强剂技术性能调
31、查结果如下: 类别 早强剂A 早强剂B 泌水率比( % ) 85 90 凝结时间之差 min 初凝 75 70 终凝 85 80 抗压强度比 ( % ) 1D 135 168 3D 115 150 7D 110 130 28D 100 115 收缩率比% 28D 130 130 对钢筋锈蚀作用 无 无 掺量 ( % ) 2 - 3 制表:戴哲权 时间:2006年5月15日 2、综合对商品混凝土生产厂家的两种早强剂进行对比,发现早强剂B的总体常规
32、性能明显比早强剂A性能优良。特别从抗压强度比看,早强剂B与普通混凝土抗压强度相比,在7D内发展速度有明显的优异性。因此,QC小组与该厂家联系要求更改使用早强剂B,并先进行试验指导。 实施效果检查: 通过试验,再度对早强剂性能进行检测,结果如下: 序号 早强剂情况 5天平均强度(Mpa) 5天强度/28天强度(%) 本工程C50试块 早强剂品牌B 50.7 101.4 其他工程C50试块A 早强剂品牌B 50.6 101.2 其他工程C50试块B 无早强剂 35.5 0.71 统计:卢剑文 制表:赖海滨
33、 时间:2006年5月22日 结论:早强效果不小于搅拌站其他砼早强效果,明显缩短了T梁强度增长时间,达到了对策目标。 对策实施三:调整钢筋骨架布置 1、由谢永生负责与设计院联系,探讨对局部钢筋骨架位置进行调整。根据设计院意见,可以对局部钢筋进行调整,并签发了《调整钢筋布置图》,使得波纹管经过截面≮2×波纹管截面,并且求调整后钢筋骨架仍呈对称性分布。 2、下发设计院修改的《调整钢筋布置图》给施工员及施工班组,并于2006年5月22日起以新钢筋布置图进行T梁钢筋制安。 实施效果检查: 调整后的波纹管经过截面≮2×波纹管截面,达到对称目标,施工操作更加方便。直
34、接对调整后骨架制安时间进行调查,结果如下: 骨架制安原消耗时间(天) 骨架制安原消耗时间(天) 骨架制安消耗时间对比(天) 3 2.5 -0.5 统计:黄国荣 制表:林建春 时间:2006年5月22日 可见,骨架制安的消耗时间减少。 十一、效果检查 1、 对实施对策后的T梁预制时间进行统计,结果如下: 统计时间段 计划预制周期(天) 平均预制周期(天) 预制周期比较(天) 2006.5.22~2006.6.10 10 9.3 -0.7 制表:陈恩平
35、 时间:2006年8月16日 结论:通过QC小组活动,T梁预制周期从原来的11.8天缩短到9.3天,实现并超过了QC小组原来制定的目标值。 目标值 11.8天 10天 活动前 9.3天 活动后 制图:陈恩平 时间:2006年6月10日 2、通过QC小组的活动,有效的缩短T梁预制周期,创造了经济效益。 本次活动投入的费用: (1)培训费2000元; (2)其他QC活动经费2500元。 活动产生的经济效益: 由于缩短了T梁预制周期,使得T梁预
36、制时间大大缩短,直接减少T梁预制费用,根据公司财务部、经营部统计(计见附件财务部证明),共节省费用65000元。 实际效益=产生的经济效益-投入的费用=65000-4500=60500元。 3、社会效益 通过QC小组活动,为该工程整体工期的实现提供了良好的保证,使得我司在业主单位中获得了良好的声誉,树立了广东基础“敢打硬仗、善打硬仗”的社会形象。 十二、巩固措施 1、巩固措施 (1)将“学习日”活动纳入人员培训计划。 (2)不定时派遣试验人员对商品混凝土早强剂使用情况进行调查。 2、巩固效果检查 2006年8月中旬对T梁预制周期进行再次调查,统计结果如下: 统计时间段 计
37、划预制周期(天) 平均预制周期(天) 预制周期比较(天) 2006.6.15~2006.8.15 10 9.5 -0.5 制表:陈恩平 时间:2006年8月16日 可见T梁预制周期稳定,巩固效果良好。 十三、总结及今后打算 在本次QC活动中,QC小组成员均能遵循QC小组活动程序,恰当使用工具方法,圆满成了活动目标,各成员综合素质也得到了不同程度的提高。 自我评价表 序号 评价内容 活动前(分) 活动后(分) 1 团队精神 3 4 2 质量意识 4 5 3 进取精
38、神 3 4 4 QC工具运用技巧 3 5 5 工作热情干劲 4 5 6 改进意识 3 4 制表:赖海滨 时间:2006年8月16日 活动前: 活动后 自我评价雷达图 制图:赖海滨 时间:2006年8月16日 今后的工作中,我们将继续围绕健全制度、提高质量、创造效益为的核心开展QC活动。目前我QC小组针对T梁安装定位速率中的问题已开展新一轮的PDCA循环,故我们小组下一个QC小组活动课题为:“提高T梁安装速率” 22






