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减少制酸尾气冒白烟现象.doc

1、提高锌精矿烟气制酸硫利用率 广西金河矿业股份有限公司硫酸车间小组 (发表人:吴甲森) 一、小组概况: 小组名称 广西金河矿业股份有限公司硫酸车间QC小组 课题名称 提高锌精矿烟气制酸硫利用率 活动时间 2009年6月——2009年12月 课题类型 攻关型 课题登记号 小组编号 2004002 成立时间 2002年6月 小组成员 姓名 性别 文化程度 职务 职称 QC职责 覃乃义 男 本科 副总经理 高级经济师 顾问 李树军 男 本科 冶化厂副厂长 高级工程师 策划 吴甲森 男 本科 车间副主任 工程师 组

2、长 李耀灵 男 本科 车间副主任 助理工程师 组员 覃博浩 男 高中 值班长 组员 韦海宏 男 高中 值班长 组员 陈维佳 男 高中 值班长 组员 叶富 男 中技 机修班长 组员 姚兴秋 男 中专 技术员 组员 三、硫酸车间工艺流程图 净 化 锌 精 矿 配 料 污酸 送污水处理 干 燥 上料系统

3、 转 化 焙 烧 尾气排出 吸 收 冶炼烟气收尘系统 锌焙砂 烟尘 成品硫酸 送电解锌系统 四、选题: 公司要求 大力发展循环经济,在现有设备基础上,进行技术攻关,提高资源利用效率,走可持续发展道路。 车间要求 挖掘内部潜力,加大力气进行技术攻关,提高锌精矿烟气制酸硫利用率。 现状 自2009年6月以来,硫二系统锌精矿烟气制酸硫

4、利用率为88%左右。 选题 提高锌精矿烟气制酸硫利用率 五、现状调查 选定课题后QC小组着手进行调查,自2009年5月以来,,硫二系统锌精矿烟气制酸硫利用率均在90%以下。2009年5、6、7月硫平均利用率为88.8%,见图1: 月份 5 6 7 硫利用率(%) 88.6 89.3 88.5 画图: 六、确定目标 1、确定目标: 制定目标值:锌精矿烟气制

5、酸硫利用率94%以上,如图2所示: 2.目标值可行性分析: (1)公司领导高度重视发展循环经济工作并大力支持车间QC活动。 (2)国内同类先进行业锌精矿烟气制酸硫利用率达94%以上。 (3)我车间制酸系统采用的是目前国内公认最先进的“3+2”两转两吸制酸工艺。 (4)小组成员中有多个具有十年以上实际生产经验,对硫酸生产工艺比较熟悉。 七、原因分析: 锌精矿烟气制酸硫利用率低 工艺 设备 人员 风量调节不当,系统正压操作,S02外漏漏。 制酸系统S02 转化率偏低 制酸系统S03吸收率偏低 净化废水处理工艺不合理。

6、管道、设备老化严重,S02外漏 系统烟道堵塞严重,焙烧正压操作,S02外漏 焙烧风帽眼堵塞变小,焙砂残硫高。 培训不够、激励机制不完善 八、要因确认 通过原因分析,我们找到了8个末端因素,并逐一对这八个末端因素进行确认。 确认1风量调节不当: 验证时间 2009年6月3—5日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森、覃博浩 标准 焙烧鼓风量9000——16000M3,摘自《沸腾炉酸化焙烧工艺操作规程》(第三版) 验证结果 QC小组成员吴甲森、覃博浩6月3—5日到焙烧岗位查看焙烧鼓风量为14500M3,鼓风量在正

7、常范围内。S02并无泄漏现象,硫损失少。 结论 风量调节不当不是主要原因 确认2:制酸系统S02 转化率偏低 验证时间 2009年6月10—12日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森 韦海宏 标准 S02 转化率≥98%.摘自《沸腾炉烟气制酸操作规程》(第三版) 验证结果 车间于6月10、11、12日连续三天现场取样分析S02 转化率,10、11、12日分别为99.95%、99.93%、99.92%;三天S02 转化率达标,制酸尾气只有微量S02排放,硫损失少。 结论 制酸系统S02 转化率偏低不是主要原因 确认3:制酸系统S03

8、吸收率偏低 验证时间 6月15日 验证方法 现场验证 确认人 李耀灵、陈维佳 标准 S03吸收率》99.95%摘自《沸腾炉烟气制酸操作规程》(第三版) 计算 李耀灵、陈维佳到干吸岗位查看2009年6月S03平均吸收率为99.96%,达到工艺要求,硫损失少。 结论 制酸系统S03吸收率偏低不是主要原因 确认四:净化废水处理工艺不合理。 验证时间 7月1—5日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森、覃博浩 标准 净化废酸资源化利用。 验证结果 7月1日—5日QC小组成员吴甲森、李耀灵到净化岗位查看废酸排放量、

9、废酸浓度。废酸排放量为18 M3/天,废酸浓度为12g/L。每天打往废水处理站的硫酸为216kg。打往废水处理站的硫酸的量较大,车间硫损失多。净化废水处理工艺不合理。 结论 净化废水处理工艺不合理是主要原因 确认5:缺乏技术培训 验证时间 2009年5月 验证方法 现场调查 确认人 李树军 覃博浩 标准 每年进行一次岗位技能培训和一次应知应会考试 验证结果 经查,我车间于2009年5月已对职工进行了岗位技能培训,全体操作工都进行了应知应会考试,并且全部考试合格。 结论 缺乏技术培训不是主要原因 确认6:焙烧风帽眼堵塞变小,焙砂残硫高。

10、 验证时间 7月20—25日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森 刘继南 标准 焙烧风帽孔径φ=5.5mm;锌焙砂残留〈0.8% 验证结果 7月20—25日,车间系统停机清炉后,QC小组成员姚兴秋到炉内检查测量风帽孔径仅为4.0mm,风帽孔径明显偏小。李耀灵统计计算7月份锌焙砂平均残硫为2.8%,锌焙砂残硫偏高。 焙烧风帽眼堵塞变小,焙砂残硫高是 结论 确认7:系统烟道堵塞严重,转化触媒结疤,焙烧正压操作,S02外泄漏 验证时间 2009年7月20—25日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森、陈维佳 标准 系统畅通、焙烧微

11、负压。 验证结果 2009年7月20—25日,车间系统停机,QC小组成员吴甲森、陈维佳对系统管道、设备进行检查,发现电收尘至文氏管段的管道烟尘堵塞严重,管道内径已经缩小一半。打开转化塔检查发现转化触媒结疤严重,陈维佳检测焙烧下料口部分烟气喷出,硫损失多。 结论 系统烟道堵塞严重,转化触媒结疤,焙烧正压操作,S02外泄漏是主要原因。 激励机制不完善 验证时间 7月23—25日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森 李树军 标准 有完善激励机制 验证结果 (1) 从2004年开始,厂内实行生产承包制,每年都在完善该制度。

12、 (2) 每年制定了硫利用率目标值,并按《广西金河矿业股份有限公司冶化厂承包方案》进行奖罚。 (3) 工作绩效突出的个人和部门都有奖励;根据调查,按《广西金河矿业股份有限公司冶化厂奖励管理办法》的规定,已奖励给4个部门共198人。 结论 奖励机制不完善不是主要原因 九、制定对策 经小组成员对八条末端因素进行论证后确认以下为主要原因: 1、净化废水处理工艺不合理。 2、焙烧风帽眼堵塞变小,焙砂残硫高。 3、系统烟道堵塞严重,触媒结疤,焙烧正压操作,S02外泄漏 十、制定对策表 序号 要 因 对策 目标 措施 完成日期 负责人 1 净化废酸处理工

13、艺不合理。 改进净化废酸处理工艺 净化废水资源化利用 净化废水经处理后代替新水加入吸收循环槽稀浓硫酸。 09年7月 吴甲森 姚兴秋 叶 富 2 2、焙烧风帽眼堵塞变小,焙砂残硫高。 清理风帽眼 焙砂残硫达标 停炉清理风帽眼,使风帽孔径达到工艺要求 09年7月 覃博浩 韦海宏 3 系统烟道堵塞严重,触媒结疤,焙烧正压操作,S02外泄漏 清理烟道,筛分触媒 系统畅通阻力小,焙烧微负压。 清理烟道,筛分触媒,减少阻力 09年7月 吴甲森陈

14、维佳 十一、对策实施 实施一:改进净化废酸处理工艺。 技改前工艺流程图: 稀酸循环槽 稀酸 文氏管 斜管沉降器 废酸槽 废酸贮槽 污水站 处理后清水 (回用) 废渣 (去转窑) 实施过程:在净化工序加装一台压滤机、一个高位槽,从斜管沉降器排放出来的废酸进入废酸槽后泵入压虑机,净化废酸,压滤液再经高位槽直接加入吸收循环槽,稀释吸收塔循环槽浓硫酸。稀酸由废酸变成产品工业硫酸。 实施效果:每天产生的18m3左右废酸经处理变成工业硫酸,每天可多回收利用硫酸216公斤,硫利用率得到提高。详见下图: 文氏

15、管 稀 酸 吸收循环槽 高位槽 处理后清水 (回用) 污水站 滤 渣(返料池) 压 滤 滤 液 废酸贮槽 废酸槽 斜管沉降器 稀酸循环槽 实施二 在锌精矿沸腾焙烧过程中,风帽孔径大小对锌焙砂质量影响较大,因为风帽孔径变小导致开孔率变小,时沸腾焙烧氧气不足,气速过大,从而使锌焙砂质量下降,主要是锌焙砂残留偏高,Fe2+偏高。为此,车间7月份停机检修时对沸腾炉风帽用摇臂轮全部清理一遍。钻头为5.5mm,使风帽孔径达到工艺要求。 实施效果:风帽孔径为5.5mm,开孔率达到工艺要求。 实施三:理烟道,筛分触媒 1.2009年7月车间停机

16、安排一个小组清理电收尘至文氏管管道,管道内径由清理300扩大到600mm; 2. 另一个小组筛分转化1到5段触媒,补充新触煤2.5吨。 实施效果:电收尘至文氏管管道的压降由原来600mm水柱下降到200mm水柱; 转化1到5段触媒压降由原来13000mm水柱下降到10000mm水柱; 十二、确认效果 (一) 效果检查 QC小组通过实施三个主要措施后2009年8月份硫利用率为94.5%,如图所示: (二) 效益检查 经济效益:根据

17、活动实际情况,实施前硫利用率为88.8%,实施后硫利用率为94.5%,活动实施后硫利用率提高了(94.5%-88.8%)=5.7%。按年处理40000吨锌精矿计算,锌精矿平均含硫28%。每年可多回收硫酸: 40000*28%*5.7%*98/32=1955.1T 按2009年硫酸的平均价格为350元/T,我们取得的直接经济效益为:1955.1T*350元/T=684285元。 社会效益:通过本次QC活动,可节约新鲜用水量(干吸用水),提高水重复利用率,减少废水排放量和处理量,达到回收稀酸的完全利用,减少废渣产生量和排放量,减少SO2排放,很好保护周边环境,社会综合效益明显。 十三:巩固措施 (1) 进一步加强车间基础性管理工作,加强物料管理,防止跑、冒、滴、漏现象的发生。 (2) 把改进后的净化废酸处理工艺写入《 沸腾炉烟气制酸操作规程》并上报技术开发部备案。 (3) 加强设备维护和管理,确保设备正常运行。 十四、心得与展望 通过本次活动成功地实现了既定的目标,不仅取得了较好的经济效益和社会效益,也进一步提高了QC小组的团队凝聚力和小组成员的QC技能,积累了宝贵的经验。 下一步QC小组将把降低锌砂中Fe2+含量作为小组下一个活动的课题,为公司进一步降低生产成本而努力。

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