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QC-成果报告(DOC30页).doc

1、 QC 成果报告 课题名称 单位名称: 时 间: 2017 年 08 月 25 日 1 目 录 一、 工程概况 3 二、 小组概况 3 三、 选题理由 4 四、 现状调查 5 五、 小组活动目标 7 六、 原因分析 7 七、 要因确认 8 八、 制定对策 15 九、 对策实

2、施 17 十、 实施效果检查 22 十一、巩固措施 24 十二、活动总结及下步打算 25 2 提高外墙干挂石材施工一次合格率 一、 工程概况 本工程为公安局业务技术用房。总建筑面积为 20233 ㎡,框架结构 3~12 层,本建筑长度 56 米、宽度 34 米、高度 53.5 米,石材干挂面积约 12000 平方米;本工程合同质量目标为确保江苏省“扬子杯”优质工程。外墙石材干挂施工时间 2017 年 3 月 1 日~2017 年 8 月 22 日结束。干挂石材立面,如图 1 所示。

3、 (图 1 干挂石材外墙立面) 二、小组概况 为了确保本工程外墙干挂石材施工质量,项目部于 2017 年 1 月在公司质量 技术部注册登记,组建成立了“提高外墙干挂石材施工一次合格率 QC 小组”, 由项目经理汤金荣担任组长,对本工程外墙干挂石材施工质量进行攻关活动。 3 其小组成员基本情况如下表: QC 小组概况 表 2-1 小组 QC 教育 名称

4、 成立 活动时间 QC 教育次 时间 数 课题 现场型 小组人数 小组平均 类型 年龄 小组 课题注册号 注册号 小组 课题 注册 2017.1.5 2017.1.5 注册时间 时间 活动 提高外墙干挂石材施工

5、一次合格率 课题 职 务 组内分工情况 组 长 总体策划,指挥决策 副组长 分析问题,组织施工 生产 副组长 制定解决方案,质量 监督 组 员 质量检查、验收,方 案实施

6、 组 员 资料收集,方案实施 组 员 质量检查、验收,方 案实施 组 员 资料收集,方案实施 组 员 数据统计 组 员 质量检查、验收,方 案实施 制表人: 制表时间:2017

7、年 1 月 5 日 三、 选题理由: 1、通过对公司近 4 年干挂石材安装一次验收合格率情况进行调查,发现由 于工人素质、构件质量、现场管理等多种原因,干挂石材施工一次验收合格率 平均值为 85%,与《优质建筑工程施工质量验收评定标准》(DGJ32/TJ04-2010) 4 要求的 90%还有一定的差距。 近几年公司干挂石材一次验收合格率对比图 图 3-1 制图人: 制表日期:2017 年 1 月 7 日 2、质量要求:工程目

8、标为省优“扬子奖”优质工程,质量要求高,外墙干 挂石材施工质量的好坏直接影响建筑成型效果及观感质量。 3、施工难度大:外墙干挂石材安装难度高,质量控制易受材料、人员和施 工方法等诸多因素的影响,施工时控制不严就可能引起较明显的质量问题。 4、本小组成员结合工程实际情况、特点及施工难点选出了 4 个课题,从重 要性、紧迫性、难度系数和经济性方面进行了调查、对比,与分析评价,见表 3-1。 小组课题选择评价表 表 3-1 序号 课题名称 重要性 紧迫性 难度系数 经济性 综

9、合得分 1 提高基坑支护经济效益 ★ ◆ ◆ ★ 36 分 2 确保高大模板安装施工质量 ★ ★ ◆ ● 33 分 3 提高外墙干挂石材施工一次合格率 ★ ★ ★ ◆ 38 分 4 后浇带模板混合支撑施工质量 ★ ◆ ★ ● 33 分 制表人:刘安林 制表时间:2017 年 1 月 30 日 评分标准:★—10 分,施工质量对工程创优的影响程度大、

10、工期要求紧迫是关键线路、 5 施工难度特大、施工面广、投入小且经济效益好。 ◆—8 分,施工质量对工程创优的影响程度较大、工期要求紧迫程度较大时关键线路、施工难度大、投入大且经济效益好。 ●—5 分,施工质量对工程创优的影响程度不大、工期要求紧迫程度较大为非关键线路、施工难度易控制、投入大且经济效益一般。 评分标准的制定依据:1、企业施工质量工艺标准;2、工程创优文件;3、施工总进度计划。 根据以上评价得出“提高外墙干挂石材施工一次合格率”可以作为我们小 组需要攻关的课题。 四、 现状调查 根据施工组织设计要求,将首个施工段(12~

11、10 层)作为施工样板进行施工, 施工时间为 2017 年 1 月 20 日--2017 年 3 月 8 日。样板段施工结束后,QC 小组以设计施工图纸和住建部发布的《金属与石材幕墙工程技术规范》 (JGJ133-2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《建筑 工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 、《建筑工程施工评价标准》 ( GB/T50375-2016 ),省厅发布的《江苏省优质建筑工程评价标准》(DGJ32/TJ04-2010)的要求对外墙干挂石材施工质量进行了全方位检查, 外墙干挂石材施工问题调查统计表 表

12、4-1 序号 检查项目 合格(点) 不合格(点) 不合格率 1 主龙骨及次龙骨焊接不到位 92 8 8% 2 预置埋件位置偏差 62 38 38% 3 焊接处防腐防锈处理不到位 91 9 9% 4 后置埋件拉拔力不符合要求 95 5 5% 合计 340 60 15% 制表人: 时间:2017 年 3 月 10 日 根据调查统计

13、表我们对影响外墙干挂石材的质量问题进行了归纳整理分 析。 “外墙干挂石材”质量问题调查分析表 表 4-2 6 序号 检查项目 频数(点) 累计频数 频率(%) 累计频率(%) (点) 1 预置埋件位置偏差 38 38 63% 63% 2 焊接处防腐防锈处理不 9 47 15% 78% 到位 3 后置埋件拉拔力不符合 8 55 13% 91% 要求 4 主龙

14、骨及次龙骨焊接不 5 60 9% 100% 到位 合计 60 100% 制表人: 时间:2017 年 3 月 30 日 图 4-1 外墙干挂石材质量问题排列表 制表人: 时间:2017 年 4 月 2 日 结论:从排列体图中可以看出,影响核心外墙干挂石材安装合格率的主要 问题是“预制埋件位置偏差”。问题的频率为 63%,如果以上问题能完全解决,

15、 可以将外墙干挂石材的合格率提高到(400-60+38*0.9)/400=93.5%,那么外墙 干挂石材合格率就能控制好。 7 五、 确定目标 根据现状调查和目标设定依据分析,我们小组成员经过分析,综合考虑最 终确定了本次 QC 小组活动的目标 :提高外墙干挂石材施工一次合格率≥93%。 图 5-1 目标设定柱状图 制表人: 时间:2017 年 4 月 18 日 六、 原因分析 确定目标后,针对“预制埋件位置

16、偏差”这个质量问题,QC 小组成员针 对如何提高安装精确度进行了深入探讨,详细分析了类似工程的施工方法 及工艺要求,从“5M1E”六个方面进行分析,对各种因素进行分类汇总整理, 绘制了鱼刺图,详见图 6-1。 8 图 6-1 原因分析因果图 制表人: 时间:2017 年 4 月 20 日 七、要因确认 1、根据以上原因,小组成员按照 5MIE 制定了要因确认计划表,对 10 个末

17、 端因素采取现场核实、调查分析等方法进行逐项确认。 要因确认计划表 表 7-1 序 确认 确认 末端原因 5MIE 确认内容 确认标准 负责人 号 方法 时间 调 查 对工人进行培训,并对 成 绩 合 格 率 1 无岗前培训 人 培训情况进行书面成绩 17-5-5 刘安林 分析 100% 考核

18、 调 查 有针对性的专项技术交 交 底 签 字 率 2 技术交底不详 人 底,技术交底内容书面 17-5-5 刘安林 分析 100% 确认 3 维修保养不及时 机 现 场 每天进行一次保养及检 设 备 合 格 率 17-5-6 顾磊 验证 修,并保持合格状态 100% 现 场 刀具合格合格 4 切割刀具磨损严重 机 经常检查刀具的完好性 率 100%以及有 17-5-6

19、 顾磊 验证 效期限 9 5 成品保护不到位 环 调 查 模板安装时严禁触碰到 不能触碰预置 17-5-7 范阳 分析 预制埋件 埋件 6 检测工具未鉴定合格 测 现 场 按校验规程进行校验, 仪 器 合 格 率 17-5

20、8 汤金荣 验证 并保持合格状态 100% 7 预埋件尺寸偏小 料 现 场 现场检测预埋件尺寸大 材 料 合 格 率 17-5-9 丁网定 验证 小,壁厚等 100%

21、 现 场 查看原材料进场检查记 材 料 合 格 率 8 挂材厚度不满足要求 料 录,查看材料厚度是否 17-5-9 丁网定 验证 100% 满足设计要求 9 未拉通线安装 法 现 场 拉通

22、线后安装 拉 通 线 安 装 17-5-10 陈晓军 验证 100% 10 焊接不牢固 法 现 场 现场检测焊接牢固程度 焊 接 合 格 率 17-5-10 陈晓军 验证 100%

23、 11 石材安装过程精度控制 法 调 查 石材安装过程精度检查 合格率 100% 17-5-10 范阳 措施差 分析 12 石材加工精度差 法 调 查 成品石材加工精度 精 度 误 差 在 17-5-10 丁网定 分析 5mm 以内

24、 制表人: 日期:2017 年 5 月 12 日 2、按照要因确认计划表的时间安排,小组分工明确,并逐条确认。 末端因素 1:无岗前培训 表 7-2 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间

25、 对工人进行培训,并对培 调查分析 成绩合格率 100% 刘安林 2017 年 5 月 5 日 训情况进行书面成绩考核 小组成员刘安林于 2017 年 5 月 5 日查看工人培训记录,记录完整,在加工制作前对参与本项 目的所有

26、工人进行了岗前培训,并对培训情况作了考核,成绩合格率 100%,考核优良率达到 97.5% 培训考核成绩汇总表 考核项目 优(人) 良(人) 合格(人) 不合格(人) 验证情况 方案熟悉程度 12 0

27、 1 0 质量、理论意 11 1 0 0 识 操作技能 13 2

28、 0 0 结论 非要因 10 末端因素 2:技术交底不详 表 7-3 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间

29、调查分析 有针对性的专项技术交底 工人签字率 100% 刘安林 2017 年 5 月 5 日 小组成员刘安林于 2017 年 5 月 5 日对干挂石材作业人员专项技术交底记录进行查看,记录完整,作业人员均严格按照工序指导书施工: 操作工人专项技术交底统计表 表六 验证情况 班组 干挂石材班组 干挂石材班组 干挂石材班组 检查内容 一 二 三 交底签字 16 人 15 人 18 人

30、 工序执行情况符合人数 16 人 15 人 18 人 执行率 100% 100% 100% 制表人 日期:2017 年 5 月 5 日 结论 非要因 末端因素 3:维修保养不及时 表 7-4 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 每天进行一次保养及检 现场验

31、证 设备合格率 100% 顾磊 2017 年 5 月 6 日 修,并保持合格状态 小组成员顾磊于 2017 年 5 月 6 日对电焊机及维修保养记录进行查看,电焊机符合施工及标准要求,检查合格率达 100%。 验证情况 施工现场电焊机图(图 7-1) 结论 非要因 11 末端因素 4:切割刀具磨损严重 表 7-5 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间

32、 刀具合格合格率 100% 现场验证 经常检查刀具的完好性 顾磊 2017 年 5 月 6 日 以及有效期限 小组成员顾磊于 2017 年 5 月 6 日对切割机设备的进行查看,并查看机械的维修保养记录,经 验证情况 检查切割机刀具未磨损,产品的合格证和质量证明资料齐全,并且所有设备都有定期保养记 录,且在有效期限内。 结论 非要因 末端因素 5:成品保护不到位 表 7-6 确认方

33、法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 模板安装时严禁触碰到预 调查分析 不能触碰预置埋件 范阳 2017 年 5 月 7 日 制埋件 小组成员范阳于 2017 年 5 月 7 日对成品保护的进行检查,成品保护达到预期效果。 验证情况 施工现场成品保护图(图 7-2) 拍摄人: 日期:2017 年 5 月 7 日 结论 非要因

34、 12 末端因素 6:检测工具未鉴定合格 表 7-7 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 按校验规程进行校验,并 现场验证 仪器合格率 100% 汤金荣 2017 年 5 月 8 日 保持合格状态 小组成员汤金荣于 2017 年 5 月 8 日对仪器进行检查,符合施工及标准要求,合格率达 100%。 验证情况 水准仪(图 7-3) 经纬仪(图 7-4)

35、 结论 非要因 末端因素 7:预埋件尺寸偏小 表 7-8 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 现场检测预埋件尺寸大 现场验证 材料合格率 100% 丁网定 2017 年 5 月 9 日 小,壁厚等 小组成员丁网定于 2017 年 5 月 9 日对材料进行检查,材料符合施工及标准要求,合格率达 100%。 验证情况 角钢原材料(图 7-5) 预埋铁板(

36、图 7-6) 结论 非要因 13 末端因素 8:挂材厚度不满足要求 表 7-9 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 查看原材料进场检查记 现场验证 录,查看材料厚度是否满 材料合格率 100% 丁网定 2017 年 5 月 9 日 足设计要求 小组成员丁网定于 2017 年 5 月 9 日对挂材原材料进场检查记录趤行查看,材料

37、厚度满足设计 要求,合格率达 100%。 验证情况 现场材料厚度符合要求(图 7-7) 结论 非要因 末端因素 9:未拉通线安装 表 7-10 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 现场验证 拉通线后安装 拉通线安装 100% 陈晓军 2017 年 5 月 10 日 小组成员陈晓军于 20

38、17 年 5 月 10 日对施工现场进行检查,所有挂材均拉通线后再安装,检 查合格率达 100%。 验证情况 拉通线安装(图 7-8) 结论 非要因 14 末端因素 10:焊接不牢固 表 7-11 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 现场验证 现场检测焊接牢固程度 焊接合格率 100% 陈晓军 2017 年 5

39、 月 10 日 小组成员陈晓军于 2017 年 5 月 10 日对施工现场焊接牢固程度进行检测,焊接符合施工及标 准要求,合格率达 100%。 验证情况 焊接缝(图 7-9) 结论 要因 末端因素 11:石材安装过程精度控制措施差 表 7-12 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 现场验证 石材安装过程精度控制措

40、施差 合格率 100% 范阳 2017 年 5 月 10 日 小组成员范阳于 2017 年 5 月 10 日检查设计图纸是否进行深化设计,是否明确相关细部做法、 验证情况 挂件行驶、窗台板和滴水板样式,发现现场未做该项工作 结论 要因 末端因素 12:石材加工精度差 表 7-13 确认方法 确认内容 确认标准 确认人 确认时间 现场验证 成品石

41、材加工精度 精度误差在 5mm 陈晓军 2017 年 5 月 10 日 以内 15 小组成员陈晓军于 2017 年 5 月 10 日检查成品石材加工精度,发现现场加工成部分成品石材精度 超过 5mm 10 8 6 验证情况 4 2 偏差值 0 无偏差 -2 -4 -6 -8 点1 点2 点3 点4 点5 点6 点7 点8 点9 点10点11点12点13点14点15

42、点16点17点18点19点20 结论 要因 八、制定对策 针对以上“石材安装过程精度控制措施差”、“ 石材加工精度差”、 “焊接 不牢固”三个主要原因,小组成员运用头脑风暴法,提出各种对策,从有效性, 可实施性、经济性、时间性、可靠性五方面进行评价,并针对主要原因提出方 案。 对策的评价选择表 表 8-1 序 要因 对策 评价 综合 选定 号 得分 方案 有效性 可实施性 经济性 时间性

43、 可靠性 石材安装 绘制大样图安 ★ ★ ★ ★ ● 48 分 √ 过程精度 装前进行微调 1 控制措施 增加控制线 ★ ● ★ ◆ ★ 43 分 差 现场进行深化 2 石材加工 设计,绘制材加 ★ ● ★ ★ ★ 48 分 √

44、 精度差 工图并评审 厂家定制产品 ★ ◆ ◆ ● ★ 38 分 改进焊接施工 ★ ● ★ ◆ ◆ 38 分 焊接 工艺 3 不牢固 焊剂必须符合 ★ ★ ★ ● ★ 48 分 √ 规范要求

45、 制表人: 日期:2017 年 5 月 15 日 16 评分标准: ★—10 分,实施的有效性大,很具有可实施性、投入小且经济效益好、时间短、见效快、可靠性大。 ●—8 分,实施的有效性较大、有可操作性、投入大且经济效益好、时间短、见效较快,可靠性较大。 ◆—5 分,实施有效性不大、可操作性一般、投入大且经济效益一般、时间较长但见效较快。 QC 小组经过综合分析,选出了准备实施的对策,按“5W1H”方法制定了详 细的措施,详见对策表. 对策表 表 8-2

46、 序号 要因 对策 目标 措施 地点 时间 负责人 石材安装 1、优化设计,优化细部节点 绘 制 大 样 2、样板现行,及时改进 17-5-25 汤金荣 过程精度 合 格 率 施工 1 图 安 装 前 3、强化过程控制,严格验收 至 刘安林 控制措施 进行微调 100% 3、跟踪调查,检查班组人员 现场 17-7-15 顾磊 差

47、 现 场 进 行 1、采购同一厂家同一批次的 深化设计, 17-5-25 丁网定 石材加工 精度误差在 产品。 施工 2 绘 制 材 加 至 范阳 精度差 5mm 以内 2、材料进场按自检制度检查 现场 工 图 并 评 17-7-15 陈晓军 3、随机抽检送检测中心检测 审

48、 焊接 焊剂必须 焊接合格 1、采购合格的焊剂 施工 17-5-25 刘安林 3 符合规范 3、编制焊接技术方案 至 顾磊 不牢固 率 100% 现场 要求 2、按照焊接方案要求施工 17-7-15 陈晓军 制表人: 日期:2017 年 5 月 22 日 九、对策实施 实施一:针对石材安装过程精度控制措施差,具体措施如下:

49、 1、QC 小组成员进行深化设计,采用成熟的铝背栓挂件和特制的钢转接件与挂 件配合,保证安装精度。窗台泛水板由水洗面改为光面灰麻,密拼处的两块石 材各开半圆孔,灌注耐候硅酮密封胶,保证排水畅通和密封效果,下檐口开滴 17 水槽。 节点大样图 图 9-1 2、优化设计,采用成熟的铝背栓挂件和特制的钢转接件与挂件配合,保证安装 精度。窗台泛水板由水洗面改为光面灰麻,密拼处的两块石材各开半圆孔,灌 注耐候硅酮密封胶

50、保证排水畅通和密封效果,下檐口开滴水槽。 窗台及下檐口大样 图 9-2 18 窗台及下檐口实景 图 9-3 3、加强过程检查、严格质量验收:饰面板安装时需按照操作工艺进行,随时检 测饰面板平整度、垂直度、接缝高低、接缝顺直、阴阳角搭接方正,确认无误 后再拧紧紧固螺栓并随时用棉纱擦掉表面的污物。经过小组成员自验、互检合 格后,对每道梁、柱、墙面石材拼缝打注灰色石材专用耐候密封胶,

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