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石炼化及广州石化事故案例.doc

1、石家庄炼化分公司“4·13”高压刀闸崩烧伤害事故 事故经过 4月13日,石家庄炼化公司动力站决定对主6 kV配电室Ⅰ段641(重整)回路清扫、检查。在开具有关作业票后,电气运行人员按照工作程序完成了该回路停电、断开开关、断开刀闸等操作,采取了挂接地线、操作刀闸手柄加锁等安全措施。随后,641回路交电气维护人员,转入检修状态。 清扫、检查工作由维护电工宋某等4人负责。在检查过程中发现刀闸下口后部连接铜排变色,判断曾有过热现象,随即将情况报告车间。车间有关人员安排在刀闸口加装绝缘隔板,确定对热点进行处理。至16时45分左右,热点处理完毕。 随后,电气主管师石某安排试验刀闸的接触情况。1

2、6时54分,石某取来刀闸操作手柄的解锁钥匙,并将其交给宋某,准备进行刀闸接触试验,但没有进一步交代、安排试验操作相关事项。16时59分,宋某在未拆除接地线的情况下合上刀闸,造成主6kVⅠ段母线三相接地短路,刀闸崩烧,现场6人全部被电弧烧伤。目前6人均在医院接受治疗。 事故原因分析 事故直接原因是维护电工宋某严重违章,并且超出本岗位职责范围作业。石家庄炼化公司《电力安全工作规程》规定,“检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,可按下列条件进行:全体工作人员撤离工作地点;将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标识牌,恢复常设遮栏;在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行

3、加压试验”。宋某作为维护电工,根本无权操作刀闸手柄,但却在未拆除地线情况下,违章进行刀闸接触试验,导致了事故发生。 事故重要原因是电气主管师石某严重违章,安排无操作权限的维护电工进行刀闸接触试验。为防止误操作,刀闸手柄设置有闭锁装置并加锁。而石某作为车间高压电气主管师,违规从运行值班员处拿来解锁钥匙,间接导致了事故发生。 广州分公司“5·10”火灾事故 事故经过 2011年5月3日,广州分公司1#催化裂化装置大修改造结束,转入开工阶段。5月9日16时48分,反应提升管喷油。17时30分,装置开始产出粗汽油。因吸收稳定系统正在调整,粗汽油自分馏塔顶回流罐(V301)经不合格线进污油罐

4、G307。18时50分,改进污油罐G304,随后发现机械呼吸阀声响很大,罐顶多处撕裂、罐底翘起。20时30分,粗汽油开始进中间原料罐G203。 5月10日13时10分,储运部罐区操作人员发现罐G203(5 000立方米,内浮顶罐)附近可燃气体报警器报警,同时液位显示在6.9~7.1米之间波动,在操作室西侧二层平台看到罐G203透气窗冒出大量油气。正在准备向调度汇报时现场发生闪爆,罐G203顶部通气管、罐壁透气窗处起火。操作人员迅速开启罐组消防喷淋并报火警,经消防队奋力扑救,13时25分将火扑灭。事故造成在2#罐区防火堤外下风向路边休息、等待施工的深圳建安公司4名员工,以及路过的华穗工程公司(

5、改制单位)3名员工不同程度烧伤。其中深圳建安公司1名员工经抢救无效于5月11日死亡,2人重伤,1人轻伤。华穗工程公司1人重伤,2人轻伤。 事故原因分析 这是一起典型的违章指挥、违章操作造成的责任事故。事故暴露出在装置改造设计、施工、开车、生产运行和现场安全管理等方面存在漏洞。 事故的直接原因是催化裂化装置开工过程中,由于系统脱水不及时,分馏塔一中回流在长达18个小时里一直建立不起来,吸收稳定系统因缺乏热源而无法正常运行,粗汽油中的液态烃组分无法分离。为避免放火炬,富气压缩机维持运行,期间产生的轻烃被间歇压送至粗汽油罐。由于持续时间长,粗汽油中含有的液态烃等轻组分从G203罐顶通气管、罐壁

6、透气窗溢出并扩散,遇位于下风向防火堤外施工板房内的非防爆电器而引发闪燃。 事故间接原因:一是仓促开车,准备不足,开车方案、应急预案不完善。广州分公司1#催化裂化按计划检修2个月,进行多产丙烯的MIP-CGP改造,包括增设外取热器、吸收稳定系统四塔更换等工作。检修过程中主要设备不能如期到货、水压试验不合格,现场临时设计修改多,同时施工质量不高,特别是分馏系统漏点较多,至5月4日装置开主风机时仍有动火项目,最终装置检修时间达到78天。装置边施工边开工,为事故发生埋下了隐患。 二是设计存在缺陷。粗汽油至吸收塔管线与不合格粗汽油外送管线间缺少隔断阀(改造前粗汽油至吸收塔管线设置有塔壁阀门,本次改造

7、时取消,但没有设计替代措施),存在吸收塔内气体倒串至粗汽油不合格线的隐患。 三是操作人员操作不当。变更设计后对流程检查不到位。当粗汽油调节阀失灵、改副线阀控制时,没有意识到吸收塔气体会倒串,导致吸收塔气体倒串至污油罐G304,造成罐顶部多处撕裂、底部翘起。 四是没有认真吸取教训。污油罐G304损坏后,相关部门、单位没有引起足够重视,没有深入查找事故原因并采取相应防范措施,进而发生了更大事故。 五是现场管理存在漏洞。在装置已经开车、储罐正在进油,特别是粗汽油中含有大量液态烃等轻组分情况下,没有及时停止现场施工,没有采取区域警戒、隔离等防护措施,仍然安排在临近罐区进行施工,导致多人受到意外伤害。 事故原因仍在进一步调查分析中。

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