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汽机修检修总结.docx

1、 汽机检修总结 一、 设备概况及检修前存在的主要问题 1、检修项目: 本次检修汽机专业共33项,见下表: 2号机L级检修汽机专业检修项目表 序号 标准项目 备注 1 #2机A定冷水泵油封检查   2 #2机组顶轴油系统防爆防磨检查   3 #2机组各轴瓦卫生清扫   4 #2机组#1抽电动门盘根检查   5 冷段至辅汽电动闸阀(调阀前)进行活动试验、必要时更换盘根   6 小机中压进汽电动闸阀进行活动试验、必要时更换盘根   7 #3级抽汽电动闸阀进行活动试验、必要时更换盘根   8 冷段至辅汽电动闸阀(调阀后)进行活动试验、必

2、要时更换盘根   9 四大管道支吊架检查   10 A小机控制油滤网检查更换   11 B小机控制油滤网检查更换   12 A小机润滑油滤网检查清理   13 B小机润滑油滤网检查清理   14 #1高加正常疏水阀检查   15 密封油A、B交流油泵油封检查   16 A、B中压主汽门更换电磁阀和滤芯   17 #1#2#3高加疏水弯头测厚抽查   18 #2机凝结水加氨漏点治理   19 #2机A闭式水板式换热器解体检修,消除渗漏   20 #2机氢冷器进回水温度表检查更换   21 #2机A、B开式泵轴承室润滑油

3、脂检查   22 #2机A、B闭式泵轴承室润滑油脂检查   23 #2机A、B低加疏水泵轴承室更换润滑油   24 #2机A、B凝结水泵轴承室润滑油检查   25 #2机A、B凝结水泵入口滤网清理   26 #2机A、B、C真空泵轴承室油脂检查   27 #2机A、B、C真空泵气水分离器补水滤网、出口滤网清理   28 #2机给水系统支吊架检查及阀门盘根检查紧固   29 #7、8低压加热器液位计校对   30 低加管道弯头测厚(抽查)   31 #2机精处理A前置过滤器排污电动阀更换   32 #2机B,C高速混床水帽检查

4、  33 凝结水加氨泵漏油,解体检查   2 检修前存在的主要问题: 2.1、定冷水泵A检修:修前定冷水泵A油封漏油。 2.2、密封油交流油泵A检修:修前密封油交流油泵A油封漏油。 2.3、主机A、B中压主汽门油动机检修:修前A、B中压主汽门ATT试验关闭超时不合格。 2.4、修前发电机密封油汽侧浮动油调节阀结合面漏油。 2.5、#1至#2高加正常疏水调阀疏水不畅。 2.6、#2机A闭式水板式换热器内漏。 2.7、#2机凝结水出口母管加氨门腐蚀泄漏。 2.8、#2机氢冷器C冷却水回水温度表指示不准。 2.9、 B,C高速混床在运行当中制水量低。 2.10、

5、B前置过滤器排污门内漏。 2.11、 凝水加氨计量泵漏油。 二、 上次A/B修后到本次检修前机组重大问题处理情况 1、 #2机主机A、B中压主汽门ATT试验关闭超时不合格。待停机时对其油动机电磁阀进行更换,并重新进行ATT试验。 2、#2机A闭式水板式换热器解体检查,发现开式水入口侧第三板片上密封胶条破损脱离板片,导致闭式水向开式水串水。本次检修更换损坏密封胶条,逐片检查、清理换热板片。设备复装后消除泄漏。 3、#2机凝结水出口母管加氨门腐蚀损坏,且选型压力较低,不满足凝结水压力工况,本次检修更换高压力等级新阀门。 4、#2机氢冷器C冷却水回水温度表指示不准,误导运行及维护人员对回

6、水温度判断。利用本次检修机会对该温度表进行更换,消除隐患。 三、 本次机组检修确定的安全、工期、质量、节能目标及实际完成情况 1、 安全方面:开工前严格执行检修文件包规定各项安全措施,做好危险点预控。班组人员认真履行“四不伤害”,对外包人员做好安全交底,监护人员工作到位,未发生人身伤亡事故,设备损坏事故,安全状况良好。 2、 人员方面:,汽机专业参与检修中方员工7人,巴方员工9人;合计共16人。 3、质量方面:班组能够做好质量把关,各项检修工作质检点均严格按照三级验收标准要求进行验收,保证检修质量。 四、 主要检修项目及完成情况 4.1、定冷水泵A检修:修前定冷水泵A油封漏油,进

7、行解体检修。拆开联轴器,发现联轴器弹性垫损坏,更换新的弹性垫(T型六角梅花聚氨酯垫150*75)。将机械密封和油封拆下检查,发现机械密封有磨损,更换了机械密封及两道油封。检查轴承无损坏,验收合格后进行复装。修后中心数据:上扒口0.04mm,右扒口0.04mm,电机比泵高0.04mm,泵偏右0.02mm。 4.2、密封油交流油泵A检修:修前密封油交流油泵A油封漏油,将交流油泵电机吊开,解体交流油泵机械密封,进行更换,检查联轴器完好无损坏。 4.3、主机A、B中压主汽门油动机检修:修前A、B中压主汽门ATT试验关闭超时不合格,停机后更换A、B中压主汽门油动机电磁阀和进口滤网。更换后

8、进行冷态关闭试验,合格。 4.4、A、B小机B润滑油滤网进行了检查清理,滤网无破损,检查密封面密封严密无毛刺,密封圈无损坏,清理干净滤网后复装。 4.5、A小机更换了控制油A滤网,检查密封面密封严密无毛刺,密封圈无损坏,更换滤网后复装。 4.6、B小机更换了控制油B滤网,检查密封面密封严密无毛刺,密封圈无损坏,更换滤网后复装。 4.7、密封油浮动油调节阀漏油,解体旧流量调节阀发现其膜片结合面位置损坏,更换新的调节阀,漏点消除。 4.8、#1高加疏水调节阀解体检查,发现阀笼有金属颗粒状杂物,进行了清理。阀芯阀座密封良好,更换了结合面密封垫金属缠绕垫(135*114*5)

9、复装后,开关灵活无卡涩,无泄漏。 4.9、高加疏水弯头测厚:1.#1高加正常疏水气动调节门前手动门后弯头16.75mm 2.#2高加正常疏水气动调节门前手动门后弯头16.55mm 3.#3高加正常疏水气动调节门前手动门后弯头16.48mm 4.10、#1抽电动门盘根检查,阀门开关灵活无卡涩,阀杆无拉毛现象,盘根无损坏。 4.11、冷段至辅汽电动闸阀(调阀前)进行活动试验,阀门开关灵活无卡涩,阀杆无拉毛现象,盘根无损坏。 4.12、小机中压进汽电动闸阀进行活动试验,阀门开关灵活无卡涩,阀

10、杆无拉毛现象,盘根无损坏。 4.13、#3级抽汽电动闸阀进行活动试验,阀门开关灵活无卡涩,阀杆无拉毛现象,盘根无损坏。 4.14、冷段至辅汽电动闸阀(调阀后)进行活动试验,阀门开关灵活无卡涩,阀杆无拉毛现象,盘根无损坏。 4.15、顶轴油系统防爆防磨检查 ,管道无碰磨,支吊架无松动,管道阀门开关灵活无卡涩,无渗漏。 4.16、四大管道支吊架检查,支吊架无失效、变形、管夹无松动等缺陷。 4.17、#2机凝结水出口母管加氨门腐蚀损坏,且选型压力较低(PN25),不满足凝结水压力工况,本次检修更换高压力等级新阀门(PN40)。 4.18、#2机A闭式水板式换热器解体检查,发现

11、开式水入口侧第三板片上密封胶条破损脱离板片,导致闭式水向开式水串水。大部分板片两侧均存在轻微锈蚀点,在本次检修中间,对板片材质进行分析,符合设计要求,对腐蚀较重的板片进行着色,未见异常。本次检修更换损坏密封胶条,逐片检查、清理换热板片。设备复装后消除泄漏。 4.19、#2机氢冷器C冷却水回水温度表指示不准,误导运行及维护人员对回水温度判断。利用本次检修机会对该温度表进行更换,消除隐患。 4.20、#2机A、B开式泵轴承室润滑油脂检查正常并补充润滑脂。 4.21、#2机A、B闭式泵轴承室润滑油脂检查正常并补充润滑脂。 4.22、#2机A、B低加疏水泵轴承室

12、更换润滑油至正常油位。 4.23、#2机A、B凝结水泵轴承室更换润滑油至正常油位。 4.24、#2机A、B凝结水泵入口滤网清理,检查滤网无破损,清理滤网后复装。 4.25、#2机A、B、C真空泵轴承室润滑油脂检查正常并补充润滑脂 4.26、#2机A、B、C真空泵汽水分离器补水滤网、出口滤网清理,检查滤网无破损,清理滤网后复装。 4.27、#2机低加疏水管道弯头测厚:(1)#5低加正常疏水调阀前手动门前弯头4.97mm;(2)#5低加疏水管道温度测点后弯头4.71mm 4.28、#2机给水系统支吊架检查,支吊架无失效、变形,管卡无松动等缺陷。系统法门盘根检查无异常。 4.29

13、2机循环水液控蝶阀油站管路检查,各管路活结严密无渗漏,系统油压正常,符合运行调整要求。 4.30、#2机A、B、C真空泵入口气动门检查,阀门开关灵活到位无卡涩,阀杆无磨损,盘根无损坏。 4.31、本次检修将B,C混床上水帽全部拆除清洗,清除水帽内残留树脂。按照原始间隙复装。清洗前图片: 清洗安装后图片: 4.32、机组运行期间B前置过滤器排污门有轻微内漏现象,本次检修,将阀门拆除后发现衬胶结合面有两道通槽无法修复,与运行部,策划部讨论后决定在阀门后暂加装二次门消除泄漏,同时订制备品以备更换。 阀门缺陷图片: 加装二次门图片: 4.33、凝水加氨计量泵在运行中有

14、渗油现象,本次检修将加油口更换生料带紧固,泵头结合面进行紧固,消除渗油现象。 4.34、电气专业在对发电机进行48小时发冲洗后,机务专业对反冲洗滤网及进水滤网进行了清洗,滤网完整无破损,干净无异物及树脂等,经化学监督合格后进行复装。 五、检修中发现的重大问题及采取的处理措施 汽机: 5.1修前定冷水泵A油封漏油。设备解体时发现:联轴器弹性垫损坏,更换新的弹性垫(T型六角梅花聚氨酯垫150*75)。将机械密封和油封拆下检查,发现机械密封有磨损,更换了机械密封及两道油封。检查轴承无损坏,验收合格后进行复装。 5.2 修前分析#1高加疏水调节阀可能出现疏水不畅情况。对#1高加疏水调节阀解体

15、检查,发现阀笼有金属颗粒状杂物,进行了清理。阀座内有焊渣药皮等杂物,对阀座进行清理。阀芯阀座密封良好,更换了结合面密封垫金属缠绕垫(135*114*5),复装后,开关灵活无卡涩,无泄漏。 5.3 修前分析#2机A闭式水板式换热器存在串流现象,导致闭式水补水量增大,解体检查,发现开式水入口侧第三板片上密封胶条破损脱离板片,导致闭式水向开式水串水。本次检修更换损坏密封胶条,逐片检查、清理换热板片。设备复装后消除泄漏。闭式水补水量下降约170T/D。 五、 检修后调试、启动、试验和运行情况 本次检修后启动前各系统符合启动要求,水质合格,大小机油质合格;各设备修后试转正常,循水、凝水、

16、给水、闭式水系统投用一次成功;汽机冲转带负荷正常,轴承温度、振动正常,机组出力正常。 六、检修不足 1、检修过程中还存在需要改进的地方,开工前工作票的编制工作准备不充分,检修工作开始后,工作票迟迟不能开工等情况。还需要进一步加强工作票培训。 3、检修工艺需进一步加强,对待检修项目中的系统、设备及管道封堵的问题不够重视。 4、员工自我防护意识需要进一步提高,特别是作业包中标明高空坠落、高空落物等危险因素防范,如高空作业扎安全带,切割研磨作业戴护目镜等,细节方面要更加完善。 5、因检修初期需对设备作进一步全面检查,避免检修后期出现新缺陷,为缺陷处理提供充足时间。对检修工单的使用需要进一步熟悉,以便有力保证检修标准化执行。 6、开工前对备品备件的准备情况不到位,导致检修项目开工后出现等待无备品材料等问题。工作票准备有欠缺,出现频繁修改现象。同时造成工作票开具速度慢,检修初始阶段有窝工现象。

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