1、电焊工岗位描述一、岗位名称本岗位的岗位名称是电焊工,所操作的设备是SKR630型晶闸管控制半自动焊机,主要从事焊接加工工作。二、岗位职责严格遵守公司及机修厂的各项规章制度,工作中遵循电焊工岗位作业标准及电焊工安全操作规程,以保证安全作业及焊接出出合格产品;平时加强自身业务素质,认真参加机修厂组织的培训及技术比武,岗位练兵等活动,提高操作技能;按照精细化管理要求,对设备进行维护保养,爱护设备,提高设备使用率.三、设备概述我操作的设备为晶闸管控制半自动焊机,型号为SKR-630型,专门用于金属材料的焊接.1、主要参数供电电源来自*号配电柜,额定输入电压380v,额定输入容量40KVA,最大输出电流
2、630A,焊丝直径为1.2mm-1。6mm。2、主要结构及原理CO2焊机主要由焊接电源、CO2气瓶、送丝机构及连接电缆等组成。气体保护焊是一种利用电弧作热源,气体作保护介质的熔化焊。CO2气体保护焊属于熔化极电弧焊,当焊丝与焊件接触引燃电弧后,连续送给的焊丝末端和熔池被CO2气体层所保护,防止空气对熔化金属的有害作用,从而保证获得高质量的焊缝。四、岗位标准1、根据图纸焊接工艺要求及焊缝尺寸,选择合适工艺参数。CO2气体保护焊的工艺参数主要有焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝伸出的长度和气体流量等。1)选择焊丝直径:焊丝直径根据焊件厚度、焊接位置和溶滴过渡形式等来选择。焊丝的作用:(1
3、)作为电极,传导电流,产生电弧;(2)作为填充物,与熔化的母材一起组成焊缝;2)选择焊接电流:焊接电流主要影响熔池深度(焊缝厚度),电流增大时,焊缝厚度增大;3)选择电弧电压:电弧电压大小决定了电弧长短和溶滴过渡的形式,它对焊缝成形、飞溅和焊接电流的稳定有很大影响。焊接宽度主要决定于电弧电压。4)焊接速度:焊速过快,容易产生咬边和未焊透等缺陷;焊速过慢,易产生烧穿,通常半自动的焊速不超过0、5m/min。5)焊丝伸出长度:焊丝伸出过长,飞溅严重,保护效果变差;焊丝伸出过短,喷嘴容易被堵塞,合适的伸出长度约为焊丝直径的10倍左右,一般焊丝伸出长度为515mm。6)气体流量:气体流量太小时,易产生
4、气孔;气体流量过大时,会降低保护效果,通常细丝小电流短路过渡时,气体流量在515L/min之间。2、手把开关操作:正常焊接及收弧时手把操作顺序:1)将手弧转换开关置于“有收弧”处;2)按下焊枪开关,产生焊接电弧;3)放开焊枪开关保持电弧进行正常焊接;4)再一次按下焊枪开关,将转换为收弧,此时电流比正常焊接时小;(5)再次放开焊枪开关,电弧将会熄灭,收弧停止;3、检查工件组装间隙和坡口形式尺寸,清除焊缝边缘10mm范围内的油锈、水等污物。4、将焊机与工件间的地线连接好,合上电源开关作业。5、按图纸要求组装点焊,易变形工件要采取措施防止工件焊接变形;最后整体焊接。五、岗位流程CO2气体保护焊应用于
5、低碳钢、低合金钢、耐热钢及不锈钢等材料的焊接,而且还用于磨损零件、铸钢件及其他焊件缺陷的补焊。1、穿好劳动保护用品进入工作现场,检查焊接场地是否存放有易燃易爆物品;检查焊机外壳是否可靠接地;2、检查结束填写“四位一体安全负责确认开工单。3、从事电焊加工工作应按按照焊接标准作业4、工作完毕,关闭气瓶阀门,先停电焊机负荷,再切断电源开关。5、维护保养1)每班应检查喷嘴安装是否牢固,前端是否变形;导电嘴安装是否牢固;2)每三个月检修电缆、电缆、接地线、接触器和继电器.3)每半年应对电源内部除尘。六、岗位风险及应急防范措施岗位风险:1、未按规定穿戴劳动保护用品.2、在涮喷漆等燃易爆场所进行电焊工作时,
6、挥发的易燃易爆气体遇电焊火花引起爆燃起火。 3、电焊机的连接电源线在操作过程中经常拖拽、磨损,造成线路损坏,发生短路引起周围可燃物起火.预防措施:1、按规定穿戴劳动保护用品。2、开工前检查周围环境情况,清理易燃物,检查消防器材。3、开工前检查电焊机、焊把及缆线的完好情况。七、常见三违及隐患1、卸下机壳的情况下继续使用焊机;2、打开气瓶阀门时,正对或接近气瓶出口;3、在确认是否送丝时,窥视导电嘴,导致焊丝射出扎伤眼睛或脸部;4、将焊枪放在气瓶上,使电极接触气瓶;5、CO2气体保护焊电弧温度约为600010000,工作前未加强个人防护。八、事故案例案例一:一)事故经过:某厂电焊工王某和李某进行铁壳
7、点焊时,发现焊机一段引线圈已断,电工只找了一段软线交李某自己更换.李某换线时,发现一次线接线板螺栓松动,使用板手拧紧(此时甲不在现场),然后试焊几下就离开现场,王某回后不了解情况,便开始点焊,只焊了一下就大叫一声倒在地上。工人陈某立即拉闸,但由于抢救不及时而死亡。二)事故原因及分析:1、因接线板烧损,线圈与焊机外壳相碰,且焊机外壳未接地,因而引起短路,是造成本次事故的主要原因。2、电工未履行自己的职责,李某擅自操作,是造成这次事故的另一原因。 三) 事故教训 1、加强工作职责,严禁不同工种替代操作。2、加强职工安全培训和技能培训,提高职工业务能力。3、系统整理电气线路,确保安全无隐患。案例二:
8、一)事故经过:电焊工甲在喷漆房内焊接一工件时,电焊火花飞溅到附近积有较厚的油漆膜的木板上起火.在场工人见状都惊慌失措,有的拿苕帚打火,有的用压缩空气吹火,造成火势扩大。后经消防队半小时抢救,将火熄灭,虽未伤人,但造成很大财物损失。 二)事故原因及分析:1、在禁火区焊接前未经动火审批,擅自进行动火作业,违反了操作规程,且未做好安全防护措施,是造成本次事故的主要原因。2、未经清除房内的油漆膜和采取任何防火措施,就进行电焊作业,是造成这次事故的另一原因。 3、灭火方法不当,错误地用压缩空气吹火,不但灭不了火,反而助长了火势,造成事故扩大的恶果。 三) 事故教训1、严禁在喷漆房内进行明火作业;如必须施
9、焊,应执行动火审批制度。 2、清除一切可燃物,且油漆房内应备有砂子、泡沫或二氧化碳灭火器材。 3、加强职工安全培训和应急救援培训,提高职工安全意识和实际救援能力。案例三:一)事故经过:某地某部队用汽车拉来一个盛过汽油的空桶。未经任何手续,直接找到气焊工李某,要求把空油桶从中间割开。当时甲要求清理后才能切割。两名战士便把油桶拉走了。l小时以后,那两名战士把油桶又拉回来了,并对李某说:“用2斤碱和热水洗了两遍,又用清水洗了两遍.” 李某便将油桶大、小孔盖皆打开;横放在地上,站在桶底一端进行切割。刚割穿一个小洞,油桶就发生了爆炸。桶底被炸开,将甲的双腿打成粉碎性骨折,桶底飞出近5m,桶后移近1。 5
10、m. 二)事故原因及分析1、清洗汽油桶不彻底,桶内仍有残余汽油及其蒸气,切割火焰引燃桶内汽油而爆炸,是造成本次事故的主要原因. 2、油桶经清洗后未进行气体分析,盲目切割,是造成这次事故的另一原因。三) 事故教训1、焊接、切割盛燃油的容器前必须经严格的清洗、置换等安全处理,且必须经气体分析检测合格后才可动火焊补或切割。 2、补焊或切割空油桶都应敞开孔盖,将油桶横放在地上,操作者应立在桶的侧面,避开油桶盖操作,以防万一发生爆炸,油桶端盖(此处强度较薄弱)炸开,伤人。 九、避灾路线发生火灾等事故时,工作人员按照厂区标识的避灾路线图进行逃生;发生地震时就近躲避,震后迅速撤离到安全地方,躲避时应选择室内结实、能掩护身体的物体旁、易于形成三角空间的地方,开间小、有支撑的地方。
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