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QC:达成一标既有线旅客行包地道的施工.doc

1、精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 既有线旅客行包地道的施工 达成铁路项目部一分部QC小组 一、工程概况 改建铁路达成线扩能改造工程DIK10

2、880旅客行包地道用于新建土溪车站,此行包地道须在既有铁路上施工。 二、小组简介 1、本小组成立于2006年3月1日,具有较强QC理论基础和QC活动经验,有一定的现场攻关能力。 小 组 名 称 达成铁路一项目部QC小组 注册日期 课 题 名 称 隧道塌方处理 課题注册号 活 动 时 间 2006. 3. 1 ~2006.5. 1 小组类型 攻关型 序号 姓 名 性别 年龄 小组分工 职 称 1 李 亭 男 34岁 组 长 助 工 2 王朝丰 男 29岁 副组长 工程师 3 李国辉 男 34岁 副组长

3、 助 工 4 陈 明 男 45岁 副组长 高 工 5 江 红 男 24岁 组 员 助 工 6 肖扬平 男 23岁 组 员 助 工 7 何赞春 男 32岁 组 员 技术员 8 邱平孙 男 41岁 组 员 工程师 9 何新发 男 26岁 组 员 助 工 10 丁 慧 男 22岁 组 员 技术员 11 唐金虎 男 23岁 组 员 助 工 12 郑永剑 男 23岁 组 员 助 工 13 杨源旭 男 33岁 组 员 试验员 14 刘科明 男

4、 25岁 顾 问 助 工 15 邹 华 男 33岁 顾 问 工程师 2、活动计划 时间:2006年3月1日 时间 内 容 2006年 3月 4月 5月 选题 试验及目标 原因分析 要因确认 对策实施 检查及巩固 三、选题 公司企业精神 铸造精品、争创一流 项目质量目标 选 定 课 题 土溪车站行包地道如何安全的施工 《达成铁路工程项目质量计划》

5、 要求:争创局优 A.此行包地道如何施工,该采取什么样式的施工? B.施工过程中如何安全的施工,有什么安全保证措施? C.遇上紧急事件,采取什么紧急措施,应急资源是否充足? D.施工回填后,如何保证做到行车营运安全? E、正常营运后,如何做到后期保证措施? 现 场 问 题 四、前期讨论、确定方案 7月根据设计图纸提供的里程,由陈明带队,唐金虎测量,确定施工的设计里程。根据现场的施工调查,肯定了施工的可行性,不过也不可避免地存在着施工困难。 对于存在的问题,7月进行了施工可行性研讨会,通过对问题的讨论,寻求最佳解决办法,达

6、到安全、经济的目的。 序号 发言人 问题 处理措施 确定人 判 定 1 陈明 现场调查,无施工便道 修建临时便道 李 亭 可行 2 江红 该采用样式的施工方法,顶进还是先搭设便梁后开挖桩基施工 须经过验算、对比,使用更经济适用的方法 邹 华 待定 3 何新发 便梁该如何搭设,直接搭放原地,还是得开挖孔桩 通过现场地质情况,搭设于挖孔桩上安全、可靠 陈 明 可行 4 肖扬平 便梁如何才能放置正确位置 通过封锁,安全移梁 王朝丰 可行 5 何赞春 开挖后,基坑坡面采取浆砌片石还是喷浆 视经济合理与开挖后地质情况 刘科明

7、待定 6 杨源旭 施工过程中是否需要采取防护措施 做好防护保证措施,日夜值班 李国辉 可行 7 丁 慧 施工后基坑采取什么回填 工地无A类土,回填砂夹卵石,层层夯实 邹 华 可行 经过施工会议、经济核算与安全保证的综合考虑,确认如通过下列措施,目标可行。 团心协力 QC小组 搭设24米军用便梁 封 锁 慢 行 开挖基坑 修建便道 基坑侧面喷浆 经济核算 安全措施 目 标 可 行 开挖桩基 防 护 五、防护方案 施工期间,派李伟、杨波、李玉忠、刘建雄、左雪发、蒋仕敏等6位防护人员进行现场防护。执行三班制工作,在施工作业

8、地点设置作业防护信号牌,并按《技规》第293条第一款设置防护设施。10~12人组成一个线路养护班组,三班制工作,在作业地点设置减速信号牌,信号牌采用反光材料制作,以满足夜间运行要求。现场防护备品:防护旗2套(红黄各一套),响墩6个,火炬4支,信号灯2盏,短路铜线2根,步话机3台,口笛3个。工地设列车测速仪一台,以便监测列车速度。对既有线日夜24小时值班巡视检查、养护。监控列车运行情况,防止出现意外影响行车安全。 六、挖孔桩施工 8月根据计划进行φ1.5m,C25钢筋混凝土挖孔灌注桩。由技术员何

9、新发,施工员蔡志勇,试验员杨源旭带队,进行现场管理。挖孔桩施工时配备挖孔工人10人,电工1人,砼工10人;砼搅拌站1台,发电机1台,手推车7台,捣固棒2根,卷扬机2台。钢筋、水泥、卵石等施工材料也准备就绪。 材料进场后,试验员杨源旭对所进的材料进行检测。检查钢筋、水泥等厂供材料是否具有产品合格证书,并进行实验;对砂、石等地材的性质、强度进行试验;检验合格后允许使用。施工时严格设计要求施工,且控制地材其粒径大小和其杂物含量不超过要求。 8月,唐金虎经过测量,定出桩孔准确位置。挖孔工人根据所定位置平整场地,清除危石浮土,铲除松软地土层并夯实,设置护桩并校核。在孔口四周挖掘排水沟,做好排水系统,

10、搭好孔口雨棚。孔口安装提升设备、防护栏、安全警示标志,并布置好出渣道路。挖孔人配有安全帽、安全绳,搭设掩体,休息时孔口罩盖,并孔内使用机械通风。井孔安设牢固可靠的安全绳,以便施工人员上下。取土渣的吊桶、吊钩、钢丝绳等机具经常检查。 混凝土用手推车向孔内浇筑,混凝土下料用串筒,垂直灌入桩孔内。混凝土连续分层浇筑,每层厚度不超过0.5m,用卷扬机吊捣固棒振捣。砼的施工,是严格按照技术规定做好各种试验,在混凝土浇筑12小时后湿水养护,养护时间大于7天。 整个挖掘程序如下: 放线定桩位 挖第一节桩孔土方 支模浇筑第一节护壁混凝土 在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线

11、 安装三木塔、卷扬机、活底吊土桶、排水、照明、通风设施 清理桩孔四壁、较核桩孔垂直度和直径 拆上节模板支第二节模板,浇筑第二节护壁混凝土 重复第二节挖土、支模浇筑混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度 场地 整平 第二节桩身挖土 终孔检查处理 七、便梁架设方案 8月严格按照封锁计划进行封锁,架设24米军用便梁。 既有线加固采用单跨D24型钢便梁加固,该梁全长24.5m,设计最大支点距离24.12m。便梁临时支撑采用φ1.5m,C25钢筋混凝土挖孔灌注桩,混凝土达到设计强度后,方可安装便梁。 施工前向运营单位书面申请慢行点,获得许可后方可施工。便梁

12、布置形式如下图: 纵梁 横梁 斜杆 挡碴板 连接板 D便梁构造示意图 牛腿 4400 纵梁中线 纵梁中线 梁底 砼支墩 便梁定位线即线路中线、 横梁中线和桥梁中线 轨底 轨面 梁顶一 140 335 245 D型施工便梁现场布置图 、纵梁就位 按计划位置,先将一片纵梁就位,另一片纵梁垫高出枕木面0.2m左右,以便抽换枕木,待纵梁垫稳撑牢后,安装联结板及牛腿。 、抽换枕木 安装横梁的位置与枕木位置一致。抽换枕木按工务规则要求“六抽一”,由纵梁两端

13、向中心排列抽换,抽一根枕木,塞一根横梁,其中每一根钢轨下需要垫大块绝缘橡胶板,防止轨道电路短路,影响信号和行车,塞入横梁时,对准联结板并定位,同时上好扣件,垫好橡胶轨垫。 、在长钢轨地段施工时,为增加长钢轨的横向稳定,在横梁上安装挡碴板,并捣固道床。 、将垫高的一片纵梁降落就位,并联结纵横梁。 、逐段扒除道碴,安装斜杆和所有联结系统,组装过程中,联结板及牛腿上φ23孔均上满螺栓。 便梁使用过程中牛腿及联结板上全部螺栓同时上紧,弹簧垫圈置于螺母及平垫圈之间,并随时检查上紧松动的螺栓。 八、基坑开挖 便梁安装完毕,经检查各部位符合规范要求后,进行基坑开挖。基坑采用人工配合小型机具进

14、行开挖,开挖过程宜短,挖至基底标高后应立即进行防护。防护布置如下图: 基 底 钢轨桩 地下通道 ≥2m 基坑开挖后,如图打好桩基并满布5cm厚木板抵紧坑壁防止边坡塌陷。 开挖完成的基底进行地基承载力的检验,符合设计要求后进行下步工序的施工。 根据表4-1,小组绘制出短枕质量不合格因素排列图: 图4-1  制图:刘静  时间:2002年6月13 累计频率 (%) 100% 77.3 86.4 95.4 14 3 砼表面 蜂窝、麻面 钢筋砼短枕 长、

15、宽、厚度 预 留 孔 中心间距 承 轨 槽      挡肩高度 5 10 0 63.4 承轨槽凹凸 2 频数 N=22 50 15 2 1 0 75 25 20 100 从排列图中可以看出,砼表面蜂窝麻面是造成钢筋砼短枕质量不合格的主要原因,是本次活动需解决的问题。 五、确定目标 1、目标: 从图4-1中可以看出,砼表面蜂窝麻面是占不合格比例为63.4%,若得到有效控制(按85%计),另外通过加强现场控制,几何尺寸也能得到相应改善,预 制短枕合格率有望提高到95%,设定目标值为94%

16、 图5-1  制图:刘志强  时间:2002年6月15日 50 100 目标值 现状 78% 94% 2、目标可行性分析: 图5-2 制图:刘志强  时间:2002年6月15日现场控制 可以得到加强 上级部门的 技术指导 预制钢筋 砼短枕工艺 不复杂 兄弟单位 的协作 小组成员 有丰富的砼 施工经验 小组成员素质高 目标可行

17、 六、原因分析 6月15日,小组召开成员会议,针对钢筋砼短枕表面蜂窝麻面问题进行原因分析,如图6-1所示。 图6-1  制图:高全会   时间:6月25日 模板不密贴 构 件 表面难捣 砼表面 蜂窝、麻面 砼为干硬性砼 不易振捣 操作人员 技能低 振捣时间把握不好 脱 模 时 模板粘砼 脱模 过早 脱模剂 质量差 模板不光滑 有遗留砼 培训少 模板清理 不彻底 漏 浆 未及时清理 模 板 操作人员责任心不强 现场管理 制度不健全 检查考核不 力 培训效 果不佳

18、 七、要因确认 表7-1  制表:刘志强  时间:2002年7月8日 序号 项 目 要  因  确  认 方 法 负责人 完成 时间 判 定 1 培训少 已于5月28日编制《预制钢筋砼短枕作业指导书》,5月29日至31日对35名参与操作人员均进行过理论和现场培训。 调查 分析 刘志强 7月 1日 非 2 培训效果 不 佳 经查,5月29至31日已对操作人员进行培训,并对35名作业人员进行闭卷考核,

19、平均成绩为93分,效果较好。 调查 分析 罗志生 7月 2日 非 3 脱模剂 质量差 现用脱模剂为废机油,脱模时模板易粘砼,色泽也不均匀。 调查 分析 廖先通 7月 5日 是 4 构 件 表面难捣 干硬性砼难于捣固,而短枕尺寸为50×16×20cm,偏小,且短枕内布置有钢筋网,用捣固棒难捣至表面。 现场 验证 赵正发 7月 2日 是 5 脱模过早 侧模在浇筑后半小时,底模在浇筑后两小时脱模,即无影响。 现场 验证 赵正发 7月 2日 非 6 现场 管理制度 不健全 项目部有质量管理及奖惩办法,但未对

20、预制短枕制定相应的实施细则,不能进行相应考核,预制短枕要求操作人员认真负责。 调查 分析 罗志生 7月 6日 是 经小组论证,确定主因为: 1、脱模剂质量差 2、构件表面难捣 3、现场管理制度不健全 八、制定对策 小组于2002年7月10日至2002年7月15日针对三项要因制定了对策。见对策表8-1: 表8-1  制表:刘志强  时间:2002年7月16日 序号 要 因 对 策 目 标 措 施 地 点 完成 时间 负责人 检查人 1 脱模剂 质量差 停用废机油,试验 其他材料作脱模剂 砼不粘模 以肥皂水及 齿轮

21、油作试验 现 场 7月 20日 赵正发 刘志强 2 构 件 表面难捣 采用其他振捣 方式相辅助 表面砼 捣固充分 加工一电动振 动台,与插入式 振捣器相配合 现 场 7月 20日 廖先通 罗志生 3 现场管理 制度不健全 细化质量管理及奖惩办法,加强教育,调动作业人员积极性 健全现场 管理措施 编制《预制钢筋砼短枕质量管理及考核细则》,并组织所有操作人员进行学习。 项目部 7月 18日 罗志生 刘志强 九、对策实施 实施1、试验脱模剂 7月17日,由赵正发带领操作人员分别对二套模型涂以肥皂水、齿轮油,脱模时涂肥皂

22、水的模板稍粘砼,而涂齿轮油的模板则光洁,砼颜色也比较均匀,基本无砼粘结,决定采用齿轮油作为脱模剂。 实施2、解决表面砼难捣问题 7月17日至7月20日,由廖先通购买ZF-10型附着式振动器一台,组织操作人员施焊于一平板架上,制作成一平板振动台。 7月21日由廖先通及赵正发带领操作人员进行短枕预制振捣试验。砼入模后,先用插入式捣固棒捣固,待砼基本不下沉时,启动振动台,分别按30S、40S、50S、60S时间进行振捣,每一振捣时间试验三块,经仔细观察,振捣40S时,砼表面蜂窝、麻面最少,表面砼捣固比较充分,故确定40S为最佳振捣时间。 实施3、完善质量管理及考核办法 ① 7月17日项目经

23、理罗志生召集小组成员及操作人员召开质量会议,重申现场预制钢筋砼短枕在我局为首次,虽有一定难度,但活动将为项目部及公司争得荣誉。 ② 7月17日至7月18日,由项目总工刘志强根据项目部现行质量奖惩办法,制定了《现场预制钢筋砼短枕质量管理及考核细则》,并组织所有操作人员学习讨论,营造了“保质量就是增效益”的氛围。 十、效果检查 1、对策实施后效果 项目部于7月21日再试制钢筋砼短枕100根,脱模养护后于7月23日对钢筋砼短枕质量进行检测,不合格5根,合格率为95%,见统计表10-1: 表10-1  制表:刘静  时间:2002年7月24日 序号 项   目 不合格频数 累计频数

24、 累计频率(%) 1 砼表面蜂窝、麻面 3 3 60 2 钢筋砼短枕长、宽、厚度 1 4 80 3 承轨槽凹、凸 1 5 100 4 预留孔中心间距 0 5 100 5 承轨槽挡肩高度 0 5 100 根据表10-1,绘制钢筋砼短枕质量不合格因素柱状图如下: 图10-1  制图:刘静  时间:2002年7月24日 10 15 0 5 砼 表 面 蜂窝、麻面 钢筋砼短枕 长、宽、厚度 预 留 孔 中心间距 承 轨 槽      挡肩高度 承轨槽凹凸 0 0 1 2 1 2 3 3 1 14

25、 频数 项目 实施前 图例: 实施后 从图10-1中可以看出,虽然砼表面蜂窝、麻面仍是造成钢筋砼短枕不合格的主要因素,但频数大为降低,钢筋砼短枕合格率由对策实施前的78% 上升到95%。同时我们在对策实施时发现,由于现场控制及工人的责任心得到加强,短枕的长、宽、厚度等几项指标在活动中也得到了很好的改进。 图10-2  制图:刘静  时间:2002年7月25日 实施前 钢筋砼短枕 合格率% 100 50 78% 95% 目标值 实施后 项 目 94%

26、 小组把其后的施工作为活动效果的巩固期,总结实施经验,进一步完善了《钢筋砼短枕预制作业指导书》,按月兑现奖惩细则,共计兑现奖金6000元,罚款1500元。操作人员对工艺更为熟练,生产积极性进一步提高,预制钢筋砼短枕合格率总体达到96%。 结 论 课 题 目 标 已 达 到 2、经济效益 购置一根钢筋砼短枕50元,预制一根短枕工、料、机费用25元,报废150根,考虑模板再利用机会不大,一次摊销加工费3.5万元,4272*50-4422*25-35000=68050元,节约成本68050元。 3、社会效益 现场预制钢筋砼短枕取得成功在局内为首创,

27、赢得建设单位的好评,为公司争得了荣誉。 现场预制的钢筋砼短枕外观尺寸较购置的产品有很大提高,为整个工程创优打下了基础,本工程现已被评为南昌铁路局甲级优质工程。 4、其他 队伍得到了锻炼,小组成员的质量意识(A)、团队精神(B)、QCC知识(C)、自信心(D)、参与精神(E)都得到了提高,见图10-3: 图10-3  制图:刘志强  时间:2002年8月30日 十一、巩固措施 为使活动效果得到体现,并起到交流指导作用。8月30日针对本课题,制定以下巩固措施: 1、将完善后的《预制钢筋砼短枕作业指导书》上报公司工程管理科,编号YSJS-01-2002。 2、由项目经理罗志生针对本课题的活动开展,起草了《勇于创新 ,严把“三关” , 提高检修地沟工程施工质量》,与兄弟单位作经验交流。 十二、回顾及下一步打算 通过本次活动,我们QC小组运用QC理论及方法,进行了一次有益的现场攻关,在施工现场成功预制了高标号钢筋砼构件。活动过程中使我们深深认识到,有效运用PDCA循环理论将能使我们的质量不断迈上新的台阶。 下一步打算,在今后的工作中,我们将不断利用QC理论,致力解决施工生产中存在的问题。

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