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IE改善案例汇编课件.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四

2、级,第五级,*,IE,改善案例汇编,一、大学生体能测试,问题的提出,10,月,24,日下午,重庆大学机械工程学院,2008,级全体同学参加了体能测试。通知时间为,14:00,开始,测试地点为团结广场。因事先没安排好测试时间,下午,2,点,20,分,学院,26,个班,800,余人才陆续到达操场,排队集合。排队等候区人员混杂,熙熙攘攘。负责人很茫然,只留下了车辆工程、工业工程,7,个班级,令其他班级班长留下联系电话另待通知。接下来的测试过程更令人烦躁,大家都抱怨测试程序繁杂、不灵活、效率低,等待时间长。从,IE,的观点看,这些等候都是无效时间,应大力缩减到最小。为此,我结合流程程序分析的知识,对测

3、试流程进行了调查研究,运用“,5W1H”,提问技术和“,ECRS”,四大原则等,IE,方法对该流程进行优化设计,提出改进方案和措施,程序示意图,现状调查,现状调查,现行流程与程序存在问题,通过对图,1,、图,2,的分析,可以看出现行布置存在以下问题:,(,1,)等待频繁,次数多,时间长,占了整个测试时间的,48.9%,。从图,2,我们,可以看到,测试准备阶段一直处于等待状态,长达,42,分钟!在测试阶段,测试,班级到达每个测试点都要等,10-20,分钟才能轮到测试。导致总测试时间长达,137.5,分钟,近两个半小时!,(,2,)各个测试点进度不同、不合拍、缺乏弹性,出现乱杂现象。对于现场,的,

4、7,个班级,负责人按交表顺序对班级测试时间排序后,按主观判断随意调遣,班级先去进行,50,米或是,800/1000,米测试,然后转到下一个测试点,导致有些,测试点忙的不可开交,而有的测试点却比较空闲的不合拍现象。另外,测试流,程缺乏弹性,不灵活。因测试表转交到到哪个测试点,我们就要先参加哪项测,试,当我们班在握力测试区等候,15,分钟时,长跑区却比较空闲。,(,3,)测试效率低,时间长。首先,因测试仪器数量少少,分,8,组、每组,4,人轮流测试。第二,因等候时间长,班上不少同学到每个测试点后随意走动,导致每次测试前都要寻人、整队,浪费不少时间。第三,进行在握力和肺活量,测试中,不少同学因不熟悉

5、测试方法,而拖慢了整组,4,个人的进度,从而影响,集体的进度。,(,4,)短跑、长跑测试成绩记录时间长。,(,1,)合并握力测试区和肺活量测试区,并把测试点移到足球场空地。,第一,在现行方法中,测试点在跑道附近,堵塞了跑道,形成人流交叉。把测试点移到足球场空地,方便测试,也不影响长跑的同学;而且,缩短了测试人员的移动距离。第二,现行方法中,握力和肺活量分开进行,需要两次交表等待共,25,分钟,两次整队时间,5,分钟,严重浪费了时间,影响了整体进度。通过合并这两个测试项目,只需一次整队(四人一组),参加测试同学组先参加握力测试,工业工程(,IE,)在生活中的应用 随后参加肺活量测试;在前一组转到

6、肺活量测试时,后一组可同时进行握力测试(如图所示)。这样,既节省了等待、整队时间,还节约了记录员记录时间,,使得流程更流畅,测试更迅速。,(,3,)参加短跑前就按学号,,4,人一组排好队,节约记录时间。短跑、肺活量、握力测试都是四人一组进行测试。因此,短跑前就整理好队伍,四人一组排好队,既节约了记录短跑成绩寻找对应姓名的时间,又省去了后面测试的重新排队时间。,(,4,)增加负责人员和测试器材。从图,2,,我们可以看到,因只有负责人过,少,使班上同学需等,5,分钟才能收表、等,10,分钟才能测试。从表,1,以及改进分析表,3,,我们看到,本次测试只有,4,台握力测试仪和,4,台肺活量,而且有,2

7、台肺活量测试仪有破坏,严重影响测试速度。因此,需要适当增加负责人和测试仪器,缩短测试时间。,改善方案的实施和评价,经过改善,效果非常显著,!,节省测试所需时间,97,分钟,节省移动距离,240,米,,通过合并握力和肺活量测试等方法节省活动,9,次、移动,2,次、等待,4,次。按照改善后的程序,大大缩短了等待时间,一个班级完成测试时间只需,40,分钟。负责人和同学都不再为等候那么多无效时间而烦恼、抱怨,做到高效、轻松地完成测试。,OPTIMIZE LINE LAYOUT EFFICIENCY,定义、衡量阶段报告,小组授权书,业务专案,根据目前装配一部的生产线布局和岗位布置,按照80,G 2x,

8、头堆计算,,HPU,等于0.170,最大投入产能是3.61个头堆/(,m,2,hour),,由于市场竞争和成本控制的需要,我们想通过6,Sigma,和,IE,方法的结合,优化和标准化装配一部生产线的布局,以及改进生产线岗位布置,提高生产线效率和产能,使其,HPU,达到0.132,产能达到4.86个头堆/(,m,2,hour,)的能力,进一步降低生产成本,提高产品的市场竞争力。,备注:为了便于统计和设立准确的指标,我们按照2,x,头堆生产进行数据收集和计算。,小组授权书,机会声明,装配一部目前的生产线布局和岗位布置,还不能满足将来市场竞争和成本控制的要求。,目的声明,1.提高生产线效率和产能,达

9、到4.86个头堆/(,m,2,hour,)。,2.,HPU,由现在的0.170降低至0.132。,3.,降低成本,提高市场竞争力。,小组授权书,项目计划,小组授权书,小组挑选,Scott Shi Champion,D Shi Black belt,K Chen Sr.IE engineer,HJ Tong Process engineer,BL Qiu Sr.equipment engineer,X Zhang/HR Wu HSA production supervisor,SF Zhang/YF Wang AFA production supervisor,GY Zhang Process

10、manager,YP Peng Tooling manager,G Wang Sr.production supervisor,流程分析,流程要素,开始边界:,AFA,生产线投料 结束边界:头堆出货,流程分析,流程分解,关键客户要求,CCR,流程指标分析,产出指标分析,流程指标分析,流程指标分析,流程指标分析,输入、流程指标与产出指标的关系分析,强的关系 中等的关系 弱的关系,流程指标分析,输入、流程指标与产出指标的关系分析,强的关系 中等的关系 弱的关系,资料收集,运作定义(1),单位面积产出率=100级净化间每小时最大产出,/,净化间面积,直接生产面积=生产各工序岗位面积总和,=生产线总长

11、度*(宽度+0.6,m),单条头堆生产线面积,=生产线长度,*(,生产线宽度+0.6,m),辅助生产面积=返修线、样品线、报表工位等面积总和,=辅助生产线总长度*(宽度+0.6,m),过道面积=净化间用于物料运输和员工行走的通道面积,资料收集,运作定义(2),净化间货架面积=100级净化间所有货架占地面积总和,=货架长度*(宽度+,A)*,货架数量,当货架沿着净化间墙壁摆放时,A =,0.65,m,当货架摆放在生产线之间时,A=,生产线间距-货架宽度-生产线宽度余量,=,生产线间距-0.6,m-0.6m*2,=,生产线间距-,0.6m*3,资料收集,运作定义(3),单件工时=总工时/总产出,T

12、act Time(,生产节拍时间)=3600/,UPH,生产线平衡率=各工序时间总和/(人数,*Tact Time),一次合格率=各工序合格率乘积,RMA,比率=客户退回返修的头堆比率,资料收集,运作定义(4)不同头向的头堆产量换算比率,1,x HSA=,1.00*2,x HSA,3x HSA=1.16*2x HSA,4x HSA=1.16*2x HSA,6x HSA=1.30*2x HSA,备注:,为了便于统计和设立准确的指标,我们按照2,x,头堆生产进行数据收集和计算。,根据人力分布统计,头堆人力占总人力的59.3%。,资料收集,衡量计划,净化间,Layout,数据显示和评估资料,净化间,

13、Layout,数据显示和评估资料,生产线,Layout(1 cell),数据显示和评估资料,FVMI,HSA Unload,USB,Swage,HGA Load,TSA Tack&Con-coat,QST,APFA Load,UV,box,OCR/Gasket install,Common carrier conveyor,1.,APFA Loading&DCM scanning,2.HGA installing,3.Swage,4.U/S Bonding,5.Conformal coating,6.UV Cure&Unloading,7.VMI,8.Gasket install/OCR pe

14、r 4 line,9.QST,工位,Layout(1 cell),数据显示和评估资料,旧100级净化间面积统计,新100级净化间面积统计,数据显示和评估资料,旧100级净化间单位生产线面积统计(单位:平方米),新100级净化间单位生产线面积统计(单位:平方米),数据显示和评估资料,数据显示和评估资料,从图中可以看出,6月22日、30日的,HPU,超出控制线,分析数据得知:22日部分产出是21日做的,而30日除了生产,还有盘点,剔除这两个异常点后重新进行数据显示如下页。,HPU:,Sigma=0.011,数据显示和评估资料,HPU:,数据显示和评估资料,HPU Baseline:,现流程,HPU

15、均值=0.171,HPU,控制目标=0.132,现流程,Sigma=0.011,分析、改善阶段报告,流程分层和分析,总净化间面积,Pareto:,流程分层和分析,单位面积产出率,:,问题声明,单位面积产出率低。,识别根本原因,验证根本原因,APFA Time Study:,验证根本原因,HSA Time Study:,经过工艺和,IE,工时统计,发现生产中 2,X,头堆实际,UPH,能达到190,4,X,头堆能达到164,能提高产能30%以上。,验证根本原因,HSA Time Study:,经过对,A,线产出统计及,UPH(/M),的推移分析发现,在休息前后,UPH,值下降的较为严重。,验证

16、根本原因,生产效率:,工作抽样的结果显示了,A,线工时的利用率只有81.7%。,验证根本原因,生产线平衡率:,H4(ALPS),的平衡效率为:89.44%,,而,Trailblazer H6(RR),的平衡效率为:75.2%,,,存在着一定的提升空间。,根本原因汇总,生产线产品在制太多。,生产效率不高。,相同的设备能力存在差异。,手工岗位多,岗位数量多,。,净化间布局不合理,分散而且物流距离长。,物流不畅。,工艺组设定的 旧工时标准,偏低,实际上生产还有部分能力没有用。,净化间货架面积和辅助生产面积所占比例大。,工位布局不合理,员工操作动作不符合动作经济原则。,生产线平衡率存在改善空间。,产生

17、潜在解决方案(1),减少生产线在制,减少货架数量。,减少一些操作岗位。,合并一些操作岗位。,减少单岗位占地面积。,应用自动化设备,代替部分手工操作岗位。,工艺组和,IE,部门一起重新设定每个岗位的,UPH。,重新设计净化间布局。,IE,工程师优化员工操作动作。,站立作业。,岗位布局立体设计。,优化返修流程,减少辅助生产岗位和生产员工。,净化间布局标准化。,优化物流。,减小投料&转件批量,加快物流。,规范领料、投料时间,提高生产效率。,提高生产线平衡率。,优化设备生产能力,减少相同设备能力差异。,产生潜在解决方案(2),解决方案选择程序,力场分析,力场分析,缩短候选方案清单,标准差的,影响,明显

18、的障碍,组织,适用性,潜在解决方案,解决,方案,标准差,影响,2,时间,影响,1,成本收益,影响,1,其他,影响,1,总计,排列,方案筛选流程,缩短候选方案:,优化员工操作动作,重新设定每个岗位的,UPH,。,规范领料、投料时间,提高生产效率。,优化设备生产能力,减少相同设备能力差异。,设计新的生产线,Layout:,合并,QST,和,OCR,岗位,使用旋转,UV,炉,。,评估和选择解决方案:,设计新的生产线,Layout:,合并,QST,和,OCR,岗位,使用旋转,UV,炉,(1),Cell 1,Cell 2,Aisle,USB,Swage,Load HGA,TSA Tack&Con-coa

19、t,Cure/Unload,Load,HGA,HGA Installing,FVMI,OCR/QST testing,70,90,90,70,70,HGA Installing,Swage machine,USB Bonding,Dispen-ser,Rotat-ing oven,Microscope,OCR-QST,120,70,70,330,330,USB,Swage,Load HGA,TSA Tack&Con-coat,Cure/Unload,Load,HGA,HGA Installing,FVMI,OCR/QST testing,70,90,90,70,70,HGA Installin

20、g,Swage machine,USB Bonding,Dispen-ser,Rotat-ing oven,Microscope,OCR-QST,120,70,70,展示解决方案:,设计新的生产线,Layout:,合并,QST,和,OCR,岗位,使用旋转,UV,炉,(2),展示解决方案:,优化员工操作动作,重新设定每个岗位的,UPH:,展示解决方案:,2X HSA Assembly,APFA Assembly,Process,IE Data,(s),Process,Data(s),Cycle,Time(s),UPH,UPH-,modified,Process,IE Data,(s),Proce

21、ss,Data(s),Cycle,Time(s),UPH,UPH-,modified,装配,17.76,装轴承卡圈,9.57,9.57,376,325,冲孔,16.76,焊线,16.06,点胶,15.60,下工装,18.02,18.02,200,190,绘制解决方案流程图:,1.使用旋转,UV,炉;,2.合并下工装和目检工位,合并,Quasi,和,OCR,工位,改进后,HPU,状态,HPU,12月份开始,HPU,有上升的趋势,主要是因为,RMA HSA,增多,而,RMA HSA,又不算正常头堆产出,因而影响,HPU。,剔除,RMA,异常影响因素后,,HPU,如后图所示:,改进后,HPU,状态,

22、HPU(,修正后),从2003年10月至2004年3月,平均,HPU=0.144,备注:2004年一月和三月,,RMA,头堆产出与正常产出之比分别为:21%和28%。,控制阶段报告,试点计划:,试点总结,:,解决方案的实施,:,Highlight:,1.Production schedule doesnt allow to stop line for re-layout.,*Require one full day to re-layout 2 cells.,*Re-layout requires re-routing of electric cables and pneumatic pipe

23、s.,2.Require further confirmation on next quarter MPS for accurate line,re-layout,planning.,解决方案的实施(计划中的方案),:,这样,在一部100级净化间,总共可以建26条头堆装配线(从,Cell-1,到,Cell-L),,产能达到4.91个头堆/(,m,2,hour,)的能力,超过项目开始制定的目标4.86个/(,m,2,hour,)。,CJ CL,解决方案的实施(实际执行的方案),:,由于,WD,客户在2004年第二季度给一部的定单减少到整个季度只有500,K,头堆,比去年同期2840,K,头堆定单

24、相比,下降了80%。,磁头厂出于成本控制的考虑,将头堆生产线搬到,OEM HGA,净化间。,头堆线使用了,OEM HGA 100,级净化间527,m,2,的面积,可以建立至少14条头堆生产线,产能达到5.05个头堆/(,m,2,hour,)的能力,超过项目开始制定的目标4.86个/(,m,2,hour,)。,项目实施成果,:,优化了生产线,Layout,,提高单位生产线面积产出率:,旧的生产线单线,Layout,L11,QST,FVMI,HSA Unload,USB,Swage,HGA Load,TSA Tack&Con-coat,TBL/Xenon,Cell#1,FVMI,HSA Unloa

25、d,USB,Swage,HGA Load,TSA Tack&Con-coat,UV,box,QST,HGA Load,UV,box,OCR,TBL/Xenon,Cell#2,OCR,0.9,m,0.9,m,HGA Load,优化前,一条头堆生产线(2个,CELL),长9米,单线单位面积产出率为13.6个头堆/(,m,2,hour,)。,项目实施成果,:,优化了生产线,Layout,,提高单位生产线面积产出率:,新的生产线单线,Layout,优化后,一条头堆生产线(2个,CELL),长6.6米,单线单位面积产出率为21.3个头堆/(,m,2,hour,),提高了57%。,Cell 1,Cell

26、2,Aisle,USB,Swage,Load HGA,TSA Tack&Con-coat,Cure/Unload,Load,HGA,HGA Installing,FVMI,OCR/QST testing,70,90,90,70,70,HGA Installing,Swage machine,USB Bonding,Dispen-ser,Rotat-ing oven,Microscope,OCR-QST,120,70,70,330,330,USB,Swage,Load HGA,TSA Tack&Con-coat,Cure/Unload,Load,HGA,HGA Installing,FVMI,O

27、CR/QST testing,70,90,90,70,70,HGA Installing,Swage machine,USB Bonding,Dispen-ser,Rotat-ing oven,Microscope,OCR-QST,120,70,70,项目实施成果,:,优化了生产线,Layout,,提高单位生产线面积产出率:,L11,QST,FVMI,HSA Unload,USB,Swage,HGA Load,TSA Tack&Con-coat,TBL/Xenon,Cell#1,FVMI,HSA Unload,USB,Swage,HGA Load,TSA Tack&Con-coat,UV,bo

28、x,QST,HGA Load,UV,box,OCR,TBL/Xenon,Cell#2,OCR,0.9,m,0.9,m,HGA Load,Cell 1,Cell 2,Aisle,USB,Swage,Load HGA,TSA Tack&Con-coat,Cure/Unload,Load,HGA,HGA Installing,FVMI,OCR/QST testing,70,90,90,70,70,HGA Installing,Swage machine,USB Bonding,Dispen-ser,Rotat-ing oven,Microscope,OCR-QST,120,70,70,330,330

29、USB,Swage,Load HGA,TSA Tack&Con-coat,Cure/Unload,Load,HGA,HGA Installing,FVMI,OCR/QST testing,70,90,90,70,70,HGA Installing,Swage machine,USB Bonding,Dispen-ser,Rotat-ing oven,Microscope,OCR-QST,120,70,70,项目实施成果,:,降低头堆生产,HPU:,改进以前:,HPU=0.170,改进后:,HPU=0.144,:,项目收益:,实际项目收益比预计的低,主要是:,因为,WD,头堆需求减少带来的影响,原先预计13,M/,年,实际计划7.5,M/,年。,HPU=0.144,,比目标0.132高。,

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