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提高预制梁板表面混凝土质量QC资料.docx

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资源描述
降低预制梁板表面气泡率 QC小组成果汇报 一、工程概况 本项目研究的课题为K7+775牛耳膀1号小桥和K8+560牛耳膀2号小桥的预制箱梁,共预制13m简支箱梁28榀。其中边梁8榀,中梁20榀。中梁底宽80cm,顶宽124cm,高85cm;边梁底宽80cm,顶宽147cm,高85cm。在梁板的预制过程中,由于操作、原材、天气等多方面的因素导致箱梁拆模后腹板混凝土表面气泡较多,严重影响混凝土表观质量,为减少气泡孔数,提出该课题。 二、QC小组概况 小 组 名 称 注册登记时间 注册登记号 活动时间 小组类型 降低预制梁板表面气泡率 2015年12月01日 TH-QC201501 2015.12.01至 2016.01.26 现场型 组 长 刘 劲 序号 姓名 性别 文化程度 职务 组内分工 QC培训情况 1 刘劲 男 大学本科 组长 制定方案 40学时 2 陈国民 男 大学本科 副组长 制定方案 40学时 3 屈建平 男 大学本科 组员 实施方案 34学时 4 杜 勇 男 大学本科 组员 实施方案 34学时 5 夏灿林 男 大学本科 组员 实施方案 34学时 6 周景峰 男 大学本科 组员 实施方案 34学时 7 颜世厚 男 大学专科 组员 实施方案 32学时 8 王 笑 男 大学专科 组员 资料收集 28学时 三、计划活动时间表 序号 项目 2015.12.01-10 2015.12.11-31 2016.01.01-01.26 1 现状调查 2 分析原因 3 制定对策 4 对策实施 5 效果检查 6 巩固措施 7 总结 四、选题理由 合同要求,业主城投公司发文要求提高预制梁板质量,创造精品工程。 选 题 理 由 施工现状,首批预制箱梁表面气泡较多,不符合项目部质量管控要求。 社会大环境要求,随着经济发展和工艺进步,外观问题已经上升为质量问题。 五、现状调查 首批箱梁拆模后,项目部组织工程部、安质部、试验室、物资设备部对箱梁进行全面验收检查,发现腹板外露面混凝土表面气泡较多,具体统计如下: 梁板表面气泡率分布现状调查情况表 序号 梁板编号 检测面积 检测点数 1 K8+560左07 20cm*50cm 20 2 K8+560左06 20cm*50cm 18 3 K8+560右01 20cm*50cm 23 4 K8+560左05 20cm*50cm 22 5 K8+560左01 20cm*50cm 17 六、课题目标 通过现状调查和分析,结合本项目的实际情况,我们决定把“每0.1平方米气泡降至10个”作为本次活动的目标。 七、原因分析 小组通过现场调研,结合对预制梁板表面混凝土产生气泡有影响的各种因素,利用鱼刺图对原因进行了详尽的分析,并确定主因。 环境 机具 材料 模板质量问题 气温偏低 混凝土质量问题 混凝土表面气泡多 振捣棒不合理 脱模剂质量问题 交底不到位 振捣不规范 工艺 人 原因分析鱼刺图 主因确认表 序号 末端原因 确认内容 确认 方法 标准 负责人 完成日期 1 振捣棒配置不合理 钢筋过密处振捣棒大小是否合适,振捣棒配备是否足够 现场 调研 振捣棒移动间距不大于振捣作用的1.5倍 陈国民 周景峰 2015.12.06 2 塌落度不合理 塌落度是否过大,难以将水分完全赶出去 现场 调研 根据设计要求,塌落度应满足140-180之间 周景峰屈建平 2015.12.06 3 模板质量 模板清理打磨是否到位 现场 调研 模板表面平整度允许偏差5 mm 杜 勇 夏灿林 2015.12.06 4 脱模剂质量 使用的脱模剂质量是否符合要求 现场 调研 使用专门脱模剂,不得使用废机油 杜 勇 王 笑 2015.12.06 5 混凝土质量 配合比是否符合要求,运送至现场的混凝土是否合格 现场 调研 水灰比含量应控制在3%以内,砂子的空隙率宜小于40% 杜 勇 夏灿林 2015.12.06 6 操作方法不合理 振捣作业是否符合规范要求 现场 调研 插点间距控制在30cm时间控制在15~30s附着式振捣器控制在1.5min以内 陈能力 颜世厚 2015.12.06 7 交底不到位 是否已对作业人员进行交底,交底是否到位 现场 了解 施工人员应100%交底作业,熟知工艺要求 杜 勇 屈建平 2015.12.02 其次按计划表逐条确认是否要因: 确 认 一:振捣棒配置不合理。 标 准:振捣棒移动间距不大于振捣作用的1.5倍。 实际情况:在施工中振捣采用附着式振捣器为主,在钢筋过密的地方未采用型号较小的30棒辅助振捣,导致部分部位振捣效果不能满足要求。 结 论:振捣棒配置不合理是主要原因。 确认二:塌落度是否过大,难以将水分完全赶出去。 标 准:根据设计要求,塌落度应满足140-180之间。 实际情况:每车浇筑的混凝土料试验室都做了塌落度检测试验,对于达不到要求的混凝土料不得使用在箱梁上,确保混凝土塌落度符合设计要求。 结 论:塌落度不是主要原因。 确认三:模板质量。 标 准:模板表面平整度允许偏差5 mm。 实际情况:模板存放不规范,导致表面锈蚀,一次打磨效果有限。 结 论:模板质量是主要原因。 确认四:脱模剂质量。 标 准:使用专门脱模剂,不得使用废机油。 实际情况:使用合格的脱模剂,并在模板表面均匀涂刷。 结 论:脱模剂质量不是主要原因。 确认五:混凝土质量。 标 准:水灰比含量应控制在3%以内,砂子的空隙率宜小于40%。 实际情况:混凝土配合比经过多次试验检测合格,并报监理审批,水灰比、砂子空隙率等符合要求。混凝土到现场后开展相关检测,确保符合配合比要求。 结 论:混凝土质量不是主要原因。 确认六:操作方法不合理。 标 准:插点间距控制在30cm,时间控制在15~30s,附着式振捣器控制在1.5min以内。 实际情况:施工人员质量意识较差,振捣的随意性较大,有部分部位有漏振现象。 结 论:操作方法不当是主要原因。 确认七:交底不到位。 标 准:施工人员应100%交底作业,熟知工艺要求。 实际情况:已对施工人员进行了质量工艺和标准交底,确保其明确质量控制要点。 结 论:交底不到位不是主要原因。 八、制定对策 序号 主因 采取措施 目标 负责人 1 振捣棒配置不合理 采用附着式振捣器为主,振捣棒(50棒、30棒)为辅的方式联合完成。 振捣棒移动间距不大于振捣作用的1.5倍 陈能力 2 模板质量 采用二次打磨消除模板表面坑洼不平整 模板表面平整度允许偏差5 mm 杜 勇 3 操作方法不当 现场监督施工人员振捣混凝土,严格按照规范要求 砼不再下沉,气泡不再发生,水泥浆开始上浮,表面较为平整,不得有漏振也不得有过振 屈建平 九、对策实施 对策制定后,安排现场实施。 实施一:增加振捣棒,由30棒、50棒配合附着式振捣器对混凝土料进行充分振捣。 实施二:模板在初次打磨后,再涂上水泥浆重新进行打磨。消除坑洼和不平整部位。 实施三:振捣时注意振动器不能碰撞钢筋、波纹管和模板。插点为行列式均匀进行,两点间距为50cm以内,锚区和波纹管曲线变化部钢筋及波纹管较密集处,采用30棒和50棒作业,插点间距控制在30cm。另外,振捣上层砼时,棒要插入下层砼5~10cm以消除接触面砼振捣不密实,当砼不再下沉,气泡不再发生,水泥浆开始上浮,表面较为平整时可停止振捣,所需时间控制在15~30s,附着式振捣器控制在1.5min以内,同时不可过振,否则易发生石子下沉,灰浆上升现象。 十、效果检查 效果检查表 序号 梁板编号 检测面积 检测点数 1 K8+560右03 20cm*50cm 9 2 K8+560右02 20cm*50cm 8 3 K7+775右04 20cm*50cm 8 4 K7+775左06 20cm*50cm 7 5 K7+775左05 20cm*50cm 6 实施前: 实施后: 通过对策的实施,梁板单位面积的气泡率得到了有效控制,达到了预期目标。 十一、巩固措施 1、把该项成果作为降低后期梁板表面气泡率的措施,并举一反三将其经验推广到全线混凝土施工工序; 2、将梁板表面气泡控制率纳入梁板施工的验收项目; 3、QC小组要加强对剩余梁板制作的监督工作,确保QC控制措施得到有效实施。 十二、遗留问题及今后打算 梁板制作牵涉到模板打磨拼装、混凝土配合比调试、现场振捣等多个环节,管理难度大。QC小组成员要继续加强对剩余梁板的质量控制,同时将這次活动取得的成果和经验推广到其它混凝土施工工序上来,全面提升项目的质量水平。 14
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