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08液压系统调试方案.doc

上传人:可**** 文档编号:941356 上传时间:2024-04-08 格式:DOC 页数:12 大小:456.50KB
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资源描述

1、邯钢高炉扩容改造整体平推液压系统调试方案邯钢高炉扩容改造工程采用滑动摩擦平推方案,推移阻力大,采用超高压液压系统。为确保调试工作的顺利进行,特编制该方案。一、 调试前的准备工作1、平推的主要技术参数如下表:移送总质量5214.9t最大推力5086kN/缸移送距离38.5m油缸工作压力32Mpa 移送速度0.06-0.10m/min油缸试验压力40Mpa最大行程1010mm液压站压力50Mpa有效行程1000缸体直径530mm摩檫系数0.30活塞直径450mm设计行程1000mm活塞杆直径280mm2、调试应具备的条件。液压系统调试应具备如下条件:1)滑靴焊接后,检查每块承力滑靴及导向滑靴与轨道

2、的接触情况是否达到设计要求;2)推移框架的焊缝全部焊接完毕,质量检查达到计要求;3)四个液压缸、推移框架及推移梁之间正确连接,通过调整垫片调整后,四个液压缸的轴线相互平行,且与推移方向平行;4)液压缸及液压站的出厂资料符合订货技术要求;5)液压站的油箱内部经检查确认无杂物,并加了足够的液压油;6)油箱加油至最高液位,经旁通循环过滤后,清洁度达到NAS9级;7)液压站马达及电气系统经检查确认无故障;8)天津威力千斤顶公司的人员到场,并检查确认安装无问题。3、液压系统图二、调试工艺流程图推移装置检查液压系统检查油箱清洗加油旁通过滤电气系统检查油泵空载启动调试准备工作泵站压力试验油缸充油排气止推座焊

3、接高炉推移试验高炉正常推移三、调试组织机构1、成立调试领导小组 组长:李杰 副组长; 陈彪华 杜云彪 技术顾问:袁如鹤 韩荣春2、试车小组组长:唐志刚 技术负责人; 李建勋操作人员:蒋晓波 周云成 陈兴才 雷 强 王天荣四、调试工艺要点。1、油泵空载启动。油箱加油,先进行旁通过滤,油液清洁度达NAS9级后,将手动换向阀5置于中间位置,分别启动各台油泵,确认油泵运行正常,无异常噪声后,每台至少运行30分钟,。2、泵站压力试验。1)将高压溢流阀2调压旋钮旋松,关闭油缸油路上的截流截止阀,启动一台油泵运行正常后,通过慢慢旋紧高压溢流阀2调压旋钮,使系统缓慢升压,每升高2MPa后停留5分钟,检查系统无

4、泄漏及异常后,再逐级升压。2)当每升压10MPa时停留15分钟,进行全面检查后,再逐级升压10MPa。升压至32MPa后停留30分钟,确认无异常后再逐级升压至50MPa。3)每台油泵都分别经过压力试验后,将高压溢流阀2压力调定在32 MPa,泵站压力试验程序结束。3、油缸充油排气。1)开启液压缸上的所有截流截止阀,启动一台油泵运行正常后,通过手动换向阀换向,向油缸内送油,使油缸活塞动作,同时排出油缸及管道系统内的空气。2)来回动作一次后,可同时启动3台泵,以加快运行速度。至少来回动作十次,排尽系统内部的空气后,将油缸活塞缩回到极限位置,然后焊接止推座。4、止推座焊接。1)焊接止推座前,应以高炉

5、中心线为基准,在基础上放出止推座工作面的控制线,以此为基准,确定止推座的位置,点焊定位确认无误后,再正式焊接。2)焊缝高度达到图纸要求后,进行超声波探伤。探伤合格后,将推移梁与止推座用螺栓连接起来,必要时应加调整垫片,使四个液压缸处于正确的位置。5、高炉推移试验。1)将已组装好的新高炉的中心线投射到混凝土纵梁上,每隔一米作出相应的中心标记,并在高炉上设置指针,使指针的尖端与已投射的中心点相重合。2)以该点为起点,在高炉两旁的前进方向固定1米长的不锈钢钢板尺,以便通过指针读出高炉左右两侧的实际位移。3)再次检查滑靴的接触情况,并清除轨道面上的杂物,在轨道上涂上MoS2润滑脂。4)启动一台油泵,运

6、行正常后,将手动换向阀5切换到图示右位,向液压缸的无杆腔供油。 5)通过标尺读出左、右两侧的位移,记下高炉开始移动时的最大压力。移动10毫米后,比较左右两侧的位移,判断液压缸的同步情况。 6)将手动换向阀切换到中位,启动第二台油泵,运行正常后,再将手动换向阀切换到无杆腔进油的位置,继续使高炉移动。根据高炉左右两侧的移动量调节液压缸油路上的截流截止阀,使液压缸尽可能同步。 7)当高炉左右两侧的位移差值达到3毫米时,就要及时进行纠偏,纠偏的方法是,逐步关小移动较快的一侧的液压缸有杆腔(或无杆腔)上的截流截止阀。 8)当位移达到1000mm以后,卸下推移梁与止推座之间的连接螺栓,将手动换向阀切换到有

7、杆腔进油的位置,把推移梁及液压站拉回1m,然后安装支撑管,准备进入正式推移工作。6、高炉正常推移。正常推移工作与推移试验的步骤基本相同,正常推移工作是在高炉砌筑完成,旧高炉停炉后进行。此时,推移的负载已全部加载完毕,如果高炉不能移动,可适当提高高压溢流阀的调定压力(最大可调至40MPa),每推移1m时需要记录两次数据,一次是在高炉开始移动时的最高压力,另一次是正常移动时,记录每个油缸无杆腔及有杆上的压力表的压力和左右两侧的位移。五、安全技术措施这次高炉整体平推工作具有推移重量大,高度高,用纯滑动方式推移,推移阻力大的特点。采用超高压液压系统,万一发生泄漏事故,将危及人身安全,必须严格按照该方案

8、操作运行,才能确保施工安全。1、调试前,向参加调试的人员进行详细的技术交底,使操作人员熟悉调试的要领,明确各自岗位的安全责任。2、高压泵必须要在空载下才能启动,每次投入高压泵前,必须将手动换向阀切换到中间位置,运行正常后再切换到工作位置。3、采用超高压液压系统,高压软管直接与液压缸连接。系统经50MPa强度试验合格,液压系统使用前应检查管接头是否渗油,液压元件是否出现故障,发现问题及时处理后才能投运。4、为了便于纠偏作业,液压缸设计为双球铰支撑方式,推移前必须检查确认液压缸是否与推移方向平行,防止因液压缸偏斜,而破坏机械系统的稳定性。5、推移过程中,发现不同步现象,应及时调整,若无法调整到同步

9、运行,偏移量超过3mm以后,就要进行纠偏,纠偏完成后才能继续运行。6、平推过程中要专人指挥,各岗位人员应手持对讲机,根据指挥者的指令进行操作。7、加强案全保卫措施,移送炉体时,液压站附近,炉体两侧严禁无关人员进入。8、推移过程中,每一止推座应设专人看守,发现异常情况应及时报告。9、需要将系统压力提高到40MPa以上运行时,应向试车领导小组报告,采取必要技术措施后再升压运行。六、主要施工机具及装置名称规格/型号单位数量备注液压缸500t,1010台4外委液压站BZ 50-72座1自制液压油YB=N46耐磨液压油kg12000不锈钢板尺1000mm把2钢板尺固定架个2自制测量指针只2自制对讲机只8

10、外购七、调试记录调试过程中,安排专人参考图2、图3填写记录表格中的数据,要求及时记录相关数据,以及时分析运行情况,及时进行必要的调整。L2L1G4G3G2G1 移动方向图2、液压缸及位移编号yp1Yp4Wp4ypwpwp1G4G3G2G1图3液压系统压力表编号示意图9液压系统运行记录 记录人:仪表号实测测量时间压力(MPa)位移(mm)G1(MPa)G2(MPa)G3(MPa)G4(MPa)YpwpL1L2Yp1Wp1Yp2Wp2Yp3Wp3Yp4Wp412邯钢高炉扩容改造整体平推液压系统调试方案编制 审核 批准 中国第十九冶金建设公司邯钢工程项目部2004年04月12日目录一、调试前的准备工作11、平推的主要技术参数如下表:12、调试应具备的条件。13、液压系统图1二、调试工艺流程图21、成立调试领导小组3四、调试工艺要点。31、油泵空载启动。32、泵站压力试验。33、油缸充油排气。44、止推座焊接。45、高炉推移试验。46、高炉正常推移。4五、安全技术措施4六、主要施工机具及装置5七、调试记录5

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