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08液压系统调试方案.doc

上传人:可**** 文档编号:941356 上传时间:2024-04-08 格式:DOC 页数:12 大小:456.50KB
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资源描述
邯钢高炉扩容改造整体平推液压系统 调试方案 邯钢高炉扩容改造工程采用滑动摩擦平推方案,推移阻力大,采用超高压液压系统。为确保调试工作的顺利进行,特编制该方案。 一、 调试前的准备工作 1、平推的主要技术参数如下表: 移送总质量 5214.9t 最大推力 5086kN/缸 移送距离 38.5m 油缸工作压力 32Mpa 移送速度 0.06-0.10m/min 油缸试验压力 40Mpa 最大行程 1010mm 液压站压力 50Mpa 有效行程 1000 缸体直径 Φ530mm 摩檫系数 0.30 活塞直径 Φ450mm 设计行程 1000mm 活塞杆直径 Φ280mm 2、调试应具备的条件。 液压系统调试应具备如下条件: 1)滑靴焊接后,检查每块承力滑靴及导向滑靴与轨道的接触情况是否达到设计要求; 2)推移框架的焊缝全部焊接完毕,质量检查达到计要求; 3)四个液压缸、推移框架及推移梁之间正确连接,通过调整垫片调整后,四个液压缸的轴线相互平行,且与推移方向平行; 4)液压缸及液压站的出厂资料符合订货技术要求; 5)液压站的油箱内部经检查确认无杂物,并加了足够的液压油; 6)油箱加油至最高液位,经旁通循环过滤后,清洁度达到NAS9级; 7)液压站马达及电气系统经检查确认无故障; 8)天津威力千斤顶公司的人员到场,并检查确认安装无问题。 3、液压系统图 二、调试工艺流程图 推移装置检查 液压系统检查 油箱清洗加油旁通过滤 电气系统检查 油泵空载启动 调试准备工作 泵站压力试验 油缸充油排气 止推座焊接 高炉推移试验 高炉正常推移 三、调试组织机构 1、成立调试领导小组 组长:李杰 副组长; 陈彪华 杜云彪 技术顾问:袁如鹤 韩荣春 2、试车小组 组长:唐志刚 技术负责人; 李建勋 操作人员:蒋晓波 周云成 陈兴才 雷 强 王天荣 四、调试工艺要点。 1、油泵空载启动。 油箱加油,先进行旁通过滤,油液清洁度达NAS9级后,将手动换向阀5置于中间位置,分别启动各台油泵,确认油泵运行正常,无异常噪声后,每台至少运行30分钟,。 2、泵站压力试验。 1)将高压溢流阀2调压旋钮旋松,关闭油缸油路上的截流截止阀,启动一台油泵运行正常后,通过慢慢旋紧高压溢流阀2调压旋钮,使系统缓慢升压,每升高2MPa后停留5分钟,检查系统无泄漏及异常后,再逐级升压。 2)当每升压10MPa时停留15分钟,进行全面检查后,再逐级升压10MPa。升压至32MPa后停留30分钟,确认无异常后再逐级升压至50MPa。 3)每台油泵都分别经过压力试验后,将高压溢流阀2压力调定在32 MPa,泵站压力试验程序结束。 3、油缸充油排气。 1)开启液压缸上的所有截流截止阀,启动一台油泵运行正常后,通过手动换向阀换向,向油缸内送油,使油缸活塞动作,同时排出油缸及管道系统内的空气。 2)来回动作一次后,可同时启动3台泵,以加快运行速度。至少来回动作十次,排尽系统内部的空气后,将油缸活塞缩回到极限位置,然后焊接止推座。 4、止推座焊接。 1)焊接止推座前,应以高炉中心线为基准,在基础上放出止推座工作面的控制线,以此为基准,确定止推座的位置,点焊定位确认无误后,再正式焊接。 2)焊缝高度达到图纸要求后,进行超声波探伤。探伤合格后,将推移梁与止推座用螺栓连接起来,必要时应加调整垫片,使四个液压缸处于正确的位置。 5、高炉推移试验。 1)将已组装好的新高炉的中心线投射到混凝土纵梁上,每隔一米作出相应的中心标记,并在高炉上设置指针,使指针的尖端与已投射的中心点相重合。 2)以该点为起点,在高炉两旁的前进方向固定1米长的不锈钢钢板尺,以便通过指针读出高炉左右两侧的实际位移。 3)再次检查滑靴的接触情况,并清除轨道面上的杂物,在轨道上涂上MoS2润滑脂。 4)启动一台油泵,运行正常后,将手动换向阀5切换到图示右位,向液压缸的无杆腔供油。 5)通过标尺读出左、右两侧的位移,记下高炉开始移动时的最大压力。移动10毫米后,比较左右两侧的位移,判断液压缸的同步情况。 6)将手动换向阀切换到中位,启动第二台油泵,运行正常后,再将手动换向阀切换到无杆腔进油的位置,继续使高炉移动。根据高炉左右两侧的移动量调节液压缸油路上的截流截止阀,使液压缸尽可能同步。 7)当高炉左右两侧的位移差值达到3毫米时,就要及时进行纠偏,纠偏的方法是,逐步关小移动较快的一侧的液压缸有杆腔(或无杆腔)上的截流截止阀。 8)当位移达到1000mm以后,卸下推移梁与止推座之间的连接螺栓,将手动换向阀切换到有杆腔进油的位置,把推移梁及液压站拉回1m,然后安装支撑管,准备进入正式推移工作。 6、高炉正常推移。 正常推移工作与推移试验的步骤基本相同,正常推移工作是在高炉砌筑完成,旧高炉停炉后进行。此时,推移的负载已全部加载完毕,如果高炉不能移动,可适当提高高压溢流阀的调定压力(最大可调至40MPa),每推移1m时需要记录两次数据,一次是在高炉开始移动时的最高压力,另一次是正常移动时,记录每个油缸无杆腔及有杆上的压力表的压力和左右两侧的位移。 五、安全技术措施 这次高炉整体平推工作具有推移重量大,高度高,用纯滑动方式推移,推移阻力大的特点。采用超高压液压系统,万一发生泄漏事故,将危及人身安全,必须严格按照该方案操作运行,才能确保施工安全。 1、调试前,向参加调试的人员进行详细的技术交底,使操作人员熟悉调试的要领,明确各自岗位的安全责任。 2、高压泵必须要在空载下才能启动,每次投入高压泵前,必须将手动换向阀切换到中间位置,运行正常后再切换到工作位置。 3、采用超高压液压系统,高压软管直接与液压缸连接。系统经50MPa强度试验合格,液压系统使用前应检查管接头是否渗油,液压元件是否出现故障,发现问题及时处理后才能投运。 4、为了便于纠偏作业,液压缸设计为双球铰支撑方式,推移前必须检查确认液压缸是否与推移方向平行,防止因液压缸偏斜,而破坏机械系统的稳定性。 5、推移过程中,发现不同步现象,应及时调整,若无法调整到同步运行,偏移量超过3mm以后,就要进行纠偏,纠偏完成后才能继续运行。 6、平推过程中要专人指挥,各岗位人员应手持对讲机,根据指挥者的指令进行操作。 7、加强案全保卫措施,移送炉体时,液压站附近,炉体两侧严禁无关人员进入。 8、推移过程中,每一止推座应设专人看守,发现异常情况应及时报告。 9、需要将系统压力提高到40MPa以上运行时,应向试车领导小组报告,采取必要技术措施后再升压运行。 六、主要施工机具及装置 名称 规格/型号 单位 数量 备注 液压缸 500t,1010 台 4 外委 液压站 BZ 50-72 座 1 自制 液压油 YB=N46耐磨液压油 kg 12000 不锈钢板尺 1000mm 把 2 钢板尺固定架 个 2 自制 测量指针 只 2 自制 对讲机 只 8 外购 七、调试记录 调试过程中,安排专人参考图2、图3填写记录表格中的数据,要求及时记录相关数据,以及时分析运行情况,及时进行必要的调整。 L2 L1 G4 G3 G2 G1 移动方向 图2、液压缸及位移编号 yp1 Yp4 Wp4 yp wp wp1 G4 G3 G2 G1 图3液压系统压力表编号示意图 9 液压系统运行记录 记录人: 仪 表 号 实 测 测 量 时 间 压力 (MPa) 位移 (mm) G1 (MPa) G2 (MPa) G3 (MPa) G4 (MPa) Yp wp L1 L2 Yp1 Wp1 Yp2 Wp2 Yp3 Wp3 Yp4 Wp4 12 邯钢高炉扩容改造整体平推 液压系统 调试方案 编制 审核 批准 中国第十九冶金建设公司邯钢工程项目部 2004年04月12日 目录 一、 调试前的准备工作 1 1、平推的主要技术参数如下表: 1 2、调试应具备的条件。 1 3、液压系统图 1 二、调试工艺流程图 2 1、成立调试领导小组 3 四、调试工艺要点。 3 1、油泵空载启动。 3 2、泵站压力试验。 3 3、油缸充油排气。 4 4、止推座焊接。 4 5、高炉推移试验。 4 6、高炉正常推移。 4 五、安全技术措施 4 六、主要施工机具及装置 5 七、调试记录 5
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