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洪口水电站天然砂石料生产系统优化改造
摘要:洪口水电站大坝砂石料生产系统原设计采用河床天然砂砾
料进行筛分生产,并进行少量轧制,因征地原因,天然砂石级配与标
书有重大出入,造成生产能力和骨料级配不能满足大坝浇筑需要,需
对砂石料生产系统进行重大改造,提高轧制能力。洪口闽浙联合体结
合系统喂料口为条筛的具体情况, 探索出采用板式给料机输送超径料、
新增轧石机回轧的改造办法,满足了生产要求,又节约了改造成本,
较好地解决了改造难题,可为今后类似砂石料生产系统的生产能力提
升改造提供成功借鉴思路。
关键词:天然砂石料系统改造条筛超径料板式给料机回轧洪口水电站
1 工程概况
洪口水电站位于宁德市,是霍童溪干流梯级开发的第六级水电站,水
库总库容约 4.5 亿 m3,总装机容量为 200MW,拦河坝为碾压混凝土重
力坝,最大坝高 130m。大坝混凝土总工程量为 76.8 万 m3,其中碾压
砼 65.7 万 m3,常态混凝土 11.1 万 m3,施工高峰期混凝土浇筑为 7.3
万 m3/月,常态 0.8 万 m3/月。
2 改造原因
2.1 原砂石料生产系统设计配置思路
洪口水电站砂石料生产系统由闽江工程局勘测设计院设计。设计依据
为业主标书提供的砂石料场勘测资料。砂石料生产系统的生产规模按
8 万 m3/月配置,主要利用河床天然砂石料进行加工,设计思路是将大
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于 300mm 的超径料筛出作为弃料,仅把筛余的 300mm 以下的再进行筛
分,并进行少量轧制,予以利用。
原砂石料生产系统具体布置见图 1。其工作流程和原理如下:
(1)将采挖上来的天然料,通过四台喂料口条筛,分离出大于 300mm
的超径料,作为弃料。
(2)将筛余的 300mm 以下的天然混合料,由喂料口条筛下的 1#皮带
机运送到 1#筛分楼筛分。
(3)1#筛分楼为一台 YKR24×60 单层筛,将 80mm 以上的骨料分离。
80mm 以下的混合料由 3#皮带和 7#皮带机直接送往 3#筛分楼。
大于 80mm 以上的骨料由 2#皮带机输送到粗碎车间进行破碎。
(4)粗碎车间安装了两台 PE750×1060,大于 80mm 以上的粗骨料经
破碎后,由 4#皮带机输送到 2#筛分楼。
(5)2#筛分机是一台 YKR16×45 单层筛,将粗碎车间送来的破碎骨料
分离成两部分:
大于 80mm 骨料,由 5#皮带机送到中碎车间,由两台型号为 PEX-300
×1300 的颚破进行破碎,完毕后由 3#和 7#皮带机送至 3#筛分楼。
而小于 80mm 以下的骨料,则由 6#、3#、7#皮带机,直接送到 3#筛分
楼。
(6)3#筛分楼由两台香蕉筛 3WZD24×60、两台螺旋洗砂机 XL-914 和
两台圆振动脱水 ZKR12×30 机组成:
香蕉筛的三层筛将前面经破碎后的混合料筛分成大中小三种成品料,
分别由相应的皮带机送往各成品料堆。
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筛余的底层的黄砂,则经过螺旋洗砂机冲洗后,由 14#、15#皮带机运
往黄砂成品料堆。
2.2 原砂石料生产系统的实际产出水平
原砂石料生产系统建成后,由于征地等多方面的原因,投入使用的砂
石料场与标书有很大出入,主要体现在料场砂含量远小于标书中勘测
资料数据、超径蛮石的比率却大大超过标书中数据、采挖范围受到限
制而大大缩小等方面,使得实际生产能力远远达不到设计能力,仅为
5 万 m3/月,不能满足大坝要求实际浇筑需要,生产出的骨料级配也不
理想,大骨料偏多,中小骨料和砂偏少,同时,因蛮石弃料增多,加
大了生产成本,因筛余的利用料中的大石料偏多,轧制强度大,造成
设备容易损坏。
由于上述原因,经参建各方研究,决定对原砂石料生产系统进行改造,
以提高砂石料产量,并增加中、小骨料产量。
3 改造难点和方案比选
针对系统改造需要和施工条件、施工难点,设想了 3 个方案进行比选:
(1)改用大型颚破机直接喂料,不使用喂料口条筛,因喂料口进料平
台是填筑建成的,按此方案改造,需加高 4m,进料平台和喂料口土建
需推翻重来,势力必耽误生产,不可行。
(2)另在本系统外建成一专门大型颚破机轧石系统,将蛮石弃料直接
轧制利用或轧小后再运回,重建系统投资大,时间不允许,轧小后再
运回,生产成本明显增加,且只能增多大骨料产量,对增大中小骨料
产量无帮助。
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