资源描述
降低不良项目:
降低产品拉伤的缺陷
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Name :Cui Zhi Xing
11/29/02
执行概要
2001年7月,我们接到客户IMD3888351M 新型号的订单,而且定单量很大,开始生产时成型后每张传单均有拉伤,最高不良达50%以上。我们立即成立Team,来确定产生问题的原因并实施解决方案,遵循6 Sigma管理,我们发现:由于模具本身的原因产品成模后不易脱模,而以上问题与成型时间和成型温度都至关重要。
以上述信息中,我们确信三个原因造成拉伤:
⑴ 模具本身固有问题。
⑵ 成型时间。
⑶ 成型温度。
为降低拉伤不良,我们考虑如下优化方案:
⑴ 对模具表面进行抛光处理,经此处理后拉伤没有多少改善。
⑵ 调整成型时间与成型温度,经此处理后有很大改善,但未达到理想。
⑶ 在调整成型条件的同时增加喷促进剂。
经此处理后得到非常理想的结果:从2001年8月以后拉伤缺陷产品大幅度减少.
1.0 介绍
2001年7月,我们接到客户IMD3888351M新型号定单,而且定单量很大,开始生产时成型后每张传单均有拉伤,最高不良达50%以上。这种缺陷率无法达到客户的定单要求。我们立即成立Team,来确定产生问题的原因并实施解决方案,Team采用6 Sigma管理策略研究生产过程,我们发现:由于模具本身的原因产品成模后不易脱模,而以上问题与成型时间和成型温度都至关重要。
遵循6SIGMA策略,我们确信三个原因造成拉伤:
⑴ 模具本身固有问题。
⑵ 成型时间。
⑶ 成型温度。
为降低拉伤不良,我们考虑如下优化方案:
⑴ 对模具表面进行抛光处理,经此处理后拉伤没有多少改善。
⑵ 调整成型时间与成型温度,经此处理后有很大改善,但未达到理想。
⑶ 在调整成型条件的同时增加喷促进剂。
经此处理后得到非常理想的结果:从2000年8月以后拉伤缺陷产品大幅度减少.
这份报告详细说明了采用6 Sigma 问题求解中的定义、测量、分析、提高和控制,详细阐述为什么降低缺陷率,如何保证拉伤缺陷不回弹。
2.0 提高机会: 定义阶段
IMD3888351M型号流程图:
出货
包装
检查
注塑
成型
印刷
裁片
3.0 性能: 测量阶段
KPIV’S KPOV’S
人,机 切割 单位用料
人,机,制具 印刷 字体,颜色
人,机,模具 成型 成型样品
人,机 注塑 成品
人,光源 检查 无缺陷成品
人,机 包装 打包装箱
人,车 运输 到达客户
3888351M型号不良分析图:
通过上图可以看出3888351M的主要不良为拉伤不良。
下面我们做一下因果分析:
机
人
仪表
打板成型时间
成型时间
标准作业
原料
料
操
环
脱模剂
放片时间
速度
温度
湿度
拉伤
从以上因果图分析可以了解到造成拉伤的各种因素。
4.0 分析和解释: 分析阶段
X图
R图
时间
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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1
2
3
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5
6
7
X1
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131
131
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X2
131
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X3
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132
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X4
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X5
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130
X
131
131
131
131
131
132
131
131
131
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131
131
132
132
131
132
132
R
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
根据上图可以得出不良产生分析:
①由于模具本身的问题,产品成型后不易脱模。
②产品成型时成型温度与成型时间都至关重要。
③所以我们希望通过实验,改变一些生产条件和促进剂的使用,找到最佳生产方案。
5.0 建议: 提高阶段
为降低拉伤不良,我们考虑如下优化方案:
⑴ 对模具表面进行抛光处理,经此处理后拉伤没有多少改善。
⑵ 调整成型时间与成型温度,经此处理后有很大改善,但未达到理想。
⑶ 在调整成型条件的同时增加喷促进剂。
3888351M 改善前后不良对比图
6.0 控制阶段
我们采用X、R记录图表来控制成型温度、湿度,使该缺陷始终处于稳定状态。
部 门:
IPQC
班 别:
A、B
工序:
成型
型号:
3888351M
特性:
样本容量/频率
5PCS/小时
计算控制线日期:
工程规范
时间
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
……
X1
X2
X3
X4
X5
X
R
7.0 结论
从接受任务以来,我们立即展开问题调查并提出解决方案,遵循6 Sigma策略,经过改善成型的生产条件,不良率从50%降低到5%,随着不良的降低,同时也降低了材料成本,
1. 产能的增加使人工成本降低。
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