资源描述
检修部2005年3月份设备可靠性分析
(编号:JL202.01.03-03.2005)
一、本月设备状态综述:
#1、#3、#4机组运行,#2机组C级检修。主要辅助设备定期检修56台次,比上月增加21台次;非计划停运检修13台次,比上月增加8台次;运行当中停运消缺11台次,比上月增加7台次;提前申请停运检修9台次,比上月减少2台次。三月份维护检修台次增加的原因是只有#2机组C级检修,当月机组可用小时数增加,季度定期工作的加入等。设备主要存在问题如下:
#2、3机组运行,#1机组临检,#4机组C级检修。本月设备运行状况,#1机乙内冷水泵电机运行中发出不间断异音,大修处理。#4机乙轴抽风机电机运行中异音大,大修处理。二单元疏水泵动力箱内部元件老化,更换动力箱,承担了燃运#1叶轮给煤机电机大修工作。
1、 公用系统阀门因长期运行问题较多;
2、 #1--#4炉减温水系统阀门频繁操作问题较多;
3、 #1—4炉主给水调整门因阀芯、阀座间隙过大出现震动现象
4、 #3机厂用二段抽汽逆止门前法兰泄漏(紧固螺栓处理);
5、 #2机一级旁路母管支吊架整治;
6、 K2阀门井#2补水门更换;
7、 #2机高厂联箱甲、乙侧安全门定砣;
8、 #2炉主给水大旁路调整门后电动门电动头更换
9、 #1机组抢修共完成12项;
10、 在#4机组小修中共完成非标项目10项:标准项目29项:化学专业3项:深度检修方面5项:金属监督2项。
#2、#3机组运行,#1机组抢修,#4机组C级检修。主要对#4机组DCS系统、DEH装置、UPS装置、24V电源装置及各自动调节系统及设备进行检修检查、试验,对#1机纯电调DEH装置进行全面的检查、消缺和维护。
设备主要存在问题如下:
11、 #4机组DCS系统三个操作员站CPU风扇故障,影响到操作员站的稳定可靠运行,已更换处理;
12、 #3机#3高加疏水调门操作不动,检查为执行器电机制动装置坏,更换电机后正常;
13、 #1~#4炉磨煤机料位块堵的现象时有发生,其中部分料位块堵后吹扫正常,但个别料位块堵后吹扫无效,现#1炉B磨煤机ODE端低料位块堵,吹扫无效,作检修交代,运行人员对该料位块吹扫并定期投运检查。
#4机电液切换试验时负荷下降。经安生部安排试验,调整跟踪油压大于控制油压8各(0.2Mpa)后,切换无扰。
14、 #1炉甲乙侧碎渣机破碎齿磨平
15、 #1炉乙侧捞渣机底部浇涟水门坏
16、 #2炉省煤器#3落灰管法兰漏风
17、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢
18、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢
19、 #1炉捞渣机槽体来水门坏
20、 #1炉预热器#4落灰管水封水小
21、 #1炉乙侧捞渣机刮板拉斜
22、 #1炉省煤器落灰管堵
23、 #1炉低过爆管
24、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢腐蚀泄漏
25、 #1炉乙侧碎渣机皮带更换
26、 #1炉乙侧碎渣机皮带更换
27、 #4炉省煤器#1落灰管堵
28、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢泄漏
29、 #2炉#2角下层油枪堵
30、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢泄漏
31、 #2炉#3角看火孔打不开
32、 #2炉#2角下层油枪吹扫阀吹损
33、 #4炉省煤器 #3落灰管堵
34、 #3炉#4角#8风门开不动
35、 #4炉#4长吹漏汽
36、 #4炉#8长吹漏汽
1、#0生活水泵振动超标;
2、#3灰渣泵叶轮卡死;
3、#1除盐水泵机械密封泄漏;
4、#2补给水泵逆止门内漏严重;
5、#1灰渣泵出口电动门,门按冲刷严重,密封不严;
6、#2清水泵轴承有异音;
7、灰渣泵房#1提水泵轴承有异音;
8、#2酸计量箱内部防腐衬胶脱落,腐蚀严重;
37、 #4机丙给水泵冷油器温度高;
38、 #2机乙凝结泵冷却水量小;
39、 #2机乙氢冷泵出口压力表无显示;
40、 #2机丙给水泵油乳化;
41、 #1机乙给水泵主泵滤网接头漏水;
42、 #3机丙给水泵工作冷油器温度高;
43、 #3机甲给水泵前置泵出口压力表接头漏水;
44、 #3机甲给水泵油位下降;
45、 #4甲循环泵油质发黑;
46、 #3炉FSSS装置上位机故障
47、 #4空压机压力传感器故障;
48、 #4炉FSSS装置正压开关1接点接触不良;
49、 #4机除氧器水位低于550MM浮球接点接触不良;
50、 #4机组低旁压力阀门太死力矩开关动作电动打不开;
51、 #2炉点火装置#2角油枪漏油卡;
52、 #3炉FSSS装置#3角上层火检板坏;
53、 #2炉FSSS装置#4角上层火检板坏;
54、 #1炉点火装置#1角上油枪漏油卡;
55、 #4机组热工信号几个窗口灯泡坏;
#4炉FSSS装置D层#2角上层火检板坏;
56、 部分保险底座发热;
57、 部分刀闸操作连杆变形;
58、 部分DW15-630开关内部控制继电器故障,造成开关拒合;
59、 部分电缆接线鼻发热;
大部分开关内部控制继电器选型不合理,易造成故障;
60、 #3机甲侧氢干器皮带轮松动,造成氢干器振动大,皮带断裂;
61、 #3机高加疏水至除氧器调门卡涩;
62、 #1机除氧水箱磁浮式水位计浮筒失磁,指示异常;
63、 2单元空调冷却水母管压力低;
64、 #4机甲、乙水冷器入口门门杆变形;
65、 #4机空气干燥塔进气门门芯掉;
66、 #4机乙侧氢干器表管泄漏;
67、 #4机给水温度低;
#3机7瓦瓦温度高。
68、 #1-#4炉电除尘卸灰器轴封老化增多,漏灰频繁,水封斗水量小堵塞频繁;#1-#4炉电除尘水封斗盖子损坏丢失多;
69、 #4炉电除尘甲Ⅰ东卸灰器落灰管天圆地方磨损破裂;
70、 #2炉乙吸风机推力轴封渗油;
71、 #2炉A火检风机振动大;
72、 #3机乙轴抽风机轴承温度高;
73、 #3炉B磨非驱动端耳轴温度测点掉出;
74、 #1机组凝汽器水位计显示错误;
#2炉汽包电接点水位计漏;
75、 由于气温升高磨煤机轴瓦温度较高(#2、#3炉);
76、 #3炉A、B磨煤机喷淋油泵进气软管破裂(软管老化);
77、 #4炉一次风管漏粉点增多;
78、 #4炉A、B磨煤机挡球衬板磨损严重;
79、 #4炉A磨煤机DE端耳轴密封环连接螺栓脱落多;ODE端耳轴管衬板磨损严重
80、 #4炉A、B磨煤机螺旋输送器磨损严重;
81、 #4炉A1、A2、A4、B1、B2、B4一次风管¢530弯头磨损严重;
82、 #4炉A11(#1角)、B24(#4角)一次风管¢480弯头出口直管磨破。
#4炉A1、A2、B1、B2给煤机下闸门关不住。
二、非计划停运及重大检修事件分析
事件一:#1发电机C相出线套管漏氢
经过:2月11日晚,#1炉由于锅炉爆管,造成#1发电机于系统解列,#1发电机运行工况漏氢量较大,所以利用这次停机的机会,针对发电机漏氢的问题进行彻底检查处理,经过仔细查找最后确定为C相出线套管漏,该出线套管在#1机组C级检修检漏时就发现漏氢,当时就更换了套管下部的全部密封垫处理,风压试验合格,机组运行一周后漏氢现象又发生,联系化学就地检测,发现C相套管氢气含量达到5、8%,初步判定为C相套管漏,在本次#1机临检中安生部联系厂家协助电机班共同处理套管漏氢问题,厂方会同电机班共同拿出处理意见和方案。1、重点检查C相套管环氧密封有无裂纹及密封情况,2、用千分尺量出导电杆和瓷瓶之间的距离,3、适量调整导电杆垂直度,4、更换厂家提供的密封材料。2月14日下午16:00C相套管处理完毕,联系风压试验,风压0.3Mpa,检漏四次(间隔一小时刷一次)C相套无漏点。
原因分析: C相导电杆在#1机增容改造中安装质量存在问题,导电杆不垂直,所以导致平面密封不好。
防范措施:利用检修机会对C相导电杆上部环氧全部清除,重新调整导电杆处理。
1、重大检修事件分析:#3炉主给水流量正负压备用取样门门前管道泄漏,进行带压堵漏,
泄漏原因:管道运行时间长,母管道有震动现象
事件一:#3机乙一次风机无法启动及启动后入口挡板无法开启
1、 经过:4月27日18:20,#3机组跳闸后重新启动恢复。在启动乙一次风机时启动条件不满足无法启动,检查为入口挡板全关信号未发,将该信号处理好后,乙一次风机启动成功;乙一次风机启动后,入口挡板无法开启,检查为伺服电机的分相电容坏,更换分相电容后挡板操作正常。
2、 原因分析:入口挡板全关信号未发经检查该该行程开关接点质量差,接触不良;入口挡板操作不动为伺服电机分相电容坏。
采取措施:1)利用大修期间,对执行器进行改造。2)将全关行程开关移出与位发分开;3)对类似执行器位发进行检查及从位发内移出改造;4)对分相电容加强检查。
#1炉低过管排泄漏
1、 经过:4月11日03:00#1炉37米有漏汽声,经检查发现低过管排泄漏。4月17日早上2点点炉并网。
2、 原因分析: 管排胀粗,初步分析为长期超温及过热造成爆管
3、采取措施:1)在大小修中加强对受热面管道检查,尤其是防磨护瓦与管子磨损部位检查。2)提高焊工检修工艺水平,在大小修中加强对焊口的金属监督工作,做到新增焊口100%探伤检查合格。3)加强燃烧调整,减少设备调峰,保证水平烟道烟气温度,避免超温。
事件一:#3灰渣泵叶轮卡死
经过:04月27日早8:40运行人员联系检修人员,#3灰渣泵启动不起来,电机过载。经检修人员检查判断为叶轮卡死。
原因分析:由于#2、#3灰渣泵是并联运行,共用一条灰渣输送管道。当#3灰渣泵停运,#2灰渣泵运行时,灰管内的灰渣水倒流到#3灰渣泵内,灰渣水内含有大量的灰渣,将叶轮与前后护板之间间隙堵实,造成叶轮卡死。
采取措施:调整#3灰渣泵出口电动门限位,减小电动门泄漏量,防止灰渣水倒灌;选择先进耐磨型出口电动门,保证阀门严密性;建议合理布置#2、#3灰渣泵出口输送管道,取消并联运行方式。
责任定性:(1)出口电动门质量不过关,耐磨性差,使用周期短;(2)出口管道布置不合理,灰渣输送管道不允许采取并联运行方式;(3)运行方式不合理,在#2、#3灰渣泵出口电动门不严密的情况下,为了防止#2、#3灰渣泵倒转、卡涩及管道堵塞,应缩短#2、#3灰渣泵切换周期。
事件一:#4机丙给水泵冷油器温度高
1、经过:2005年4月6日0:30分左右,检修值班人员接到通知,#4机丙给水泵工作冷油器温度高,检修人员就地检查,判断为工作冷油器,申请清扫,运行同意,办理工作票,检查清扫,发现工作冷油器内杂物多,工作结束后试转正常。
2、原因分析:塔池碎填料、小石子、及其它杂物较多。
3、采取措施:⑴运行人员定期切换水泵,及时发现问题;⑵检修人员严格执行定期工作制度;
4、责任:附机班
事件二:#2机乙凝结泵冷却水量小;
1、 经过:2005年4月6日,附机班巡检人员发现#2机乙凝结泵冷却水量小,汇报部门及生部,制定三错,办理工作票,更换#2机乙凝结泵冷却水门,解体检查发现门前有杂物堵塞,清理后正常。
2、 原因分析:冷却水系统杂物多。
3、 采取措施:及时发现类似缺陷,及时消除。
事件三:#2机乙氢冷泵出口压力表无显示;
1、 经过:2005年4月8日,运行通知#2机乙氢冷泵出口压力表无显示,检查发现,出口压力表表管堵塞,疏通后投备。
2、 原因分析:出口压力表表管堵塞。
3、 采取措施:利用检修机会疏通压力表表管。
事件四:#2机丙给水泵油乳化
1、经过:4月15日15:30,发现#2机丙给水泵油乳化,检修开票检查,未发现冷油器泄漏,更换新油后投运。
2、原因分析:运行人员将密封水调整不当,密封水进入油中。
3、采取措施:运行人员加强设备密封水调整。
事件五:#1机乙给水泵主泵滤网接头漏水
1、 经过:4月17日,发现#1机乙给水泵主泵滤网接头漏水,汇报部门,建议观察,充分暴露问题,统一计划消缺,4月25日,安排消除,将接头焊接后正常。
2、 原因分析:机组设备运行时间长,接头疲劳。
3、 采取措施:利用机组大小修机会逐步更换接头。
事件六:#3机丙给水泵工作冷油器温度高
1、 经过:4月26日7:50,切换#3机丙给水泵运行,发现工作冷油器温度高,办票清理,但杂物不多,汇报安生部点检员,建议打开转机冷却水回水至循环泵入口阀门,保证回水畅通。
2、 原因分析:杂物堵塞,回水不畅。
3、 采取措施:打开转机冷却水回水至循环泵入口阀门,保证回水畅通;定期清扫。
事件七:#3机甲给水泵前置泵出口压力表接头漏水
1、 经过:4月17日,发现#3机甲给水泵前置泵出口压力表接头漏水,汇报部门,建议观察,充分暴露问题,统一计划消缺,4月26日,安排消除,将接头焊接后正常。
2、 原因分析:机组设备运行时间长,接头疲劳。
3、 采取措施:利用机组大小修机会逐步更换接头。
事件八:#3机甲给水泵油位下降
1、 经过:4月27日,发现#3机甲给水泵油位下降,汇报部门,建议观察,充分暴露问题,运行14小时,油位下降3格,各瓦无泄漏,判断为冷油器漏,4月28日,安排消除,发现工作冷油器一根管漏,一只堵头松动,将堵头打紧后正常。
2、 原因分析:机组设备运行时间长,堵头松动,铜管破。
3、 采取措施:利用机组大小修机会逐步更换铜管。
事件九:#4甲循环泵油质发黑;
1、经过:4月28日运行通知#4甲循环泵油质发黑,办票检查,油质轻微发黑,换油。
2、原因分析:油位计表面有垢。
4、 采取措施:利用机组大小修机会逐步更换油位计。
缺陷一:#3炉FSSS上位机通讯故障
1、经过:2005年4月8日和2005年4月9日,#1炉FSSS装置上位机曾数次出现错误报警信息并伴随着通讯中断,错误信息确认后通讯恢复正常。间隔十来分钟以上缺陷重复出现。
2、原因分析:#1炉FSSS装置因连续运行周期较长,上位机电子元件老化,受热时性能不稳定,运算处理速度较慢,和下位机不能同步,导致上位机故障
3、采取措施:1)加强维护,保证上位机通风良好,有足够的冷却源;2)购买备品,做好软件备份。
缺陷二:#4机30%旁路低旁压力阀打不开
1、经过:2005年4月27日18:20,#3炉MTT动作灭火,点火成功首先开一级旁路打不开,就地摇后开启。虽后开二级减温阀止40%,开二级减压阀时又打不开,就地手摇后开启。
2、原因分析:30%旁路系统І、Ц 减压阀在运行过程中都存在内漏现象,都进行就地手动摇关闭。І、Ц 减压阀关限位本身靠力矩自动限位关,当就地手动再摇后,在开启时过力矩无法电动打开,只有手动摇至力矩释放后,电动开启。
3、采取措施:1)对阀门进行处理,保证力矩限位后无内漏;2)控制回路在大修中进行改造,方案已确定。
缺陷二:#1-#4炉FSSS装置火检板故障
1、经过:FSSS装置火检板有火信号没有输出,经检查发现火检运算板件故障
2、原因分析:FSSS装置火检板因连续运行周期较长,板件电子元件老化,工作时间长受热性能不稳定,信号运算处理不能正常进行,故发生故障,此现象在#1-#4 机组(尤其是夏天,环境温度高时)频繁发生。。
3、采取措施:1)加强维护,保证柜内通风良好;2)购买备品;3)性能较差的板件返厂维修。
事件一:#4机超速试验#2飞锤不动作
1、经过:
2005年4月23日14:30分,#4机组C级检修后根据规程规定,做超速试验,#1飞锤动作转速为3294r/min,#2飞锤不动作,联合动作转速为3273r/min。紧接着做两次#2飞锤压出试验,喷油正常但未见动作。
2、原因分析:
1) 检修任务书中均没有飞锤清扫或上试验台校验的要求,班组对问题认识不足,没有扩大检查范围,是此事件发生的直接原因。
2) 飞锤没有上试验台校验,使#4机组#2飞锤不能飞出的隐患未能及时发现。
3) #2飞锤停机前做压出试验不成功,检修中发现喷油管卡子松动引起#2飞锤喷油管被磨穿而堵死,本次小修中只进行了#2喷油管的修复工作,而未进一步分析#2飞锤压出试验不成功的真正原因。
4) 我公司#1~4机组危急遮断器飞锤导向套和定位套内、外间隙虽然进行了磨削处理,但实际情况反映还普遍偏小。由于图纸对该间隙的规定不够明确,加之间隙过大会影响喷油试验的正确动作性。使飞锤卡涩问题没有得到彻底解决。
3、采取措施:
1)、定期对#4机组电超速做回路检查试验,确保电超速动作可靠。
2、加强检修工艺,严格执行200MW机组小修标准项目,确保危急遮断器飞锤的正确动作率。
3、确定飞锤导向套和定位套的内、外间隙,确保热膨胀不对飞锤动作造成影响,使危急遮断器飞锤卡涩问题得到彻底解决。
事件二:#4机中压油动机活塞下油压低
1、经过:2005年4月23日22时,部值班人员通知中压油动机活塞下油压低,到现场检查中压油动机活塞下油压1.6Mpa,油动机行程215mm。三次油压偏低1.0Mpa(标准2.0Mpa)。活动中压油动机试验手轮,调整中间滑阀中压油动机三次脉动油泄油小阀、三次油压升至2Mpa,中压油动机活塞下油压缓慢升至2Mpa,油动机行程由215mm升至230mm,中压调门开度全开。
2、原因分析:
1)#4机小修后做静止试验,高压启动油泵出口油压2.12Mpa,油动机行程230mm,中压油动机活塞下油压2Mpa。在机组运行中,主油泵出口油压是2Mpa。有可能造成中压油动机活塞下油压低。
2)三次油压低是中压油动机开不到230mm直接原因,有可能中间滑阀或中压油动机滑阀油口有脏东西,中间滑阀中压油动机三次脉动油泄油小阀开度过大。
3)#4机油中带水,使滑阀生锈卡涩。
4)调速系统本身性能不稳定。
3、采取措施:
1)、加强监视各油压值,在停机后检查清扫各滑阀,做静止试验。
2)、加强滤油确保油质合格。
3)、在大修中对调速系统改造。
事件三:#4机电-液调切换试验甩负荷
4、 经过:2005年4月26日15:18时,#4机组进行电-液切换试验定期工作,当由电调切至液调时,负荷从160MW降至140MW,后又滑降至133MW,液调集控加负荷不动,就地手摇同步器加负荷至160MW。检查同步器电动有打滑现象,经过电调状态下手摇活动同步器,打滑现象消失。。
5、 原因分析:
1)运行值班员经验不足,调整跟踪油压不当导致在做电调切至液调时甩负荷。
1、 采取措施:
1)定期手摇活动同步器,操作时运行人员应当认真监盘,做好甩负荷的事故预想。
2)在做电--液切换试验时,运行人员调整好跟踪油压及控制油压。
事件一:公用Ⅲ段延误送电
1. 事故(异常)的经过:
4月13日公用III段C级小修工作于15时30分结束,在送电过程中,8423开关拒绝合闸,工作延期,经再次检查处理于23时20分送电正常。(8423开关采用交流220V控制,电源取次23B低压侧,小修过程中未进行电动分合闸操作。手动合闸只进行一次,未能及时发现开关机构存在缺陷。)
2、原因分析:
1)、工作人员责任性不强,小修中对设备检查不到位,未能严格执行检修工序工艺;一级验收把关不严,未能发现设备存在的问题。这是造成这次延误送电的主要原因。
2)、对ME开关操作机构不熟悉,是造成这次延误送电的另一主要原因。
3)、由于开关平时维护不到位,机构磨损严重,造成开关拒合。
3、采取措施:
1)、班组认真分析讨论,总结经验教训,杜绝不安全情况的发生。
落实班组各级人员的安全生产岗位责任制,通过各种手段提高班组人员的工作责任心。
2)、加强技术培训,提高班组人员的安全、技术素质。
3)、对ME开关操作机构进行解体学习,提高问题处理能力。
事件二:#4炉电除尘甲Ⅰ、甲Ⅲ、乙Ⅲ电场跳闸
1、事故(异常)的经过:
2005年4月27日13:05分,#4炉电除尘甲Ⅰ、甲Ⅲ、乙Ⅲ电场跳闸,经检查,显示偏励磁,除尘Ⅳ段母线B相电压为0,A、C两相电压为393V,经检查乙侧#1大梁加热器接地,将一次线甩开,14:05分甲I,甲III,乙III电场投运正常。
2、原因分析:
1)、#1大梁室潮汽太大,导致#1大梁室电加热管接地,至使除尘4段母线电压降低,甲乙侧高低压柜电压降低,导致甲I,甲III,乙III电场跳闸。
2)、工作人员责任性不强,小修中对设备检查不到位。
3、采取措施:
1)、加强电除尘器的改造。
2)、加强对电除尘器的维护,提高电除尘器的健康水平。
#3厂高变重瓦斯保护动作
1、经过: 2005年4月27日下午,我班在处理#3厂高变油枕顶部溢油缺陷时,未退#3厂高变重瓦斯保护,在给油枕皮囊充气中引起重瓦斯保护动作,#3机组跳闸。
2、原因分析:a危险点分析预控制度流于形式,工作前对工作中可能发生的危险未进行详细、有效的分析,没有制定预控措施。b班组管理制度没有落到实处,对重大设备的缺陷处理没有及时向专业主任及生产技术部门汇报,未制定详细的处理方案,检修工作带有一定的随意性、盲目性。c班组管理松懈,未严格执行工作票制度,各工作成员、工作负责人岗位职责没有真正落到实处。d工作人员安全意识淡薄,对重大设备缺陷的处理重视不够,对有可能出现的后果认识不到位。e检修人员技术水平不高,工作人员对设备了解不够,技术不全面,检修方法有误。
3、防范措施:a加强班组管理,严格执行工作票制度、危险点分析预控制度,在工作前,工作组成员在一起讨论分析工作的内容、方法及相关的措施,待所有人员清楚后,方可开始工作。b对重大设备缺陷的处理应向部门及时汇报,与有关人员讨论制定详细的处理方案,不能盲目处理。c班组管理人员提高管理水平,加大管理力度。落实各级人员的岗位责任制。d加强班组人员的技术培训,确实提高班组人员的业务水平。以高水平硬技能来保证安全。e组织相关技术人员,分析#3厂高变夏季温度高时溢油的真正原因,彻底解决设备隐患,确保设备安全运行。
重大检修:升压站设备春检按计划进行,检修进展顺利,未发生任何安全、质量及工期方面的事情。
事件一:#1机高压缸螺栓漏汽
1.经过:4月13日#1机组临检,在进行漏点检查时,发现高压外缸#38螺栓有冲刷痕迹,拆除螺栓检查,发现下螺母止落销脱落,导致销孔漏汽,对销孔进行补焊处理,恢复后投运正常。
2、原因分析:大修过程中,止落销的安装工艺未达到工求,造成止落销在运行过程中脱落,产生漏汽。
3、采取措施:1)利用大修期间,对高压外缸下螺母止落销及螺母密封面进行研磨处理; 2)加强检修人员培训,提高安装工艺。
事件二:#4机本体疏水管壁减薄更换
1、经过:4月13日#4机C级检修过程中,检查发现#4机高压导汽管疏水及高压调门疏水管道经长期运行,管壁减薄,给机组长周期运行带来隐患,更换¢28×4的合金管6根(长约60米)。
2、原因分析:#4机本体疏水管经长期运行,部分管道已更换,高压导管及高压调门疏水管道未更换。
2、 采取措施:1)在大小修中加强对本体疏水管道的检查,尤其是在运行中无法隔离的管道,要进行重点检查。2)提高焊工检修工艺水平,在大小修中加强对焊口的金属监督工作,做到新增焊口100%探伤检查合格。
事件:#2、#4空压机干燥塔更换干燥剂
1、 经过:#2、#4空压机干燥塔4月26日做定期工作,更换干燥剂,工作于4月27日结束。
2、原因分析:1)、空压机干燥塔运行时间长,干燥剂失效,造成压缩空气质量差。
2、 防范措施:定期更换干燥剂。
缺陷一:#3炉B磨非驱动端耳轴温度测点掉出
1、经过:2005年4月29日下午,人员巡检过程中,发现#3炉B磨非驱动端耳轴温度测点掉出,立即开一类工作票进行处理。
2、原因分析:该温度测点由于长时间运行,振动较大,致使测点丝扣脱落掉出
3、采取措施:1)加强维护巡检,小修过程中检查机组全部测点
2)检查其它机组测点。
缺陷二:#1机组凝汽器水位计显示错误
1、经过:2005年4月16日#1机组启动,发现#1机组凝汽器水位计显示错误,红绿闪;
2、原因分析:启动中由于凝汽器水质较差,致使表计判断汽水阻值错误,致使表计显示异常
3、采取措施:1)以后机组启动时加强监视;及时处理
缺陷三:#2炉汽包电接点水位计漏
1、经过:4月16日,运行人员通知#2炉汽包电接点水位计漏,立即停运#2炉汽包电接点水位计。
2、原因分析:由于电极运行条件恶劣,致使电极漏。
3、 采取措施:1)加强巡检,发现泄漏立即处理;
#4炉A1给煤机跳闸
1、经过:4月24日7时50分,#4炉A1给煤机跳闸,检修人员判断给煤机内进入木棒将刮板卡住导致给煤机跳闸,8时40分办理工作票对给煤机内部进行检查发现,传动端检修门板与刮板之间夹有3块约100×100㎜的石块,由于给煤机入口门关不严,积煤多无法彻底清理,传动端、从动端未发现木棒,给煤机跳闸原因不能确定,所以决定对给煤机减速机转动部件进行检查,经检查未发现异常现象。19时40分恢复给煤机检修门及减速机后试运正常。
2、原因分析:给煤机内进入石块将刮板卡住导致给煤机跳闸。
3、采取措施:加强原煤管理。
三、工作票统计
1、 一类工作票:共计205份,正确205份,错误0份;
2、 二类工作票:共计236份,正确236份,错误0份。
四、缺陷管理与消除
本月缺陷发现消除情况:共发现缺陷550项,注销率100%,其中一类缺陷16项、比上月下降30.4%,二类缺陷74项、比上月上升10.4%,三类缺陷460项,比上月上升59.7%, #1机组发现147项缺陷,比上月上升70.9%,#2机组发现130项缺陷,比上月上升54.7%,#3机组发现87项缺陷,比上月上升14.4%,#4机组发现108项缺陷,比上月上升63.6%,一期公用发现72项缺陷,比上月上升35.8%,全厂公用发现6项缺陷,比上月下降53.8%,缺陷上升主要集中在#1、#2、#4机组以及一期公用系统的三类缺陷,除无法停运不能处理的缺陷外,其余缺陷全部得到及时消除。
五、下月检修计划
1、 确保四台机组的稳定运行,加强人员管理、消缺、定期工作、巡检制度管理;
2、 现场文明生产整治;
2、化学水处理清水管道、反洗管道、过滤水管道更换;
3、#3补给水泵大修及出口逆止门更换;
3、 #3机组大修材料、备品落实;
4、 水厂#4取水泵旋转滤网大修;
5、 水厂#3供水泵安装改造结束,试运;
6、 加强巡检,密切关注各油泵、冷油器的温度,防止烧坏机械密封、轴承;
7、 #3、4机组电缆沟整治;
8、 网控#1、2蓄电池电缆更换(电缆到货)
9、 #1生活水泵控制箱更换(热偶到货)。
10、 8423开关申请大修;
8322开关发热处理;
11、 春检继续进行,按公司计划进行春检工作;
12、 水源变#2主变电气预防性试验;
13、 #3机组所属大修前期准备,开工大修。
随着环境温度的变化,应密切关注其液压、气压的变化,必要时进行适当的调整,防止保护误动引发事故;
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