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汉孝四标CFG桩试桩总结
汉孝城际铁路四标
CFG桩试桩总结
中国建筑股份有限公司
CFG桩工艺性试验施工总结
第一章 试验情况介绍
一、试验目的
通过本区段CFG桩加固地基的试验,总结出有关CFG桩的施工参数,施工工艺、试验检测方法等,并形成具有指导性意义的工法和机具组合,具体指导本区段以后CFG桩的大面积施工。
二、试验地点
本工程的试验地点位于DK40+680~DK40+682段,地基主要采用CFG桩加固,桩径0.5m,桩间距2.0m,正方形布置,设计桩长8m。
三、地质概况
汉孝城际位于长江流域江汉冲积平原,从武汉到孝感由平原区渐过渡到垄岗地貌 ,由南向北地势渐升。该处范围内多数为水稻田地。本线的特殊岩土主要为软土、松软土及膨胀土路基问题。
该段施工范围处地下水,有二氧化碳侵蚀,化学环境作用等级为H1~H2。
四、施工布置
试桩间距按设计要求正方形布置,纵横间距均为2.0m,CFG桩的平面布置示意图如下:
1
2
3
4
200
200
线路前进方向(左中线)
试验桩施打顺序为:①→②→③→④。
五、主要施工机具
机具名称
型号
数量
产地
备注
长螺旋钻机
JZL90型
2台
河北
外形尺寸11.5×5×23
混凝土罐车
JC8
4辆
输送泵
HBT-60C
1套
湖南长沙
混凝土输送量60m3/h
六、施工工期
1、试桩时间:12月8日
2、截桩头: 12月15日
3、检测时间:
(1)单桩低应变动力检测:2010年1月5日
(2)试件抗压强度检测:2010年1月5日
(3)钻芯取样检测:2010年1月6日
七、人员安排
序号
姓名
电话
备注
1
王玉珍
13961590928
全面负责整个试桩施工过程
2
白海亮
池道环
13733528422
负责试桩现场技术工作
3
尹健康
15926807580
负责混合料配比及检测工作
4
陈富强
15926804339
负责测量工作
5
赵尧
15883526725
负责质检工作
6
武军成
15072670223
负责安全工作
第二章 混合料配合比设计
混合料的强度等级采用C15普通混凝土,各种原材料满足规范标准和设计要求,通过检测选用的原材料分别为:水泥采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,产地为亚东水泥厂;粗骨料满足级配要求,最大粒径不大于31.5mm。主要采用石门碎石;砂采用灄口中粗砂;粉煤灰采用I级,产地为阳逻电厂。
CFG桩桩身混合料28天龄期标准立方体抗压强度不小于15MPa,坍落度要求:泵送混合料控制在160-200mm。泵送混合料配合比为:水泥:细骨料:粗骨料:水=1: 4.46: 5.24: 0.80。
详见附件“配合比报告单”。
第三章 试桩工艺流程
本次试桩全部采用长螺旋成孔芯管内泵压混合料成桩。
(1)工艺流程
长螺旋成孔芯管内泵压混合料成桩工艺流程见下图:
长螺旋成孔芯管内泵压混合料成桩施工工艺流程图
停机、移位
测量、放线
并复核
平整场地
桩位对中
钻孔至设计标高
边提钻边投混合料
投放混合料至设计桩顶面
原材料进场、检验
混合料搅拌
安装钻机、混
合料搅拌机
(2)工艺要点
①布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布桩图放样布点,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示。
②钻机就位:移动钻机就位,用塔机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩的垂直度偏差小于1%。在钻杆上每米处做好标记,以确定进尺深度。
③混合料搅拌:按试验配合比搅拌混合料,上料顺序为:先装碎石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂搅拌均匀,放入搅拌桶。每盘料搅拌时间控制在60~120s,混合料坍落度控制在160~200mm。具体搅拌时间由搅拌站集中控制室进行控制,并在电脑中有详细记录。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒备好熟料。
④钻进成孔:关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。根据钻机塔身上的进尺标记,成孔到达设计标高,确认桩尖已经达到基岩面时,停止钻进。
为加强工程地质复核,在施工前先做地质探测孔,详细记录地质变化时电流的变化,绘制成地质纵断面图,作为施工参考。
在钻进时,记录每米电流变化并记录电流突变位置的电流值,同时现场取样,作为地质复核情况的参考。试桩过程中电流在达到170—180A的电流发生突变 ,进入持力层。
⑤灌注及拔管:成孔到达设计桩底,停止钻进,泵送混合料,当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,采用静止提拔,并保证连续提拔,拔管时严禁反插,施工中严禁出现超速提拔及先拔管后泵料。灌注过程中芯管插入混合料的最小深度宜按25cm控制。混合料的泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度控制在1.2~1.5m/min。成桩过程须连续进行,施工中因其他原因不能连续灌注,须避开饱和砂土、粉土层停机。灌注成桩后,用水泥袋盖好桩头,进行保护,桩顶标高高于设计标高50cm。
在灌注混合料时,对于混合料的控制采用记录泵压次数的办法,对于同一种型号的输送泵每次输送量基本上是一个固定值,根据泵压次数来计量混合料的投料量。每根桩的投料量应不少于设计灌注量。
⑥移机:上一根桩施工完毕,钻机头进行保护,移位,进行下一根桩的施工。
⑦现场试验:对于每盘混合料,试验人员都要进行坍落度的检测,合格后方可进行混合料的投料,在成桩过程中抽样做混合料试块,每台班做1组试块,测定其28天抗压强度。
⑧截桩头:CFG桩顶端浮浆应清除干净,直至露出新鲜混凝土面,且截桩过程中,不得造成桩顶设计标高以下的桩体断裂和扰动桩间土。本次试桩桩头在浇注完混合料7天后截桩。
第四章 试验检测情况
一、基桩完整性检测
2010年1月5日,我们委托相关的检测公司对所做的4根CFG桩进行了低应变检测,因龄期不到,检验报告等检测完毕后附上。
二、试件抗压强度检测
附件28d标养强度“试件抗压强度试验报告”,28d后附上。
三、钻芯取样检测
钻芯取样检测的“取芯报告”,等28d后附上。
第五章 分析与结论
一、确定了施工设备和施工工艺
使用长螺旋钻机成孔及芯管泵送混合料灌注的施工方法,成桩速度快、质量比较好,适合本段施工。
二、确定了混合料原材料和配合比
混合料的各种材料技术指标均满足规范要求,采用试验配合比的抗压强度满足设计要求。
三、确定了相关参数
采用该工艺时,泵送混合料配合比的坍落度控制在180~200mm,混合料搅拌时间控制在60~120s,拔管速度控制在1.4m/min,施打顺序按成排顺序施工,成桩后不允许机械扰动。
第六章 CFG桩成桩后保护措施
1、清土及剔桩
(1)第一步清土在罐压桩施工完毕后立即将多余砼铲除;
(2)第二步在成桩后7天左右剔桩,避免因桩身强度较大时剔桩困难;
(3)清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动;
(4)清土预留至少20cm人工清除,找平;
(5)清槽后人工截桩,采用3根钢钎间隔120。,沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平;
(6)因剔桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。
2、成品保护
(1)已成桩后严防重型机械行走或扰动,防止使桩头压松造成桩顶混凝土不成型、断桩。
(2)清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,清土预留至少20cm人工清除、找平;避免断桩及对地基土的扰动。
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