收藏 分销(赏)

石灰石取料机自动控制升级改造.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:707663 上传时间:2024-02-18 格式:PDF 页数:2 大小:2.74MB
下载 相关 举报
石灰石取料机自动控制升级改造.pdf_第1页
第1页 / 共2页
石灰石取料机自动控制升级改造.pdf_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、2023.No.8-73-1存在的问题我公司有两条5 000 t/d熟料生产线,采用矩形石灰石预均化堆场,堆取方式为横堆纵取,配置桥式刮板石灰石侧式取料机,型号QG800/38,采用人工现场操作方式运行。取料机行走纠偏装置为机械长杆接触方式,两个端梁行走位置偏差使长杆接触限位开关,行走快的一侧会停机等待慢的一侧,达到同步时再同时行走。该装置有以下问题:(1)精度差,灵敏度不高,需要频繁校对调整,而且校对工作复杂。(2)取料机行走机构采用电磁离合器连接传动装置,如果电磁离合器松紧度调整的不一致,会导致取料机两侧行走速度不一致,造成取料机跑偏,严重时直接导致行走轮脱轨事故。(3)取料机刮板采用板链

2、传动,刮板固定在板链上。长时间运行易出现刮板固定螺栓松动、断裂或脱落,板链销孔开裂、销轴断裂、销轴保险销脱落,刮板变形等事故。以上问题都是靠人工平时检查,没有自动检测系统,存在检查不到位的问题易导致重大设备事故。(4)石灰石桥式取料机大小减速机共7台,电机7台,包括刮板机2台,行走机构4台,料耙行走1台。这些设备都没有运行参数自动监控系统,已不符合现代化生产线运行要求。针对以上问题,我公司2021年3月利用窑磨系统设备大修机会,对石灰石取料机进行改造升级。2改造方案2.1纠偏装置采用先进灵敏的纠偏装置电感式传感器,现场使用图尔克NI25-CK40-LIU-H1141模拟量方形传感器。电感式传感

3、器可提供与被测物的距离成比例的电流(020 mA)、电压(010 V)信号,接入PLC系统通道(见图1),系统显示偏移距离参数。由于测量范围内的输出信号与被测物的距离呈线性关系,根据距离变化可以检测出哪侧端梁的运行速度较快。1 BN4 BK2 WH3 BU2 WH1 BN4 BK3 BU+-图1纠偏装置接线示意作业实施:在摆动端梁头部焊接一套限位座,限位座上安装电感式传感器(见图2),当两侧端梁运行速度不一致的时候,其限位座上的电感式传感器与开关架的距离就发生变化,根据距离变化检测出哪侧端梁的运行速度较快,该侧端梁行走电机变频降速调整,解决了桥梁偏斜运行的问题。PLC系统设置当偏移距离大于19

4、 mm时,固定梁端比摆动梁端快,固定梁端行走电机变频器转速减速1/2;当偏移距离小于11 mm时,摆动梁端比固定梁端快,摆动梁端行走电机变频器转速减速1/2,以上调节使行走梁两端达到同步行走。图2电感式传感器安装示意石灰石取料机自动控制升级改造刘华武,郭占山,汪峰(常山南方水泥有限公司,浙江衢州324209)摘要:桥式石灰石取料机纠偏装置的好坏直接影响取料机的安全运行,采用可靠的纠偏装置可以提高取料机可靠性,采用遥感测温、断链检测可监控取料机的运行状况,本文介绍石灰石取料机自动控制升级改造经验。关键词:桥式石灰石取料机;纠偏装置;遥感式温测仪;断链检测装置中图分类号:TQ172.612文献标志

5、码:B文章编号:1002-9877(2023)08-0073-02DOI:10.13739/11-1899/tq.2023.08.024-74-2023.No.82.2设备监控(1)在刮板驱动减速机、电机和料耙驱动减速机、电机(各1台)上安装遥感式温测仪,监测设备温升情况,检测温度接入控制系统,安装示意见图3。(2)取料机中的4台调车电机、4台取料行走电机、刮板驱动电机、料耙驱动电机均增设电流检测回路,并接入PLC模拟量输入通道内,通过电流的运行情况判断每台电机工作状况及负荷状况,见图4。当设备电流大于其额定设定电流时该设备跳停,并在报警项目里报出故障原因,见图5。图3电感式测温仪安装示意图4

6、运行参数图5报警信号参数2.3断链检测增加刮板机断链检测装置,在刮板机尾轮两侧安装两个接近感应开关传感器(见图6),利用尾轮上的螺栓作为感应点进行刮板断链检测。当刮板机正常运行时,接近开关输出一个感应(开关)信号接入PLC系统,当刮板机断链时尾轮停止转动,接近感应开关无信号输出,PLC系统输出刮板机断链报警信号,同时系统联锁停取料机,从而保证了设备的安全。断链检测探头断链检测探头图6断链检查安装示意3效果(1)纠偏检测方式改为精度高的数字化测量显示方式后,可以直接看到偏移距离,并且纠偏方式动作灵敏,运行一年多以来,行走时未出现卡轨、脱轨现象,提高了设备的安全性能。(2)项目投入后生产线运行稳定。可通过监测各台设备的运行参数及时发现并处理设备问题,提高了设备运转率,同时降低了维修人员的劳动强度。(3)项目运行以来,每年减少生料磨系统尖峰运行时间约30 h,节约电费约23.4万元,减少维修成本约14.4万元。后台系统中控远程一键启动控制实现现场无人值守,减少了该岗位的操作人员,取得较好的经济效益。(编辑张迪)公益广告

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 学术论文 > 论文指导/设计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服