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PVC胶带接头.doc

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2009 年度企业管 理现代化优秀创新 成果材料 编号: 企业管理现代化创新 PVG整芯胶带硫化接头的推广和应用 课题类型:企业管理创新型 课题负责人:尚延廷 成果撰写人:许松 研究单位:鲍店煤矿皮带工区 日期:二OO九年十二月 前言 近年来,PVG 整芯胶带成为我矿皮带运输系统中的主力皮带,包括六采皮带、2309岩集运、十采皮带、五采二皮、五采大皮、五采四皮,强度级别都在8级以上。但是对PVG整芯胶带一直采用皮带扣接头进行接头处理,这样的处理方式虽然方便,操作简单,但是皮带扣的使用寿命太短,不稳定,事故率高,而且对滚筒、托辊、清扫器的损害较大,综合考虑这些因素,热硫化接头,实践证明是最理想的一种接头方法,能够保证高的接头效率,同时也非常稳定,接头寿命也很长,容易掌握。但是存在工艺麻烦、费用高、接头操作时间长等缺点。因此,用热硫化的方式来处理我矿的PVG 整芯胶带接头,对维护皮带的正常运转是很有必要。 目录 第一章 课题选择 一、选题理由 ………………………………………………………………………………… 1 二、现状调查及确定目标值……………………………………………………………1 三、确定目标值…………………………………………………………………………………1 第二章 研究与实践过程…………………………………………………………………2 一、确定工艺流程……………………………………………………………………… ……3 二、要因分析……………………………………………………………………………………9 三、要因确认……………………………………………………………………………………10 四、实施步骤和过程………………………………………………………………………11 第三章 取得的效果………………………………………………………………………11 一、效果检查……………………………………………………………………………………12 二、经济效益……………………………………………………………………………………12 三、综合评价…………………………………………………………………………………12 第四章 遗留问题和今后打算…………………………………………………………13 PVG 整 芯 胶 带 硫化接头的推广和应用 第一章课题选择 一、选题理由 a.不断满足质量要求 b.确保皮带安全运行 c.降低维护成本 鲍店煤矿生产经营方针 皮带接头采用砸卡子处理,不稳定,事故率高,对滚筒、托辊和清扫器的损害较大 本单位问题点 选择课题 PVG 整芯胶带硫化接头的推广和应用 二、现状调查及确定目标值 由于整芯带的结构比较特殊,接头不太容易,所以大多数采用机械式接头办法,也就是皮带扣接头。这种接头方法方便快捷,也比较经济,但是接头的效率低,容易损坏,对输送带产品的使用寿命有一定影响。在PVC和PVG 整芯胶带接头中,一般8级带以下的产品都采用这种接头方法。但是8级以1上的带子,为了保证接头效果,一般都还是采用热硫化接头的办法。接头的结构都是指状接头。PVG整芯胶带的热硫化接头工艺比较复杂,对设备的要求也比较高。 近年来,PVG 整芯胶带成为我矿皮带运输系统中的主力皮带,包括六采皮带、2309岩集运、十采皮带、五采二皮、五采大皮、五采四皮,强度级别都在8级以上。但是对PVG 整芯胶带一直采用皮带扣接头进行接头处理,这样的处理方式虽然方便,操作简单,但是皮带扣的使用寿命太短,不稳定,事故率高,而且对滚筒、托辊、清扫器的损害较大,综合考虑这些因素,热硫化接头,实践证明是最理想的一种接头方法,能够保证高的接头效率,同时也非常稳定,接头寿命也很长,容易掌握。但是存在工艺麻烦、费用高、接头操作时间长等缺点。因此用热硫化的方式来处理我矿的PVG整芯胶带接头对维护皮带的正常运转是很有必要的。 三.确定目标值 1、小组成员熟练掌握PVG整芯胶带硫化工艺,并培训一批技术较为全面的职工。 2、使PVG整芯胶带硫化工艺在我工区得到推广和应用。 3、提高皮带运输的稳定性,在实践中总结经验,进一步完善该工艺。 第二章研究与实践过程 一.确定工艺流程 硫化用工具: 1、卷尺 3m kw45 2、钢板尺1.5m 划线 3、粉线盒Kw49 弹线 4、手刷Kw19 清扫 5、橡皮锤Kw17 敲打齿形 6、划线笔 划线 7、打毛器 Kw12 齿形拉毛 8、打毛器备用片 Kw13 9、钢丝刷 Kw14 10、橡皮剪刀 Kw7 剪盖胶 11、通用割刀10-099 割齿 12、重型割刀 20-550 割齿 13、刀片 10-921A 备用 14、电刨 1.5W 刨胶 15、 C 型卡头 4” 固定 16、铁尺 5X150cm 割齿 17、专用吹风机 清理 18、刮刀 3” 刮糊料 19 、胶接模板 硫化接头 根据带宽定制 矿用高强度阻燃整芯输送带PVC/PVG热胶接技术 高强度阻燃整芯输送带胶接操作:主要由三部分组成1、划线;2、切割;3、胶接操作 如图 1 x y y x L L x x o o´ o´ o ½x L L ½x x´ y´ y´ x´ 左 右 1.1 (作一直线与输送带宽度二侧相交或xx,,长度为x),再取1/2x处为xx,O点,O点为基准点; 1.2以O为定点,L为长度,在带宽二侧边取y,y,连接yy, 1.3 xy┴yy, x,y┴yy, 如图2 c b a y y a b c o o´ o´ o c´ b´ a´ A y´ y´ A a´ b´ c´ B B C C 2.1以yy,为基线,以y,y,为基准点,A为长度取点a,a,连接aa, 2.2长度A由输送带强度决定A值为: 当输送带为:680—1000N/4—6级带A=750mm, 当输送带为:1250—1400N/7—8级带A=900mm, 当输送带为:1600—1800N/9—10级带,A=1050mm, 当输送带为:2000—2240N/11—12级带A=1270mm, 当输送带为:2500—3400N/13—级带,A=1500mm, 2.3以yy´,为基准线,以y,y´,为基准点,B为长度,取点b,b´,连接bb´,yy´,BB=A+50 2.4以yy´、为基准线,以y,y´,为基准点,C为长度,取点c,c´,连接yy´,C c,c c,C=A+50+2,如图3 运行方向 V c b a y y a b c ½D ½D D c´ b´ a´ A y´ y´ A a´ b´ c´ B B C C 3.1 当输送带以图3中的V的方向运行时,图3中的右端为胶接接头的主动端,图3中的左端为胶接接头的被动端。 3.2以A为长度,D为宽度,按照图3右的形式画出胶接接头D被动端的齿形,接头侧边的二个半齿形必须在胶接接头的主动端。 3.3以A为长度,D为宽度,按照图3左的形式画出胶接接头被动端的齿形,D被动端的齿形无半个的齿形。 3.4齿形宽度D由输送带强度决定:当输送带强度小于或等于1000N/mm,D=50mm,当输送带强度大于1000N/mm,D=30mm 3.5 当输送带的带宽不标准时,或是有较大公差时,采用以保证接头的中间齿形的齿宽,加大或减小两侧缘的半齿的宽度的方法来解决。例如:当宽度为805时中间齿的宽度为50,侧缘半齿的宽度为1/2×55=27.5mm(标准带宽800时,为25)当宽度为705时中间齿的宽度为50,侧缘半齿的宽度为1/2×45=22.5mm(标准带宽800时,为25) 4.1 在硫化机模板上放置耐高温缘纶膜(脱膜用)。 4.2 将被胶接输送带置于缘沦膜上,并调整齿形间的间隙X,X=4: 如图4 c b a a b c c´ b´ a´ a´ b´ c´ x=4 x=4 4.3 如图5调整被胶接的输送带,使二基准线cc´,的对角线长度相等,以便保证被胶接的输送带的两边在一条直线上,防止运行是跑偏。 如图5 c b a a b c c´ b´ a´ a´ b´ c´ 4.4用压条几“c”型卡子压紧固定输送带。 4.5 提起齿形接头,并在缘沦膜上铺放下层覆盖胶。 4.6 在下层覆盖带上均匀涂刷粘合剂(RJ成套胶接材料中的PVC胶接糊料)。 4.7 铺放加强骨架层。 4.8 均匀涂刷胶接糊料,用量应能保证充满胶接接头齿形的间隙。 4.9 将齿形接头按程序排放固定。 4.10 用木锤均匀击打输送带,使糊料进入齿形间隙。 4.11 在齿面上均匀涂刷胶接糊料。 4.12 用强骨架层包住接头,骨架层接缝搭接长度应大于或等于100mm。 4.13 在齿面上均匀涂刷胶接糊料。 4.14 加上覆盖胶。 4.15 加上覆沦膜。 4.16 放上胶接模板的盖板,并压紧,注意必须保证输送带不的有丝毫移位。 4.17 安装好硫化机,并均匀预紧硫化机。 4.18 硫化机升温工作,使之温度达到100℃ 4.19 当温度达到100℃时,硫化机加压至10Kg/cm2。 4.20 在10Kg/cm2 压力下硫化机温度加热至160℃,并保持20分钟。 4.21 切断硫化机加热电源,使用强度快速水冷设备冷却硫化机降温湿度率>5℃/min。 4.22 当硫化机温度冷却至70℃以下时,方可卸去硫化机压力,并打开硫化机。 4.23 检查输送带接头质量及清理硫化机。 4.24 当输送带表面温度降至常温后,即可以进行下一接头的胶接或投入运行 二.要因分析 经过讨论,我们进一步分析该工艺流程,确定阻碍该工艺推广和应用的主要原因, (1)技术水平低以及硫化工艺复杂; (2)硫化机检修不合格,设备运转不正常; (3)管理不到位,违反操作规程; (3)环境条件差; 从人、机、法、环四方面对阻碍因素进行了分析,并绘制因果分析图如下: 因果分析图: 机 人 P V G整芯胶带硫化的推广和应用 质量意识差 设备不配套 操作不正确 不懂质量标准 保温时间短 设备检修质量差 接头冷却时间短 技术水平低 违反规程规定 环境条件差 胶料不合格 管理不到位 任务时间紧 工艺不合格 环 法 利用此因果分析系统图,我们采用调查分析讨论和现场验证等方法进行了要因确认。 三.要因确认 通过调查分析,确定要因:质量意识差,人工操作不当; 1. 质量意识差,人工操作不当; 2. 工艺不合理; 3. 环境条件差; 4. 硫化机运转不合格(检修不到位)。 四.实施步骤和过程根据上述讨论与研究制定对策如下: 根据上述讨论与研究制定对策如下: 表 4 对策表 序号 现状 对策 目标 1、加强培训,学习硫化标准 2、现场指导,把握纠正错误 实 现 正 确 许 松 负责人 1 操作不当 3、制定严格的施工技术措施 操 作 赵兴建 1、派工区骨干外出学习 2、组织技术攻关 硫化工艺 2 不合理 4、保证硫化保温及冷却时间 3、严把材料关 艺 郑龙海 改 进 工 宋志远 1、避开夏季及潮湿时作业 2、疏通硫化风道保证新鲜风 人 为 改 环境条件 陈士亭 流 差 3、增加烘干灯的个数 善 朱新勇 3 1、地面认真检修硫化机 2、更换、淘汰、损坏硫化板 设 立 兼 职 硫化机检 郑钦合 孙朝春 丁庆民 4 修不合格 等 验收员 重点抓以下几项工作: 实施一、针对职工质量意识差、技术差现状由工区领导组织,在去全国范围内开展了广泛深入的全面质量管理培训,同时对特殊工种进行重点培训,主要讲授PVG整芯胶带的硫化工艺,提高职工的操作技术水平。 实施二、制定严格的技术考核制度,与职工的切身经济利益挂钩,接头如能保证质量,将给与一定的奖励,如有质量问题对施工人员进行严厉的经济处罚,进一步完善施工技术措施和责任制,保证对策表的落实和实施。 实施三、每次硫化接头小组成员都深入现场研究和把关,摸索出硫化工艺改进方法,有技术负责人专职和行政负责人配合负责硫化接头的质量问题。巩固期内小组成员及时深入现场,一是对硫化的接头进行质量跟踪, 实施四、同时进行质量监督检查,确保活动效果巩固提高。 第三章 一、效果检查 取得的效果 在活动期间硫化的皮带均符合要求,在接头使用期间没有出现质量问题。巩固期内消除了皮带扣接头经常更换的现象,减少了总体劳动强度,提高了皮带运行的稳定性,其他问题也得到控制。 二、经济效益对每个皮带扣接头价值=材料费+人工费=1500元,使用平均寿命为2—3个月,约60-90天,每次硫化接头价值=材料费+人工费=4000元,使用平均寿命约为3年,约1095天,6条皮带按一条皮带每年硫化5个接头计算,每年能节省资金=(1500x6-4000/3)x6x5=230000元 三.综合评价 1、将改进后的硫化工艺纳入工区《皮带接头硫化质量标准》中去,并在今后的工作中继续研究完善。并入工区的规章制度,并与双五考核挂钩。 2、建立技术考核和质量责任制,努力提高职工的业务技术水平和质量意识。 3、技术培训和质量责任教育列为明年年度培训计划, 第四章 遗留问题及今后打算 职工的技术业务素质和思想素质还有待于提高,今后我们将按照管理装备与培训并重的原则,在抓好管理的同时,继续开展QC活动和业务技术培训。
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