1、机车间实习工作报告 自20XX年8月23日来到我们公司,已有三个多月。在这三个月里,分别在科室,跟硫化机车间主任,硫化车间实习实干,并写下了实习报告。通过这三个多月的实习,我对公司的情况有了一定的理解,对产品的消费有了一定的理解。在这三个月里,看到公司消费有序,公司逐步壮大,感受本人的选择是没错的。同时也预备好了用本人的知识,为公司的开展尽一份力量,希望我的这篇机车间实习报告能够给大家提供参考范例。在硫化车间实干的这一个月里,我的收获特别大。在这一个月里,我积极和王胜主任沟通,在这一个月里多接触一些模具,多消费一些产品,遇到一些咨询题积极考虑,在王主任的协助下将遇到的咨询题进展分析,找到处理咨
2、询题的方法。例如,在消费的过程中,常遇到产品起癞现象,妨碍产品的外观,严峻的会使产品不合格,造成浪费。通过理解,这种现象主要是硫化时有气体没能排出造成的。处理的方法是多回几次模放放气,并在起癞处放少量胶,如此能大大减少起癞现象。在科室,跟硫化机车间主任实习期间,我努力理解我们的消费情况,学习一些处理咨询题的方法,同时积极去干一些力所能及的事情,为领导多分担一些事务。在这期间,看到领导们每遇到事情都不怕脏,不怕累,起到一个带头作用,让我特别佩服,也为本人树立了典范。在实习过程中,我也发觉了一些咨询题,我们在消费过程中对硫化工艺没有要求,在消费的时候大多是靠经历对温度,时间进展操纵,这对产品的稳定
3、性没有保障。硫化的三要素硫化时间,硫化压力,硫化温度决定硫化产品的质量。第一,我们要想开展,需要我们努力提高产质量量,以提高我们在同行业中的竞争力。我们在消费过程中要逐步对硫化工艺进展操纵,以消费出产质量量更加稳定的产品。第二,通过交流我理解到,炼胶受天气的妨碍比拟大,例如,我们加工的管子胶,胶方中的石蜡规定放0。7份,在夏天放到0。40。5份的时候,胶料已经不容易从胶车内拉下来,假如按照胶方中的量,胶可能粘在胶管上,特别难扒下来,而到冬天的时候,加到0。7份的时候,胶料太硬,车间在消费的时候特别不好用,往往要加到0。91份。第三,我们的胶方在调试或有新胶方时,缺少跟踪,缺少完善,往往在某些时候严格按照胶方加出的胶,车间反映不好用,我们又缺少专门从事胶方调试的人,而只能靠炼胶工人本人调试,如此不利于公司长期开展。尽管本人已经毕业两年,但对橡胶深化的消费还不够,对消费的知识理解不多。我会努力学习,用我的知识为公司的开展尽本人的一份力量。来到我们这里,已经三个月了,望公司领导对我的表现作出评价,假设有时机,我希望公司领导多多协助,我会在领导的带着下随公司的开展一起成长。