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150 mm×150 mm小方坯连铸生产轴承钢工艺开发.pdf

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资源描述

1、技术工艺452023,Vol.61,No.4452023,Vol.61,No.4收稿日期:2023-05-06作者简介:李维(1982),女,高级工程师,主要从事炼钢工艺技术研究工作。E-mail:150 mm150 mm小方坯连铸生产轴承钢工艺开发李维(天津钢铁集团有限公司技术中心 天津 300301)摘要:天钢采用铁水预处理 120 t 顶底复吹转炉 LF 炉 VD 炉 150 mm150 mm 小方坯连铸的轴承钢生产工艺生产轴承钢 GCr15。转炉过程采用双渣法和高拉碳出钢模式,实现 P 0.008%的低磷控制;精炼过程造出高碱度精炼渣,VD 过程采用高真空度处理,并保持软吹效果,实现了

2、深脱硫,保证成品 S 0.005%;炼钢过程中全程控铝,实现钢中 O 10 ppm,铸坯质量良好,中心偏析 0.5 级,满足了标准要求,实现了轴承钢 GCr15 稳定生产。关键词:轴承钢;方坯;精炼;夹杂中图分类号:TG142.4文献标识码:B文章编号:1003-0514(2023)04-0045-04Study of 150 mm150 mm bearing steel with the billet caster process Li Wei(Technical Center of Tianjin Iron and Steel Group Co.,Ltd.,Tianjin 300301,C

3、hina)Abstract:The GCrl5 bearing steel is produced by 120 t BOFLFVD150 mm150 mm CC billet in Tianjin Iron and Steel Group Co.,Ltd.The converter process adopts dual slag method and high carbon tapping mode to achieve P0.008%low phosphorus control.The refining process produces high alkalinity refining

4、slag,and the VD process uses high vacuum treatment to maintain soft blowing effect,achieving deep desulfurization and ensuring that the S of finished product is 0.005%.During the steelmaking process,aluminum is controlled throughout the entire process,achieving O10ppm in the steel,good casting quali

5、ty,and a center segregation of 0.5 levels,meeting the standard requirements and achieving stable production of bearing steel GCr15.Key words:bearing steel;billet;refining;inclusion0前言中国已成为世界制造大国,尤其是以汽车制造业为代表的高端装备行业已进入了突飞猛进期。轴承作为装备的基础性材料,其市场需求量越来越大。轴承钢是制造滚动轴承的关键零件1。在工作环境中,滚动轴承需要承受较高的交变载荷以保证服役效果,因此对轴承

6、钢产品的疲劳强度、耐磨性能、硬度等性能提出了较高要求。进而,对钢材中夹杂物含量、种类,尤其是非金属夹杂物,以及其它有害元素都提出了非常严格的要求2。目前,轴承钢生产通常采用大方坯二火成材技术,能够较好地控制轴承钢的心部偏析和 1/4 位置偏析,但二火成材的成本较高3。为降低生产技术成本,提升产品的市场竞争力,天钢基于高纯净化、高效率原则,开发铁水预处理 120 t 顶底复吹转炉 LF 炉 VD 炉 150 mm150 mm 小方坯连冶金标准化与质量2023,Vol.61,No.446铸的轴承钢生产工艺,满足客户需求。1化学成分设计钢材产品中的非金属夹杂物,能够破坏金属基体的连续性,导致其在承受

7、大量交变应力情况下,形成应力集中,在夹杂物处形成疲劳裂纹源,降低轴承的疲劳寿命。经研究指出,非金属夹杂物的类型、形态、数量、尺寸和分布,对疲劳寿命的影响程度不同。轴承钢中的非金属夹杂物按其化学成分可以分为氧化物、硫化物3。1)氧化物夹杂。氧在钢材中的主要存在形式是夹杂物形态,如 FeO、SiO2、A12O3等尖晶石类夹杂物和各种铝酸钙等。氧化物夹杂与轴承寿命呈正向关系,其含量越多,轴承的寿命越低,尤其是氧化铝严重影响轴承寿命。2)硫化物夹杂。硫是对疲劳寿命的敏感元素,在凝固过程中,低熔点的硫化物不断形成,并慢慢富集在氧化物表面。硫化物属于塑性夹杂,硫化物夹杂含量与轴承寿命呈反向关系,其含量越多

8、,轴承寿命越短。基于上述分析,为保证材料的金相组织及性能,以高纯净化、高效率、减量化为原则进行成分设计,尤其是重视钢水中低氧、低磷、低硫元素的成分设计思路。表 1GCr15 轴承钢化学成分设计要求 wt%元素CSiMnPSCrMoCuTO标准0.95/1.050.15/0.350.25/0.45 0.025 0.0251.40/1.65 0.10 0.025 1010-4目标0.97/1.010.18/0.230.30/0.40 0.01 0.0051.50/1.55 0.10 0.025 1010-42关键工艺控制针对轴承钢产品对钢水纯净度要求较高的特点,确定了以下关键的工艺控制点:1)采用

9、公司自产的高炉铁水和优质废钢为原料,为钢水洁净度控制创造良好条件,实现源头控制,以减少各类有害元素含量。2)由于磷为易偏析元素,磷在钢材中的晶界聚集会造成冷脆,影响疲劳寿命,因此一般来说,钢中磷的控制要求为越低越好。由于铁水中含磷较高且波动范围较大,采用顶底复吹转炉双渣法工艺强化脱磷。转炉冶炼前期必须造出含高 FeO、高MgO,并含一定量的泡沫渣以便快速脱磷,从而保护避免喷溅,转炉炉衬,提高合金收得率和转炉冶炼效果,提升经济性与钢材产品质量。3)转炉出钢强化挡渣操作,防止钢渣进入钢包引起回磷,冶炼终点采用高拉碳,提高终点的碳含量,降低终点的氧含量,减少合金和脱氧剂消耗。4)LF 精炼过程中,提

10、高精炼渣碱度控制夹杂物,并进一步脱硫。LF 工序采用全程控铝工艺,保证白渣精炼时间不低于 20 min,促使夹杂物上浮。5)VD 真空处理过程中,调整炉渣粘度,提高炉渣流动性,防止水口堵塞。要求在真空度 67 Pa保持 15 min 以上,全程合理控制底吹氩强度。破空后软吹氩、镇静;软吹时间 10 min,促进夹杂物变形夹杂物上浮。6)连铸过程中,使用碱性中包覆盖剂,并采用轴承钢专用的碱性结晶器保护渣,减少外生夹杂,保持钢水洁净度在较高水平;采用合理的拉速、比水量等连铸工艺参数,降低轴承钢铸坯心部碳偏析。3轴承钢试制3.1转炉炼钢工序转炉工序通过合理的枪位调整与控制,适当的造渣和终点高拉碳操作

11、,实现了钢水的良好脱磷效果,终点成分也得到较好控制(见表 2)。从表 2 统计可看出,入炉铁水成分中磷、硫含量略有波动,对转炉操作造成一定影响。转炉终点碳控制的比较稳定,实现了高拉碳出钢;转炉终点平均磷含量为 0.008%,满足了内控要求;但转炉终点发生了不同程度的回硫现象,其主要原因是铁水预处理后脱硫渣扒除效果不好。技术工艺472023,Vol.61,No.43.2LF 炉钢包精炼工序在 LF 炉精炼工序,从进站到出站全程控铝,减少含铝的氧化性夹杂,保证钢水的深脱氧效果;通过采用高碱度的 CaO-Si02-A1203渣系进行白渣精炼,R=7-9,实现了钢水的深脱硫,为减少钢中硫化物夹杂奠定了

12、基础。3.2.1LF 炉进站钢水 LF 炉精炼进站成分见表 3。从表 3 可以看出,LF 炉进站钢水 Si 的控制波动较大,Mn、Cr控制稳定性较好。转炉终点到 LF 炉进站,钢水平均磷含量增加 0.002%,说明转炉出钢挡渣效果需要进一步加强;而钢水 S 含量平均降低 0.003%,转炉出钢过程平均脱硫率达 20%,说明炉后钢包顶渣改质效果良好。随着钢水与熔渣的进一步反应,脱氧产物发生了转化,由(Al2O3)转化为 CaO-Al2O3-MgO 类复合类夹杂物和 Al2O3-MgO 尖晶石类夹杂,其中还夹杂着少量(CaS)。表 2转炉成分控制情况分析项入炉铁水/%一倒情况终点成分/%终点温度/

13、成分/%温度/PSPSCPS最小值0.0820.0110.0120.0151 3750.1610.0050.0111 610最大值0.1130.0350.0230.0231 4660.3780.0120.0211 640平均值0.0850.0300.0190.018 0.2280.0080.0151 615 表 3钢水进 LF 炉成分 wt/%元 素CSiMnPSCrMo最小值0.7780.1030.3180.0100.0101.1320.001 8最大值0.8190.2670.3320.0150.0161.1970.002 7平均值0.7980.1850.3240.0100.0141.164

14、0.002 53.2.2LF 炉出站钢水 LF 炉精炼出站成分见表 4。由表 4 可以看出,LF 炉精炼过程中化学成分波动范围较小,工艺操作稳定。P 含量为 0.010%,S 含量为 0.004%,均控制较好,为保证轴承钢产品稳定的综合性能奠定了基础。表 4 钢水出 LF 炉成分 wt/%元 素CSiMnPSCrMo最小值0.9750.2190.3280.0070.0020.0351.402最大值1.0280.2640.3400.0130.0060.0621.473平均值0.9930.2540.3350.0100.0040.0451.447LF 炉出站钢水中非金属夹杂物形貌见图 1。图 1LF

15、 炉出站钢水中非金属夹杂形貌3.3VD 炉真空脱气工序VD 炉真空工序的主要任务是通过对精炼钢水的真空脱气,在氮气保护环境下脱氮、脱氢;同时,进一步实现钢中 MnS、Al2O3夹杂的变性处理,通过软吹,促进夹杂物聚集、上浮、去除,降低钢中夹杂物含量,提高钢水洁净度。VD炉实际控制情况见表5。表 5VD 炉操作情况VD 工艺参数高真空时间/min软吹氩时间/min出站温度/出站气体情况/ppmNTO平均值16351 5202514最小值15331 510最大值17381 533VD 炉破空后钢水中非金属夹杂物形貌及成分见图 2,夹杂物形貌为球形,部分形状不规则,且夹杂物尺寸较小,多在 2 5 m

16、 之间。经能谱分析,主要成分为 CaO-Al2O3-MgO 型复合型夹杂物和Al2O3-MgO-CaS,即铝酸钙和镁铝尖晶石组成的复合型夹杂物。与 LF 炉精炼结束相比较,经 VD 处理后,氧化2023,Vol.61,No.448冶金标准化与质量2023,Vol.61,No.448性夹杂物中的 MgO 含量明显降低,而 CaO 含量明显升高。主要原因是因为在真空精炼过程中,钢液中残存的溶解态的 Ca 继续与 CaO-Al2O3-MgO 发生反应,导致复合型夹杂物中的 Mg 含量越来越低,而 CaO 含量却越来越高。表 6连铸工序工艺参数工艺参数到站温度/中间包温度/拉速/(mmin-1)平均值

17、1 5151 4801.65波动范围1 5061 5251 4801 4851.51.8 表 7各区水量 L/min二冷水参数123456一区606257624985二区777875758185三区121920361719图 2VD 炉非金属夹杂形貌3.4连铸工序连铸工序重点控制到站钢水温度、钢水过热度,并采用合理的拉速和比水量,使二冷区的冷却均匀,保证铸坯外形的同时降低铸坯心部碳、硫等元素偏析,从而保证铸坯的实物质量。连铸工艺参数见表 6。从表 6 数据可以看出,在连铸生产过程中,到站钢水温度较为温度,中间包温度、拉速均在工艺要求范围内。采用全水冷的冷却工艺,关键是各段冷却合理,避免了轴承钢

18、在连铸过程出现的扭曲、“卡坯”现象,各区水量参数见表 7。3.5铸坯检测对铸坯氧含量分析和夹杂物进行检测,氧含量平均为 6 ppm,最大值为 9 ppm,满足氧含量 10 ppm 的控制要求。铸坯中非金属夹杂物的形貌见图 3,由图可知,夹杂物形态主要为球形,部分夹杂物形状不规则,尺寸集中在 2 5 m 之间,较为细小,其主要成分与 VD 炉破空基本相同。表 8低倍情况分析项中心疏松中心偏析中间裂边 裂角 裂缩 孔夹 杂级 别0.50.50.50000图 3连铸坯中夹杂物形貌对铸坯进行了低倍组织检测,见表8。中心疏松、中心偏析、中间裂纹为 0.5 级,未出现其它缺陷,铸坯整体质量良好,符合 GB

19、/T 18254 及 SGNB 的要求。4结论1)采用铁水预处理 120 t 顶底复吹转炉 LF 炉 VD 炉 150 mm150 mm 小方坯连铸生产轴承钢工艺是可行的。2)在 LF 炉精炼过程采用高碱度白渣精炼,VD过程采用高真空度处理并保持长时间软吹工艺,能够实现钢水的深脱硫,保证成品 S 0.005%,减少了硫化物夹杂。3)在炼钢过程中全程控铝,强化酸溶铝控制,能够抑制夹杂物向不变形夹杂转变,实现钢中总氧含量 10 ppm,提升了产品质量。参考文献1 天津钢铁集团有限公司.一种 GCr15 轴承钢小方坯的生产方法P.中国专利:ZL201410811222.1,2014-12-20.2 潘贻芳,李树庆,候葵,等.小方坯流程高品质轴承钢工艺 J.中国冶金,2015,1(25):1-6.3 宝山钢铁股份有限公司.一种轴承钢炼钢过程用精炼渣 P.中国专利:ZL201010291744.5,2010-09-24.

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