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葠窝水库混凝土重力坝加固效果评价.pdf

上传人:mom****oy 文档编号:55726 上传时间:2021-06-22 格式:PDF 页数:2 大小:186.77KB
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第 4 6卷第 5 期 2 0 1 0年 5月 甘 肃 水 利 水 电 技 术 Ga ns u W a t e r Co n s e r v a nc y an d Hy dr o p o we r Te c hn o l o g y Vd 4 6, No 5 Ma y, 2 0 1 0 设计与研究 莅窝水库混凝土重力坝加固效果评价 孙建华 ( 莅窝水库管理局, 辽宁 辽阳1 1 1 0 0 0 ) 摘要: 茬窝水库进行了2次加固。第 1次加固采用了内锚式预应力锚索加固坝体裂缝、 钢纤维混凝土修补底孔气蚀。 第2次加固采用化学灌浆处理水平施工缝渗漏、 溢流面冻融混凝土凿旧补新处理。本文介绍了这 2次除险加固采用 的方法, 对实施效果进行 了简要评价。 关键词: 莅窝水库; 大坝加固; 效果; 简评 中图分类号 : T V 6 9 8 2 + 3 文献标识码 : B 1 工程概况 莅窝水库位于辽宁省辽阳市东约 4 0 k m处的太子河干 流上, 是一座以防洪、 灌溉、 工业供水为主, 并结合工农业供 水进行发电的大( 2 ) 型水利枢纽工程, 总库容 7 9 1 x 1 m , 。 大 坝为混凝土重力坝, 最大坝高 5 0 3 m, 全长 5 3 2 m, 共分为 3 1 个坝段, 溢流坝段位于主河床的 1 8 坝段, 全长 2 7 4 2 m, 电站坝段 位于 1 9 # 一 2 1 坝段 , 全长 4 0 5 m, 挡水 坝段位 于 两岸 1 3 、 2 2 3 1 坝段 , 全长 2 1 7 3 m。 2 第 1次加固 莅窝水库修建于“ 文革” 时期 , 坝体部分混凝土浇筑质量 较差, 温控措施不力 , 大坝运行初期即产生大量裂缝, 有的直 接威胁到大坝安全, 多年来一直降低水位运行。 此外, 底孔也 存在气蚀破坏现象。 为消除安全隐患, 恢复应有的效益, 水库 管理部门于 1 9 8 3年开始进行第一次加固。 2 1 内锚式预应力锚索加固 截至第 1次加固前,莅窝坝体大小裂缝已达到 8 0 0条, 严重裂缝 7 5条。 其中有 1 条纵向的裂缝, 沿排水廊道顶拱向 下游坝面发展,和横向廊道及底孔在相应部位构成环形裂 缝。 经检查, 在 4 2 5 共 2 2 个坝段中, 有 1 7 个坝段排水廊道 顶拱存在这种裂缝, 缝宽在 0 1 1 4 in l n 之间, 深度不等, 而 当中溢流坝段的5 、 7 坝段 , 挡水坝段的2 3 、 2 5 坝段的裂缝 都 自基础开裂, 向上延伸, 有的坝段仅差 1 - 2 就贯穿到坝 顶, 缝宽在 O 1 0 5 m m之间。 这些裂缝顶端不但存在应力集 中的作用, 而且又处于年气温变化影响而产生的拉应力区域 内, 所有裂缝有继续扩展的趋势 , 严重影响大坝的安全稳定。 这些严重裂缝的顶端靠近下游侧, 受施工水平和坝基地 质条件所限, 考虑水库大坝坝体较厚, 有足够的空间将锚束 布置在坝体 内, 经过计算 比较 , 采用了在下游坝面加 2排 6 0 t 级内锚式预应力锚索的加固方案。 预应力锚索选用外锚 头墩头式 、 内锚头胶结式的锚束形式, 索体由隔离架固定的 3 0 根 m m预应力结构用高强碳素钢丝组成。 通过计算, 对微小裂缝( 缝宽在 0 5 m m以下) 在坝段顶 部加 2排5 0 t 锚索与 8 0 t 锚索对坝踵单元所产生的应力变 化不大。 考虑到布置在坝体内部的内锚头不致于在坝体内产 生较大的拉应力 , 损坏混凝土本身的抗裂性能, 根据当时的 拉伸机具和锚具的加工能力 , 选定预锚吨位为 6 0 t 级。根据 所选用钢丝的标准抗拉极限强度,选定设计安装吨位 5 5 t , 超张拉吨位 6 0 5 t 。挡水坝段的 4 、 2 3 、 2 5 坝段,溢流坝段 5 、 6 、 7 、 8 、 1 0 、 1 2 坝段,电站坝段 2 坝段共 l O个坝段布 置锚索 , 孔深有 8 m、 9 m、 1 1 m、 1 2 m共 4种, 孔距和排距 都为 2 m, 索体穿过裂缝在下游面和坝体内形成 2个跨缝的 锚固点,对裂缝提供正应力, 1 0个坝段共布置锚索 1 2 4柬, 钻孔总进尺 1 3 3 2 8 m, 设计施加应力 7 0 6 8 t 。 预应力锚索经张拉后 , 坝体产生了预压应力 , 使裂缝有 所闭合,起到了限制裂缝继续扩展和部分压合裂缝的作用, 达到了加固坝体的目的。施工完成后经检测, 预应力锚索永 存吨位基本在 5 0 t 以上。经过多年运行和监测, 裂缝的发展 得到遏制, 水库也于加固后的 1 9 9 1 年恢复正常高水位运行。 2 2 钢纤维混凝土修补底孔气蚀破坏 底孔是梗窝水库泄洪、 排砂、 施工导流及放空水库的重 要设备, 共 6 孔 , 间隔布置在溢流坝段胖闸墩内, 单孔最大泄 量 5 7 1 m3 , s , 全长 4 4 0 m。检修闸门和工作闸门形式均为平 板钢闸门, 闸门段洞身呈矩形, 孔 口尺寸为 3 5 m 8 0 m。为 满足结构应力要求 , 在洞身四角设有宽 0 7 5 m, 高 0 5 m的 三角形贴角。 该贴角于检修门槽及工作门槽处以无渐变形式 间断。 1 9 8 1 年 1 O 月在对大坝进行全面裂缝检查时,发现除基 本没有泄流的 底孔未破坏外,其余各孔工作闸门槽后底 板、 两侧边墙及贴角前部均有气蚀破坏现象, 其中运用最频 繁的3 底孔破坏最为严重。该孔闸后破坏区长近 3 0 m, 高 1 1 m, 底板破坏深度达 4 1 0 m m, 边墙破坏深度达 2 0 0 m m, 钢筋裸露。其余 4孔也有不同程度的破坏。 根据底孔模型试验结果 ,由于底孑 L 贴角布置不够合理, 形成斜面突坎, 使水流与固体边界相脱离 , 产生分离型固定 收稿 日期 : 2 0 1 0 0 4 1 4 作者简介: 孙建华( 1 9 6 9 一 ) , 男, 辽宁人, 高级工程师, 主要从事水库运行管理。 4 4 第 5期 孙建 华 : 莅窝水库混凝土重力坝加固效果评价 第 4 6卷 空穴, 造成了底孔的气蚀破坏。 针对气蚀破坏原因及部位 , 采 用以下修补措施: 将工作闸门与检修闸门间底板两侧的原三 角形贴角全部凿除 , 改成圆弧状贴角; 将工作 闸门后 6 m 范围内原贴角凿除, 布置渐变段, 双向坡度分别为 1 :5 7 3和 1 : 8 6 ; 贴角选用 C 2 5钢纤维混凝土, 经试验, 确定配合 比为 5 2 5 大坝硅酸盐水泥: 砂 : 石: 钢纤维= 1 : 1 8 2 : 3 0 7 : 0 2 4 8 , 水 灰比为0 5 0 , 木钙掺量为 0 2 5 ; 修补处底板和边墙凿深 3 0 0 m m, 露出新鲜混凝土面, 插人数根燕尾筋 , 将贴角斜向钢筋 与其焊接牢固后, 浇筑钢纤维混凝土。 用以上方案进行修补处理后运行多年, 中间经过多次高 水位泄流考验, 经检查修补后混凝土表面没有出现麻面及剥 落等气蚀破坏现象。 3 第 2次加 固 在第 1 次加固验收结论中, 提出溢流面混凝土冻融破坏 比较严重, 待时机成熟进行修补。1 9 9 8年经辽宁省水利水电 科学研究院现场检测分析 ,溢流 面冻融破 坏区域达到 6 5 1 , 最大破坏深度为 5 0 0 m m。造成溢流面冻融破坏 的主 要原 因之 一是水平施工缝 渗水 , 因此 , 要处理 溢流面冻 融破 坏, 首先必须切断水平施工缝的渗水通道, 结束溢流面混凝 土的水饱和状态。第 2次加固于 1 9 9 9年开始进行。 3 1 水平施工缝化学灌浆堵漏处理 根据莅窝水库以前对坝体裂缝的灌浆经验, 选用了水溶 性聚氨脂( L W 和 H W两种) 作为灌浆材料, 分别在观测廊道 内及溢流堰顶用钻机或风钻打斜交孔进行灌浆堵漏, 灌浆位 置在坝体防渗混凝土和坝体排水管之间。 主要施工过程包括 钻孔取芯、 有压洗孔、 压水试验 、 灌浆、 封孑 L 、 效果检查等几部 分 。 钻孔采用地勘钻机, 金刚石钻头或合金钻头钻进 , 孔径 为 5 9 mm ( 风钻孔径为 3 8 mm) , 根据浆液行浆半径的大小, 孔距定为 1 5 m。 洗孔水压力控制在 0 5 MP a , 将水管伸人孔 底, 反复冲洗, 待回水变清后 1 0 m i n方停止洗孑 L 。压水试验 采用一次性压水法 , 最大压水压力为 0 6 M P a , 在施工中发 现与邻孔串通时, 先将邻孔阻塞, 再进行压水。 根据压水时间 和进水量计算吸水率,作为确定灌浆压力及浆液配比的依 据。 灌浆时将按设计要求配制好的浆液倒人灌浆桶中并计 量, 然后进行扎管压浆 , 此时灌具上的排水管打开 , 进行排 气、 排水, 待纯浆流出后将排水管扎住进行压浆。 阻塞位置机 钻孔设在工作缝上方 5 0 0 m m处; 风钻孔设在孑 L 口。灌浆压 力依据 压水试验情况在 0 3 1 0 MP a 范 围内进行调整 : 当压 水试验进水量大时, 取低压; 当压水试验进水量小或不进水 时, 取高压。 在最大灌浆压力下, 持续 1 5 mi n不进浆; 根据压 水试验资料 , 达到设计进浆量时 , 维持 2 0 m i n ; 在灌浆过程 中, 待邻孑 L 出纯菜时。 满足上述三条之一者经验收认可, 即可 终止本孔灌浆。 灌浆结束 4 8 h 后 , 在封孔段内插入 p 2 0的灌浆管 , 回填 石英砂( 最大粒径为 4 mm) , 用压浆泵将水灰比为 0 8的水 泥浆压人孔中, 进行封孔。 封孔后, 按总钻孔数 1 0 的比例在 不进浆或出现异常灌浆情况的孔位旁重新布置检查孔 , 钻孑 L 取样 , 观察浆片在混凝土芯样中的充填情况, 进行压水试验 检查 。 灌浆后 ,用肉眼可直接观察到溢流面渗水明显减少; 钻 孔取样检查 , 浆片在缝隙中充填饱满, 压水试验效果理想, 满 足了工程防渗要求 , 为溢流面冻融混凝土凿旧补新处理打下 了基础 。 3 2 溢流面冻融混凝土凿旧补新处理 溢流面混凝土冻融破坏深度在 1 0 0 3 0 0 m m之间, 因此 在混凝土凿除时, 控制最小凿除深度为 3 0 0 m m, 凿成台阶 状, 台阶高度为 6 0 0 mm。为了防止应力集中, 对台阶的所有 尖角,均改设内外抹角代替,内外抹角尺寸均为 2 0 0 m m 20 0 mm 。 将原混凝土凿除后 , 布置 p 2 O锚筋 , 全长 9 0 0 m m, 间距 6 0 0 m m, 梅花形布置, 垂直堰面, 下端锚人老混凝土中, 最小 锚 固深度 5 0 0 I n I n 。新布设 的钢筋网 ,顺水流方向采用 q 1 6 2 0 0 , 垂 直水 流方 向采 用 1 2 2 0 0 , 新设钢 筋 网与锚筋 焊接 , 与原钢筋网在边缘处留有的钢筋头焊接, 使新老钢筋、 锚筋形成一 个整体。 混凝土水灰比为 0 3 6 8 , 砂率为 3 4 , 木钙减水剂含量为 0 2 5 , A E A 2 o 2 型引气剂含量为 0 0 0 6 , U E A普通型膨胀剂 含量为 1 0 。 混凝土拌和场位于坝顶, 水平运输采用翻斗车, 垂直运输采用缓降器下接溜槽直接摊铺人仓。 采用滑模施工 技术 , 浇筑 C 3 0 、 W6 、 F 3 0 0的高强抗冻混凝 土。 混凝土在 浇筑后 逐渐 出现裂缝 ,经检测 ,共 出现裂 缝 2 3 0条 , 长度 在 1 4 7 2 4 1 5 m之 间 , 宽度在 0 0 9 0 4 3 m m之 间, 其中缝宽在 0 2 5 m m以下的裂缝 1 5 3 条。大部分裂缝为 垂直水流方向的水平裂缝 , 占总裂缝的 9 0 以上。裂缝经修 补处理后运行至今,中间经过多次大流量泄流和冻融的考 验, 效果 良好。 4结语 莅窝水库先后两次除险加固, 采用了预应力锚索 、 钢纤 维混凝土、 化学灌浆和混凝土凿旧补新分别处理了大坝纵向 裂缝、 底孔气蚀破坏 、 溢流堰面冻融破坏等安全问题, 总体上 来说是比较成功的, 较好地解决了枢纽工程安全隐患。但在 溢流面冻融混凝土的凿 旧补新处理过程 中, 如何避免大规模 裂缝的产生, 是值得继续研究和探讨的问题。 参考文献 : 1 王淑敏, 李道庆, 莅窝水库大坝底孔气蚀破坏的处理 水利水电 技术 J 1 9 9 9 , ( 2 ) 2 朱伯芳 水工混凝土结构的温度应力与温度控制 M 北京 : 水 利电力 出版社 , 1 9 7 6 3 黄国兴, 陈启新 水工混凝土建筑物修补技术与应用 M 北京: 中国水利水电出版社, 1 9 9 8 4 孙志恒 水工混凝土建筑物的检测、 评估与缺陷修补工程应用 M 北京: 中国水利水电出版社, 2 0 0 4 4 5
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