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QC小组活动成果报告汇总.doc

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资源描述
QC活动成果 交流材料 提高幕墙预埋件安装合格率 小组名称: 活动编号: 课题注册: 小组类型: 现 场 型 目 录 一、工程概况 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、目标设定 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、检查效果 十一、原因分析 十二、要因确认 十三、制定对策 十四、对策实施 十五、检查效果 十六、巩固措施 十七、总结和下一步打算 提高幕墙预埋件安装合格率 QC小组 一、工程概况 北京都林国际工程设计咨询有限公司。地下一层,地上二十六层,建筑面积98000㎡。框架核心筒结构,建筑最高高度为104.2m。 二、QC小组概况 小组名称 小组类型 现场型 课题名称 提高幕墙预埋件安装合格率 成立日期 2015年11月11日 注册编号 课题注册 活动时间 2015年11月11日-2016年3月5日 活动次数 8次 人员简介 序号 姓名 性别 职务 分工 组内分工 1 彭宏灵 男 项目经理 组长 全面负责 2 吴迪 男 施工负责人 副组长 生产负责 3 崔为民 男 施工员 组员 现场实施 4 郭爱华 男 安全员 组员 安全管理 5 朱洪飞 男 资料员 组员 资料收集 6 朱新伟 男 质检员 组员 质量检查 7 葛勇 男 材料员 组员 材料管理 8 高远新 男 焊工组长 组员 现场实施 三、选题理由 课题名称 提高现浇结构模板安装合格率 选题理由 1、预埋件安装关系到后期幕墙安装 2、建造精品工程、树立企业形象 3、预埋件用量大 四、现状调查 我小组本着“预防为主”的管理思想,在确定课题以后,对曾经施工过的1#裙楼、2#楼、3#楼、4#楼四个单位工程进行调查,结论如下表: 序号 栋号 点数 合格点数 不合格点数 1 1#裙楼 200 2 2#楼 200 3 3#楼 200 4 4#楼 200 5 合计 800 六、原因分析(第一次PDCA循环) QC小组对新海景花园工程1#楼二层模板安装完毕后,对模板安装质量进行了检查、对不合格点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合格率的因素的频数、频率。实测180点合格153合格率 85%。 表1:不合格点排列计算表 序号 类别 实测点 不合格 点数 频率 累计频率% 1 表面平整度 50 12 44.44 44.44 2 截面内部尺寸 40 9 33.33 77.77 3 层高垂直度 40 3 11.11 88.88 4 底模上表面标高 25 2 7.41 96.29 5 轴线位置 25 1 3.71 100 合计 180 27 100 制表: 时间:2010年7月23日 N=27 30 96.29% 25 88.88% 100% 20 77.77% 80% 15 12 44.44% 60% 10 9 40% 5 20% 表面平整度 截面尺寸 垂直度 标高 轴线位置 1 2 3 4 5 图3:影响因素排列图 制图: 时间:2010年7月23日 从排列图中可以看出,影响模板安装工程合格率的主要因素是表面平整度。 料 机 人 影响模板安装平整度因素 技术交底不具体 电动手锯型号不当 思想不重视、责任心差 模板变形 圆盘机老化 模板质量差 操作工技术不熟练 模板支设强度不够 工作面小 支护不规范 气温影响模板伸缩 环 法 图4:因果分析图 制图: 日期:2010年7月24日 七、要因确认(第一次PDCA循环) 表2:影响模板安装平等度因素表 序号 末端因素 原因分析 结论 1 圆盘机老化 使用时间长、功率降低 次因 2 电动手锯型号选用不当 机械型号不全 主因 3 模板变形 周转次数多、维修不及时 主因 4 模板质量差 模板材质 次因 5 气温影响模板伸缩 砼浇筑前浇水湿润 次因 6 工作面小 架子没按要求搭设 次因 7 模板局部支撑强度不够 支模及对拉螺栓偏差 主因 8 支护不规范 未按方案要求搭设 主因 9 操作工技术不熟练 操作工技术水平低 次因 10 思想不重视、责任心差 重视数量、不重视质量 主因 11 技术交底不具体 未结合实际,针对性差 次因 制表: 日期:2010年7月24日 八、制定对策(第一次PDCA循环) 表3:主要影响因素对策表 序号 要 因 目 标 对 策 执行人 措施 1 施工人员思想不重视、责任心差 加强质量意识、提高责任心 思想教育、建立制度 柯冬富 定期 教育 2 电动手锯型号选用不当 根据不同构件,合理选用型号 将电动手锯配齐 褚先文 陆昌逊 加强 检查 监督 3 模板局部支撑强度不够 模板支撑不变形 加固对拉螺栓 及顶杆 褚先文 严格 验收 4 模板变形 做到不变形 采用黑膜模板 吕家新 陆昌逊 检查 验收 筛选 制表: 日期: 2010年7月26日 九、对策实施(第一次PDCA循环) 表4:主要影响因素对策实施表 序 号 效 果 实施对策1 思想教育、建立制度由侯喜只负责,通过班前教育,提高了工人的质量意识,,并建立了奖罚制度做到了职责明确,奖罚分明。 实施对策2 由褚先文同志负责,根据技术员和施工员提供的电动手锯型号,配齐了电动手锯型号。 实施对策3 由褚先文、李英杰同志负责在现场检查对拉螺栓及顶杆的加固,对不符合要求的进行了指正,现场进行加强整改。 实施对策4 采用黑膜模板,更换了老化变形的模板。 制表: 日期:2010年7月26日 十、检查效果(第一次PDCA循环) 通过本次PDCA循环2010年8月11日对4—5层现浇结构模板安装工程进行检查,合格率由循环前85%上升到91.67%。但未达到课题目标,仍需要进行第二次循环。 91.67% 85% 图5:检查效果柱状图 制图: 日期:2010年8月15日 十一、原因分析(第二次PDCA循环) 在五层结构混凝土框架浇筑完毕后.QC小组全体成员对现浇结构模板安装工程进行了统计,共收集了180点,合格点165点,合格率为91.67%,不良项目统计如下: 表5:不合格点排列计算表 序号 类别 实测点 不合格 点数 频率 累计频率% 1 层高垂直度 50 6 40 46.7 2 表面平整度 40 5 33.33 73.33 3 截面内部尺寸 40 2 13.33 86.66 4 轴线位置 25 1 6.67 93.33 5 底模上表面标高 25 1 6.67 100 6 合计 180 15 100 制表: 时间:2010年8月17日 N=15 15 93.33% 86.65% 100% 10 73.33% 80% 12 45.7% 60% 5 9 40% 20% 层高垂直度 表面平整度 截面内部尺寸 轴线位置 标高 1 2 3 4 5 图3:影响因素排列图 制图: 时间:2010年8月17日 人 影响模板安装垂直度因素 检查验收不到位 模板支设强度不够 木工施工经验不足 模板变形 对拉螺栓 过松或过紧 料 法 图6:因果分析图 制图: 日期:2010年8月19日 十二、要因确认(第二次PDCA循环) 表6:影响模板安装平等度因素表 序号 末端因素 原因分析 结论 1 检查验收不到位 工作不细致,验收走过场 主因 2 对拉螺栓过紧或过松造成模板变形 为操作方便图省事 主因 3 模板变形 周转次数多、维修不及时 次因 4 木工施工经验不足 操作工技术水平低 次因 制表: 时间:2010年8月19日 十三、制定对策(第二次PDCA循环) 表7:主要影响因素对策表 序号 要 因 目 标 对 策 执行人 措施 1 检查验收不到位 严格执行标准 实测 实量 李英杰 实行奖罚制度 2 对拉螺栓过松过紧,造成模变形 模板不跑模 对加固措施进行严格检查 褚先文吕家新 增加验收力度 制表: 时间:2010年8月21日 十四、对策实施(第二次PDCA循环) 表8:主要影响因素对策实施表 序号 实施效果 实施对策1 由李英杰同志负责对模板进行实测实量检查验收,模板的垂直度得到了保证 实施对策2 由吕家新、褚先文对现场对拉螺栓进行检查,模板强度、刚度和稳定性及截面尺寸得了保证 实施对策3 。 制表: 时间:2010年9月3日 十五、效果检查(第二次PDCA循环) 通过第二次循环,我们对七层现浇结构模板安装工程进行检查验收,模板安装质量合格率达到了94.4% 94.4% 91.6% 图7:检查效果柱状图 制表: 时间:2010年9月5日 表9:不合格点排列计算表 序号 类别 实测点 不合格 点数 频率 累计频率% 1 层高垂直度 50 4 40 40 2 表面平整度 40 3 30 70 3 截面内部尺寸 40 1 10 80 4 底模上表面标高 25 1 10 90 5 轴线位置 25 1 10 100 合计 180 10 100 制表: 日期:2010年9月7日 十六、巩固措施 为了使活动成果有效保持,2010年 9月15日,本小组制定了巩固措施: 1.严格用人制度,使用责任心强、素质高的操作工人。 2.严格管理制度,做到谁验收谁负责。不能把验收当作走过场。 3.加强过程控制程序,将质量管理切实做到:全员参与、全面展开、全过程控制。 十七、总结和下一步打算 通过几个月的努力,QC小组成功地解决了一系列的现浇结构模板安装工程质量问题,使该工程主体顺利通过验收。并取得良好的社会效益和经济效益。 1. 完成了课题预定目标 活动后94.4% 活动前92.5% 图八:目标成果柱状图 制图: 时间:2010年9月17日 2、在模板改进和机械设备方面投入了资金,拆模后可直接投入使用,缩短了工期,降低了成本。 3、QC小组成功地解决了本工程一系列的现浇结构模板安装质量问题。我们将再接再励,全面开展以QC小组为核心的质量管理活动,为以后创优质结构工程再创佳绩。 谢谢大家! 2010年9月21日
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