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宁波环球航运广场主楼基础底板大体积混凝土施工技术.pdf

上传人:pin****uju 文档编号:54081 上传时间:2021-06-18 格式:PDF 页数:4 大小:375.16KB
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资源描述

1、宁波环球航运广场主楼基础底板 大体积混凝土施工技术 Co n s t r u c t i o n Te c h n o l o g y f o r M a s s Co n c r e t e F o u n d a t i o n S l a b o f M a i n Bu i l d i n g i n Ni n g b o Gl o b a l S h i p p i n g P l a z a 朱毅敏 龚 剑 z 1 上海市第一建筑有限公司2 0 0 1 2 0 ; 2 上海建工集团股份有限公司 2 0 0 0 8 0 摘 要: 宁波环球航运广场主楼基础大底板混凝 土达 3 8 万

2、m 3 。为确保大体积混凝土的施工质量和安全 ,采用了聚羧酸系外 加剂和双掺技术配置低水化热混凝土等技术措施 ,实现一次性连续浇捣成型,创造了国内基础混凝土大底板施工的新纪录。 关键词: 宁波环球航运广场 超厚基础底板 大体积混凝土 混凝土配置 低水化热 中图分类号: T U 7 5 5 7 , 文献标识码 B 【 文章编号】 1 0 0 4 1 0 0 1 ( 2 0 1 2 ) 0 1 0 0 0 4 0 4 1 工程概况 宁波环球航运广场工程位于宁波市东部新城 中央商务 区 , 其地上 5 2 层 , 地下 3 层 , 地面以上实体高度为 2 5 6 8 m , 总建筑面积 为 1 4

3、1万 m z , 为多功能超高层建筑( 图 1 ) 。 图 1 宁 波环球 航运广场效果图 本工程 基坑呈矩形 ,尺寸为 1 1 0 m8 0 m,面积 约 8 9 0 0 m z , 自然地坪标高 一 1 5 5 m ( 相对标高 ) , 地下室普遍 挖深约 2 l m , 局部深坑挖深 2 4 3 m 。塔楼底板厚 5 O m , 南 北裙房区底板厚 为 3 0 m ,底板混凝 土总量约 3 8 0 0 0 m 。 , R 6 0 混凝土强度等级为 C 4 0 , 抗渗等级为 P 8 。基础 为桩筏基 础, 桩基为钻孔灌注桩 , 其中塔楼部位为 1 0 0 0 m m工程 桩 , 桩底后注

4、浆 ; 周侧裙房部位为 西8 0 0 m m工程桩( 图 2 ) 。 2 超大体积低水化热混凝土配置研究 本工程 底板需一 次连续 浇捣成型 , 但混凝 土方量 达 作者 简介 : 朱毅敏 ( 1 9 6 7 - ) , 男 , 教 授级高级工程师 , 公司总工程师 。 作者地址 : 上海市浦 东新区福 山路 3 3号( 2 0 0 1 2 0 ) 。 收稿 日期 :2 0 1 2 0 1 0 7 0 4 l 2 0 l 2 1 B 硼 I拙g o 叫 曲 啊 c d 。 n 图 2 基础底板施 工阶段 平面布置 3 8 0 0 0 m 3 ,其 中就存在大体积混凝土裂缝控制问题。为了 控制混

5、凝土温度、避免出现温度裂缝,我们从材料方面考 虑, 认为进一步优化低水化热混凝土配合比, 是解决大体积 混凝土裂缝问题的最有效途径之一。 2 1原材料选择 根据大体积混凝土对原材料的要求 ,以及 目前通用原 材料的具体情况 ,在保证混凝土体积稳定性和抗裂性能前 提下 , 选用以下各种原材料进行检测和性能对 比试验。 ( 1 ) 水泥。 在选用配置大体积混凝土所用水泥时, 主要 考虑选用水化热较低的 4 2 5 普通硅酸盐水泥 , 同时兼顾水 泥的需水性、 与外加剂的适应性 , 其质量指标符合 通用硅 酸盐水泥 ( G B 1 7 5 2 0 0 7 ) 的规定。 ( 2 ) 砂。采用中砂 ,

6、类 , 细度模数 2 3 3 0 , 含泥量小 于 3 。砂的质量指标符合 普通混凝 土用砂 、 石质量及检 验方法标准 ( J 5 2 2 0 0 6 ) 的规定。 ( 3 ) 碎石。 用质地坚硬、 级配良好、 石粉含量低、 针片状 颗粒含量少、 孔隙率小的 5 m m N 2 5 m m碎石。 碎石的质量指 标 符合 普通 混 凝土 用 砂 、石 质 量及 检 验方 法 标 准 ( J G J 5 2 2 0 0 6 ) 的规定。 ( 4 ) 掺合料。 活性指数高、 细度适中、 流动性大、 烧失量 小 的 级粉煤灰 、 S 9 5 矿渣微粉 , 其质量指标符合 用于水 泥和混凝土中的粉煤灰

7、 ( G B 1 5 9 6 2 0 0 5 ) 和 用于水泥和混 凝土中的粒化高炉矿渣粉 ( G B _ r 1 8 0 4 6 2 0 0 8 ) 的规定。 ( 5 ) 外加剂。 选 用巴斯夫 R P 3 2 5 聚羧酸外加剂 , 其质量 指标符合 混凝土外加 剂 ( G B 8 0 7 6 2 0 0 8 ) 和 聚羧酸 系高 性能减水剂 ( J G _r 2 2 3 - 2 0 0 7 ) 的规定。 ( 6 ) 水。 采用自来水作为混凝土拌合用水 , 其质量指标 符合 混凝土用水标准 ( J G J 6 3 - 2 0 0 6 ) 的规定。 2 2 配合比试配 2 2 I试 配 方案

8、该 方 案 混 凝 土 设 计 强 度 等 级 为 C 4 0 ,塌 落 度 为 1 8 0 fi l m 3 0 m il l 。通过前面对原材料的初 步选择和试验结 果 , 选用水泥、 砂、 石、 外掺料 、 巴斯夫 R P 3 2 5 聚羧酸外加剂、 水的配合比试验 ,首先根据以往试配经验和工程实践选用 一 个合适的配合比,试验此配合比在使用工程 当地材料的 情况下的表现 ; 然后在上次试验的基础上 , 调整混凝土各成 分含量 , 进行试配 ; 重复此步骤 , 直至试配出符合工程需要 的混凝土。 2 2 2 搅拌 站 试验 根据试验方案 , 在搅拌站进行混凝土配合比优化试验。 ( 1 )

9、 初始配合 比详见表 1 。 表 1 C4 0 P 8配合 比 k g m。 名称I水 水泥旷粉 粉煤灰 砂 石 t, m剂 考核指标 规 格 自 来 P 0 4 2 5 l 9 5 级 * e l 5 m , 3 1 5 m m I聚 羧 酸R P 3 2 5 l塌 落 度 (初 始 1 h ) l终 凝 时 间 旧 量 1 7 0 2 5 O f 9 0 7 0 8 1 0 1 0 0 0 4 0 f P x 8 1 1 8 5 , 9 0 f l 5 h 此次试验中, 混凝土包裹性差 , 混凝土较黏, 塌落度损 失较大 , 且终凝时间为 l 5 h , 不满足设计提出的 2 0 h 终凝

10、 的时间要求 , 但混凝土强度能满足要求。 ( 2 ) 配合比详见表 2 。 表 2 C 4 0 P 8配合 比k g m。 ;j: 水 水 泥矿 粉 粉 煤 灰 砂 石 外 加 剂 考 核 指 标 I规 格 自 来 P 0 4 2 5 I 9 5 级 中 砂 l5 m m 3 1 5 m m I 聚 羧 酸 R P 3 2 5 塌 落 度 ( 初 始 l h ) l终 凝 时 间 l用 量 1 7 5 2 5 0 9 0 7 0 7 9 0 l 0 2 5 4 O f N B 2 1 1 9 0 1 7 5 2 1 h 此次试验中, 混凝土状态较好 , 包裹性得到改善, 塌落 度损失较小 ,

11、 且终凝时间为 2 1 h , 满足设计提 出的 2 0 h 终 凝的时间要求 , 混凝土强度也能满足要求但外加剂减水性 能需要改善。 ( 3 ) 配合 比详见表 3 。 表 3 C4 0 P 8配合 比k g m。 ijj水 水 泥 l矿 粉 粉 煤 灰 砂 石 外 加 剂 考 核 指 标 l l _规 自 来 P m 2j I 9 5 级 中 砂 5 m m 3 15 m m l聚 羧 酸 R P 3 2 5 塌 落 度 (初 始 1 h )I终 凝 时 间 l用 1 7 2 2 5 0 l 8 0 7 0 7 6 0 l 0 2 5 4 0 # l B 2 1 1 8 0 1 7 0 l

12、 2 0 h 此次试验 中, 混凝土流动性较好 , 塌落度损失较小 , 包 裹性得到改善, 混凝土强度能满足要求 , 但混凝土较黏 。 ( 4 )配合 比详见表 4 。 表 4 C 4 0 P 8配合比 k g m。 此次试验 中, 混凝土流动性较好 , 塌落度损失较小 , 包 裹性得到进一步改善, 基本能满足现场施工的要求 , 混凝土 强度也满足要求。 2 2 3 试配结果分析 综合分析混凝土塌落度和强度指标 ,选定初步配合比 见表 4 。 为验证混凝土性能的复现性 , 在搅拌站试验的基础上 , 在工地现场进行了实地模拟验证试验 , 结果见表 5 。 表 5 混凝 土塌落度 、 凝 结时间及

13、含气 量 设计 初始 间隔时 塌落度 扩展度 初凝时 终凝时 含气 要求 ram 间 m i n 间 l l 间 Il 量 3 0 2 0 5 4 6 5 X1 6 0 C 4 0 6 ( 】 l 9 5 4 6 OX 45 5 l 8 0mm 2 0 5 l 3 2 1 5 3 1 9 0 1 8 5 4 5 04 4 0 3 0mm 1 2 O 1 7 5 4 3 0 X 4 3 5 表 6 混凝土各龄期抗压 强度 设计要求 龄期 , d 破坏荷载 k N 强度代表值 , M P a 达到设计强度 , 3 2 4 5 2 6 9 2 8 7 2 5 4 6 3 5 C4 0 7 4 0 1

14、 3 8 5 3 8 0 3 6 9 9 2 2 1 8 Omm 1 4 4 4 2 4 5 8 4 4 8 4 27 1 o 6 8 土3 0mm 2 8 5 9 7 6 O 3 6 3 1 5 8 1 4 5 O 6 0 7 3 9 7 2 0 7 2 6 6 9 2 1 7 3 0 ( 1) 从 表 5 、 表 6 可知 , 初步配合比在混凝土强度 、 塌 落度 、 终凝时间方面均能满足设计要求。 ( 2 ) 在保 证混凝土强度的条件下 , 在配合 比中加入 了 粉煤灰和矿粉 , 减少 了单方混凝土中水泥用量, 且加入聚羧 酸 R P 3 2 5 减水 剂, 进一步减少了水泥的单方用量

15、, 极大地减 小了混凝土水化热。 ( 3 ) 从表 6 可知 , 在标准养护条件下 , 水泥硬化 2 8 d , 矿粉 、 粉煤灰仍在继续水化 , 发挥强度效应 , 使混凝土进一 步致密, 孔径细化, 连通孔减少 , 提高 了混凝土质量。 3 超大体积混凝土施工绝热温升计算 根据表 4的混凝土配合 比, 混凝土绝热温升可按下式 计算 : = 1 一 e ) ( 1) 式中: 卜混凝土龄期为 t 时的绝热温升 : 混凝土的胶凝材料 用量, 为( 2 5 0 + 1 5 0 ) k g l m 3 ; lll l l ll i :l: 第3 4 卷第1 期f 0 5 0 一水泥水化热 , P 0

16、4 2 5 为 4 6 1 k J k g : C 一混凝土 比热 , 取 O 9 7 k J ( k g o c) : P 混凝土的重 力密度 , 取 2 4 0 0 k g m 。 : 7 7 一与水泥品种、 浇筑温度等有关的系数 , 0 3 0 5 ( d 一 ) : 一 混凝土龄期( d ) 。 国内外大量试验研究和工程实践表明, 粉煤灰的加入 可 以降低混凝土中的水化热 , 减少绝热条件下的温度升高 随着粉煤灰掺量的增加, 水化热逐渐下降, 见表 7 。 表 7不同粉煤灰掺量水化 热降低率 水泥 粉煤灰 水化热降低率, l 2 3 4 5 6 7 1 0 0 0 O O O O 0

17、O O 7 0 3 0 2 2 8 1 8 0 1 3 I 2 1 1 6 1 1 1 8 9 6 5 6 0 4 0 3 5 2 2 8 3 2 5 0 2 2 4 2 0 2 1 7 8 1 5-3 5 0 5 0 3 7 0 31 7 3 0 7 2 9 9 2 9 4 2 7 5 2 5-3 4 0 6 0 4 5 7 4 2 - 4 41 2 41 1 41 3 4 0 7 3 8 7 3 0 7 0 5 5 6 51 7 5 2 2 5 2 3 5 2 4 51 9 5 1 0 本次粉煤灰与矿粉掺量近 4 0 , 根据表 7 可大致算出 温升比单用水泥的绝热温升下降 2 5 。 所

18、 以, 混凝土最大绝热温升 为 : = ( 卜 0 2 5 )= 5 9 4 o c ( 2) - , 混凝土内部实际最大温度为 : 丁 = + 孝 ( 3) 式 中 : 了 :一混凝土内部最大温度 ; 一 混凝土浇筑温度 2 5 c C ; 不 同龄期水化热温升与浇筑块厚度的关系值 , 取 0 7 9 。 则该 工程 基础 底板 混 凝土 内部 实 际最 高温 度 7 I 为 7 1 9 c C 。 4 超大体积混凝土浇捣及养护 ( 1 ) 为减少深基坑底部暴露 时间, 保证深基坑 的安全 与稳定 , 底板混凝土分 2 次浇捣 , 深坑部位底板混凝土在大 底板底部钢筋施工前浇捣。 ( 2 )

19、 第 1次浇捣主楼深基坑的混凝土方量近 1 6 0 0 m 。 , 采用了 2台汽车泵布料 ;对围护支撑下的深基坑混凝土浇 筑以固定泵接泵管下料。 ( 3 ) 底板 钢筋施工完成后 , 第 2 次 浇捣底板大面积混 凝土 , 最大的一次连续 浇筑方量约为 3 8 0 0 0 m , 本次混凝 土浇捣时间为 6 4 h 。 ( 4 ) 底板混凝土浇筑采用 “ 分段定点、 一个坡度、 分层 浇筑、 循序推进、 一次到顶 ” 向前退捣施工方法 , 各泵做到浇 捣速度基本相同, 自北向南沿同向退出, 最终在基坑东南角 收头。 ( 5 ) 各台泵车 间隔布置在基坑 四周的施工便道及南面 0 6 l 2

20、0 1 2 l B 砷 I曲g c 咖 1 t 帕 c d 。 血 的惊驾路北侧机动车道上( 事前做 了临时 占路 申请 ) , 东、 西 道路上的 3 台汽车泵随浇捣流向的推进 ,在现场做局部平 移 , 每台泵 负责浇筑跨度 8 m左右范围 , 混凝土浇筑时依靠 混凝土的流动性 自流平( 图 3 ) 。 图 3 大体 积混凝土浇捣场面 ( 6 ) 每台泵车配置 6 根振动棒进行振捣 , 施工 时应特 别重视坡顶和坡脚的振捣 , 确保上 、 下部钢筋密集部位的混 凝土振捣密实。 ( 7 ) 混凝土表面处理做到“ 三压三平 ” 。首先按面标高 用工具拍板压实 , 长刮尺刮平 ; 其次在初凝前用铁

21、滚筒碾压 数遍 、 滚平 ; 最后用木蟹和打磨机打磨压 实、 整平 , 以闭合混 凝土收水裂缝。 ( 8 ) 保温措施采用 2 层塑料薄膜和 2 层麻袋覆盖 , 即在 混凝土表面先覆盖 塑料薄膜 1 层 , 以封 闭混凝土 内水分蒸 发的途径,使混凝土能在潮湿条件下进行养护以控制干缩 裂缝产生 , 在这之上再盖 1层麻袋 , 以减少 混凝土 表面热 量的散发 ; 其上再覆盖 1层 塑料薄膜 , 以达 防止雨 水渗透 的目的。 最后再覆盖 1层麻袋。 覆盖工作必须严格认真贴实 , 薄膜边幅之间搭接宽度不少于 1 0 c m , 麻袋之间边 口拼 紧。 5 超大体积混凝土测温方案与结果 混凝土测温

22、测点布置见图4 ,基础底板 内部设测点 7 3 个 , 在 1 E测轴处设薄膜温度测点 1 个 ,另设大气温度测 点 1个 , 共计 7 5 个温度测点。 , 、 , : 5 ; 一一 黟 , j , 2 C - X 巳 ; 一 、 | j 一 2 , , 、 。 : 一 ,1 尹 甘 r 9 5 8 2 J 贮 一 , 4 5 酊 疑 : = : 1 I ; 一 - 一 J 一 饔自 曰 l I j ; 翎 茄r 图 4 底板混凝土测温 测点布置 混凝 土 浇 捣 时 间 为 2 0 1 0年 l 1月 1 3日 1 5 : 0 0至 2 0 1 0 年 1 1月 l 6日 8 : 。 0

23、止 。测温系统从 2 0 1 0年 1 1月 1 3日开始实时测试到 1 2 月 9日结束 , 历时 2 6 d 。 测温情况显示 : 混凝土入模温度视各个测点的入模时 间的气温不同而稍有不同, 基本在 2 2 c c 2 5 o c 之间。 本工 程混凝土的浇捣是按从基坑 中心向四周扩散的先后顺序 , 整个浇捣的过程延续 了 6 0 h 多 , 中心区域混凝土在浇捣施 工中已完成了其大部份的水化热过程 , 但 由于四周混凝土 还没有浇捣完成, 更为其散热提拱了良好的环境 , 并且四周 新浇捣的温度较底的混凝土又吸收了部份热量,因此有效 地降低了中心区域的水化热温度 ,从而降低 了整个混凝土

24、的温度峰值。本工程混凝土并没有出现以往传统方式浇捣 大体积混凝土时的温度场呈中心向四周下降梯度分布的现 象 , 而是呈 M 形梯度分布 , 如图 5 。 现的时间基本上是在 l 1月 1 6日 l 1 月 2 3日之间 , 随后 开始逐步降温。 6 结语 ( 1 ) 本工程实践 证明 : 通过添加外加剂和掺合料可配 置低水化热混凝土。 ( 2 ) 在大体积混凝土中掺入粉煤灰和矿粉等活性掺合 料 , 充分利用活性掺合料的后期强度 , 可减小水泥用量 , 并 改善混凝土性能。 ( 3 ) 大体积混凝土中水泥用量减少 , 可 以显著降低混 凝土水化热 , 并延迟水化热峰值 出现的时间 , 有利于混凝

25、土 底板里表温差的控制 , 以防止温度裂缝的出现。 ( 4 ) 宁波环球航运广场基础底板大体积低水化热混凝 土的施工实践, 以及在施工组织、 设备配备、 材料供应和预 拌混凝土运输与泵送等方面的技术集成 , 使约 3 8 0 0 0 Il l 。 混 凝土基础底板一次 6 4 h 连续浇筑成功 , 创造 了国内建筑工 程大体积混凝土一次浇筑 的新纪录。 经实测 , 基础底板内部 最高温度 只有 7 2 6 c 1: , 水泥用量仅为 2 5 0 k g l m 。 , 工程成品 的高质量体现 了现代混凝土施工技术的领先水平 ,为大体 积基础底板工程积累了新的经验。 2 C4 2 1 , 4 2

26、 E 4 2 F 4 2 2 H4 2 1 4 2 J 4 2 K4 图5 5 m区半高处测点温度峰值分布 参 考 文 献 : 从测温得知 ,混凝土水化热快速发展 主要集中在初凝 1 1 龚 剑、 张 越、 袁勇上海 环球 金融中 心主 楼深 基 础混 凝土大 底板 施工 研究 后约 5 0 h内, 随后放慢速度升温。混凝土内部温度峰值出 j t i,2 o o 6 , 2 8 ( 4 ) : 一 ( 上接 第 3页 ) 地设置了泵送缓 中 弯管段 , 攻克了泵管内混凝土向下 中 击 力的控制问题 , 解决了高性能混凝土超高泵送施工难题。 采 用混凝土水洗泵送新技术 , 最大限度地利用 了管道

27、中的混 凝土,减少了混凝土浪费和对施工环境的污染。工程实践 中, 世界第 1 高塔( 6 1 0 m ) 广州新电视塔工程成功地将 C 4 5 混凝土泵送至 4 5 4 m 、 江苏第 1 高楼( 4 5 0 Il 1 ) 南京紫峰大厦 工程将 C 4 0 混凝土泵送至 3 8 1 r il 、 沈阳茂业工程将 C 6 0 混凝 土泵送至3 1 0 3 5 m ,工程实践中也成功地 将 C 4 0 、 C 6 0 、 C 8 0 混凝土一次性泵送到 4 9 2 Il l 的高度 ,创造 了 C 8 0 混凝土超 高泵送高度的世界记录。 3 4 混凝土结构施工期性能演化控制 研究了现代( 高性能

28、 ) 混凝土结构成型过程中环境条件 变化对性能演化的作用, 引入多维 一多场机理状态方程描 述温度、 湿度场和应力场的复杂耦合作用, 对混凝土结构施 工期性能演化分析 , 实现 了混凝土结构施工期性 能设计 , 解 决了传统混凝土结构设计理论无法考虑施工期结构历经的 直接或间接作用的动态变化过程、影响结构安全性和耐久 性的难题。 4 结语 从超大型工程的混凝土材料性能设计、混凝土结构性 能设计 、 混凝土结构施工等方面进行了技术创新 , 确保 了超 大型混凝土工程的顺利实施。该项 目研究成果已获授权发 明专利 8 项 , 授权实用新型 专利 4项 , 软件著作权 1 项 , 发 表论文 3 9

29、 篇 , 主编或参编规范 9 部 , 出版专著 4 部 , 国家级 工法 l 项 , 完成上海市高新技术成果转化项 目 2 项。 研究成 果有 1 项获得上海市科学技术一等奖 1 项、 二等奖 3 项 、 三 等奖 2 项。研究成果获得一批具有 自主知识产权的原创性 技术成果,为提升我国混凝土科学与技术领域的国际学术 地位、推动我国现代混凝土结构的技术进步作出了重大贡 献。 现代混凝土配制技术还节约 了大量水泥 , 最大限度的利 用工业废弃物作为胶凝材料组分, 减少了环境污染; 研制出 的高强混凝土有效地减小了结构构件尺寸,节约了工程材 料 , 同时增加 了结构使用空间; 混凝土泵水顶升施工新工艺 充分回收利用混凝土材料 , 减少 了固体废弃物排放的环境 污染。 研究成果符合绿色建造的“ 四节一环保” 要求, 其社会 效益和经济效益非常显著。 童 筑 施 工第 3 4 卷第1 期f 0 7

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