资源描述
*******工贸有限公司大矿自动化方案
一、工厂现状概述
依照贵公司现场状况,分为主矿区和北部矿区两个某些。
当前两矿厂设备为全人工看护,工作环境恶劣,设备可控性较差,许多联锁工艺环节如皮带联锁、跑偏,球磨饱磨、胀肚等,由于全人工操作模糊性和滞后性,不容易及时得到响应解决。设备自动化限度较低。
二、自动化改造必要性
当前工业自动化发展日新月异,可靠性也越来越高。通过自动化监视控制,人们对工艺控制水平更容易得到提高,对设备监控水平也越来越高。
通过对老旧设备自动化改造,可以及时以便地发现设备隐患,明显减少设备故障率,提高产能比,减少电能、原料损耗,减少污物排放量,减少污染,提高工人劳动,效率,减少现场操作人员人数,固然,这也同步规定员工有更高素质水平。对工艺各项参数集中采集监控后,可以更快更高精度地控制工艺,提高产品质量。
因而,对于设备自动化改造,是大趋所趋,利国利民好事。
三、既有设备记录
如下设备如非注明,皆为380V额定电压;如非注明有互感器,皆无互感器监测电流;如非注明保护方式,皆为主回路保护。
破碎第一系列(20台)
设备名称
额定
功率
(KW)
额定电压(V)
额定电流(A)
保护方式
有无
互感
器
设备数量
备注
电振
5.5
380
11.6
3
粗破(600X900)
80
二次JR
有
1
1#带
15
30
1
中破(1米2圆锥磨)
110
213
二次JR
有
1
中破油泵
1.5-3
3-6
2
2#带
30
57
1
振动筛(1850)
15
30
2
4#带
22
42.5
1
3#带
22
42.5
1
细破(1750磨)
155
296
二次JR
有
2
细破油泵
1.5-3
3-6
4
废料带
4
8.8
1
破碎第二系列(14台)
设备名称
额定
功率
(KW)
额定电压(V)
额定电流(A)
保护方式
有无
互感
器
设备数量
备注
粗破(600X900)
80
380
二次JR
有
1
1#带
15
30
1
中破(1米2圆锥磨)
110
213
二次JR
有
1
中破油泵
1.5-3
3-6
2
2#带
22
42.5
1
振动筛(1850)
15
30
1
4#带
22
42.5
1
3#带
22
42.5
1
小3#带
7.5
15
1
细破(1750磨)
155
296
二次JR
有
1
细破油泵
1.5-3
3-6
2
破碎第三系列(9台)
设备名称
额定
功率
(KW)
额定电压(V)
额定电流(A)
保护方式
有无
互感
器
设备数量
备注
粗破(600X900)
80
380
二次JR
有
1
1#带
15
30
1
中破(1米2圆锥磨)
110
213
二次JR
有
1
中破油泵
1.5-3
3-6
2
2#带
22
42.5
1
3#带
22
42.5
1
小3#带
5.5
11.6
1
废料带
7.5
15
1
北选车间(29台)
设备名称
额定
功率
(KW)
额定电压(V)
额定电流(A)
保护方式
有无
互感
器
设备数量
备注
电振
1.5
3.4
5
给料皮带
4
8.8
2
废料带
5.5
11.6
1
一段球磨(2130)
210
397
二次JR
有
1
一磁选(10524)
5.5
11.6
1
分极机
11
24.6
1
二段球磨(2130)
210
397
二次JR
有
1
磁选机(10524)
5.5
11.6
1
二段球磨(1548)
110
213
二次JR
有
1
磁选机(7518)
2.2
5
1
精矿泵
37
74
二次JR
有
1
精矿泵
22
42.5
二次JR
有
1
平面筛
3
磁团聚(精选机)
2
精磁选
2
渣浆泵
55
103
二次JR
有
5
大选车间(82台)
设备名称
额定
功率
(KW)
额定电压(V)
额定电流(A)
保护方式
有无
互感
器
设备数量
备注
电振
2.2-3
5-6
9
1#磨给料皮带
4
8.8
2
3#磨给料皮带
4
8.8
2
4#磨给料皮带
4
8.8
1
回收皮带
15
30
2
废料带
7.5
15
1
1#球磨
280
6000
36
过流继电器
有
1
1#球磨油泵
1.5
3
2
1#球磨分极机
11
24.6
2
3#球磨
280
6000
36
过流继电器
有
1
3#球磨油泵
1.5
3
2
3#球磨分极机
11
24.6
2
4#球磨
220
416
二次JR
有
1
4#球磨分极机
11
24.6
1
4#球磨下磁选机
5.5
11.6
1
4#球磨下小精矿泵
11
24
2
打捞机
1
卧泵
55
103
二次JR
有
2
渣浆泵
185
346
二次JR
有
3
滚筒筛
3
9#带
15
30
2
1磁选
5.5
11.6
1
1磁选下平面筛
1
1磁选下精矿泵
55
103
2
1磁选下磁团聚
2
1磁选下磁选机
5.5
11.6
2
过滤机
4
8.8
3
真空泵
45
88
二次JR
有
3
精粉带
4
8.8
3
胶泵
75
141
二次JR
有
3
二段球磨(21375)
245
464
二次JR
有
2
二段球磨(2130)
245
464
二次JR
有
1
3个球磨下平面筛
10
平面筛下精矿泵
55
103
2
精矿泵下磁团聚
2
磁选机(7518)
5.5
11.6
1
磁选机(10524)
5.5
11.6
1
共约155台设备
四、改造方案
(一)、整体原则:
A.系统性能可靠、技术成熟,能长期、稳定、持续运营。
B.技术先进。
(二)、功能描述
1、集中控制方案:
A、系统控制方式为集中联锁和就地解锁(可实现自动联锁控制、半自动控制、完全本地非自动控制)。对选矿工艺系统有关机电设备纳入集控,对生产线上参控设备进行集中联锁控制,对不参控设备进行远程控制或就地解锁控制。
B、控制方式由集中调度室操作人员在多功能操作台上进行选取。
C、系统选取功能。
D、具备予告和设备禁启功能。
参控设备逆物流启车,顺物流停车。备用设备可实当前线启、停,所有设备均应具备现场停车功能。集中运营时,现场人员只能就地停车,不能启车。
E、事故解决功能,涉及预告故障、启、停车故障,运营故障以及检测信号等故障解决和声光报警。
F、故障诊断功能,借助PLC自身所具备诊断功能,开发对系统主机、功能模块、通讯线路等故障诊断,并有声、光报警和历史记录。
G、设备保护功能,可对核心设备及大功率电器设备电流或温度等参数进行检测,实现一级报警、二级停车功能,以保护设备、减少事故损失。
2、中控监控方案:
监控系统功能由上位监控计算机完毕。上位监控计算机设三台,三台操作站为互为备用关系,用于生产监控子系统控制操作。其中一台也可作为工程师站,用于编程、修改参数、变化画面等操作。
A、操作、控制功能
工程师站作为PLC编程终端,对计算机生产监控子系统程序进行各种语言实时编制及修改,该计算机并兼做WEB服务器;操作员站作为指令操作终端,所有控制指令下达,如集中控制预告,系统启停,控制方式转换,系统选取,单台设备远方控制等均通过键盘或鼠标完毕;并把各分站解决各类生产数据,开关量(设备运营、停止、故障信号、输送带保护信号等),模仿量(温度、压力、电流、液位、真空度等)集中管理,建立数据库,做为生产管理数据来源。
B、图形显示功能
在大屏幕彩色显示屏上对选矿厂工艺流程,全厂设备运营、故障、本地、集控等状态进行显示;对生产环节实时数据和最后数据,故障信号等以填充、趋势曲线、旋转、闪烁、变色等各种形式进行实时动态显示。
似做重要动态图形画面设立:
①系统选取画面;
②破碎设备运营画面;
③北选车间球磨设备运营画面;
④北选车间过滤设备运营画面;
⑤大选车间球磨设备运营画面;
⑥大选车间过滤设备运营画面;
⑦计质、计量等参数画面;
⑧记录分析画面
C、与计算机管理网络通讯功能
上位监控计算机将生产系统中工艺参数、生产数据、设备运营状况等生产信息进行加工解决和筛选,将重要信息送到计算机管理网络上,以实现生产信息全厂共享。通过WEB服务器管理网络上各工作站可实时地浏览生产系统各画面。
(三)、总体构造
系统框架图如下:
A、PLC拟用西门子PLC,性能可靠,功能强大,价位适中。
B、从工厂所有设备物理位置与控制密度均衡出发,考虑布线以便,拟将自动化系统设4个PLC分站。
其中,破碎系统设一分站;北选车间设一分站;大选车间设备众多,子系统众多,拟设两个分站,这两个分站可依照实际状况放在一种配电室或分放于两个配电室。每个分站就近控制有关设备。
C、若PLC分站距离主控操作室较远,为减少干扰,提高通讯质量,可考虑在分站与主控操作室之间铺设光纤设备。
(四)、重要材料
方案一、半自动化方案
阐明:
半自动化方案,将尽量不额外增长对各个设备温度、电流、压力、真空度、流量等等检测设备,也不额外增长如跑偏开关、拉线开关等设备。
不额外增长模仿、故障检测设备成果是,中心控制室将不能得到某些模仿量控制数据,但系统依然可以局部半自动化运营,仅仅依赖模仿量测量某些自动化控制系统,如球磨模仿量某些不能实现完全自动化。
这样好处是:如果多上检测设备,就更多地增长了系统故障点,特别在全自动化工作状况下,如果设计不得当,反而容易减少系统可靠性。少上检测设备,在不影响当前所有工艺设备正常生产前提下,可达到既实现远程集中监视操作设备目,又减少了自控系统造价。
采用半自动化方案时,可充分运用视频摄像监控,用摄像头对准既有现场仪表,上传到中控室,这样,虽然PLC不增长模仿量等检测器件,同样可以让中心操作人员得到工艺、设备有关参数,更好地操作设备、控制工艺。
破碎分站(约43台设备)
序号
器件名称
单位
数量
1
PLC柜
台
1
2
机架
个
1
3
PLC电源
个
1
4
CPU模块
个
1
5
通讯模块
个
1
6
接口模块1
个
1
7
接口模块2
个
2
8
DI模块
个
9
9
DO模块
个
7
10
PLC连接电缆
个
2
11
存储卡
片
1
12
PLC导轨
根
3
13
DI前连接器
个
9
14
DO前连接器
个
7
15
总线连接器
个
2
16
控制电源模块
个
1
17
交流净化电源
个
1
18
导轨
米
8
19
断路器
个
4
20
继电器
个
90
21
熔断器
个
1
22
门控照明
套
1
23
端子
个
600
24
端子挡块
个
10
25
线槽
米
28
26
配线电缆
米
1600
27
继电器座
个
90
28
电笛
个
6
29
接触器
个
1
北选车间(约29台设备)
序号
器件名称
单位
数量
1
PLC柜
台
1
2
机架
个
1
3
PLC电源
个
1
4
CPU模块
个
1
5
通讯模块
个
1
6
接口模块1
个
1
7
接口模块2
个
1
8
DI模块
个
7
9
DO模块
个
5
10
PLC连接电缆
个
1
11
存储卡
片
1
12
PLC导轨
根
2
13
DI前连接器
个
7
14
DO前连接器
个
5
15
总线连接器
个
2
16
控制电源模块
个
1
17
交流净化电源
个
1
18
导轨
米
6
19
断路器
个
4
20
继电器
个
64
21
熔断器
个
1
22
门控照明
套
1
23
端子
个
450
24
端子挡块
个
10
25
线槽
米
26
26
配线电缆
米
1200
27
继电器座
个
64
28
电笛
个
6
29
接触器
个
1
大选球磨(初拟约35台设备)
序号
器件名称
单位
数量
1
PLC柜
台
1
2
机架
个
1
3
PLC电源
个
1
4
CPU模块
个
1
5
通讯模块
个
1
6
接口模块1
个
1
7
接口模块2
个
1
8
DI模块
个
8
9
DO模块
个
5
10
PLC连接电缆
个
1
11
存储卡
片
1
12
PLC导轨
根
2
13
DI前连接器
个
8
14
DO前连接器
个
5
15
总线连接器
个
2
16
控制电源模块
个
1
17
交流净化电源
个
1
18
导轨
米
6
19
断路器
个
4
20
继电器
个
72
21
熔断器
个
1
22
门控照明
套
1
23
端子
个
450
24
端子挡块
个
10
25
线槽
米
28
26
配线电缆
米
1200
27
继电器座
个
72
28
电笛
个
6
29
接触器
个
1
大选过滤(初拟约47台设备)
序号
器件名称
单位
数量
1
PLC柜
台
1
2
机架
个
1
3
PLC电源
个
1
4
CPU模块
个
1
5
通讯模块
个
1
6
接口模块1
个
1
7
接口模块2
个
2
8
DI模块
个
11
9
DO模块
个
7
10
PLC连接电缆
个
2
11
存储卡
片
1
12
PLC导轨
根
3
13
DI前连接器
个
9
14
DO前连接器
个
7
15
总线连接器
个
2
16
控制电源模块
个
1
17
交流净化电源
个
1
18
导轨
米
8
19
断路器
个
4
20
继电器
个
100
21
熔断器
个
1
22
门控照明
套
1
23
端子
个
600
24
端子挡块
个
10
25
线槽
米
28
26
配线电缆
米
1600
27
继电器座
个
100
28
电笛
个
6
29
接触器
个
1
中控操作室
序号
器件名称
单位
数量
1
操作台
台
3
2
工控机
台
3
3
显示屏
部
3
4
UPS
套
3
5
互换机
个
1
6
通讯卡
个
3
7
通讯电缆
米
1200
8
网线
箱
1
9
组态软件开发版
套
1
10
组态软件运营版
套
3
11
PLC编程软件
套
1
12
编程电缆
条
1
13
打印机
台
1
14
音箱
套
3
15
网络服务软件
套
1
现场重要材料(如下未能注明估算数量者,以现场实际使用数量为准)
序号
器件名称
单位
数量
1
控制电缆(10芯)
米
2
镀锌管
米
3
胀栓
个
4
三位开关
个
170
5
配线电缆(单芯)
米
7000
6
端子
个
1550
7
扁铁
米
8
槽钢
米
9
角铁
米
10
PVC管
米
11
无缝管
米
12
电缆桥架
米
方案二、全自动化方案
阐明:
全自动化方案,将增长对各个设备温度、电流、压力、真空度、流量等等检测设备,涉及增长如跑偏开关、拉线开关等设备。
增长模仿、故障检测设备,可以将设备运营更多数据采集并且送到中心控制室,自动化系统可以依照这些过程量,有选取按照工艺规定,对如球磨等系统进行自动化控制。同步,可以对某些原料、某些产成品、报警数据等等进行实时监测计量和记录,这将更有助于生产管理,更大限度地提高设备运用率,减少生产损耗,减少生产成本,提高产品质量。
固然,全自动化方案与半自动化同样,也是利弊共存。咱们需要正视是:第一是设备成本提高。第二多增长出来诸多品牌检测设备,故障率稍高,是业内不争事实;高可靠、精确性提高必然随着着成本大幅增长。同步,设备采集计量记录,受各种自然因素影响或技术成熟度影响,并非十分精确,但可供参照。例如:皮带秤动态计量精确性,受物料潮湿度、矿含量、物料粒度等影响都很大;磨音电耳应用,在几种大磨共存车间内,各个磨之间必然会互相影响,导致磨音采集计量不够精确,最后自动化控制成果也必然不会很可靠。
破碎分站(约43台设备)
序号
器件名称
单位
数量
1
PLC柜
台
1
2
机架
个
1
3
PLC电源
个
1
4
CPU模块
个
1
5
通讯模块
个
1
6
接口模块1
个
1
7
接口模块2
个
3
8
DI模块
个
11
9
DO模块
个
7
10
PLC连接电缆
个
3
11
存储卡
片
1
12
PLC导轨
根
4
13
DI前连接器
个
11
14
DO前连接器
个
7
15
总线连接器
个
2
16
控制电源模块
个
1
17
交流净化电源
个
1
18
导轨
米
8
19
断路器
个
4
20
继电器
个
90
21
熔断器
个
1
22
门控照明
套
1
23
端子
个
800
24
端子挡块
个
10
25
线槽
米
28
26
配线电缆
米
27
继电器座
个
90
28
电笛
个
6
29
接触器
个
1
30
电流变送器
个
27
31
跑偏开关
套
30
32
拉线开关
套
15
33
温度变送器
个
10
34
压变
套
10
35
AI模块
个
7
36
AI前连接器
个
7
北选车间(约29台设备)
序号
器件名称
单位
数量
1
PLC柜
台
1
2
机架
个
1
3
PLC电源
个
1
4
CPU模块
个
1
5
通讯模块
个
1
6
接口模块1
个
1
7
接口模块2
个
2
8
DI模块
个
8
9
DO模块
个
5
10
PLC连接电缆
个
2
11
存储卡
片
1
12
PLC导轨
根
3
13
DI前连接器
个
8
14
DO前连接器
个
5
15
总线连接器
个
2
16
控制电源模块
个
1
17
交流净化电源
个
1
18
导轨
米
6
19
断路器
个
4
20
继电器
个
64
21
熔断器
个
1
22
门控照明
套
1
23
端子
个
600
24
端子挡块
个
10
25
线槽
米
26
26
配线电缆
米
1400
27
继电器座
个
64
28
电笛
个
6
29
接触器
个
1
30
电流变送器
个
30
31
跑偏开关
套
6
32
拉线开关
套
3
33
温度变送器
个
6
34
压变
套
6
35
AI模块
个
7
36
AI前连接器
个
7
37
磨音电耳
台
1
38
皮带秤
台
1
39
流量计
台
2
40
执行器
台
2
41
AO模块
个
1
42
AO前连接器
个
1
大选球磨(初拟约35台设备)
序号
器件名称
单位
数量
1
PLC柜
台
1
2
机架
个
1
3
PLC电源
个
1
4
CPU模块
个
1
5
通讯模块
个
1
6
接口模块1
个
1
7
接口模块2
个
3
8
DI模块
个
9
9
DO模块
个
5
10
PLC连接电缆
个
3
11
存储卡
片
1
12
PLC导轨
根
4
13
DI前连接器
个
9
14
DO前连接器
个
5
15
总线连接器
个
2
16
控制电源模块
个
1
17
交流净化电源
个
1
18
导轨
米
6
19
断路器
个
4
20
继电器
个
72
21
熔断器
个
1
22
门控照明
套
1
23
端子
个
650
24
端子挡块
个
10
25
线槽
米
28
26
配线电缆
米
1400
27
继电器座
个
72
28
电笛
个
6
29
接触器
个
1
30
电流变送器
个
18
31
跑偏开关
套
16
32
拉线开关
套
8
33
温度变送器
个
12
34
压变
套
12
35
AI模块
个
8
36
AI前连接器
个
8
37
磨音电耳
台
3
38
皮带秤
台
3
39
流量计
台
6
40
执行器
台
6
41
AO模块
个
2
42
AO前连接器
个
2
大选过滤(初拟约47台设备)
序号
器件名称
单位
数量
1
PLC柜
台
1
2
机架
个
1
3
PLC电源
个
1
4
CPU模块
个
1
5
通讯模块
个
1
6
接口模块1
个
1
7
接口模块2
个
3
8
DI模块
个
11
9
DO模块
个
7
10
PLC连接电缆
个
3
11
存储卡
片
1
12
PLC导轨
根
4
13
DI前连接器
个
9
14
DO前连接器
个
7
15
总线连接器
个
2
16
控制电源模块
个
1
17
交流净化电源
个
1
18
导轨
米
8
19
断路器
个
4
20
继电器
个
100
21
熔断器
个
1
22
门控照明
套
1
23
端子
个
700
24
端子挡块
个
10
25
线槽
米
28
26
配线电缆
米
1800
27
继电器座
个
100
28
电笛
个
6
29
接触器
个
1
30
电流变送器
个
33
31
跑偏开关
套
8
32
拉线开关
套
4
33
真空计
个
3
34
AI模块
个
6
35
AI前连接器
个
6
中控操作室
序号
器件名称
单位
数量
1
操作台
台
3
2
工控机
台
3
3
显示屏
部
3
4
UPS
套
3
5
互换机
个
1
6
通讯卡
个
3
7
通讯电缆
米
1200
8
网线
箱
1
9
组态软件开发版
套
1
10
组态软件运营版
套
3
11
PLC编程软件
套
1
12
编程电缆
条
1
13
打印机
台
1
14
音箱
套
3
15
网络服务软件
套
1
现场重要材料(如下未能注明估算数量者,以现场实际使用数量为准)
序号
器件名称
单位
数量
1
控制电缆(10芯)
米
0
2
镀锌管
米
3
胀栓
个
4
三位开关
个
170
5
配线电缆(单芯)
米
7000
6
端子
个
1550
7
扁铁
米
8
槽钢
米
9
角铁
米
10
PVC管
米
11
无缝管
米
12
电缆桥架
米
(五)、现场改造规定
A、需要甲方在破碎工段附件、北选车间、大选车间分别提供放置PLC分站配电室及PLC柜基本设施,规定环境清洁干燥、无震动、有冷暖空调。
B、需要甲方提供中控操作室,室内放置3台工控机监控PLC有关设备。规定操作室环境清洁干燥、无震动、有冷暖空调。
C、敷设电缆以及设备改造期间,有也许需要甲方配合停机。
D、PLC分站控制电源(220VAC)、中控操作室电源220(VAC)须要甲方提供,规定电源干净稳定不易停电。
E、需要对原有电气启动设备进行改造,在对原有电气设备改造时,甲方尽量提供设备电气图纸,若无图纸,需要有关电气人员配合改造。
对于方案一(自动化改造方案):普通单设备改造时间大概在1-2小时之间,自动化联调在检修时间内来完毕。
对于方案二(半自动化改选方案):普通单设备改造时间大概在1小时之间,自动化联调在检修时间内来完毕。
考虑矿区设备并非所有同步运转,设备改造、调试将尽量在设备不须启动时来完毕。这样可以有效减免改造引起停产损失。
F、改造过程中暂时电源须甲方提供。
G、改造过程也许架桥架、挖电缆沟,为防止电缆路线影响原厂设备线路,施工工程须甲方有关人员配合。
(六)、概算
方案一、半自动化方案:
设备控制自动化改造计136.37万元,视频监控计42.68万元,大矿区半自动化改造总预算共计179.09万元。
方案二、自动化方案:
设备控制自动化改造计210.28万元,视频监控计36.58万元,大矿区自动化改造总预算共计246.86万元。
以上报价均不含税,不包括现场改造所须电缆、桥架、管件、角铁、胀栓等等各种辅料辅件。
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-12-18
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