1、2 01 1芷 第5 卷 第 6 期 天 然 气 技 术 与 经 济 Na t u r a l Ga s Te c hn o l o g y a n d Ec o n o my Vo 1 5 No 6 De e 2 O l 1 d o i :1 0 3 9 6 9 j i s s n 2 0 9 5 1 1 3 2 2 0 1 1 0 6 0 0 5 涩北气田泡沫排水采气工艺试验研究 邓创国许吉瑞郑俊枥宋维春 ( 中国石油青海油田天然气开发公司,青海格尔木8 1 6 0 0 0 ) 摘要针对气井由于携液不畅导致井筒积液而造成产量下降的问题,涩北气田开展了泡沫排水工艺现场试 验研究。根据泡沫排水
2、工艺的基本原理,结合涩北气田的地质特征及地层水矿化度高的特点,开展了泡排剂的室 内研究及性能评价,并根据气井的特点进行了大量现场试验。结果表明,泡沫排水采气工艺的实施能够达到排出 井筒积液、降低气井油套压差和恢复气井产量的目的。 关键词 涩北气田泡沫排水采气性能坪价 中图分类号:T E 3 7 5 文献标识码 :B 文章编号:2 0 9 5 1 1 3 2 ( 2 0 1 1 ) 0 6 - 0 0 1 9 0 4 0 引言 所谓泡沫排水采气 ,就是向井底注入某种能够 遇水产生泡沫的表面活性剂,当井底积液与该化学 药剂接触后 ,能够大大降低积液的表面张力 ,并借 助于天然气流 的搅动 ,把水分
3、散并生成大量低密度 的含水泡沫 ,从而改变井筒内气水流态 ,在地层能 量不变 的情况下 ,提高气井 的带水 能力 ,把地层水 举升到地面 。同时 ,加入起泡剂还可 以提高气泡流 态的鼓泡高度,减少气体滑脱损失 n 。 1 泡沫排水采气机理 天然气的开采要经过3 个过程:一是从产层至井 底 天然气在多孔介质中流动;二是从井底至井 口 天然气在垂直管道中流动;三是天然气从井 口至集气场站 一 天然气在水平集输管道中流动。对 于产水 气 田,在天然气流动过程 中,不 同程度地伴 有地层水进人井筒。如果气流能量足够,它将随时 把产出水带出井口;如果气流能量不足,则地层水 将逐渐在井筒里及近井地带附近积
4、聚。 气井出水对正常生产的影响:一是造成井筒积 液,增大井底回压,致使井 口压力下降、气井生产 能力受到严重影响;二是井底近井地带积液 ,产层 由于 “ 水侵”“ 水锁”等原因,使得气相渗透率受到 极大伤害,严重地影响气田最终采收率的提高。 泡沫排水采气就是针对该问题而提出的,它是 通过泡沫剂的泡沫效应、分散效应、减阻效应和洗 涤效应 3 1来实现解除气水流道堵塞,减少 “ 滑脱” 损失,提高气流垂直举液能力 ,疏导气水通道 ,减 少井筒及近井地带积液 ,以达 到改善或恢复气井生 产能力 ,实现气井稳产 、增产的助排工艺技术措施。 2 泡排剂的室内研究 2 1 地层水性质 涩北 3 大气 田地
5、层水的水 型主要为 C a C 1 : 型 ,地 层水矿化度高,其中涩北1 号气田地层水总矿化度平 均值为 1 4 0 1 0 2 m g L ,平均密度为 1 1 1 5 g e m ,p H 值变化范围在5 0 7 1 之间,平均电阻率为0 0 5 2 Q m;涩北 2号 气 田平 均地 层 水 总矿 化度 为 1 3 7 9 6 8 m g L ,平均密度为 1 0 7 5 g e m 3 ,P H 值变化范围在 78 之间,平均电阻率为 0 0 3 7 Q m;台南气 田地层 水 平均矿化度 为 1 6 1 5 4 4 m g L,平均 密度为 1 1 3 4 g c m 3 ,p H
6、 值变化范围在5 6 之间,平均电阻率为 0 0 2 9 Q m。 2 2 泡排剂的研制 泡排剂的研制原则 : 泡沫携液量大,即液体 返出程度高。 起泡能力强,或鼓泡高度大,一般 收稿日期:2 0 1 1 0 6 1 6 修订日期:2 0 1 1 一l 1 1 7 作者简介:邓创国 ( 1 9 8 2 一 ) ,助理T程师,从事采气T艺技术丁作。E - m a i l :d e n g c g q h p e t mc h i n a 0 0 12 0 C 13 天然气技术与经济 1 9 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第5 卷 邓创国,等:涩北气田泡沫排水采气
7、工艺试验研究 第6 期 以模拟流态法为准。 泡沫稳定性适中,若稳定性 差 ,则有可能达不到将水带至地面的目的;反之 , 若稳定性过强,则将会给地面消泡及分离带来困难。 根据涩北气 田储层物性、流体性质及地层水物 性特点,研制了适合涩北气田的C K Q P 一 1 和C K Q P 一 2 型起泡剂,并开展了大量室内试验和现场试验。 2 3 泡排剂的性能实验 1 )罗氏泡沫高度实验 实验情况利用起泡性能实验装置( 图 1 ) 测定罗氏 泡沫高度( 包括起始泡沫高度及 3 m i n 后的泡沫高 度) 。起始泡高反映泡排剂的静态起泡能力 ,3 m i n 后罗氏管内的泡沫高度反映泡沫的稳定性。 试
8、验情况见表 1 。试验表明: C K Q P 一 1 在涩北 1 号气田的起泡能力和泡沫稳定性较好; C K Q P 一 2 在涩北二号气田、台南气田的起泡能力和泡沫稳定 性较好 。 水 图 1 起泡性能实验装置图 2 )动态带水实验 利用动态泡沫测定仪( 图2 ) 可以评价一定时间内 表 1 涩北 3 大气田罗氏泡高选择泡排剂实验表 图2 动态泡沫测定仪图 2O N a t u r a l G a s T e c h n o l o g y a n d E c o n o m y 泡沫携带出的液体的体积,泡沫携液量越大,泡沫 的性 能也就越好 ,则泡排剂的携带水能力越强 ,助 排能力就越好。
9、 由实验可 以得 出( 表 2 ) ,C K Q P 一 1 、C K Q P 2 在 7 0 条件下,在涩北1 号气田、涩北2 号气田中的动 态带水能力均较强。对于台南气田,C K Q P 一 2 在3 。 浓度下有很强的携液能力。 3 )表面张力实验 按 S H T 1 1 5 6 1 9 9 9 表面活性剂表面张力测 定 方法的要求,针对涩北3 大气 田的不同地层水 样,对 C K Q P 一 1 及C K Q P - 2 型起泡剂进行了表面张力 测定。实验表明( 表3 ) ,该系类起泡剂在涩北 1 号 、 涩北2 号及台南气田地层水样中表面张力较低,其起 学兔兔 w w w .x u
10、e t u t u .c o m 总第 3 O 期 天然气技术与经济 勘探与开发 2 0 1 1 正 表2 涩北3 大气田动态带水选择泡排剂实验表 表3 不同浓度下平均表面张力测定表 C K Q P - 1 C K Q P - 2 2 6 3 3 4 2 2 6 7 3 4 4 2 6 5 3 4 3 2 6 5 3 4 1 2 7 O 3 4 3 泡能力较强 ,能够满足涩北气田泡沫排水采气的需 求 。 4 )配伍性实验 将涩北3 大气 田的地层水样加热至7 O 后 ,分 别加人浓度为 3 一5 的C K Q P 一 1 和 C K Q P 一 2 型起 泡剂 ,搅拌均匀后置于8 5 C 恒温
11、水浴中4 8 h ,观察 是否有沉淀现象 。通过实验 ,C K Q P 一 1 、C K Q P 一 2 型 起泡剂与涩北 3 大气 田的地层水样均无沉淀产生 ,表 明这两种起泡剂均与涩北气田地层水的配伍性良好。 5 )消泡剂用量实验 试验表明 ,针对涩北 3 大气 田的地层水样起泡剂 与消泡剂的用量 比例为 1 : 1 。 以上实验表明,3 o 的C K Q P 一 1 型起泡剂较适合 在涩北 l 号气田、涩北2 号气田应用,且具有泡沫稳 定 、反应时间快 ,带水能力强的特点,长期使用不 会 产生沉淀造成井下堵塞 。而 3 的C K Q P 一 2型起 泡剂则更适合在台南气田应用。 3 泡排
12、剂加注 3 1 井简积液量的确定 1 )通过油套压差估算井筒积液量。公式如下: 井 筒 积 液 = ( P套一P油 ) 1 0 0 p x 3 1 4 x ( 油 管 2 ) 2 l +( 气 层 中 深一Hw) x 3 1 4 x ( 套 管2 ) 式中, 井 筒 积 液 为井筒积液量 ,L ;P套 为井 口套压 , M P a ;P油 为井 口油压 ,M P a ;p 地 层 水 为地层水密度 , g e m ;( 2 j 油 管 为完井油管内径,m m;(2 j 套 管 为完井气 层套管的内径,ra m;H 气 层 中 深 为气层中深,m;H油 管 下 深 为气井完井管柱下深,m 。 2
13、 )通过压力梯度测试确定井筒积液高度及积液 量。 3 2 起泡剂加注量的确定 根 据 C K Q P 一 1 、C K Q P 一 2型泡 排 剂 室 内评价 结 果,泡排剂在注时均要求用淡水进行稀释,稀释比 例一般为 1: 51: 1 0 。泡排剂加注量 =井筒积液量 ( 3o 5 o ) 1 0 0 0 ,淡水的加注量 =泡排剂加注 量 ( 51 0 ) 。 3 3 泡排剂的加注方式 1 )起泡剂加注。利用移动式泡排车或柱塞泵周 期性 的在井 口采气树处 ,通过套 管阀门向油套环空 注入一定量的起泡剂 。 2 )消泡剂加注。利用柱塞泵在井 口、进站紧急 切断 阀、节流后 以及分离器人 口处
14、进行消泡剂的加 注 ,以验证消泡剂合理 的加注位置 ,为后期气 田规 模泡沫排水采气提供配套地面工艺流程改造依据。 4 现场试验及效果分析 涩北气 田为第四系疏松砂岩生物气藏,具有含 气井段长、气水层间互 、极易出水出砂等特点。随 天然气技术与经济 21 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 5 卷 邓创国,等:涩北气田泡沫排水采气工艺试验研究 第6 期 着气田开发规模的不断扩大,气井的出水问题 日趋 严重,水淹停产井和井筒积液产量下降井开始大量 出现,严重影响了气井的正常产能。为了提高气井 的携液能力,恢复水淹停产井和井筒积液产量下降 井的单井产量,自2 0 1
15、 0 年起涩北气田共进行了1 1 口 井的泡沫排水采气先导性试验( 见表4 ) ,产气量由试 验前的2 5 x l 0 4 m d 提高到试验后的 1 1 4 x 1 0 m d ,产水量由试验前的1 7 2 x m d 提高到试验后的 表4 涩北气田泡沫排水采气试验情况统计表 1 1 7 7 x m d ,试验达到 了恢复气井产量 ,提高气井 携液能力 的目的 ,取得 了初步的效果。 针对水淹停产井 ,采用先复产后助排的方式 , 即先通过井 口放喷,使气井达到进站生产的要求 , 然后再 对该井实施泡排措施 ,以达到延长气井正常 生产期 ,恢复停产井产能的 目的;针对井筒积液 井 ,则 是通过
16、周期性 的泡排措施 ,达到排 出井筒积 液,恢复并提高单井产量的目的。此试验主要针对 油套压差大于1 M P a 、产气量下降明显的气井。 5 结论与建议 1 ) 利用移动式泡排车在井 口进行起泡剂的周期 性加注流程简单,连接方便 ,而且加注过程中不用 关井且排量可控,能够满足现阶段涩北气田进行泡 排的施工要求 。 2 )C K Q P 一 1 、C K Q P 一 2 型起泡剂与涩北气田地层 水的配伍性强 ,气泡效果好 ,稳定性适中,能够满 足现场实施的要求 。 3 )试验表明,在紧急切断阀处进行加注,由于 22 N a t u r a l G a s T e c h n o l o g y
17、 a n d E c o n o m y 地层 出砂 ,消泡剂易于气 流中的细分砂胶结 ,造成 节流气嘴的堵塞 ,不利于气井 的正常生产 。而分离 器人 口处消泡则距离太近 ,达不到消泡 的要求 。不 适应涩北气田场站无人值守的要求,消泡的合理位 置宜为节流后 。 4 )由于涩北气田井筒积液井的数量较多,仅靠 1 台柱塞泵完成所有井筒积液井的站内消泡任务不现 实 ,因此,建议尽快完善泡沫排水采气地面配套工 艺流程,优化泡排药剂的加注参数,确保泡沫排水 采气的顺利实施,为气田的稳产发挥积极作用。 5 )由于涩北气田冬季天气寒冷,泡排剂易发生 冻结现象,造成冬季施工无法进行,建议加大低温 泡排剂的研制力度。 参考文献 1 杨川东 采气工程 M 北京:石油工业出版社 ,2 0 0 0 2 李士伦 天然气工程 M 北京:石油工业出版社,2 0 0 0 3 张书平 低压低产气井排水采气工艺技术 J 天然气工 业 ,2 0 0 5 ,2 5 ( 4 ) : 1 3 8 1 4 1 ( 编辑:王富平) 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m