1、第一章 准备阶段1.1 领导决议我企业表面中心从新建电镀车间开始就一直坚持落实清洁生产工作,并取得了很好效果,企业领导也一直很重视。为了能够愈加好实施清洁生产,使之有效、连续发展下去,经领导研究,决定自愿开展清洁生产审核工作。以后,我们开始和北京市xxxx联络,请协会教授为我们做咨询工作,经过和协会领导沟通和协商,我企业领导决定于11月份开始实施清洁生产审核工作。为了愈加好落实清洁生产,加强全员参与,在审核工作开始时候,我企业领导委托管理部对全厂职员下发通知,制订决议,开始实施清洁生产审核工作。1.2 组建清洁生产审核小组领导决议下达后,我中心正式开始了清洁生产审核工作。首先,我们和xxxx清
2、洁生产教授联络,请她们来我厂实地考察,并商议组建清洁生产审核小组及制订清洁生产审核工作计划。经过面对面交流沟通,使我们对于清洁生产审核工作程序及内容有了一定了解。随即,11月30日,我企业领导组织我们进行了讨论,分配了工作内容,组建了清洁生产审核小组(见表1-1 审核小组组员表)。小组成立以后,小组各个工作人员开始根据分工进行对应部分工作,同时又和xxxx教授们进行了沟通,确定了第二次碰面时间。12月5日,xxxx清洁生产教授再一次来到我厂,和清洁生产审核小组工作组员进行了讨论,并制订了清洁生产审核工作计划(见表1-2 清洁生产审核工作计划)。表1-1 审核小组组员表姓 名审核小组职务来自部门
3、及职务职称职 责组长副总裁领导副组长总工程师负责全方面工作组员总经理组织协调组员财务部部长财务统计、支持组员品管部副部长实施、统计组员生产部副部长主抓设备改造制表 靳 曦 审核 第 1 页 共 1 页表1-2 xxxxx清洁生产审核工作计划审核阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考评部门及责任人产 出1、审核准备1、成立清洁生产审核小组(将领导小组和工作小组合并为一个组)2、搜集基础情况资料,编制工艺步骤图3、制订工作计划-11-30至-12-14领导1、企业领导人参与审核2、工作计划3、基础资料2、预审核1、教授现场审核2、确定审核关键3、设置清洁生产目标4、提出无、低费方案并实施-12-1
4、5至-12-30领导1、审核关键和预防污染目标2、现场考察产生无、低费方案实施3、审核1、对滚镀生产线实测2、进行物料平衡3、寻求废物产生原因4、实施无、低费方案-12-31至-2-10领导1、物料平衡2、废物产生原因3、无、低费方案实施4、方案筛选1、二期培训1天2、组织相关教授对方案进行评审、筛选3、实施无、低费方案-2-11至-4-11领导1、备选方案(汇总)2、供可行性分析方案3、无、低费方案实施效果评定5、方案确定对筛选出方案进行可行性分析,确定中、高费方案-4-12至-5-11领导1、备选方案(汇总)2、供可行性分析方案3、无、低费方案实施效果评定6、编写清洁生产审核汇报咨询单位帮
5、助企业编写清洁生产审核汇报并最终审定汇报-5-12至-6-30领导清洁生产审核汇报制表 靳 曦 审核 第 1 页 共 1 页1.3 宣传、培训工作在清洁生产审核期间,我企业针对不一样职员安排了数次培训工作。关键包含:1)11月30日,xxxx来我厂,讨论清洁生产审核工作,成立审核小组,并对审核小组组员实施了一次培训,培训内容关键是清洁生产审核工作内容及工作步骤。2)12月5日,xxxx来我厂对全体职员进行了一次清洁生产宣贯培训工作。内容包含清洁生产概念、发展、实施清洁生产意义及怎样实施清洁生产等。3)12月5日,xxxx对我厂审核小组组员进行了第二次培训,较为具体探讨了清洁生产审核工作程序及工
6、作内容,同时拟制了清洁生产审核计划。4)4月5日,我厂清洁生产审核小组组员又进行了一次培训,此次培训为我们讲解了清洁生产意义及方法学,介绍工具使用及财务核实等内容。5)5月15日,我厂对全体职员进行了第二次清洁生产全员培训工作。经过大量企业实例向大家介绍清洁生产概念和实施意义。6)5月25日,我厂又对生产一线全部班长、生产线线长、车间主任等实施了一次培训,关键是结合我厂实例加深大家对清洁生产认识,同时介绍清洁生产方法学中常见多个方法及统计手法。经过这些次培训,使得我们全厂职员对于清洁生产认识上了一个台阶,每一个人均充足意识到了清洁生产是和我们息息相关一项工作。除了培训以外,我企业对于清洁生产还
7、进行了很多宣传工作。图片1)早在我企业建厂早期,我厂车间就是本着清洁生产理念建立。同时将清洁生产含义作成了口号,在车间展示。图片2)在经过xxxx清洁生产教授进行全厂培训后,我们将名为全体动员,实施清洁生产宣传培训材料复印了多份,全厂职员人手一份,进行宣传和学习。图片3)在清洁生产过程中,我厂还将部分经典方法所取得效果向全体职员进行展示,以激励大家连续性实施清洁生产。图片4)为了将此项活动更有效连续下去,我们编制了文件职员提案管理措施,根据该措施对职员提案实施评审、验证并发放奖金。同时,我们还在车间内做了一块展板,将获奖提案向全体职员公告,以资激励。1.4 碰到障碍在清洁生产活动开展过程当中,
8、我企业也碰到了部分障碍。但在企业领导率领下,我们最终克服了这些障碍,将清洁生产工作连续开展了下去。1)我企业在建厂早期就灌输了大量清洁生产理念,新厂房设计也是本着清洁生产思绪进行。再加上总企业领导对于环境保护很重视,投资也较大,使得在开始清洁生产审核工作时,我企业和同行业相比,已经处于一个较高起点上,所以在审核过程中提出部分改善方案(包含中高费和无低费)相对较少。针对此项障碍,企业发动全体职员主动性,尽可能多提方案。同时也将我厂原来实施部分很有效清洁生产举措大力地向同行业宣传,期望这些举措能够更广泛推广下去。2)在清洁生产审核工作前期,我们经过一段时间工作,感觉厂里职员参与程度不够,大部分职员
9、仍然对清洁生产不是很了解,同时也就认为和她们关系不大。为了能够让大家深入了解清洁生产,加强全员参与,经领导协商,在5月份对全厂职员进行了第二次清洁生产全员培训工作。以后,我们还对生产线上班组长又进行了一次培训工作。经过种种宣传和培训,我厂职员对清洁生产认识有了提升,主动参与性也有所提升,同时为了提升职员参与主动性,我们还设置了奖励制度。这些方法使得我企业清洁生产在全员参与局面下顺利地开展了下去。第二章 预审核2.1 企业概况2.1.1 概述表2-1 企业基础情况编号项 目内 容1企业由来2关键产品3地理位置4生产能力5生产设备6质量能力7环境保护8管 理9缺 陷制表 审核 第 1 页 共 1
10、页北京中科三环高技术股份于1985年4月份成立,关键从事钕铁硼稀土永磁体材料及其产品开发、生产和服务。产品远销亚、欧、美各大洲。钕铁硼永磁材料元器件广泛应用于计算机硬盘驱动器、核磁共振仪、移动电话、音响设备、微型电机、磁分选设备、磁化器等各类高技术工业产品及军用和民用产品上。4月20日,中科三环在深交所上市,成为中国证券市场上第一家稀土永磁材料企业。图片图2-1 表面中心生产线,专业从事表面处理加工,关键业务为。加工种类包含电镀铜镍、镀锌、磷化等。现有滚镀铜镍生产线条,滚镀锌生产线条,挂镀镍生产线条,滚镀铜镍产品占总加工产品产值%以上。在,占地10亩。产品全部出口到美国、欧洲、日本等地,和索尼
11、、松下、美国通用等世界著名企业建立了绿色合作伙伴关系。这些跨国企业不仅对产品质量要求很严格,而且对产品制造过程中是否对环境造成污染和最终产品是否环境保护全部有严格要求。专业从事表面处理加工,组织机构图图2-2所表示,设有生产部、管理部、品管部、财务部等共四个部门,现有职员人,其中技术人员人,管理人员人,设备维修人员人,检验员人,生产辅助人员人。加工总产量超出吨/年,其中滚镀铜镍产量在吨/年左右。图2-2 表面中心组织机构图总 经 理总 工 程 师副 总 经 理生产部财务部管理部品管部 原材料库成品库检验车间毛坯/中转库档案室清洁生产促进办维修班污水处理倒角车间电镀车间磷化车间2.1.2 企业在
12、设计中采取清洁生产方法总企业和表面中心对环境保护和清洁生产全部很重视,从理念到实践,全部在不停提升产品质量同时,主动落实环境保护和清洁生产战略。初,在表面中心新电镀车间设计阶段,xxxx领导给了高度重视,马捷秘书长亲临现场做了关键指示,期望本企业从设计到生产均根据比较高环境保护标准实施,成为一个电镀行业清洁生产示范工程。为落实以上要求,专门委派协会总工程师鲁君文对此项目进行全程技术服务,率领我们表面中心到本市和全国很多地方弟兄厂进行参观、调研,并在工艺路线确实定、设备选型、生产线部署及厂房结构形式等方面提出了很多合理提议。在设计及施工建设过程中采取清洁生产方法关键有:镀镍清洗废水闭路循环、镀槽
13、连续过滤、生产线安装延时节水开关、防腐防渗、高频开关电源、多级逆流漂洗、清洁生产意识培训等。1)镀镍废液回收及含镍漂洗水回用闭路循环钕铁硼工业是朝阳产业和跨世纪工程,新应用不停涌现。世界公认未来钕铁硼磁体制造中心在中国,形成中心步伐越快,年占有国际市场份额就越多。因为钕铁硼磁体本身电位较负,很活泼,钕铁硼粉末在空气当中就会自燃,所以钕铁硼磁体即使磁性能很卓越,但基础上无法直接使用,而必需经过表面防腐处理后方可长久使用。在很多表面处理当中,钕铁硼电镀技术是最成熟工艺,也是现在使用最为广泛防腐蚀工艺。钕铁硼磁体应用范围不停扩大,市场需求量不停提升也就意味着对钕铁硼磁体表面电镀需求量大幅度提升。钕铁
14、硼磁性材料使用范围很广泛,关键以在电机、马达、磁盘驱动器、数码相机、手机等方面为主。这也就决定了加工成型钕铁硼材料大多数为比较小产品,所以钕铁硼材料电镀通常是以滚镀为主,而滚镀槽液带出量较大,原材料利用率较低,成本较高,同时也使得流向末端污水处理废水中金属离子含量较高,末端治理压力较大。镍(Ni)是一个宝贵资源,高浓度Ni带出不仅使Ni消耗量增大,成本增加,同时也肯定会增大末端污水处理压力。现在中国外Ni回收技术较为成熟,经过树脂选择性吸附,将漂洗水中Ni吸附在树脂上,而漂洗水因为其中Ni2+已经被树脂吸附,所以能够循环使用。树脂吸附Ni后会逐步变色,当树脂达成饱和后,可对其进行再生处理,将吸
15、附Ni洗脱下来,该溶液能够逐步补回镀槽,提升镍盐使用率。经过再生处理后树脂能够继续使用。所以在生产线设计时,采取了离子交换闭路循环系统和滚镀线配套。滚桶出槽时优异行三级回收,回收液能够直接补回镀槽,然后进行三级逆流漂洗,这些含少许镍离子漂洗水经离子交换树脂吸附后实现闭路循环,基础上能够不向外排出含镍废水。离子交换树脂再生后含镍溶液又补回镀槽。工艺步骤图见图2-2。图2-2 镀镍清洗废水闭路循环工艺步骤图该系统关键有以下多个特点:1)经树脂吸附洗脱后镍补回镀槽,大大节省了原材料;2)基础不向末端排放含镍废水,降低末端处理压力;3)漂洗水经离子吸附后可循环使用,降低新鲜水消耗,节省水资源;4)设备
16、一次性投资较少,仅需四万多元;5)设备操作简便,交换树脂经再生处理后可循环使用。和相同生产规模及工艺滚镀线比较,配置这套系统后,可节省镀液带出硫酸镍约90%,节省漂洗水近80%。根据原材料价格,仅节省硫酸镍一项,基础上不到十二个月就能够收回此套离子交换设备投资。交换树脂再生处理工作步骤图见图2-3。图2-3 交换树脂再生处理工作步骤图通常情况下,未使用此系统处理前废水中含镍量是左右,使用离子交换闭路循环系统后处理前废水中镍含量可降至左右。这套装置在节水方面效果也很显著,我们以年月份滚镀Ni-Cu-Ni生产线实际耗水量为例,对这套装置节水效果进行计算。年月份,滚镀Ni-Cu-Ni生产线耗水量实测
17、数据见表2-2。表2-2 年月份滚镀Ni-Cu-Ni生产线各工位新鲜水消耗量预镀(吨)镀铜(吨)暗、亮镍(吨)总水耗(吨)1#生产线2#生产线3#生产线制表 审核 第 1 页 共 1 页首先我们对多级逆流漂洗节水效果进行了计算。我们知道,经过逆流漂洗方法,在确保清洗效果同时,能够大幅度节省新鲜水用量,因为经过一遍清洗水会逆工件前进方向流到上一级进行第二遍清洗,属于循环再利用。能够根据逆流漂洗级数估算节水量,假如为二级逆流漂洗,相当于节水50%,三级相当于节水67%。在此基础上,我们来分析一下逆流漂洗所节省新鲜水用量。首先来看一下生产线上水洗配置,滚镀镍铜镍生产线上水洗关键包含两个部分,一是多级
18、逆流漂洗,二是交换柱循环漂洗,也就是上述离子交换闭路循环系统。1#生产线具体水洗配置为:预镀:二级交换柱循环漂洗;镀铜:二级逆流漂洗+二级逆流漂洗;暗、亮镍:二级逆流漂洗+三级逆流漂洗+二级交换柱循环漂洗。(备注:2#生产线和3#生产线均比1#生产线多一级交换柱循环漂洗)电镀生产线上新鲜水消耗关键是在逆流漂洗上,镀液补加比较少,能够暂不考虑。而交换柱循环漂洗水一直是循环使用,所以消耗新鲜水关键是镀铜逆流漂洗和暗、亮镍逆流漂洗上。为了更正确地计算其节水效果,我们以镀铜为例计算,因为镀铜工序新鲜水消耗全部为逆流漂洗用水。镀铜吨水关键是两个二级逆流漂洗所消耗,二级逆流漂洗应节水50%,则能够推算,假
19、如不使用逆流漂洗,1#生产线镀铜工序应耗水:一样道理,能够计算出2#生产线镀铜工序应耗水3#生产线镀铜工序应耗水则全厂滚镀铜工序在没有逆流漂洗前提下,总应耗水量为:滚镀铜工序共有两套二级逆流漂洗,累计漂洗工位为4个,三条线累计为12个。即在不使用逆流漂洗前提下,镀铜工序平均每一级漂洗耗水量应为:然后我们再来看一下交换柱循环漂洗节水效益。因为我厂对于镀镍配套有离子交换吸附镍回收装置,经过交换吸附后水仍然流回水洗槽,继续进行水洗操作,所以,交换柱循环漂洗是不消耗新鲜水。而假如没有这套系统,全部为单槽水洗话,则要想确保相同清洗效果,根据上面计算结果,每一级水洗需要消耗新鲜水64吨左右。我厂条滚镀Ni
20、-Cu-Ni生产线当中,生产线共配有4级交换柱循环漂洗,生产线、生产线均配有5级交换柱循环漂洗,所以能够推算,假如我们不使用这套离子交换闭路循环系统,这部分水洗耗水量应为:就是说,这套离子交换镍回收系统使用,使得我厂30天节省新鲜水吨,节水效益很显著。2)镀槽连续过滤生产线上采取了主、辅槽相匹配连续过滤,无过滤机泄漏问题,镀液连续循环流动,且保持清亮透彻。这么不仅大大提升了产品质量,而且避免了传统间歇过滤所产生镀液损失问题,节省了原料,降低了污染。3)生产线安装延时节水开关在生产过程中,操作人员只需要打开按钮开关,当抵达预先设置时间后水流将自动关闭。这不仅杜绝了电镀车间长流水这一管理难题,而且
21、不一样工位不一样清洗要求能够设置不一样进水时间,配合逆流漂洗,既节水又确保工件清洗洁净。4)防腐防渗1)结合本企业产品特点及环境保护要求,整个车间地面采取环氧砂浆地坪,地面整体平整一致,防腐防渗效果不错。2)整个生产线排列紧密合理,槽和槽之间全部有过桥板联接,预防了镀液遗洒到地面。5)高频开关电源高频开关电源是电镀行业第四代直流电源,节能效果显著。经我们三年多使用情况来看,新型整流器性能稳定,节电效果很好。6)多级逆流漂洗电镀采取单槽清洗不仅浪费水,而且造成废水总量增加,以致难以处理。多级逆流漂洗加上回收槽清洗方法,已被不少电镀厂点所采取。这是一个花钱少、效果好、又可靠清洗方法,其优点关键在于
22、节省新鲜水用量,我厂滚镀Ni-Cu-Ni生产线均配置多级逆流漂洗。现以月份新鲜水消耗实测数据对逆流漂洗节水效果进行分析。在前面镀镍废液回收及含镍漂洗水回用闭路循环单元已经对滚镀铜工序逆流漂洗情况进行了分析计算,依据一样计算方法,经过表2-2中实测数据,就能够计算出其它工序逆流漂洗节水效果。前面提到,预镀镍只有二级交换柱循环漂洗,没有逆流漂洗。而暗、亮镍有一套二级逆流漂洗和一套三级逆流漂洗。二级逆流漂洗能够节水50%,三级逆流漂洗能够节水67%,根据平均节水59%计算,依据上述计算镀铜逆流漂洗方法再来计算暗、亮镍逆流漂洗节水效果,计算结果见表2-3。表2-3 滚镀暗、亮镍逆流漂洗节水效果滚镀暗、
23、亮镍工序配置逆流漂洗情况下实际耗水量(吨)无逆流漂洗情况下应耗水量(吨)节省新鲜水(吨)累计制表 审核 第 1 页 共 1 页再结合前面计算过镀铜工序逆流漂洗节水效果,我厂滚镀Ni-Cu-Ni生产线30天时间里,因采取多级逆流漂洗而节省新鲜水为 上述计算结果表明,采取多级逆流漂洗节水效益很显著。7)清洁生产意识培训表面中心还常常对全厂职员进行清洁生产意识培训,在建厂时即制订了环境方针(见图2-4)并大力宣传,动员全体职员参与,让每个职员在生产全过程中自觉行动,从点滴做起,节水、节省原材料、降低污染物排放,推行5S管理,将清洁生产举措落实到每一个细微之处。图2-4 企业环境方针2.1.3 近三年
24、来企业采取清洁生产方法1)三价铬替换六价铬钝化据报道,六价铬可透过红细胞膜,15分钟内能够有50%六价铬进入细胞,进入红细胞后和血红蛋白结合,对人关键是慢性毒害。它能够经过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体,引发鼻炎、咽炎和喉炎、支气管炎。表面中心自年底开始考虑用三价铬替换六价铬,对市场上技术比较成熟三价铬钝化多个产品进行小试及批量试产,经过对钝化膜抗盐雾能力、外观、钝化液稳定性、成本等原因进行综合评价后,选择了国际化工生产,近几年使用表明,三价铬钝化在外观、抗盐雾能力、稳定性等方面均不逊于六价铬钝化,溶液配制和工艺维护简单,仅钝化液成本略高,经测算,增加成本是完全能够接收。使用情况良好,质量
25、得到用户认可。降低了对环境危害。2)中水回用于倒角工序自开始,将污水处理合格中水回用到倒角清洗工序。统计数据表明,倒角工序回用中水平均吨/月,回用率约,节水效益很显著。我们以1月份实测数据对其节水效益进行分析。年月份,我厂总新鲜水用量为吨,倒角回用水量为吨,即依靠中水回用至倒角工序方法,1月份节省了新鲜水吨。回用率为: 我厂多年来对于节省用水一直很重视,经过前面提到多级逆流漂洗、离子交换漂洗水闭路循环和上述中水回用倒角工序这几项方法,节省了大量新鲜水。相关这三项方法分别取得节水效益,上文中已经分别作出了分析计算。现对我厂现在新鲜水反复利用率进行分析。仍以年月份实测数据为准,该月我厂总新鲜水用量
26、为吨,倒角回用中水吨,而依据前面计算,采取多级逆流漂洗节水吨,采取离子交换镍回收技术节水吨,则该月份我厂总新鲜水反复利用量为 而我厂新鲜水反复利用率为 即经过多级逆流漂洗、离子交换漂洗水闭路循环和中水回用倒角工序这几项方法,使得我厂新鲜水反复利用率达成了%以上。3)低浓度碱铜工艺替换高浓度酸铜工艺2.2 企业现实状况分析表2-4 原辅料(输入物料)汇总表工段名称: 电镀镍项 目物 料1234 物 料 种 类金属金属盐金属盐名 称物 料 功 能有害成份及特征有害成份浓度年消耗量总计有害成份单位价格年总价包装方法外部运输方法内部运输方法库存管理包装材料管理储存期限制表 审核 第 1 页 共 3 页
27、注: 1. 按镀种分别填写2.“包装材料管理”指排放、清洁后反复使用、退回供给商等。3.“库存管理”指优异先出或优异后出。表2-5 原辅料(输入物料)汇总表工段名称: 电镀铜项 目物 料1234 物 料 种 类金属金属金属盐金属盐名 称物 料 功 能有害成份及特征有害成份浓度年消耗量总计有害成份单位价格年总价包装方法外部运输方法内部运输方法库存管理包装材料管理储存期限制表 审核 第 2 页 共 3 页注: 1. 按镀种分别填写2.“包装材料管理”指排放、清洁后反复使用、退回供给商等。3.“库存管理”指优异先出或优异后出。表2-6 原辅料(输入物料)汇总表工段名称: 电镀锌项 目物 料1234
28、物 料 种 类金属金属盐名 称物 料 功 能有害成份及特征有害成份浓度年消耗量总计有害成份单位价格年总价包装方法外部运输方法内部运输方法库存管理包装材料管理储存期限制表 审核 第 3 页 共 3 页注: 1. 按镀种分别填写2.“包装材料管理”指排放、清洁后反复使用、退回供给商等。3.“库存管理”指优异先出或优异后出。表2-7 产品汇总表工段名称:表面处理项目产 品 号123产品种类名称有害成份特征年产量总计有害成份运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收(是/否)储存期限用户是否准备接收其它规格产品接收其它包装方法其它资料制表 审核 第 1 页 共 1 页表2-8 企业原辅料和能耗表关键原辅
29、料和能源单价使用部位近二年年消耗量近二年单位产品消耗量备注实 耗定额制表 审核 第 1 页 共 1 页表2-9 企业历年废弃物流情况类别名 称近二年年排放量近二年单位产品排放量备注实 排定额废水废水量废气废气量固废总废渣量有毒废渣炉渣垃圾其它制表 审核 第 1 页 共 1 页注:1. 备注栏中填写和中国外同类优异企业 对比情况。2. 其它栏中可填写物料流失情况。表2-10 环境保护设施情况表设施名称 污水站 处理废弃物种类 废水 建成时间年7月 折旧年限 7年 建设投资 万 设计处理量 吨/小时 实际处理量吨/小时 年运行费 万 年耗电量 万度 运行天数 300 (天/年) 25 (天/月)监
30、测频率 次/天 设施运行效果(以下数据起源于监测汇报)污染物名称实际处理量入口浓度(mg/L)出口浓度(mg/L)污染物量(kg/月)实际排放量(kg/月)平均值(吨)平均值最高值最低值平均值最高值最低值镍离子铜离子锌离子处理方法及工艺步骤简图 方法:化学法制表 审核 第 1 页 共 1 页表2-11 环境保护达标及污染事故调查表环保达标情况1.采取标准2.达标情况3.排污费无4.罚款和赔偿无重大污染事故1.简述无2.原因分析无3.处理和善后方法无制表 审核 第 1 页 共 1 页表2-12 关键废弃物特征工段名称:全工序名 称有害成份危 害排放标准备 注废水污泥制表 审核 第 1 页 共 1
31、 页注: 备注中注明废弃物产生部位。表2-13 现行相关环境法规及行业标准汇总表序号名 称公布机构实施日期备注1中国环境保护法全国人民代表大会1989.12.262中国固体废物污染环境防治法全国人民代表大会.04.013中国清洁生产促进法全国人民代表大会.01.014危险化学品安全管理条例中国国务院. 03. 155国家危险废物名目国务环境保护局、经贸委、外经贸部、公安部1998. 07.016北京市实施中国水污染防治法措施北京市人民代表大会.9.17北京市实施中国大气污染防治法措施北京市人民代表大会.1.18北京市水资源管理条列北京市人民代表大会1992.01.019危险废物转移联单管理措施
32、国家环境保护总局1999.10.0110工作场所安全使用化学品要求国家安全监督局1997.01.0111大气污染物综合排放标准GB12697-1996国家环境保护局1997.01.0112水污染物排放标准 DB11/307-北京市环境保护局.09.0113工业企业厂界噪声标准 GB12348-19901991.01.0114国家危险废物贮存污染控制标准GB18597-国家环境保护局质量监督检疫局.07.0115电镀行业清洁生产评价指标体系(试行)国家发展和改革委员会国家环境保护总局.03.01制表 审核 第 1 页 共 1 页表2-14 产 品 情 况 表生产车间镀种近二年电镀面积近二年产值占
33、总产值百分比备注累计制表 审核 第 1 页 共 1 页2.3 审核关键备选和确定1)企业各车间功效说明表2-15 企业各车间功效说明表编号车间名称功效说明1倒角去掉边缘毛刺,降低磕碰造成废品,同时去除表面氧化物以提升镀层结协力2电镀能够得到外观完好、结协力良好、耐蚀性强Ni-Cu-Ni复合镀层3磷化清洗工件表面油污,形成可短时间防锈磷化膜4检验发觉每道工序质量问题,立即调整工艺,提升合格率,对出厂成品提供质量汇报制表 审核 第 1 页 共 1 页2)确定审核关键在我厂四个车间中,重金属污染物均在电镀车间产生,所以我们审核关键放在电镀车间。电镀车间共有条滚镀Ni-Cu-Ni生产线,条镀锌线和条挂
34、镀镍线。我厂电镀产品以为主,历年来加工产值一直占到电镀总产值%以上,加工面积占电镀总加工面积%以上。镀锌及挂镀镍产品只占%左右,而挂镀溶液带出量远远小于滚镀,所以90%以上污染物是从生产线上排出。综合以上原因,我们将产线确定为审核关键。2.4 设置清洁生产目标1)如前面第二章中所述,我企业多年来一直坚持落实清洁生产,做了很多举措,并取得了良好效果。作为北京市电镀行业首批参与清洁生产审核单位之一,在此次清洁生产审核中,我企业设置第一个清洁生产目标就是:目标一:根据电镀行业清洁生产评价指标体系(试行)进行评价,达成清洁生产优异企业标准。2)经过预审核阶段资料搜集、统计、分析工作,我们发觉我厂现在在
35、降低用水量方面还存在一定清洁生产潜力。依据表2-8数据统计,我厂、两年工业新鲜水用量均在吨/m2左右,所以,经过此轮清洁生产,我们期望能够将新鲜水用量深入降低。围绕着这个专题,我们制订了我厂此轮清洁生产第二个目标:目标二:工业新鲜水用量降低第一阶段目标:8月前从吨/m2降至吨/m2以下第二阶段目标:12月前再降至吨/m2以下2.5 无、低费方案提出和筛选经过清洁生产审核工作实施,我厂全员动员,产生了很多改善方案。这些方案是企业全部职员智慧结晶。部分提案已经实施并取得了效果。在预审核阶段,伴随清洁生产审核工作进行,经过宣贯和培训,面向全厂征集清洁生产方案,清洁生产工作组对征集方案进行了分类汇总和
36、筛选。筛选情况见表2-12。表2-16 方案汇总表-无、低费方案编号方案名称方案类型方案介绍估计投资估计效果方案筛选环境效果经济效果1金刚砂回用F将现有振锅下面接水槽下水口升高10cm,使水从上面流走,金刚砂和污泥沉底。同时上面放两个筛网,回收金刚砂。另外要求每七天两次清理接水槽,并在车间内设置一个金刚砂回收槽,清理出来金刚砂置于其中暂存待用。无降低金刚砂使用量,从而降低排放量,降低许在30%左右降低金刚砂使用成本450元/月可实施2清理倒角砂G现在每次倒角出锅时均会有大量砂子遗撒在地上,以后便冲走或扫走废弃了。现要求每次出锅后地上砂子必需立即清理,不得废弃,必需分选后回用。无降低倒角砂使用量500kg/月降低倒角砂辅料消耗成本2250元/月可实施3节省一次性手套G现在全厂一次性手套用量较大,尤其是检验工序,存在着一定浪费。准备加强管理,测算使用量,按量发放,降低用量。无降低塑料制品使用量50%,降低废弃物降低一次性手套辅料消耗成本300元/月左右可实施4塑料废弃物集中处理G用户送来产品及我们加工完产品包装材料均为塑料制品,对于那些脏或坏塑料袋,现在我们是直接废弃,和其它垃圾混合。准备单独废弃,不和其它垃圾混合。无降低塑料制品废弃物,月回收100kg左右塑料废弃物集中放置,定时卖给回收单位,约200元/月可实施注:方案类型