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排水采气新技术在苏里格气田的应用.pdf

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资源描述
石油 天然 气工程 2 0 1 3年 1 0月 排水采气 新技术在 苏里格气 田的应用 杨志伦 ,赵喜 民 ,陈启文 张春 ,李曙亮 ,闰朝勋 ( 中石油长庆油田 分公司 第四采气厂, 陕西西安 ’ 。 0 。 。 ) [ 摘要] 苏里格气 田气井投产后产量 、压力下降快 ,部分气井 由于储 层地 质条件本 身较差 ,气井携液能力 不足 ,井简积液现象 明显 ,随着生产 时间的延长 ,井底 积液愈 发严 重,造 成积液 气井逐年 增 多,维持正 常采气 与有效解决井筒积液矛盾 日益突 出。为此,在 苏里格地 区广 泛开展 了各种排水采 气工艺现场试 验, 总结 了泡沫排水 、速度管柱、柱 塞气举 、压 缩机气举 、氮气气举 、井 间互联 气举等排 水采 气工 艺的应用 情况 ,分析 了不 同排水采气工艺适应性和应用效果 ,基本形成 了适合苏里格 气 田气井 生产特 点的排水采 气工艺技术 系列 ,为低产 、低 效气井探索 出了一种与之相 适应 的排水 采气 工艺方 法,对苏 里格 气田乃 至 整个长庆 气区产水 气井的开发管理具有重要指导意义。 [ 关键词 ]苏里格 气田;积液 气井;排水采气 ;氮气气举 ;柱塞气举 [ 中图分 类号]T E 3 5 5 [ 文献标 志码]A [ 文章编号]1 0 0 0 —9 7 5 2 ( 2 0 1 3 )1 0 —0 3 1 6— 0 5 苏 里格气 田气 水关 系复 杂 ,气 藏无 统一 的气水 界面 ,产 出水 主要 为凝析 水和 成藏滞 留水 ,区域上 气 藏含水 差异 明显 。再者 ,气 藏规模 小 ,单 井控 制储 量有 限 ,储 层非 均质 性强 ,气 井投 产后产 量 、压 力下 降快口 ] ,因产量下降、携液能力不足造成井筒积液 ,气井逐年增多 ,给气井正常生产带来严峻挑战。 气 田进入递减期后 ,绝大多数气井将处于低压.、低产生产阶段 ,仅仅依靠气井 自身能量排除井底积 液将非常困难 ,全面实施排水采气是苏里格气田生产中后期气井管理必由之路。因此 ,提前开展排水采 气新工艺试验与新技术应用 ,以延长气井生产寿命 ,提高单井最终累计产气量和气田采收率,进而提高 气 田开发效 果 ,形成并 完善 排水 采气技 术 系列显得 十分 必要 。 1 区块开发现状 随着气田开发程度的不断深入和生产时间的延长 ,高产富集区建产面积逐年缩小 ,开发方向逐步转 入低品位储量区及局部高含水区域 ,导致高含水气井不断增加 ,低产气井 比例逐年攀升 ,目前区块生产 气井平均套压 8 . 2 MP a ,平均产量 0 . 8 5 1 0 m。 / d ,其中产量低于 0 . 5 1 0 m。 / d的气井 占总生产井数 的 5 2 . 2 。面对 苏里 格气 田气井 生产 现状 ,建 立 气 井积 液 跟踪 分 析 制度 ,提 前 采 取有 效 的 排 水采 气 措 施 ,保证低产低效气井长期稳定生产,全面开展排水采气势在必行。 2 气井生产现状 2 . 1 气 井积 液分 析 造成气井积液的原因较多,但主要原 因与气井产量有关,即气井产气量与产液量 。对苏里格气 田积 液气井而言 ,就其积液机理及产生的根本原因大致可分为以下 5种 :①快速投产导致气井改造后排液不 彻底 ,部分压 裂 液残 留地层 中 ,气 井投 产后 压裂残 留液 随气 流流入 井底 ,部分 低产气 井 无法将 其带 出形 成井筒 初期 积液 ;②绝 大 多数气井 采用 井下 节流 工艺 生产 ,气 井 产量 无 法调 整 ,随 着 生产 时 间 的延 长 , [ 收稿 日期]2 0 1 3— 0 7—1 5 [ 作者简介]杨志伦 ( 1 9 6 4一 ) ,男 ,2 0 0 3 年西安石油大学毕业 , 高级工程lJ 币,现主要从 事天然气开发地质与 油气藏工程研究工作。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 3 5卷第 1 O期 杨志伦 等 :排水采气新技术在苏里格气 田的应 用 产量随地层压力的降低而下降,当气井产量 降至I临界携液流量后 ,地层产出液无法带出地面形成井筒积 液 ;③气井储层条件差 ,岩性致密 ,改造后产能低 ,初期产量就很难达到临界携液流量要求 ,以至于投 产初期井筒就开始积液 ;④部分气井进入生产 中后期 ,气井低产低 压 ,携液能力不足导致井筒积 液; ⑤气井本身产水量大而带来井筒积液 ,其中多数气井积液严重造成水淹。 2 . 2气 井积液 判 断 针对苏里格气 田节流器生产井和非节流器生产井 的井筒结构及诊断条 件,遵循“ 简便 、实用 、高 效 、经济”的气井积液判断原则 ,有针对性地建立了气井积液判断及摸排方法 ,按照 “ 气井摸排一 动态 分 析一 积 液验 证” 的三 级 判断 思路 开展 气井 积 液情 况分 析 。 常用的气井积液判断方法有 5 种 。①临界携液流量法 :不 同井 口油压、不同油管规格临界携液流量 不同,一般 当气井产量小于理论携液流量 的 l / 2时即可判断为井筒积液 ;②采气 曲线动态分析法 :当气 井生产过程 中出现 :套压上升 ,产气量下降 ,套压 、产气量 曲线呈锯齿状周期性波动可判断为井筒积 液 ;③ 回声液面探测法 :针对节流器生产井采取 回声探液面以确定井筒积液情况 ,该方法操作方便 ,经 济实用 ,现场应用广泛 ;④油套压差判断法 :油套压差判断法是非节流器生产井判断积液情况最常用的 一 种判断方法,通过油套压差大小可直观判断井筒积液情况 ,并能初步估算气井积液量 ;⑤井筒压力梯 度测 试 法 :根据 压力 梯 度 曲线可 直 观判 断井 筒流体 状 态 ,能够 准确判 断 气井 积液 深度 和积 液量 。 3 排水采气技术应用情况 苏里格气 田应用的排水采气措施主要有泡沫排水 、速度管柱 、柱塞气举、压缩机气举 、氮气气举 、 井间互联气举等工艺技术手段L 2 ] 。通过不断开展排水采气工艺现场试验,基本形成了较为成熟的排水采 气工艺技术系列和管理措施 ,较为有效地应对 了苏里格气 田积液气井维持正常生产的开发难题。 3 . 1泡沫 排水 采气 1 ) 工艺原 理泡沫 排水 采气 是 向井底 注 入某 种 能够 遇 水起 泡 的表 面活 性 剂 ,通 过 泡沫 效 应 、分 散 效应 、减阻效应和洗涤效应 ,使井底积液与起泡剂接触后 ,借助天然气气流的搅动 ,生成大量低密度水 泡沫 ,随气流携带到地面。该工艺具有成本低 、易操作的优点 ,在苏里格气田应用最为广泛[ 3 ] 。 2 )选 井原 则 实 际 操 作 中 主要 针 对 积 液 初 期 和 积 液 中期 井 ,结 合 气 井 生 产 制 度 ,对 日产 气 量 在 0 . 3 1 0 m。 / d以上气井采取泡排措施 ,并对部分高产连续生产井进行预防式加注 。对连续生产井 ,优 先考虑生产过程 中套压有一定程度上涨、产气量大幅下 降的气井 。实施泡排后可在短期 内排 出井 内积 液,迅速提高气井产量 ,可有效避免该类井积液逐渐增多而变为间歇生产井或停产井 。对间歇生产井 , 重点优选开井过程中套压下降较小 、生产油套压差较大的气井( 油套压差 3 MP a以上) 。此类气井可通 过泡排降低油套压差 ,延长生产时间,缩短关井周期 ,提高气井开井时率 。 3 )泡排 制 度优 化 通过 现场 试验 ,对 泡排 剂及 泡 排棒 的发 泡能 力 、携 液 能力 和 配 伍性 进 行 评 价发 现 ,UT一 6 、UT 一 8和 UT 一 1 1 C与地层水 的配伍性最好 ,适合苏里格气田高矿化度 、高凝析油含量特点的 泡排工艺 。对于泡排剂 的最佳注入浓度和注入量 ,第一次加注考虑套管壁润湿 ,可先加注 2 0 0 L / 口井 , 当建立正常循环后可降为 I O O L - 1 5 O L / 口井 ,稀释比例为 1 :5 ;泡排棒加注量则为 4 ~6根/ 次,加注周 期根据气井产量及压力情况优化调整 ,一般为 3 ~l O d不等。 4 ) 效果 评 价 2 0 1 2年 , 区 块 泡 沫 排 水 采 气 年 措 施 井 数 4 2 2 口/ 1 0 7 6 2井 次 ,年 累计 增 产 气‘ 量 6 2 7 8 . 1 1 0 m。 。其中注泡排剂 2 7 8口/ 6 3 5 0井次,增产气量 3 8 2 9 . 6 1 0 X 1 0 1T I 。 ,占泡排总增产气量 的 6 1 ;投泡排棒 1 4 4口/ 4 4 1 2井次 ,增产气量 2 4 4 8 . 5 1 0 m。 。采取泡排措施后 ,平均增产气量 0 . 6 1 0 1 T I 。 / 井次,气井平均油套压差降低 1 . 0 4 MP a ,整体效果 良好。 3 . 2 速 度管 柱排 水采 气 1 )工 艺原理按 照 管柱 优选 理论 ,依 据 不 同油 管 规格 临界 携 液 流量 不 同的特 性 ,进 行 速 度管 柱 排 水采气工艺试验取得成功经验 。该技术 自 2 0 0 9年在苏里格气 田首次应用以来 ,工艺水平不断提高 ,排 水采气效果较好,现场应用规模逐年扩大。速度管柱安装后 ,气井具备 了连续油管 、 ’ 油油环空、油套环 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 石 油天 然气工程 2 0 1 3 年 l O 月 空 等三 路生产 流程 ,可根 据气 井产量 变化 灵活调 整生 产流程 ,便 于气井 携液 。 2 )管径优选管径优选从最小临界携液流量 和摩阻压降 2个方面考虑 ,相对于常规 的 7 3 . 0 mm 和j 2 『 6 0 . 3 ram 生 产 油 管 , j 2 『 3 8 . 1 mm 小 直 径 油 管 最 小 携 液 流 量 较 小 ;相 对 于 j 2 『 2 5 . 4 mm 油 管 , 3 8 . 1 mm井筒摩阻压降仅为 0 . 6 1 MP a ,井筒压力损失较小 。因此 ,选用 3 8 . 1 mm连续油管作为生产 管柱 ,可以有效提高气井携液能力l 4 ] 。 3 )适应性分析根据苏里格气田气井产量和压力递减规律,结合管柱临界携液流量要求 ,速度管 柱 ( 3 8 . 1 mm)投放时机为:①从应用实践来看 ,积液井应在平稳生产期下人速度管柱 ,气井套压0 . 5 l O m。 / d的气井安装速度管柱。速度管柱排水采气工 艺要求 井筒 良好 ,无 遇阻变 形现象 ,且气 井 必须具 有一定 白喷生产能 力 ,速度管 柱投 用时 间相 同时 ,气 井产能越高,单井产量越高,速度管柱使用年限越长,增产气量越多 ,稳产时间越长 ,应用效果越好。 4 )效果评价 2 0 0 9年 以来 ,区块 共计 开展 速 度管 柱 排水 采气 井 1 4口,平 均油 套压 差 降低 3 . 8 2 MP a ,平均 单井 日增产 气 量 0 . 2 8 1 0 r n 。 / d ,历 年 累计 增产 气 量 1 5 7 8 . 8 9 1 0 m。 ,生 产 平稳 ,效 果 良好 。苏 3 8 — 1 4井为 苏里格气 田首 口试 验井 ,速度 管柱投 用后 :①产 水方式 由间歇 产水转 变 为连 续 出 水 ,时间间隔由 6 2 h出水一次变为连续 出水 ;②压力恢复周期 明显缩短 ,压力恢复周期由原来的 6 2 h降 至 2 4 h ;③压力波动幅度缩小,套压波动由 2 . 4 MP a 降至 1 . 2 MP a ,降低了 5 0 ;④油套压差降低 ,油 套压 差 由 4 . 0 MP a降至 1 . 8 MP a ,降幅 2 . 2 MP a 。 3 . 3 柱 塞气 举排 水采气 1 )工 艺原理柱塞气 举排 水采 气工艺 是利 用关 井期 间储 存 在柱 塞下 方 的天 然 气 能量 ,通 过 开井 时 在柱塞上部及下部产生的压差 ,把柱塞和井 内液体举升到地面 ] 。在举升过程中,柱塞作为液柱和举升 气体之间的机械界面,起到密封作用 ,防止气体窜流和减少液体滑脱,提高举升效率 。 2 )柱塞运行参数设计 柱塞气举参数中由柱塞运行速度所决定的开关井时间最为关键,根据柱塞 实 际运行 情况 ,一 般关井 时 间初 始设 置应 长于柱 塞从 井 口 自动下 落到井 筒底座 的时间 ,试 验结 果 为 t — H / 5 0 ( 其 中 , t 为 时 间 ,mi n ; H 为井深 ,m) ;开井 时 间初 始设 置至少 应长 于柱 塞 由底座 被气 顶 至井 口 的时 间 ,试 验结果 为 t = ( H / 2 1 5 ) 3 。因此 ,在实 际设 置 中 ,关 井 时 间不 小 于 1 . 5 h ,开井 时 间不 小 于 1 h 。通过对 柱 塞控制 器各项 参数 的修 改 即可 完成 系 统配 置 及运 行模 式 的优化 调 整 ,气井 生 产 制度 主 要 有 2种优 化方式 :① 时间优 化模 式—— 气井按 照设 定 的开关井 时 间周期性 生产 。②压 力优化 模式—— 气 井按 照设 定 的开 关井套 压周 期性 生产 。 3 )适应性分析在综合考虑现场应用效果及柱塞设备投资成本的基础上 ,分析认为柱塞气举排水 采气 工艺适 用于单 井产 量大 于 0 . 1 5 1 0 m。 / a 、油套 压差 小于 3 MP a 、水气 比 0 . 5 ~ 1 . 0 m。 / l O m。 ,且井 筒完好的非节流器生产井。主要表现在 :①单井产量越高 ,柱塞气举井油套压差越小,排液效果越好 , 增产气 量越 高 ;②产量 在 0 . 2 ~0 . 3 1 0 m。 / d的柱 塞气 举工 艺井 ,油 套压 差 减小 和增 产 气量 幅 度更 大 , 有利 于发挥 低产低 效气 井产 能 。③一 般 气井 在 平稳 生 产期 安 装 柱塞 设 备 ( 油套 压 差小 于 3 MP a ) ;④从 经济性 角度 分析 ,应选 择 Q>0 . 1 5 1 0 m。 / a气 井 开展柱塞 气举 。 4 )效 果评价 自 2 0 0 9年在苏 6区块 开展 柱塞气 举排 水采气 工艺 试验 以来 ,累计 已开展 现场试 验与 应用井 3 8口,试验井平均油套压差降低 2 . 1 4 MP a ,平均单井增产气量 0 . 1 5 1 0 m。 / d ,历年 累计增产 气量 2 1 2 1 . 4 8 1 0 IT I 。 ,气井开井时率提高 了 2 3 . 8 ,整体试验效果 良好 。开展柱塞气举后 ,结合气井 生产 动态 及时优 化调 整生产 制度 ,确保 气井 连续稳 定生产 。苏 6 - j 2 o井在 柱塞制 度为 “ 开 2 0 h关 4 h ” 时 套压 上涨 ,有积 液 趋 势 ;优 化 调 整 为 “ 开 6 h关 2 h ” 后 气 井 生 产 平 稳 , 日均 产 气 1 . 2 1 0 I l l 。 ,效 果 良好 。 3 . 4氦气( 压 缩机 )气举 1 )工艺原理 氮气 ( 压缩机)气举是利用增压设备出 口的高压高速氮气( 天然气)将井底 的积液 举升 至地 面 ,从 而达 到气井 复 活或有 效排 出井底 积液 、恢复气 井产 能 的 目的_ 6 ] 。该工 艺多数 针对 水淹 气 井复产 ,部分积液严重却能维持间歇生产的气井 ,也可采用这项工艺措施 。 2 )适应性分析通过对氮气 ( 压缩机)气举应用发现 :①措施井必须具备油套连通条件,对于封 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 3 5卷第 1 O期 杨志伦 等 :排水 采气新技术在苏里格气田的应用 隔器 未解 封井 不能 应用 该工 艺 ;② 两种 气举 工 艺对产 能 较好 的气井 气举 效果 良好 ,能够达 到恢 复气 井连 续生产的效果 ;③通过多次气举 ,可以有效排除井筒及地层 中的积液 ,气举效果明显提升;④对于产地 层水和产能很低 的气井气举无明显效果 。随着气 田地层压力的下降和产水量增多 ,水淹井逐年增加 ,气 举 以其工艺简单、安全环保 、操作成本低等优势 ,已成为水淹气井最有效的复产措施 ,应用前景非常广 阔 。 3 ) 效果 评价 2 0 1 2年 区块共 计开 展 氮气 气举 2 8口/ 5 0井 次 、压缩 机气 举 3 2 / 7 6井次 ,气举 后平 均 油套压差降低 2 . 9 1 MP a ,年累计增产气量 6 0 5 . 4 5 X 1 0 m。 ,有效解决了气井水淹及井筒积液等问题。对 于水淹井 、积液严重井 、常规气举无效果井 ,提出了连续气举工艺一 井 间互联气举。 3 . 5井 间互联 气 举 1 ) 工 艺 原 理 井 间 互 联 气 举是 通 过 井 口工 艺 流 程 优 化 改造 ,将气源井 的高压气体 注 入 积 液井 的 油 套 环 空 ,将 井 筒 积液从油 管举 出,以降^ f 氐井筒 内 的 液 柱 高 度 ,恢 复 气 井 生 产 。该 项 工 艺 与 氮 气( 压 缩 机)气举 原理、应用条件基本 相 同 ,只是 气 举 方 式 不 同 。通 过利用邻井 自然能量带动严重 积 液 井 、水 淹 井 恢 复 连 续 生 产 ,大大减少 了前期操作成本 和后续 运 行 费用 。工 艺 安 全 节 能 ,运 行 易 于 管 理 ,是 苏 里 格 图 1 两丛 式井互联 气举流程示意图 气 田未 来 重点 推行 的一项 工 艺技 术措 施 ( 图 1 ) 。 2 )效果评价苏东 4 4 — 4 2 H2井为区块第 1口井间互联气举试验井 ,前期 因井筒积液严重 ,水淹导 致停产 ,累计开展氮气气举 8井次,但举通后均无法维持连续正常生产,随即制定了 “ 氮气气举复产+ 井 间互 联气 举稳 产 ” 的技 术 思路 ,确 定 了 6 种 互联 气举 方案 并成 功 实施 。截止 目前 ,该井 油 套 压 1 . 4 8 / 3 . 8 6 MP a ,日产 1 . 8 5 1 0 m。 ,产水 以段塞流为主,间歇性 出水。该井产液量大 ,最高 日产水约 9 0 m。 , 稳定 日产水约 1 0 m。 ,累计产液 l O 1 8 m。 ,累计增产气量 2 0 4 . 2 5 1 0 m。 ,生产状况 比较平稳 。 4 认识与结论 1 )根据气井积液分析遵循 “ 简便 、实用 、高效、经济”的原则 ,形成 了 “ 产量递减和压降速率分 析一 生产 曲线 和携 液流 量判 断一 计 算 产量对 比、油套 压 差 、回声 探液 面 、压 力梯 度测 试” 等积 液气 井 三级 判断思路和方法 。 2 )坚持 “ 以泡沫排水采气为主”的工作思路 ,全面推广泡排措施 ,增产效果 良好 ,泡排分析力度 持续深入 , 泡排适用于产量大于 0 . 3 1 0 m。 / a的连续井或具有一定产能的间歇生产井 ,适合井型为 工 类 和 Ⅱ类井 ,对 于 产量低 于 0 . 3 X 1 0 m。 / d积 液较 为严 重 的 Ⅲ类 气井 需 采取 “ 泡排 +间歇 ” 的方 式 维持 气 井生 产 。 3 )速 度管柱 作 业水 平不 断提 升 ,现 场施 工周期 缩 短至 2 d ,管 理难 度 小 ,应 用效 果 良好 ,工艺 技术 基本成熟 ,适用于单井产量大 于 0 . 5 1 0 m。 / d 、油套压差小 于 6 MP a 、无阻流量大于 2 . 5 1 0 m。 / d 、 产水量较少( 凝析水) 、井筒完好的非节流器生产井 。产能越高,作用时效越 长;产能越低 ,投放时间 应 越早 。 4 )柱塞气举排水采气工艺适用于单井产量大于 0 . 1 5 X 1 0 m。 / d 、油套压差小于 3 MP a 、水气 比 0 . 5 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 3 2 O 石 油天然 气工程 2 0 1 3年 1 O月 ~ 1 . O m。 / I o m。 、井筒完好的非节流器生产井 。产能越高 ,作用时效越长,低产量 区间优 势明显 。柱 塞气举工艺 自动化程度高,操作方便,节省人力,是解决苏里格气 田低产低效气井排水采气和间歇生产 二大关 键 问题最 为适用 的一种 工艺 技术 。 [ 参考文献] [ 1 ] 张明禄 ,李进步 ,安文宏 ,等 .苏里格气田盒 8段气藏有效砂体成 因模式 E J ].天然气工业 ,2 0 0 8 ,2 8 ( 增刊 2 ) :1 4 ~1 7 . [ 2 ]张 书平 ,白晓弘 ,樊莲莲 ,等 .低压低产气井排水采气工艺技术 [ J ].天然气工业,0 0 O 5 ,2 5( 4 ) :1 0 6 ~1 0 9 . [ 3 ]胡世强 ,刘建仪 。车朝山,等 .气井泡沫排水采气 的动态实验分析 I- j ].天然气工业 ,2 0 0 8 ,2 8( 1 2 ) :8 3 ~8 5 . [ 4 ]钟晓瑜 ,颜光宗 ,黄艳 ,等 .连续油管深井 排水采气技术 [ J ].天然气工业 ,2 0 0 5 ,2 5( 1 ) :1 1 1 ~1 1 3 . [ 5 ]李文魁,周广厚 ,毕国强,等 .涩北气田排水采气优选模式 [ J ].天然气 工业 ,2 0 0 9 ,2 9( 9 ) :6 o ~6 3 . [ 6 ]欧阳铁 兵,田艺 ,范远洪 ,等 .崖城 1 3 - I 气 田开发中后期排水采气工艺 [ J ].天然气 工业 ,2 0 1 1 ,3 i( 8 ) :2 5 ~2 7 . [ 编辑] 苏开科 ( 上接 第 3 1 5页) 4 结语 针对低渗透油藏注水开发过程中纵向上非均质性严重 ,在常规酸化中酸液指进严重使得中高渗透层 过度酸化而低渗透层得不到改善 ,酸化效果差的问题 ,应用 自生泡沫暂堵酸化技术对其进行改造。将暂 堵 剂先 注入 地层 ,再注入 前置 酸 ,由于 酸液注入 过程 中遵循 渗 流阻力最 小 的原 理 ,因此 暂堵剂 和前 置酸 优先进入中高渗透层 ,前置酸与暂堵剂相遇反应产生气体而产生泡沫 ,凭借泡沫的贾敏效应而达到对 中 高渗透层的封堵 ,再注入主体酸液来改造低渗透层。该技术在油井改造试验中,取得了很好的效果 ,累 计 增油 达到 2 8 8 t ,有效 期达 到 3 4 0 d 。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 参考文献] 张兴华 ,王俊奇 ,祁风 鸾 .非均质油藏暂堵酸化技术研究及应用 口].钻采工艺 ,2 0 0 8 ,3 1( 2 ) :5 8 ~6 0 ,6 4 . 任小强 ,梁东亮 , 朱好阳 ,等 .暂堵酸化技术在水平井酸化 中的应用 [ J ].油气井测试 ,2 0 0 9 ,1 8( 1 ) :6 4 ~6 5 . 罗跃 ,张煜 , 杨祖 国,等 .长庆低渗油藏暂堵酸化技术研究 E J ].石油与天然气化工 ,2 0 0 8 ,3 7( 3 ) ;2 2 9 ~2 3 2 . 石亮亮 ,张文胜 , 魏星 , 等 .暂堵酸化技术在油房庄油 田的应用 [ J ].断块油气 田,2 0 0 8 ,1 5 ( 6 ) :1 1 4 ~1 1 6 . Wa n g Xu g a n g,Zo u Ho n g l a n,Ti a n J u n,e t d £ .Ap p l i c a t i o n o f n o v e l d i v e r s i o n a e i d i z i n g t e c h n i q u e s t o i mp r o v e g a s p r o du c t i o n i n h e t e r o — g e n e o u s f o r ma t i o n E J ]. S P E 8 0 2 7 4 ,2 0 0 3 . 郑晓松 ,崔海清 ,刘喜林,等 .聚合物溶液在缩扩孔隙模型中流动的弹性粘度 E J ].石油学报,2 0 0 4 ,2 5( 6 ) :8 4 ~8 8 . 李兆敏 ,李松岩 , 林 日亿 ,等 .氮气泡沫酸化技术在华港 1 0 4 一 P 2井的应用 E J ].钻井液与完井液 , 2 0 0 9 ,2 6( 4 ) :4 6 ~4 8 . [ 编辑] 苏开科 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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