1、第 3 4卷 第 6期 2 0 1 2年 6月 华 电 技 术 Hu a d i a n Te c h n o l o g y Vo 1 3 4 No 6 J u n 2 0 1 2 汽 动给水泵前置泵 电流偏大 的原 因分析及处理 闵承 勇 ( 云浮发电厂, 广东 云浮5 2 7 3 0 0 ) 摘要: 针对云浮发电厂 Y N K n 3 0 02 0 0 2 0 Y J 型汽动给水泵前置泵电流偏大的现象进行分析排查 , 发现泵壳密封面 和端盖密封面冲刷磨损导致泄漏量过大, 进而引起电动机电流偏大, 采取密封面喷涂处理后, 电流回归正常。 关键词: 汽动给水泵 ; 前置泵; 电流偏大; 喷涂
2、 中图分类号: T K 2 2 3 5 文献标志码: B 文章编号: 1 6 7 4 1 9 5 1 ( 2 0 1 2 ) 0 6 0 0 6 0 0 3 0 引言 云浮发电厂三期 2 3 0 0 M W 机组配置 2台容 量 5 0 的汽动给水泵和 1台容量 5 0 的电动给水 泵。其中, 汽动给水前置泵为 Y N K n 3 0 02 0 0 2 0 Y J 型单级双 吸卧式涡壳 式泵 , 壳 体垂 直分开。 该泵设计 流量为 6 7 0 I n h , 扬程为 4 4 6 i n , 转速为 1 4 5 0 r m i n ; 采用 Y 3 3 1 5 S一 4型电动机驱动, 电动机功
3、 率为 1 1 0 k W, 转速为 1 4 8 7 r m i n , 额定电流为 1 9 6 4 A。 1 前置泵 电流偏大 自2 0 1 01 1 2 9 T 1 5 : 2 6 : 2 4以来 , 6机组 1 汽动给水前置泵电流值较之前偏高, 查分散控制系 统( D C S ) 历史曲线 , 得出其平均电流高于 1 8 0 0 0 A, 运行 中电 流最 高 达 1 9 6 6 5 A( 2 0 1 10 20 7 T 1 0 : 1 0 : 4 3 ) , 超过 了电动机额定 电流 1 9 6 4 0 A, 而之 前最高电流只有 1 8 3 0 0 A。 1汽动给水前置泵运行 D C
4、 S曲线如图 1 所示。 2 原 因分析 ( 1 ) 怀疑 6机组 1汽动给水泵再循环调整 门 内漏大造成前置泵偏离正常流量运行 。2 0 1 1 0 3 0 7 T l 7 : 1 5 : 0 0 , 关闭 6机组 1汽动给水泵再循环 前 、 后手动隔离门, 以观察参数的变化; 1 9: 5 0: 0 0 , 经 过观察 , 1 汽动给水泵参数无变化。可见 , 1汽动 给水泵再循环调整 门运行情况 良好 , 不是引起汽动 给水前置泵电流偏大的原 因。 ( 2 ) 2 0 1 1 0 31 7 0 41 2, 6机组 B级检修 赢童 世 秘 嚣 轹穗 潮耀 照稳 芷 墨疆 下量程 m E C
5、S T O D C ) 0 0 ( 瀑 霉 嚣 灞 8 耩 6 嗣 _ 前霉 碾耄 涌 曛 羹 簿 5 0 0 j 0 : 0 I i 5 : 2 E : 2 I 一 2 0 O - 1 i - 2 9 1 5 : 2 6: 2 4 -I m2 繇 1 器 6 8 _ 黜k 抽 融 越 - 妇 癌 n, J I I l , l i l 1II 一 瀚 一 薅 l l j l 一 l Y Y Y 一 Y ; H L 一 _ 。一 。一 觏 嚣 :堪 囊 毒 g 露 2 懑 2 2 暖 誊 陵 2 融 a 瞄 2 翻 a 9 。2 誊 静 ; i 拉 l嚣 耄 翟 2 豁 瞄 巨 始醚溺 : 2
6、o l o 0 1) 4 l 5 阕 l 1 0 麓 鬻 ; 鞫 ;瓣湖 爨 船 2 s 懑 雅 孵 黼: 2 0 j I蓐l 2 3 2 收稿 日期 : 2 0 1 20 2 2 3 图1 1汽动给水前置泵运行 D C S曲线( 截屏图) 期间, 解体 1 汽动给水泵前置泵。 1 ) 检查汽动给水泵前置泵动、 静部件 , 未发现 第 6期 闵承勇: 汽动给水泵前置泵电流偏大的原 因分析及处理 6 1 碰磨痕迹 , 排除了动、 静摩擦造成电流过大的可能。 2 ) 测 量 叶轮 g l 环 与密 封环 间 隙, 在 0 3 0 0 8 0 mm之间 , 符合厂家技术要求 , 因此 , 叶轮 出
7、口 的压力水漏至叶轮进 口不是造成电流过大的原 因。 3 ) 检查前置泵壳密封 面, 驱动端端盖密封 面 和非驱动端端盖密封面 冲刷磨损 ( 密封面位置如图 2所示 ) , 测量密封配合面得出的数据见表 1 。 通过咨询前置泵生产厂家 , 正常密封面配合间隙 应在 0 0 2I n l T l 左右。由表 1 可知 , 该泵配合间隙远远 超标 , 因此, 泵出口的高压水从泵壳和端盖密封面泄 漏至泵进 口侧 , 是造成前置泵电流偏大的直接原因。 3 处理过程 针对泵壳密封面和端盖密封面冲刷磨损 , 密封 面配合 间隙远远超标 , 拟采用喷涂修复 , 方案如下 : ( 1 ) 初加工。以端盖的另
8、一不加工 密封 面和端 面为基准 , 将配合间隙对称调整至 0 0 2 m m, 上车床 加工。以泵壳两端 的密封 面为基准 , 将配合间隙对 称调整至 0 0 2 mm, 上立式车床或镗床加工内孑 L 。 ( 2 ) 保护非喷涂面。 ( 3 ) 修复面喷砂。 ( 4 ) 喷涂。喷涂 N i A I 合金底层 , 厚度 0 1 0 m i l l ; 喷涂高铬合金工作层 , 喷至加工余量大于 1 0 0 m m; 涂层硬度为 4 2 4 5 HR C 。 ( 5 ) 后加工。以端盖 的另一不加工密封面和端 面为基准 , 将配合间隙对称调整至 0 0 2 m m, 上车床 加工 , 表面粗糙度
9、为 R 1 6 。以泵壳两端的密封面 为基准 , 将配合 间隙对称调整至 0 0 2 m m, 上立式车 床或镗床加工 ,表面粗糙度为 R 1 6 。 经喷涂处理 后再 次测 量密 封 配合 面, 数 据见 表 2 表 2 喷涂修复后测量数据 m m 4 处理后设备运行情况 采取上述喷涂措施处理后 , 1汽动给水前置泵 运行 电流最高为 1 7 3 8 A, 比处理前最高电流值降低 约 2 3 0 A, 电流回归正常。喷涂修复后运行 D C S曲 线如图3所示。 图 2 密封面位置 表 1 密封配合面数据 m m 6 2 华 电技 术 第 3 4卷 5 结束语 图3 喷涂修复后运行 D C S
10、曲线( 截屏图) 本文对 6机组 1汽动给水泵前置泵电流偏大 的问题进行了分析 , 针对泵壳密封面和端盖密封 面 冲刷磨损 、 密封面配合间隙远远超标 的问题 , 进行了 喷涂修复。 1汽动给水泵前置泵处理后 , 电流 回归 正常值。事实证 明, 以上的分析及所采取 的措施是 正确的。 ( 编辑 : 白银 雷 ) 作者简介 : 闵承勇( 1 9 8 3 一) , 男 , 贵州毕节人, 助理工程师, 从事汽 轮机检修方面的工作( E m a i l : 2 4 3 3 3 9 6 6 4 q q c o rn) 。 ( 00 ( 上接第 5 9页) 条件 , 必将 造成 D C S无运行泵跳闸
11、的状态显示及“ 事故联锁” 判 断条件 , 存在 “ 事故联 锁” 不能正常启动备用真空泵的安全隐患。 ( 3 ) 由于真空泵 A, B进 口气动蝶阀的电磁 阀控 制电源与真空泵 A, B及真空循环泵 A, B控制 电源 均为同一控制电源 , 因此 , 在真空泵运行 中, 当本段 4 0 0V母线失 电事故发生时 , 会造成 电磁 阀不能联 动而关闭。 4 采取 的措施 2 0 1 1 年 9 , 1 0月 , 华 电四川发电有限公司攀枝 花分公司利用停机机会分别对 1 2机组及 1 1机组 真空泵控制回路进行了如下改造。 ( 1 ) 将真空循环泵电源开关 D L 2的 1 对“ 常开” 辅接
12、点串联接入各 自的电动机接触器 K M 2 合闸回 路, 以确保在电源开关 D L 2故障跳闸电动机停运 后 , 整个控制 回路正确动作。 ( 2 ) 将真空泵 A, B进 口气动蝶 阀的电磁阀控制 电源与真空泵 A, B和真空循环泵 A, B控制电源采 用不问断电源 ( u P s ) 供电 , 以确保运行真空泵在本 段 4 0 0V母线失电时, 能正确 、 及时 、 可靠地将 电磁 阀关闭。 ( 3 ) 在真空泵一次回路中新增“ 失压保护” 继电 器 K 0, 改用 K 0“ 常开” 接点作为 D C S遥控启动回路 的“ 自保持” 接点。当真空泵电源消失时 , 常开接点 打开, 真空泵跳闸, 联跳真空循环泵。 5 结束语 通过以上改造 , 华 电四川发 电有 限公司攀枝花 分公 司 21 5 0 MW 汽轮机组真空泵控制 回路的可 靠性及安全性达到 了设计要求。 参考文献 : 1 刘爱忠 汽轮机设备及运行 M 北京: 中国电力出版 社 , 2 0 0 3 ( 编辑 : 刘芳) 作者简介 : 魏胜娈( 1 9 7 2 一) , 男, 河南郑州人 , 工程师, 从事汽轮机 运行技术管理方面的工作( E m a i l : w s l p z h 1 6 3 c o rn) 。