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安全检查表分析SCL.doc

上传人:天**** 文档编号:3873148 上传时间:2024-07-23 格式:DOC 页数:7 大小:127.04KB 下载积分:6 金币
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安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序):加工车间关键装置:管束干燥机分析人员:吴砚华 分析日期:2016。4。7 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正/控制措施 1 电机 电机轴承超温 电机损坏 每班测一次温度 1 3 3 静电接地松动 静电不能导出 每周检查一次 2 3 6 按钮开关破损 火灾 及时更换 1 5 5 电机有异常声音 电机损坏 每班巡检 2 3 6 地脚螺栓松动 电机损坏 每月检查一次 1 3 3 2 润滑 润滑油选型不正确、油质变差、油位低 机体损坏 每班巡检 1 3 3 3 冷却水 冷却水不畅通、水压低 机体超温 每班巡检 1 3 3 4 机体 有异常声音 机体损坏 每班巡检 2 3 6 振动是超标 机体损坏 每班巡检 1 3 3 机身、连接管线、阀门、法兰泄漏 着火、爆炸 每班巡检 1 5 5 5 安全附件 压力表指示不准确 超压损坏设备 定期校验 1 3 3 安全阀进出口阀没打开 超压损坏设备 进出口阀常开并加铅封 2 3 6 单位:生产一、二部 审核人: 窦茂杰        审核日期:2016.4。7 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序):投泡料关键装置:泡料罐    分析人员: 吴砚华 分析日期:2016。4.7 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正/控制措施 1 罐体 连接管线、阀门泄漏 着火爆炸 每班巡检 1 5 5 筒体腐蚀减薄 爆炸 每六年检测 1 5 5 接地不牢 静电不能导出 每半年检测 2 3 6 地脚螺栓松动 损坏设备 每月检查 1 3 3 2 安全附件 压力表破裂 丙烯泄漏,财产损失 每班巡检 2 2 4 安全阀没投用 超压 进出口阀全开后加铅封 2 3 6 安全阀起跳后不能复位 财产损失 更换校验 2 3 6 超压不动作 超压,设备损坏 一年校验一次 1 5 5 液位计指示不准 影响生产 及时维修 2 3 6 3 梯子平台 护栏开焊 坠落 及时补焊 2 3 6 平台、梯子腐蚀 人员摔伤 防腐刷漆 2 3 6 单位:生产一、二部       审核人: 窦茂杰        审核日期:2016。4.7 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序):三效车间 设备名称:浓浆罐    分析人员: 吴砚华   分析日期:2016.4。8 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正/控制措施 1 基础 接地不牢 静电不能导出 每半年检测 2 3 6 地基下沉 管线开焊、断裂 每月检查一次 1 3 3 2 压力表 压力表破裂 丙烯泄漏,财产损失 日检、周检 2 3 6 3 液位计 液位计指示错误 影响生产 日检、周检 2 2 4 4 筒体 腐蚀减薄 泄漏着火爆炸 定期测厚 1 5 5 5 梯子平台 护栏开焊 坠落 及时补焊 2 3 6 平台、梯子腐蚀 人员摔伤 防腐刷漆 2 3 6 6 安全阀 超压不动作 超压,设备损坏 一年校验一次 1 5 5 安全阀没投用 超压 投用前进口阀全开后加铅封 2 3 6 安全阀起跳后不能复位 财产损失 更换校验 2 3 6 单位:生产一、二部       审核人: 吴砚华        审核日期:2016.4。8 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序):加工车间 设备名称:打料泵      分析人员: 吴砚华   分析日期:2016。4。8 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正/控制措施 1 电机 电机轴承超温 电机损坏 每班测一次温度 1 3 3 静电接地松动 静电不能导出 每周检查一次 2 3 6 按钮开关破损 火灾 及时更换 1 5 5 电机有异常声音 电机损坏 每班巡检 2 3 6 地脚螺栓松动 电机损坏 每月检查一次 1 3 3 2 润滑 润滑油选型不正确、油质变差、油位低 泵体损坏 每班巡检 1 3 3 3 泵体 有异常声音 泵体损坏 每班巡检 2 3 6 振动是超标 泵体损坏 每班巡检 1 3 3 机身、连接管线、阀门、法兰泄漏 着火、爆炸 每班巡检 1 5 5 单位:生产一、二部 审核人: 吴砚华        审核日期:2016。4。8 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序):热电车间关键装置:起重机洗    分析人员: 吴砚华 分析日期:2016。4.7 、序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正/控制措施 1 电源 使用后未及时关闭 漏电伤人 使用前后检查确认 1 4 4 没有资质的人员随意操控 设备损坏或人员伤害 执行安全生产禁令 1 4 4 2 线控器 线控器损坏 无法及时检修设备 使用人员必须持有起重作业许可证 1 4 4 非正常范围使用 起重机机身损坏 由班组安排作业监护人员 3 起重机机身 非正常范围使用 起重机机身损坏 由班组安排作业监护人员 1 4 4 未按要求年检 使用过程中伤人 按要求年检 2 3 6 4 吊装孔 使用时无人监护或警示标志 坠落摔伤 专人监护或做好警示标识防护 2 3 6 使用后未及时封闭 坠落摔伤 使用后及时封闭并由作业负责人检查 单位:热电车间       审核人: 窦茂杰        审核日期:2016.4.7 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序):糊精车间关键装置:酸、碱罐    分析人员: 吴砚华 分析日期:2016。4.7 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正/控制措施 1 基础 地基下沉 管线开焊、断裂 每月检查一次 1 3 3 2 罐体 连接管线、阀门泄漏 泄露碱液 每班巡检 2 3 6 筒体腐蚀减薄 泄露碱液 每班巡检 1 4 4 接地不牢 静电不能导出 每半年检测 2 3 6 地脚螺栓松动 损坏设备 每月检查 1 3 3 3 安全附件 压力表破裂 泄露碱液 每班巡检 2 2 4 温度计损坏 碱液温度异常加快腐蚀 每班巡检 1 2 2 液位计指示不准 影响生产 及时维修 2 3 6 4 梯子平台 护栏开焊 坠落 及时补焊 2 3 6 平台、梯子腐蚀 人员摔伤 防腐刷漆 2 3 6 单位:生产一、二部       审核人: 窦茂杰    审核日期:2016。4。7 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序):投泡料 设备名称:换热器    分析人员: 吴砚华 分析日期:2016。4。15 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正/控制措施 1 基础 接地不牢 静电不能导出 每半年检测 2 3 6 地基下沉 管线开焊、断裂 每月检查一次 1 3 3 2 压力表 温度计 压力表,温度计破裂 丙烯泄漏,财产损失 日检、周检 2 3 6 4 筒体 腐蚀减薄 泄漏 定期测厚 1 5 5 5 管束 泄漏 影响生产 每月检查一次 2 3 6 单位:生产一、二部       审核人: 窦茂杰        审核日期:2016。4.15 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序): 关键装置:安全用品    分析人员: 吴砚华 分析日期:2016。4.7 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正控制措施 1 安全帽 过期使用 人员伤亡 在有效期内使用,定期更换 1 5 5 2 应急灯 晚上停电时不工作 不能正常处理事故 每周检查,固定式与手提式都配备 2 3 6 3 消防器材 压力不足 不能及时灭火 每周检查压力 1 4 4 干粉结块 不能及时灭火 每年检修一次 1 4 4 筒体腐蚀 不能承受压力损坏 入箱存放 1 3 3 4 个人防护用品 使用不当 人员受伤 按使用说明书使用 2 3 6 过期使用 人员受伤 在有效期内使用,定期更换 2 4 8 没有正确维护保养 设备损坏或不能使用 定期检查维护 2 3 6 单位:生产车间       审核人: 窦茂杰        审核日期:2016。4。7 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序): 关键装置:安全用品    分析人员: 吴砚华 分析日期:2016.4。7 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正控制措施 1 安全帽 过期使用 人员伤亡 在有效期内使用,定期更换 1 5 5 2 应急灯 晚上停电时不工作 不能正常处理事故 每周检查,固定式与手提式都配备 2 3 6 3 消防器材 压力不足 不能及时灭火 每周检查压力 1 4 4 干粉结块 不能及时灭火 每年检修一次 1 4 4 筒体腐蚀 不能承受压力损坏 入箱存放 1 3 3 4 个人防护用品 使用不当 人员受伤 按使用说明书使用 2 3 6 过期使用 人员受伤 在有效期内使用,定期更换 2 4 8 没有正确维护保养 设备损坏或不能使用 定期检查维护 2 3 6 单位:生产车间       审核人: 窦茂杰        审核日期:2016。4.7 安全检查(SCL)分析记录表 区域(工序):烘干段关键装置:淀粉包装称    分析人员: 吴砚华 分析日期:2016.4。7 序号 项目 危害 后果 现有的控制措施 L S R 建议改正控制措施 1 料仓 筒体厚度小 撕裂 降低压料时闪蒸釜压力 3 3 9 布袋口漏 粉尘外泄 定期清理布袋 3 3 9 2 放料口 放料时产生粉尘 尘肺 戴防尘口罩 1 4 4 3 电子秤 计量不准 财产损失或客户不满意 每釜抽检 2 2 4 秤损坏 影响生产 提备件,及时更换 2 2 4 4 缝包机 缝包机断线 影响生产 用手动缝包机 2 2 4 单位:生产一、二部       审核人: 窦茂杰        审核日期:2016。4。7
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