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冶炼低碳钢RH炉环节的碳氧反应研究.pdf

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资源描述

1、METALLURGICAL INFORMATION REVIEW 2024.117冶金信息导刊应用研究Application Research冶炼低碳钢 RH 炉环节的碳氧反应研究裘 文 李宝龙 常 军 罗洪彦 刘真海 刘全生(本钢集团北营炼钢厂 本溪 117017)摘要:为降低低碳钢的冶炼成本,提高低碳钢冶炼质量,可通过优化 RH 工艺参数,充分利用碳氧反应,加入碳粒,去除部分游离氧以代替铝脱氧,减少钢水中 Al2O3夹杂的含量,提高钢水纯净度,降低吨钢成本;通过改变预抽模式,优化驱动气体的操作工艺,有效保护设备,降低维修成本,并为冶炼优质低碳钢水打下基础。关键词:碳氧反应;低碳钢;真空度;

2、脱氧;纯净度STUDY ON THE CARBON OXYGEN REACT OF LOW-CARBON STEEL IN RH FURNACEQiu Wen Li Baolong Chang Jun Luo Hongyan Liu Zhenhai Liu Quansheng(Beiying Steel-making plant of BX Steel.Benxi 117017,China)Abstract:In order to lower melting cost for low carbon steel,RH process parameters were optimized.Carbo

3、n oxygen reaction was fully utilized and carbon particles were added to remove partial free oxygen to substitute aluminum to deoxidize.The content of Al2O3 inclusion was reduced and steel cleanliness improved,reducing tonnage steel cost.Through changing pre-vacuuming style and optimizing the operati

4、on process of driving gas,splashing was curbed and equipment effectively protected,reducing maintenance cost.Key words:carbon oxygen reaction;low carbon steel;vacuum;deoxidize;cleanliness0 引 言低碳钢具有优秀的塑、韧性,一般可轧成钢管、钢带、钢板或角钢、槽钢、工字钢等复杂断面结构件,用于制作各种建筑构件、容器、箱体、炉体和农机具等。优质低碳钢轧成薄板,制作汽车驾驶室、发动机罩等深冲制品,还可轧成棒材,用于制

5、作强度要求不高的机械零件。过去由于低碳钢固有的特性,使其使用范围大受局限,随着国内一些新技术在钢铁行业的应用,低碳钢的许多新兴用途得到了很好的开发利用,目前国内一些大型钢厂或钢铁贸易公司都积极与国内的大型吊索具企业密切合作,共同开发高技术高精密高质量的索具产品,在国内乃至全球的索具行业,起到了很好的技术推动作用。这也对低碳钢的综合利用,指明了新的道路。若能在 RH 处理过程中充分利用碳氧反应,不只是采用铝粒或脱氧剂进行钢水脱氧处理和利用铝氧反应对钢水升温处理,能够有效减少铝粒或脱氧剂及合金的使用量,降低低碳钢的冶炼成本。通过优化工艺,还能减少钢水中的夹杂物含量,提高钢水的纯净度,冶炼出质量合格

6、甚至优异的低碳钢水。1 碳氧反应理论依据根据碳氧反应热力学方程式:C+O=CO第一作者:裘文,男,48 岁,高级工程师收稿日期:2023-12-26METALLURGICAL INFORMATION REVIEW 2024.118冶金信息导刊应用研究Application Research其中的反应平衡常数:K=PCO/(fCWCfOWO)冶炼低碳钢时,使钢水中碳和氧的浓度降到很小,则fC和f0可以看作 1,公式变为:K=PCO/(WCWO)当温度不变时,K为常数,如果PCO是定值,则WC与WO乘积也是定值。这说明当钢水在 RH 真空室内循环时,钢水中的碳与游离氧作用发生碳氧反应,并且碳氧反应

7、的能力随真空度的提高而增强。因此在 RH 碳脱氧的能力超过了铝脱氧的能力,并且产生的 CO 随废气排出,大大减少了 Al2O3的夹杂量,提高了钢水纯净度,降低了成本。2 低碳钢生产工艺流程和主要设备2.1 工艺流程本文研究目标低碳低硅铝镇静钢以DQ1J为例,生产工艺流程:铁水鱼雷罐倒罐站铁水预处理 120 t 顶底复吹转炉钢包底吹氩 RH 炉精炼板坯连铸2.2 主要设备本厂炼钢作业部炼钢系统装备主要包括:1 座混铁炉及 2 座倒灌站,接收高炉到厂的铁水;2 座脱硫站对铁水中的硫进行预处理,提供高品质铁水;三座120 t顶底复吹转炉,对铁水进行冶炼,高拉碳、低硫、高游离氧出钢;三座 LF 精炼炉

8、对钢水进行升温,保证到RH的温度符合要求;一座RH精炼炉,对钢水进行脱碳和脱氧合金化等处理,净化钢水,提高钢水纯净度,生产出高质量钢水。这些设备都为冶炼出高附加值产品提供了保障。2.3 钢种成分参数以低碳钢 DQ1J 为例,钢种成分参数见表 1。表 1 DQ1J钢种成分参数%成分CSiMn PSAlsN标准0.005 0.035 0.03 0.25 0.020 0.015 0.020 0.060 0.005内控0.0100.030 0.03 0.150.2 0.018 0.0100.0200.050 0.003 3目标0.02 0.02 0.20 0.0150.0070.035 0.0033

9、碳氧反应在 RH 炉冶炼过程的应用低碳钢 DQ1J 转炉的终点要求碳含量控制在0.03%0.06,终点氧控制在 40010-6 90010-6。温度控制数据为 RH 进站 1 6111 625,RH 出站1 5801 590。RH 炉的处理周期在 2530 min,要求各级真空泵的启动必须平稳、缓慢,不要启动的过快过猛,防止碳氧反应过于激烈造成喷溅。根据到站钢水确定脱碳时间,脱碳结束确保碳含量 0.01。脱碳结束测温定氧,根据实际情况进行碳脱氧或者补氧,保证钢水温度的出站温度,并且使脱碳后的富余游离氧控制在 0.015左右。此过程中,充分合理利用碳氧反应,补碳粒或利用钢水自身碳与氧反应,起到代

10、替部分铝脱氧的作用,节省脱氧剂,降低炼钢成本。3.1 RH 处理过程中碳含量变化低 碳 钢 DQ1J 的 成 品 碳 含 量 内 控 范 围 在0.010.03,目标为0.02。在实际生产过程中,此钢种在转炉采用高拉碳(0.03 0.06)出钢,到 RH 炉冶炼结束,由于钢水基本没有接触到碳质材料,因此没有进碳源。根据RH碳氧反应方程式:C+O=CO(g)理 论 上,在 RH 碳 氧 反 应 前 期,每 消 耗0.013 3的游离氧可以脱去 0.01的碳。在实际生产中,考虑到真空度的波动,钢渣、空气等都含有大量的氧,在碳氧反应时不断向钢水中进氧,因此碳氧反应的耗氧达不到理论水平,通过 RH 炉

11、前期的大量试验总结,目前本厂的 RH 炉,平均消耗0.007 0的游离氧可以脱去 0.01的碳。实际冶炼时,RH 的到站钢水碳含量一般在 0.045左右,含量稳定,氧含量范围一般在 40010-6 50010-6之间。如果钢水温度偏高或游离氧含量偏高,就需要用碳脱氧,根据冶炼经验,每 10 kg 碳粒可脱去大约 7010-6的游离氧,采用少量多批次的投碳方法将脱碳结束后氧含量控制到所需要的范围,此碳粒的加入量少,且与氧在低真空度充分反应,不会对钢水增碳。RH 炉进行轻处理,真空度达到6 kPa 左右开始计时,真空脱碳时间 8 min,或者观察废气量的数据变化,当废气量降到 450 m3/h,说

12、明前期碳氧反应结束。此时对钢水测温定氧,根据钢水的温度、游离氧含量实际情况进行操作。如果温度、氧含量在合适范围,接着对钢水进行脱氧合金化处理。RH 碳含量变化,DQ1J 到 RH 平均碳含量 0.047,RH 脱碳结束后平均碳含量为0.008。具体碳含量变化值见图 1。METALLURGICAL INFORMATION REVIEW 2024.119冶金信息导刊应用研究Application Research图 1 碳含量随时间的变化3.2 RH 处理过程中氧含量变化冶 炼 低 碳 钢 DQ1J 转 炉 的 终 点 氧 控 制 在40010-6 90010-6。实际生产中,到站氧含量都在 40

13、010-6 50010-6。RH 两个工位在处理钢水前都会有长时间的真空槽升温处理,利用顶枪吹氧、吹煤气,氧气和煤气燃烧升高真空槽内温度。槽内壁结有钢渣,在处理钢水时会增加钢水氧含量,则 RH 真空脱氧反应前期氧含量不低,脱碳结束钢水氧含量平均在 28010-6。根据钢水实际情况,确定是否需要在脱碳过程中加入碳粒,利用碳氧反应去除部分游离氧。后期对钢水脱氧合金化,保证钢种成分。DQ1J 钢种到RH 平均氧含量 45010-6,用补碳脱氧的方法处理后,脱碳结束平均氧含量 15010-6。4 结 论通过分析和合理利用碳氧反应,优化本厂 RH工艺参数和操作方法。由于转炉出钢氧含量普遍偏高,利用碳氧反

14、应,通过加入碳粒的方法,去除部分游离氧以代替铝脱氧,可降低冶炼的成本,并提高钢水纯净度。参考文献1 张嘉华,孙昕歆,刘亚雄.RH 炉超低碳钢生产实践 J.包钢科技,2015,41(6):29-32.2 KANG S,KIM K,艾立群.RH炉内脱碳反应及氧行为特征A.中国金属学会.1999 中国钢铁年会论文集(上)C.中国金属学会:中国金属学会,1999:6.3 黄宗泽,朱苗勇,许海虹.RH 真空精炼过程的动态模拟 J.材料与冶金学报,2002,1(3):189-194.4 张素芳,史湘东,秦建亮.低碳钢在 RH 工序碳粒脱氧的生产实践 J.天津冶金,2014(6):1-4.450400350

15、300250200150100500碳含量/(10-6)0 5 10 15 20处理时间/min(上接第 8 页)省市、跨地区具有实质意义的强强联合重组,提高企业竞争力。5.3 努力实现高效的战略协同效应 在激烈的市场竞争中,竞争对手之间的战略资源基地建设、技术研发合作等越来越成为常态,直至双方的并购重组,其目的是为了追求“1+1 2”的战略协同效应。战略协同是企业联合重组的前提,没有战略上的协同就不会出现资源优化配置和市场运营效率的提高。并购重组也存在正、负协同效应,应趋利避害,最大限度发挥正协同效应,努力避免或减少负协同效应发生,实现协同效应的最大化。5.4 制定合理的财务方案对公司资源进

16、行整合企业的并购重组不仅仅是简单的并购,还包括企业内部的资源整合,如剥离和处置非主业或不良资产;产业布局和品种结构的调整,包括新厂建设和老厂改造;完善企业组织架构,缩短管理链条,增强对子企业的控制力;从多个方向制订科学的财务方案,促进并购过程的成功。企业要基于目前的状况和并购方的状况进行分析,形成财务的整合方案并需要在并购后对存量资产进行整合,利用并购方的资产来完成规模的扩大。6 结束语近年来,国内大型钢铁企业纷纷并购重组,行业集中度有所回升,但仍然与行业有序发展和产业政策的要求有较大差距。从全球并购重组周期、钢铁产业内在规律和企业发展需求角度看,推进我国钢铁企业兼并重组是大势所趋。南钢股份要在国家大力推进供给侧结构性改革的背景下,完成被并购重组后的工作,抢抓机遇,达到降杠杆成效显著,抗经营风险能力增强的效果。参考文献1 刘晖,薛俊.对钢铁企业并购重组的思考J.冶金经济与管理,2010(2):28-31.2 吴公明.我国钢铁企业并购重组的新视角 J.当代经济,2009(21):12-14.

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