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水泥粉磨系统除尘工艺的改进及计算模板.doc

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资源描述
水泥粉磨系统除尘工艺改善及计算 王青 (白鳍豚水泥,安徽 安庆 246005) 中图分类号:TQ172.688.3 文件标识码:B 文章编号:1002-9877()05-0021-02   我企业3号水泥粉磨系统原采取Φ2.2m×7.0m球磨机和Φ4.0m高效螺桨离心式选粉机组成闭路粉磨工艺。配料库底采取正压布袋除尘器,磨尾采取SZD1600/2旋风静电组合式除尘器收尘。 1 原系统存在问题及分析   1)风机风叶和壳体直接收到含尘气体冲刷,磨损十分严重。平均每个月更换1次风机风叶,2个月更换1次风机外壳,维修费用极大。   2)当物料综合水分稍大时风机风叶极易积灰,破坏风叶平衡,风机猛烈震动,收尘效果急剧下降,必需停机人工清理(每班8h最少要清理2次),除尘器有效运转率极低,且维护劳动强度高。   3)人工1次清灰时全部物料集中在1次全部进入球磨机,造成磨内物料量忽然增加,引发饱磨,同时磨尾提升机因为负荷忽然变大,电动机电流急剧升高,数次被卡停。在除尘器清灰前不得不停止库底配料,造成球磨机不能连续均匀喂料。   4)原磨尾电除尘器陈旧老化,极板变形,造成极距改变,收尘效率极低,气体排放浓度严重超标。 2 技术改造方案及计算   1999年初,企业采取辊压机及高效筛分磨技术改造原粉磨工艺,同时在系统除尘设计中选择1台FGM64-5气箱脉冲袋除尘器替换了原磨尾及库底除尘器。依据除尘器相关参数(如表1),并结合改造后工艺系统进行理论计算。  表1 气箱脉冲袋除尘器相关参数 2.1 风量计算   1)球磨机所需风量   依据资料[1],并结合本企业Φ1.83m×6.4m高效筛分水泥磨生产经验,取磨内风速为0.5m/s,则:Q磨=0.785×Di2×(1-ψ)×w磨×3600   =0.785×2.12×(1-0.3)×0.5×3600=4362(m3/h) 式中:Q磨——磨机所需风量,m3/h;     Di——磨机有效内径,m;       ψ——磨内研磨体填充率,此磨机为30%。   2)库底配料除尘所需风量   仍使用原库底配料Φ500mm除尘主风管,从库底延长至磨尾风管处,所以处风管为水平部署,故取管道内气体风速为18m/s[2],则:   Q配=0.785××w主×3600=0.785×0.52×18×3600=12717(m3/h) 式中:Q配——库底配料除尘所需风量,m3/h;     D2——风管内径,m。   整个除尘系统均由密封管道连接而成,密封性能很好,取漏风系数为1.1;则整个系统所需风量为:     Q总=(Q磨+Q配)×1.1=(4362+12717)×1.1=18787(m3/h) 2.2 风压计算 2.2.1 沿程摩擦阻力   从除尘器进风口至库底配料主风管总长为100m,此段风管为水平部署,则沿程摩擦阻力为:   H摩=λ×(l÷d)×(w2÷2)×ρ   =0.024×(100÷0.5)×(182÷2)×1.24=0.96(kPa)   H摩——摩擦阻力,kPa;   ρ——50℃下干气体密度,kg/m3;     λ——摩擦阻力系数,取0.024;   l——风管总长度,m;   w——气体在管道内流速,m/s。 2.2.2 局部阻力   1)配料秤支风管入主风管:   K=1-(F1÷F2)2=1-(0.07065÷0.19625)2=0.87   h单=K×(÷2)×ρ   =0.87×(7.12÷2)×1.24=0.027(kPa)   配料秤共7台,且每台配料秤收尘风管部署形式相同,故在7台秤全部运行情况下,此处局部阻力和为:h秤=7×h单=7×0.027=0.189(kPa) 式中:K——局部阻力系数;   F1——配料秤支风管截面积,m2;   F2——库底主风管截面积,m2;     w支——配料秤支风管内流速,m/s;     h单——单台配料秤支风管局部阻力,kPa;     h秤——配料秤局部阻力和,kPa。   计算结果为每台支风管内风速为7.1m/s,在设计中,配料秤落料点处吸尘罩口断面为0.2m2,换算得吸尘罩口断面风速为2.5m/s,完全能够确保该处收尘效果[2]。   2)Φ2.2m×7.0m球磨机局部阻力h磨为0.25kPa(磨机在正常工况下磨尾负压表读数);   3)磨机出风管、库底主风管和除尘器进风管交叉汇流处局部阻力:h汇=K×(w2÷2)×ρ   =1.5×(182÷2)×1.24=0.30(kPa) 式中:h汇——磨机出风管、库底主风管和除尘器进风管交叉汇流处局部阻力,kPa;     K——局部阻力系数,取1.5;   w——库底主风管流速,m/s;   ρ——50℃下干气体密度,kg/m3。   4)除尘器本身阻力h除为1.7kPa;   风机风压:   H总>(H摩+h秤+h磨+h汇+h除)×δ=(0.96+0.189+0.25+0.3+1.7)×1.1=3.74(kPa)     式中:H总——风机全压,4.17~4.028kPa;     δ——阻力损失系数,取1.1。     经过以上计算,FGM64-5气箱脉冲除尘器风量、风压均满足要求。正常生产中,7台配料秤只需开3~4台,其它做为备用,风阀关闭,所以该系统还有一定富裕量。 3 改造后使用情况   自1999年4月实施该方案以来,FGM64-5气箱脉冲除尘器工作正常,除尘器和主机设备同时有效运转率为100%,滤袋破损率极低,各收尘点无扬尘。生产实践证实,该改造方案是切实可行。   为了深入验证风管内风速是否适宜(关键是预防风速过高,大颗粒物料进入成品库),我们在FGM64-5除尘器5个室轮番喷吹时各取喷吹下物料测008mm方孔筛筛余,结果如表2。   表2除尘器各室轮番喷吹时各室物料筛余%   从表2看出,管道内风速适宜,除尘回灰并不影响水泥质量,反而增加了成品水泥中微粉含量,有利于水泥早期强度发挥。 4 经济效益分析   1)原更换风叶每只为1200元,壳体每套为850元,则整年共需维修费用19500元。改造后,从现在生产情况看,FGM除尘器整年维修费用只需更换10条滤袋,滤袋每条40元,即整年维修费用只需400元,比改造前降低1.91万元。     2)取消了原库底配料除尘及输送设备,简化了工艺步骤。   3)单位产品收尘电耗比较见表3。   表3 单位产品收尘电耗   由表3可见,改造后理论单位产品除尘电耗和改造前相比大致相当。 参考文件: [1]汪澜.水泥工程师手册[M].北京:中国建材工业出版社,1998 [2]武汉工业大学,等.水泥生产机械设备[M].北京:中国建筑工业出版社,1981,286 (编辑  王承敏)
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