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钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司年产6.25万吨硝酸铵扩建项目变更环境影响报告书.doc

上传人:胜**** 文档编号:2383762 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:23 大小:538KB
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资源描述

1、钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司6.25万t/a硝酸铵扩建项目变更补充报告(报批版)荆门市环境科学研究院2013年7月前 言1一、变更前后工艺流程变化情况2二、主体变更前后设备变化情况2三、变更前后物料平衡变化情况3四、氨平衡4五供汽4六、变更前后废水处理措施变化情况6七、变更前后废水污染物排放情况及总量变化分析7八、变更前后废气污染物排放情况及总量变化分析8九、变更前后固废污染物排放情况及总量变化分析12十、环境影响风险评价13十一、环保投资变更情况15十二、总量变化分析16十三、竣工验收环保设施一览表16附件1:环评委托书附件2:煤渣外卖协议;附件3:废金属催化剂回收资质及回收结算清单;附件4

2、:搬迁证明;附件5:原环评报告书的批复附件6:该项目的氮氧化物排放总量说明附件7:原有项目的排污许可证19前 言钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司于2008年3委托荆门市环境保护研究所编制钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司6.25万t/a硝酸铵扩建项目环境影响报告书,2008年6月9日,湖北省环保厅以鄂环函【2008】386号文对该项目予以批复。由于部分设备尚未达到设计指标,生产工艺需要进一步调整,荆门市环保局同意建设方延期验收。要求2012年5月31日之前向湖北省环保厅申请办理二期项目的竣工环保验收。本项目厂址位于湖北省钟祥市双河镇,项目占地79326.5m2。用地性质为工业用地。项目总投资已达到2.2

3、7亿元。项目建设符合国家产业政策及当地发展规划。结合目前该项目运行的实际情况与原环境影响报告书,有部分变更,变更内容如下:(1)该项目实施中由于市场需要的变化,将产品结构由6.25万吨/年结晶硝酸铵和5万吨/年浓硝酸调整为12.5万吨/年的造粒硝酸铵或硝酸盐系列肥料,取消了浓硝酸装置。已建设备生产能力可以满足需要。(2) 按照“清污分流,雨污分流,一水多用,循环使用”的原则,新建了440吨/天硝酸铵工艺冷凝液废水回收处理装置,采用电渗析技术处理,产生的浓水返回硝酸装置利用,产生的达标淡水送入循环水池回收利用,部分排放;含氨氮的生产废水采用吹脱塔预处理后与生活污水一并采用兼性池加A/O生化技术处

4、理,而后经超滤设施及消毒设施深度处理后部分回用,部分达标排放。(3) 原环评批复的为20吨锅炉,实际建设锅炉吨位为25吨,建设方采取炉内炉外双重脱硫的方式进一步减少SO2的排放量。本次补充报告,针对项目环保设施变更后废气、废水的排放变化情况进行分析,主要补充内容为:变更前后废气、废水污染物变化情况、污染物排放变化情况、总量指标变化情况等。一、变更前后工艺流程变化情况1、变更前工艺流程情况图1.1-1 变更前的硝酸铵装置工艺流程图1.1-2 变更后的硝酸铵装置工艺流程变更前后工艺流程仅是硝铵生产工段由变更前的硝铵结晶机变为高塔造粒,同时取消了浓硝酸的生产工段,锅炉吨位改为25吨/小时。二、主体变

5、更前后设备变化情况变更前后主体工程设备情况仅是硝铵生产工段由变更前的硝铵结晶机变为108米高的高塔造粒,其他无变化。原浓硝酸工段取消,多余的稀硝酸全部进入硝酸铵生产工段生产硝铵,变更前的环评中,硝铵装置额定生产处理能力能够满足变更后的生产需求。液氨储罐容积与变更之前相比也未发生变化,生产的多余硝铵与一定量的外购磷铵混合生产混合肥,主要生产设备为混料机。锅炉建设规模为25吨/小时。三、变更前后物料平衡变化情况 1、变更前项目物料平衡情况表3.1-1 变更前建设项目物料平衡表投入产出名称数量(t/a)名称数量(t/a)液氨(99.8%)42250浓硝酸51020.4氧化镁40硝酸铵62814.1空

6、气(以氧气计)101587.3废气(主要是NOX和氨)81废水5767硝酸铵粉尘/氨0.4/1.8损耗(主要是反应生成的水)24193.8合计143877.3合计143877.3损耗189.4氧化镁40废气81损耗485.5粉尘0.451220.4镁法生产浓硝酸49800液氨13500损耗23518.9浓硝酸51020.4HNO3101020.4硝酸铵产品62814.1废水5717氧化吸收液氨28750合成硝酸铵氧气(空气)101587.3废气0.6废水50图3.1-1 变更前物料平衡图(单位:t/a)2、变更后项目物料平衡情况表3.1-2 变更后建设项目物料平衡表投入产出名称数量(t/a)名

7、称数量(t/a)液氨(99.8%)56134硝酸盐类肥料75372磷酸一铵10767硝酸铵62814.1空气(以氧气计)101587.3废气(主要是NOX和氨)81生成废水5717高塔粉尘/氨气/硝酸铵包装粉尘0.8/3.6/0.5混合肥粉尘1.0损耗(主要是反应生成的水)24501.9合计168488.3合计168488.3包装粉尘0.5高塔粉尘0.8损耗983液氨27384损耗23518.9HNO3101020.4硝酸铵产品62814.1氧化吸收液氨28750合成硝酸铵氧气(空气)101587.3废气81101020.4磷酸一铵10767粉尘1.0硝铵磷铵混合肥75372生成废水5717图

8、3.1-2 变更后物料平衡图(单位:t/a)四、氨平衡本项目原料为氨,磷酸一铵也含有氨,氨的去向有三个方面:硝酸铵、磷铵硝铵复混肥、废气排放。硝酸装置硝铵装置磷铵硝铵混合装置原料氨28750原料氨13500无组织氨1.813500转化为硝酸根硝铵含氨13497.215250进入浓硝酸产品图4.1-1 变更前本项目氨平衡(单位:t/a)硝铵装置磷铵硝铵混合装置原料氨27384高塔废气氨3.6磷铵含氨1592硝铵含氨13496.9混合肥含氨15475.228749.8转化为硝酸无组织排放0.3原料氨28750硝酸装置无组织排放0.2图4.1-2 变更后本项目氨平衡(单位:t/a)五供汽1、变更前的

9、蒸汽平衡本项目原环评中蒸汽平衡如下:表5.1-1 原报告中的蒸汽平衡表序号工序名称用汽参数消耗量(t/h)用汽情况压力(MPa)温度()一中压蒸汽1稀硝酸装置3.9440-17连续(副产)2四合一机组3.944017连续(消耗)二低压蒸汽1稀硝酸装置0.61602.08连续(消耗)2硝酸铵装置0.61609.77连续(消耗)3硝酸铵装置0.6160-2.43连续(副产)4浓硝酸装置0.616010.73连续(消耗)小 计20.15原环评报告指出,除副产蒸汽外,还需外供低压蒸汽20.15t/h,需新建锅炉。选20t/h燃煤锅炉1台可满足需要。2、变更后的蒸汽平衡变更后的蒸汽平衡如下:表5.1-2

10、 变更后的蒸汽平衡表序号工序名称用汽参数消耗量(t/h)用汽情况压力(MPa)温度()一中压蒸汽1稀硝酸装置3.9440-17连续(副产)2四合一机组3.944017连续(消耗)二低压蒸汽1稀硝酸装置0.61604.12连续(消耗)2硝酸铵装置0.616019.54连续(消耗)3硝酸铵装置0.6160-4.86连续(副产)小 计18.8变更之后,假设方取消了浓硝酸装置,实际需要蒸汽量为18.8吨。而建设方建设的锅炉虽然设计规模为25吨,本次环评的计算仍按25吨/小时进行计算。六、变更前后废水处理措施变化情况 1、变更前项目废水排放情况FeCl3混合废水预曝调节池混凝初沉池气浮二沉池出水多级A/

11、O曝气池内回流循环排污水沉渣污泥浓缩池厢式压滤机泥饼处置上清液滤出液图6.1-1变更前的生产废水处理方案变更前生产废水采用多级A/O+气浮法处理污水,无氨氮预处理措施,处理效率不高。生活污水采取一体化污水处理装置处理。 2、变更后废水排放情况及总量变化分析污水处理环保设施由变更前的单纯多级A/O池改为增加吹脱塔预处理氨氮,A/O池前加兼性池,降低后续处理负荷,提高效率。后续采用电渗析及超滤措施深度处理,并使出水达到回用标准,大部分回用。 调节池热交换器精密过滤器电驱动膜分离器电驱动膜分离器电驱动膜分离器达标浓水生产装置达标淡水冷凝液废水生活污水氨吹脱塔调节池斜板沉淀兼性池A/O池二沉池超滤消毒

12、池排水砂滤池内回流内回流污泥浓缩厢式压虑机泥饼处置压滤水硝铵冷凝液废水处理流程生产废水及生活污水处理流程浓水浓水回用回用生产废水排放图6.1-2变更后的项目生产生活废水处理方案七、变更前后废水污染物排放情况及总量变化分析 1、变更前全厂废水污染物排放情况 参考钟祥市凯龙楚兴化工有限责任公司6.25万t/a硝酸铵扩建项目环境影响报告书中的有关内容,变更前,全厂废水污染物排放情况汇总见表7.1-1:表7.1-1 变更前全厂废水污染物排放情况汇总表项目废水量104m3/a废水污染物t/a固体废物万 t/aCOD氨氮扩建前污染物排放量10.32.00.450扩建项目产生量17.85.361.80.58

13、扩建项目消减量02.641.390.58扩建项目排放量17.82.720.410以新带老消减量0000扩建后排放量28.14.720.860扩建项目实施后新增废水排放量为17.8万m3/a,新增COD、NH3-N等污染物,新增排放量分别为2.72t/a、0.41t/a。项目实施后全厂废水排放量为28.1万m3/a,COD、NH3-N排放量分别为4.72 t/a、0.86t/a。2、变更后废水排放情况及总量变化分析项目实施污水处理设施变更后,本项目生产废水进入氨吹脱塔+兼性池+A/O+砂虑+超滤处理,生产废水约为600t/d,全厂生活污水进入调节池与经吹脱后的生产废水汇合后进入后续处理,本项目产

14、生的生活污水量约100t/d。出水部分(580 t/d)回收循环利用,其余(120t/d)排放。硝酸铵蒸发冷凝液经电渗析系统处理后全部回用于生产工段,设计处理能力440吨/天,其中回用340吨/天,排放100吨/天。变更后本项目废水排放量6.6万m3/a。排放浓度执行GB8978-1996表4中一级排放标准,排放浓度为COD52mg/L,氨氮:5mg/L。表7.1-2 变更后全厂废水污染物排放情况汇总表项目废水量104m3/a废水污染物t/aCOD氨氮扩建前污染物排放量10.32.00.45扩建项目产生量34.2394.0扩建项目消减量27.636.363.67扩建项目排放量6.62.640.

15、33以新带老消减量000扩建后排放量16.94.640.78本项目变更前的报告中指出,本次扩建项目废水污染物外排量为COD 2.72t/a、NH3-N 0.41t/a,而变更之后,本次扩建项目废水污染物外排量为COD 2.64t/a、NH3-N 0.33t/a,与变更之前的报告相比,有所减少。针对厂区内现有及本项目,根据钟祥市环保局钟环函200814号文钟祥市凯龙楚兴化工有限责任公司6.25万t/a硝酸铵扩建项目排放总量控制的函,湖北省环保厅对本项目下达的环评批复指出,本项目实施后总量控制指标为COD 4.72t/a、NH3-N 0.86t/a,废水处理经过变更后,全厂排放量COD为4.64吨

16、/年,氨氮0.78吨/年,满足总量控制指标要求。与原环评结论相比,全厂化学需氧量削减0.08吨/年,氨氮削减0.08吨/年。八、变更前后废气污染物排放情况及总量变化分析1、变更前全厂废气污染物排放情况钟祥市凯龙楚兴化工有限责任公司6.25万t/a硝酸铵扩建项目环境影响报告书关于氮氧化物的排放情况,由于十一五期间氮氧化物不是废气污染物总量排放控制指标,报告书仅仅计算了生产线主体工程的氮氧化物排放量,未计算辅助工程锅炉的氮氧化物排放量,而且锅炉按一年300天计算排污量,此处将锅炉氮氧化物排放量进行补充计算,同时根据一期统计年报数据对原报告书中一期工程氮氧化物排放数据进行校核,变更前,全厂废气污染物

17、排放情况汇总见表8.1-1:其中氮氧化物排放量分为三块:一是辅助工程20吨锅炉(49.8吨/年);二是主体工程浓硝酸装置(0.35吨/年)及稀硝酸装置(74.88吨/年)、三是硝酸储罐放空气(0.16吨)及无组织排放(0.48吨);变更前的锅炉废气处理工艺如下:装卸皮带输送机20t/h锅炉石灰水膜除尘器蒸汽用于生产炉渣排放图8-1 原报告锅炉工艺流程图循环水调节池表8.1-1 变更前废气污染物产生排放量项目废气量104m3/a废气污染物 t/aSO2NOX氨烟(粉)尘扩建前一期项目排放量22570029.51.80二期项目产生量83797.9368.6125.71.8461.2二期项目消减量0

18、22100414.72二期项目排放量83797.9147.6125.71.846.48以新带老消减量00000全厂排放量106367.9147.6155.23.646.482、项目产品结构变更后(1)浓硝酸废气由于项目取消了浓硝酸装置的建设,生产的稀硝酸全部用于硝铵造粒的生产因此该项目不再排放浓硝酸装置废气污染物,因此氮氧化物减少排放0.35t/a。(2)高塔废气 硝酸铵装置由硝铵结晶机更改为高塔造粒,高度108m,使用的热源是中和反应器放热产生的蒸汽以及闪蒸罐产生的蒸汽,蒸汽热量在高塔中被利用,变为冷凝液进入污水处理装置。 高塔造粒塔顶的粉尘颗粒物为71mg/m3,粉尘颗粒物排放量6.48t

19、/a,满足GB16297-1996二级标准:颗粒物108 m最高允许排放速度275.4kg/h,浓度120mg/m3的限值要求。氨为196mg/m3,排放速率0.5kg/h,排放量3.6t/a。满足(GB1455493)恶臭污染物排放标准排放速度75kg/h限值的要求。塔顶氮氧化物的排放浓度为15 mg/m3,排放速度为0.25 kg/h。排放量1.9t/a。(3)混料包装车间复混肥混料车间、硝酸铵包装车间,产生颗粒物废气,主要含硝铵、磷铵粉尘,经布袋除尘器除尘后排放,排放浓度80mg/m3,年排放粉尘1.5t/a。满足GB16297-1996二级标准:颗粒物15 m最高允许排放速度3.5kg

20、/h,浓度120mg/m3的限值要求。(4)锅炉废气蒸汽锅炉原批复为20吨锅炉,实际建设规模为25吨循环流化床锅炉,锅炉NOX排放浓度约为173mg/m3,排放量62.28t/a,增加至氮氧化物总量计算中。锅炉SO2产生浓度约为1280mg/m3,产生量460.75t/a。建设方拟采用炉内炉外双重脱硫的措施来进一步降低SO2排放量:炉内加钙实现炉内第一道脱落,炉外采用碱式水膜脱硫进行炉外第二道脱硫。在原料煤库内设一石灰石粉料仓(石灰石粒度4mm,CaCO385%),料仓底部加装给料机及变频皮带输送至原料煤进破碎机的皮带上,按钙硫比2.5-4加入锅炉煤中经粉碎后一起加入炉内燃烧,脱硫效率可达70

21、%以上。脱硫原理:在炉膛温度850-950(正常操作温度)下,CaCO3=CO2+Cao; Cao+SO2+O2=CaSO4,从而达到脱硫效果且没有二次污染,CaSO4与炉渣一起排除综合利用。按双重脱硫80%的去除效率计算,锅炉SO2排放浓度约为256mg/m3,排放量92.2t/a。烟尘经锅炉旋风除尘器第一道除尘后经碱式水膜除尘,排放浓度806mg/m3,排放量26t/a。装卸皮带输送机25t/h锅炉石灰水膜除尘器蒸汽用于生产炉渣排放图8-2 变更后的已建锅炉工艺流程图外购石灰粉循环水调节池煤(5)氨氮吹脱塔废水氨氮吹脱塔的排气筒高度为15米,吹脱出来的氨气排放速度为0.07kg/h,排放浓

22、度3.0 mg/m3。满足GB1455493恶臭污染物排放标准氨排放速度4.9kg/h限值的要求,排放量0.36t/a。表8.1-2 各点源污染物排放情况一览表污染源 项目NOx氨SO2烟粉尘稀硝酸装置尾气66米排气筒浓度: mg/m3188.5-速度: kg/h10.4-高塔塔顶废气108米浓度: mg/m315196-71速度: kg/h0.250.5-0.9高塔塔底废气15米浓度: mg/m3-60速度: kg/h-0.17氨吹脱塔15米排气筒浓度:mg/m3-3.0-速度:kg/h-0.07-锅炉尾气45米排气筒浓度mg/m3173-25680速度kg/h8.65-12.83.6复混肥

23、车间及包装车间15米排气筒浓度mg/m3-80速度kg/h-0.21变更后的污染物产生排放量如下表所示:表8.1-3 变更后废气污染物产生排放量项目废气量104m3/a废气污染物 t/aNOXSO2烟尘粉尘氨一期污染物排放量1663029.50091.17二期项目产生量83797.9139.9460.75232.32724.1二期项目消减量00268.55206.32640二期项目排放量83797.9139.992.2268.04.1以新带老消减量000000全厂后排放量100428169.492.226175.27九、变更前后固废污染物排放情况及总量变化分析1、变更前固废产排情况本项目变更前

24、固体废物主要为燃煤锅炉收集的灰渣、办公垃圾及污水处理污泥。其中锅炉灰渣产生量为5760t/a,污水处理污泥产生量为2.8 t/a,办公垃圾产生量为75 t/a。另外有少量铂铑合金,每月更换一次,产生量为6.5t/a,全部回收返厂。表9.1-1 变更前的固废产排情况说明固 废废物名称产生量处理措施去向锅炉灰渣间断5760t/a外卖水泥厂妥善处理不排放废催化剂间断6.5t/a交予有处置资质的单位处理危废妥善处理不排放污水污泥间断2.8t/a卫生填埋妥善处理不排放生活垃圾间断75t/a集中清运妥善处理不排放总计5844.3吨/年2、变更后固废产排情况本项目变更后固体废物种类无变化,经核实,废催化剂量

25、没有原环评所述那么大,由于成品包装车间混加了磷酸一铵,因此增加了混合肥料包装车间的地面散落物,废水处理污泥量有所增加,锅炉由于增加了钙粉,锅炉灰渣增加了234吨/年,均妥善处置不外排。表9.1-2变更后的固废产排情况说明固 废废物名称产生量处理措施去向锅炉灰渣间断5994t/a外卖水泥厂妥善处理不排放废催化剂间断0.019t/a交予有处置资质的单位处理危废妥善处理不排放污水污泥间断5.8t/a卫生填埋妥善处理不排放生活垃圾间断75t/a环卫集中清运妥善处理不排放混合肥料散落物连续1.5 t/a及时清扫回收妥善处理不排放总计6076.3吨/年十、环境影响风险评价钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司6.2

26、5万t/a硝酸铵扩建项目环境影响报告书(2008年报批版)中对本项目的存在的潜在危险、有害因素,建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故,引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全与环境影响和损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。原报告中提出了一下几点风险防范需要重点落实的措施:(1)储运注意事项物料储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。(2)安全防护措施工程控制:密闭操作,注意车间内通风;尽可能机械

27、化、自动化;提供安全沐浴和洗眼设备。呼吸系统保护:可能接触其烟雾时,应佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器,紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。身体防护:穿橡胶耐酸碱服手防护:戴橡胶耐酸碱手套其他:禁止吸烟、进食和饮水;工作毕,沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。装置区、压缩机房、泵房等可能有可燃性气体或有毒气体泄漏和积聚的场所,采用自然通风和机械通风相结合的方式,防止可燃气体积聚,并设置可燃气体或有毒气体报警器,通过DCS在中心控制室内显示报警。(3)泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防酸碱工作服。

28、不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏,用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入事故池。大量泄漏,绝筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。此外,在存放和配酸车间设紧急冲洗设备,保障液碱、硫酸溅到工作人员身上可以得到及时的冲洗。(4)火灾安全控制措施罐区及装卸区严格按照建筑物防雷设计规范、工业与民用电力装置的接地设计规范设置防雷击、防静电系统;储罐站应采用敞开式,建筑物的地面应耐酸碱。在储站防爆区域内,应采用防爆设计,如设置防爆设备、器材,最好是在每个储罐之间设隔堤,防止其泄漏流溢。储罐周围

29、修建防火堤、建筑物防雷接地措施以及专用消防设施(如消防用水的消火栓等), 在储罐附近应设置二氧化碳灭火器、干砂等扑救器材。围栏和装饰材料应满足耐火极限要求。根据建筑灭火器配置设计规范(GBJl401990),储槽区适当部位应设置一定数量的手提式干粉灭火剂,并定期检查,保持有效状态;设置风向标,供现场人员辨识;管道和设备的选材必须耐腐蚀以防止产生泄漏,管道必须定期检查,确保管道、阀门、法兰等无泄漏,防止保温层脱落、物体撞击及腐蚀减薄。挥发性化学品必须严格密封库存,严防泄漏逸散,例如硫酸罐车与储罐连接应该采用管道输送,防止酸雾散逸,同时安装酸雾浓度检测报警装置;氨罐上安装自动监测报警装置,自动监测

30、氨的浓度,防止氨泄漏引发的爆炸、中毒等事故的发生。文明装卸化学品,防止包装破损。(5)生产系统操作人员安全措施主要措施如下:严格操作规程,完善净化系统,提高捕集效率,将工艺中硝烟、酸雾对作业人员的危害减少到最小程度;配设劳保用品,如口罩、耐酸碱服装、手套等。(6)设置应急事故水池应在储罐周边建设事故应急池,事故应急池容量不能小于硝酸和氨最大储罐的最大容积+消防废水量+消防雨水量,建设容积为2500m3,以备化学品和危险品发生事故时,事故液体不发生扩散。工艺变更后,液氨罐区的规模与员报告书相比并未改变,仅是周转次数发生了改变,本次评价回顾现有工程的风险防范措施,提出以下几点补充完善措施,并将其添

31、加在三同时验收清单之中。(1)液氨储罐周边应设置自动检测报警装置,储罐上方应设置自动喷淋降温稀释装置;(2)建设围堰,围堰内的有效容积应满足一个最大储罐的容积,围堰高度1.0m,面积1000m2;(3)硝酸硝铵装置区、液氨储罐、硝铵及复混肥仓库周边应建设与事故池连接的地沟,设置雨水外排切换阀,事故下打开切换阀,保证事故下消防废水及消防雨水能够有效的进入事故池而不进入正常状态下的雨污系统外排进入利河。十一、环保投资变更情况1、变更前环保投资情况表11.1-1变更前环保投资估算分类设施处理物投资运行费备注废水污水处理站生产废水1505一体化处理装置生活污水50.1污水在线监测及监测设备排水口100

32、.8排污口规范化建设0.50废气排气系统散排气50.8废气在线监测及监测设备监控点1000.8固废生产废物工业废物10噪声消声器锅炉鼓风机0.10锅炉风机隔声间锅炉风机房0.80空压机隔声间空压机房1.20绿化厂区绿化50合计278.67.5总投资15975.08万元,环保投资278.6万元,占总投资的1.74%2、变更后环保投资情况表11.1-2变更后环保投资估算分类设施处理物投资运行费备注废水电渗析系统硝铵蒸发冷凝废水1260200吹脱塔、兼性池+A/O池、超滤设备生产废水、生活污水75050污水在线监测及监测设备排水口300.8排污口规范化建设0.50废气锅炉炉内(加钙脱硫)+炉外(碱式

33、水膜脱硫除尘)脱硫设施锅炉废气处理、散排气1000.8排污口规范化建设排气口2布袋除尘器混肥机车间颗粒物252布袋除尘器包装车间含尘废气252固废生产废物工业废物10噪声消声器锅炉鼓风机0.10锅炉风机隔声间锅炉风机房0.80空压机隔声间空压机房1.20绿化厂区绿化50合计2200258总投资22700万元,环保投资2200万元,占总投资的9.7%变更后,总投资变为22700万元,环保投资主要分为以下几点:污水处理站、废气除尘、固废处置、噪声防治、在线监测、厂区绿化等,投资总额2200万元,占总投资的9.7%,年运行费用258万元。十二、总量变化分析根据前述分析,变更前后本项目总量变化如下表所

34、列:表12.1-1 本项目污染物排放总量变化情况COD氨氮SO2NOX变更前2.720.41147.6125.7变更后2.640.3392.2139.9变化-0.08-0.08-55.4+14.2.表12.1-2 全厂污染物排放总量变化情况COD氨氮SO2NOX变更前4.720.86147.6155.2变更后4.640.7892.2169.4变化-0.08-0.08-55.4+14.2本次变更后除氮氧化物外各项污染物指标均有所下降。针对厂区内现有及本建设项目,根据钟祥市环保局钟环函200814号文钟祥市凯龙楚兴化工有限责任公司6.25万t/a硝酸铵扩建项目排放总量控制的函,湖北省环保厅对本项目

35、下达的环评批复指出,本项目实施后总量控制指标为烟粉尘46.48t/a、SO2147.6t/a。湖北省环境保护厅关于钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司年产6.25万吨硝酸铵扩建项目主要污染物新增总量指标意见(见附件)(2013年6月28日)由污染物排放总量控制处出具的总量函,核准该项目变更将新增大气主要污染物总量指标为:氮氧化物170吨/年,变更后,全厂废气污染物排放量SO2为92.2吨/年,烟尘26吨/年,粉尘17吨/年,氮氧化物169.4吨/年,满足总量控制指标要求。与原环评结论相比,二氧化硫削减55.4吨/年、氮氧化物增加14.2吨/年。十三、竣工验收环保设施一览表 表13.1-1变更前项目”三

36、同时”竣工验收一览表项目处理措施及效果执行标准废气治理硝酸尾气66m排气筒排放:排放浓度:NO2:188.45 mg/m3GB16297-1996二级标准:NOX最高允许排放浓度1400mg/m3,66m排气筒最高允许排放速率20.2kg/h,硝酸储罐放空气浓硝酸装置尾气硝酸铵装置尾气锅炉烟囱45排气筒;排放浓度:烟尘:160 mg/m3,SO2:512 mg/m3GB13271-2001二级标准:烟尘:200 mg/m3,SO2:900 mg/m3;废水处理硝酸铵蒸发冷凝水双效蒸发装置处理,浓缩液循环,冷凝水进污水处理装置处理后排放。17.3m3/d ,COD:80mg/L,氨氮:12 mg

37、/LGB8978-1996表4中一级排放标准脱盐排污水、地面冲洗水污水处理装置处理24m3/d ,COD:80mg/L,氨氮:12 mg/L循环冷却水直接排放办公生活废水一体化生活污水处理装置处理24 m3/d, SS:50mg/L,COD:80mg/L,BOD5: 20mg/L。氨氮:12mg/L噪声治理四合一机组机泵设置隔声操作间,消声处理,采用DCS自动控制GB12348-90类固体废物废催化剂交予有处理资质的单位处理妥善处理不排放锅炉灰渣回收外卖污水处理污泥干化后填埋办公垃圾集中清运13.1-2变更后项目”三同时”竣工验收一览表项目处理措施及效果执行标准废气治理硝酸尾气66m排气筒排放

38、:排放浓度:NO2:188.5mg/m3;GB16297-1996二级标准:NOX最高允许排放浓度1400mg/m3,66m排气筒最高允许排放速率20.2kg/h。厂界恶臭氨无组织排放监控点浓度低于1.5 mg/m3硝酸储罐放空气高塔造粒塔顶尾气108m高排空,排放浓度:NH3:196 mg/m3,颗粒物:71.2 mg/m3GB1455493恶臭污染物排放标准二级标准:NH3气108m最高允许排放速度75kg/h。GB16297-1996二级标准:颗粒物108 m最高允许排放速度275.4kg/h,浓度120mg/m3;厂界恶臭氨无组织排放监控点浓度低于1.5 mg/m3混肥、包装车间含尘废

39、气袋式除尘器15米高排气筒排空,排放浓度:颗粒物:80mg/m3排放速度0.21kg/hGB16297-1996二级标准:颗粒物15 m最高允许排放速度3.5kg/h,浓度120mg/m3;无组织排放边界低于1.0 mg/m3;25吨/小时锅炉炉内脱硫+旋风除尘、炉外碱式水膜脱硫除尘,45m排气筒;排放浓度:烟尘:80mg/m3,SO2:256mg/m3GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准二级标准:烟尘:200 mg/m3,SO2:900 mg/m3,废水处理硝铵装置闪蒸冷凝水冷凝水经电渗析污水处理装置处理后回用,部分外排,设计规模440m3/d 。GB8978-1996表4中一级排

40、放标准:COD100 mg/L,BOD520 mg/L,氨氮15 mg/L,PH:6-9脱盐排污水、地面冲洗水氨吹脱塔+兼性池+A/O污水处理装置加反渗透装置处理,600m3/d ,COD:40mg/L,氨氮:5mg/L办公生活废水兼性池+A/O装置处理加反渗透装置处理后排放,100 m3/d, SS:50mg/L,COD:52mg/L,BOD5: 20mg/L。氨氮:5mg/L循环冷却水354m3/d,冷却处理回用噪声治理四合一机组机泵设置隔声操作间,消声处理,采用DCS自动控制GB12348-2008 2类边界排放值昼间60dB(A)夜间50 dB(A)固体废物废催化剂交予有处理资质的单位处理妥善处理不排放锅炉灰渣回收外卖污水处理污泥干化后卫生填埋办公垃圾集中清运风险防范(1)液氨储罐周边应设置自动检测报警装置,储罐上方应设置自动喷淋装置;(2)罐区建设围堰,围堰内的有效容积应满足一个最大储罐的容积,围堰高度1m,面积1000m2;(3) 硝酸硝铵装置区、液氨储罐、硝铵及复混肥仓库周边应建设与事故池连接的地沟,设置

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