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提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率.doc

上传人:a199****6536 文档编号:2124558 上传时间:2024-05-16 格式:DOC 页数:15 大小:1,018.04KB
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资源描述

1、提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率 作者: 日期:0 个人收集整理 勿做商业用途中建协2011年全国工程建设优秀QC小组活动成果申报材料课题名称:提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率申报企业:中国路桥工程有限责任公司 推荐单位:中国交通建设股份有限公司提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率中国路桥工程责任有限公司香港分公司英德三桥钢筋加工QC小组二零一一年四月提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率一、工程简介由我公司承建的英德市北江桥工程路线全长4。271公里,其中主线设特大桥1535m一座,桥跨组合为:(630)+(30+250+30)+428。75+730+(160+160)+330+(30

2、+250+30)+1030m.其中主桥长320米,主桥采用预应力混凝土独塔单索面斜拉桥,桥梁宽度为30。8米,采用整体式断面,引桥和主桥协调,桥梁全宽同为30.8米,采用分离式断面。本工程直径22mm、25mm、28mm的普通钢筋的接长采用钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术,它先将钢筋连接部分剥肋滚压成螺纹,利用连接套筒进行连接,使钢筋丝头与连接套筒连结为一体,从而实现了等强度连接的目的.本工程采用标准型套筒连接,见图1。图1 标准型接头安装图工艺流程为:平头剥肋滚压螺纹丝头检验套筒连接接头检验二、小组概况小组成员由项目部相关管理人员和现场技术干部及施工员共6人组成,小组概况见下表: 小组概况表小组名

3、称英德三桥钢筋加工QC小组成立时间2010年10月2日注册时间2010年10月4日小组类型现场型课题名称提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率姓名职务职称文化程度组内分工俞楠强生产副经理工程师大学组长王炜主任工程师高级工程师大学技术顾问吴喆经理助理工程师大学资料收集周之恒质检主管工程师大学现场检查黄葳施工员助理工程师大学方案实施梁振宇施工员施工员中专方案实施上级要求钢筋套筒机械连接的接头合格率必须达到90%生产现状课题选定提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率三、选题理由时间8月9月平均合格率()84.675.7678.3四、现状调查2010年10月02日,QC小组组织全体成员对2010年8月9月

4、之间生产的普通钢筋套筒连接的接头合格率进行了调查统计。具体情况见表1。表1 钢筋套筒连接的接头质量调查表时间8月9月平均值外观质量检测抽检数量200045003250合格数量200044973248.5合格率A()10099。9399。95 拧紧力矩检验抽检数量300675487.5合格数量300675487.5合格率B()100100100单向拉伸试验抽检数量133323合格数量112518合格率C()84。6 75。7678。3丝头加工合格率()MIN(A,B,C)84.675。7678。3 从表1可以看出,8月9月之间产生的钢筋接头的外观质量检测合格率达到99。75%,拧紧力矩检验合格率

5、为100%,而单向拉伸试验的合格率仅为78。3%,是影响钢筋接头合格率的主要问题。五、设定目标1、确定目标根据公司的要求,钢筋套筒机械连接的接头合格率必须达到90,本次QC小组活动以此要求作为小组活动的目标值。图2 活动目标值与现状对比图2、目标可行性分析从表1中可看出,影响接头合格率的考核指标有:外观质量检测、拧紧力矩检验、单向拉伸试验.其中外观质量检测和拧紧力矩检验的合格率接近100,而单向拉伸试验的合格率只有78。3,因此,提高单向拉伸试验的合格率即可提高接头的合格率。由表2 ,对不合格的接头进行统计,接头不合格的主要原因是丝头不合格(滑脱),将丝头合格率提高到90%以上,就能达到目标,

6、见图3所示。表2 不合格接头统计表接头抽样数量1233547278249抽样不合格接头数量1711151650不合格接头分析套筒拉断-母材拉断-丝头滑脱1711151550调查结论8月份丝头合格率为91.67%技术提供单位安排专门技术人员驻点历史记录技术支持丝头合格率是最主要的影响因素,将丝头合格率提高到90%以上,就能提高接头合格率。目标可行图3 目标可行性分析图六、原因分析小组针对钢筋套筒连接接头批次验收合格率低的症结问题,即“丝头合格率”低问题,集思广益,分析原因,见图4。机器技术水平低培训效果差丝头合格率低未按操作程序执行没按要求自检人刀片磨损剥肋机构没按要求装卡钢筋半成品未进行保护材

7、料钢筋基 圆尺寸不符合标准方法工艺操作要求不完善钢筋端头平头标准不明确图4 因果分析图七、要因确认为找出主要原因,小组对因果图中的末端因素进行逐条确认.末端因素一:工人技能培训不够丝头加工操作工在上岗前均按培训计划进行培训并考核,经考核成绩优秀,给予颁发上岗证。丝头加工操作人员培训的时间和成绩,结果见表3。表3 岗位人员技能培训情况调查表培训内容培训人数培训时间成绩优秀成绩优良优秀率理论培训1089190现场操作1089190因此,工人技能培训不够不是主要原因。末端因素二:没按要求自检工艺规定每加工10个丝头必须进行一次自检。在7天时间内进行对丝头的生产情况进行观察,观察结果见自检情况调查表。

8、表4 自检情况调查表时间丝头加工量要求自检次数实际自检次数9。165749.289969。31081149.479859.586959。6971049。7117125合计(次)6633工艺执行率仅为20,因此,没按要求自检为主要原因。末端因素三:未按操作要求装卡钢筋工艺规定丝头加工前对钢筋的夹持位置进行限位,钢筋顶紧限位挡铁。钢筋定好位后,拧紧台钳将钢筋夹持在台钳上。为保证钢筋卡紧后保持水平状态,我们制作了钢筋加工台案,长度视需加工的钢筋长度而定,高度与台钳高度相适宜.经查证,现场操作人员严格执行操作要求,工艺贯彻率为100%。因此,未按操作要求装卡钢筋不是主要原因。末端因素四:半成品未进行保

9、护套丝完成,并经质量检查合格的钢筋称为半成品。对半成品应采取严格的保护措施,这是钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接成功的关键。经查证,施工中我们按工艺要求采取两种方法进行保护,工艺贯彻率为100%。分层码放。用钢筋或木枋放在上下两层钢筋之间,使每层钢筋之间都有一定的距离不互相碰撞. 带帽保护。用专用的钢筋丝头保护帽(塑料材质)对钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染.图5因此,半成品未进行保护不是主要原因。末端因素五:钢筋基圆尺寸不符合标准我们对89月份共计16批的25mm钢筋和28mm钢筋进场检验资料进行查证,结果表明25mm钢筋基圆偏差控制在标准0.6mm范围内,28mm的螺纹钢基圆偏差控

10、制在标准0。7mm范围内.见图5。因此,钢筋基圆尺寸不符合标准要求不是主要原因。末端因素六:钢筋端头平头标准不明确工艺规定端头弯曲,马蹄严重的应切去,并未明确标准,造成现场施工随意性增大,影响丝头的加工质量。如图6.图6因此,钢筋端头平头标准不明确为主要原因。末端因素七:刀片磨损如图7,剥肋刀片在作业过程中磨损后直接影响丝头的加工直径。我们对正在作业的6台钢筋剥肋滚压直螺纹机剥肋刀片进行了调查,见表5.表5 剥肋刀片磨损调查表机号12#3#4#56#剥肋刀片磨损长度(mm)0。10 0。00 0。14 0。16 0。20 0。06 除2机刀片为新换刀片,其余机剥肋刀片均出现磨损,因此,剥肋刀片

11、磨损是主要原因.刀片越磨越短图7 剥肋机构结构图经过逐条检查,我们确认造成丝头合格率低的主要原因是:(1) 没按要求自检(2) 钢筋端头平头标准不明确(3) 刀片磨损八、制定对策根据要因确认得出的主要原因,QC小组成员经过认真讨论,制定出具有针对性的对策措施,详见表6所示.表6 对策表序号要因对策目标措施地点责任人完成时间1没按要求自检思想教育与岗位考核双管齐下自觉按要求执行自检程序举办质量座谈会并制定、实施工程质量奖罚制度班组周之恒2010年10月5日2平头标准不明确完善标准确定平头标准控制参数 调查钢筋端头实际情况确定参数现场黄葳2010年10月8日3刀片磨损定期更换刀片使加工丝头直径符合

12、要求摸索刀片更换周期现场梁振羽2010年10月10日九、对策实施实施一:为解决操作工人未按照工艺要求自检问题,我们召集操作工人举办了丝头加工质量问题的座谈会,会上向工人阐明了自检的重要性,并组织大家学习了工程质量奖罚制度,明确了岗位职责和奖罚条例.实施后自检情况见表7,工人自觉按照要求进行自检.通过自检,及时发现问题,查明原因并解决后重新加工螺纹。表7 自检情况调查表时间丝头加工量实际自检次数要求自检次数10。20778810。21798810。22687710。23778810。24667710。2596101010。26971010合计(次)5858实施二:我们随机抽取了1000个钢筋,钢

13、筋端头情况见表8,其中马蹄段长度大于3mm的端头占14。5。另外,按丝头外观检验标准,不完整丝扣长度不得大于两个完整丝扣长度,考虑到尽量减少端头平头的工作量和满足检验标准,确定对于马蹄段长度大于3mm的钢筋端头必须平头.表8 钢筋端头情况调查表马蹄段长度区间(mm)00-11-22-33-44-55-合计数量(个)1641432313178138261000百分比(%)16.414。323.131.78。13.82。6100实施三:为解决刀片磨损问题,我们对新安装的刀片进行了跟踪调查,见表8。丝头加工量达到1900个时,达到了刀片进行剥肋的极限磨耗量0.19mm(见表9所示),剥肋尺寸增加了0

14、。38mm,而丝头的直径允许偏差为0。2mm,变化幅度为0.4mm,因此,为充分使用刀片,当刀片磨损达到0。1mm,直径偏差为+0。2mm时,需调节剥肋尺寸,当加工丝头量达到1900个时,刀片需更换。.表9 刀片进行剥肋的磨耗量加工丝头量(个)50090015001900磨损量(mm)0.060。100.150。19依靠调节垫片的厚度来调节剥肋尺寸,见图8。图8十、效果检查 小组对10月中旬至11月下旬对活动效果进行了检查,见表10与图9.表10 2010年1011月钢筋接头合格率统计表 时间10月中旬10月下旬11月上旬11月中旬11月下旬平均值外观质量检测抽检数量6715023330030

15、0210合格数量67149232298298209 合格率A(%)100。00 99.399.699。399.399。52 拧紧力矩检验抽检数量304011013013589合格数量304011012713488 合格率B(%)100.00 100.00 100。00 97.799.26 98。88 单向拉伸试验抽检数量4 11 18 24 26 17 合格数量4 10 16 22 23 15 合格率C()91.67 90。91 88.89 91。67 88。46 90.32 丝头加工合格率(%)MIN(A,B,C)91.67 90.91 88.89 91.67 88。46 90。32 目标实

16、现了!图9 实施前后接头合格率对比图接头合格率达到了90.32%,本次QC活动目标取得了成功!十一、巩固措施把改进的有效措施投入有关标准,见表11. 表11类别内容负责人完成时间纳入工艺纪律考核条例按要求自检 定期更换刀片周之恒2010。11纳入工艺标准平头标准的控制参数俞楠强2010.11 采取以上措施后,我们小组又于2010年12月18日对11月下旬12月中旬的接头合格率进行统计,接头合格率达到了91。39。十二、效益分析经过本次QC攻关,接头合格率达到了90%以上,完成了预定目标.本次攻关后,人员操作规范,工艺要求得到贯彻,没有造成质量其他方面的缺失,满足了工艺标准要求。接头合格率的提高,减少了返工的几率,为下道工序的开展提供了质量保证。通过本次活动,进一步提高了成员的质量意识,问题意识和改进意识,大大增强了成员的团队精神,提高了集体攻关的能力。十三、今后打算通过本次QC活动,接头合格率由原来的78。3提高到91。39%,超过了小组活动的预期目标,也达到了上级要求90%的目标,满足了下道工序的需求.同时,我们发现钢筋剥肋滚压直螺纹机的使用寿命较短,所以小组成员决定乘胜追击,开展下一课题:提高钢筋剥肋滚压直螺纹机的使用寿命。11

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