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大别山隧道2斜井QC文件硬岩花岗岩区斜井快速掘进施工措施.docx

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硬岩花岗岩区斜井快速掘进施工措施 中铁隧道集团合武铁路大别山隧道2#斜井QC小组 1工程概况 1.1 设计概况 大别山隧道是新建铁路沪汉蓉通道全线最长的隧道,也是全线的控制工程之一。工程位于湖北省麻城市境内,隧道里程为DK212+429~DK225+682,隧道全长13253m。 大别山隧道2#斜井位大别山隧道右侧,与大别山隧道中线正交于DK221+450,综合坡度为8.2%,斜井全长为1077.59m,与大别山隧道采用正交双联连接方式。计划工期为7个月(不含施工准备期)。 1.2 地质概况 大别山隧道及2#斜井均位处剥蚀中低山区,山势陡峻,沟谷纵横,自然坡度为10~45°不等。2#斜井穿越围岩级别依次为Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅱ级,斜井所穿越围岩主要由花岗岩组成;此外斜井还要经过节理式断层区,节理产状为120°∠80°。 隧道位于大别山核心地带,地壳抬升剧烈,剥蚀冲沟发育,地下水主要为构造裂隙水,接受大气降水及地表水的下渗补给。隧道通过断层破碎带及节理密集带地段时,洞身开挖施工地下水涌水量较大。 表1 各级围岩地质情况表 围岩级别 长度(m) 地 质 概 况 Ⅴ 20.54 二长花岗岩,岩体较破碎,节理发育,地下水为基岩裂隙水,不发育。 Ⅳ 83.38 Ⅲ 160.57 Ⅱ 813.10 二长花岗岩,岩体较完整,石质坚硬、性脆,局部节理较发育,地下水为基岩裂隙水,不发育。 2 选题理由 大别山隧道工期紧,任务重,必须提高二号斜井的施工进度,为正洞施工赢得时间。因此,在硬质花岗岩区提高爆破水平、压缩工序循环时间成为加快斜井施工进度的关键手段。详见下图: 合同工期要求 公 司 要 求 技术要求 现场实际情况 总工期2005年 月 日~2007年 月 日,较为紧张。 大别山隧道是本公司承建的第一条高速客运专线,意义重大。而斜井又是最长的辅助坑道,斜井必须按期或提前完工,确保大别山隧道正洞的施工工期。 1、大别山隧道2#斜井设计为无轨运输斜井,双车道,其断面为7.6m×5.88m(宽×高)。 2、围岩情况导致钻孔、爆破困难,爆破进尺不理想,影响施工进度。 3、超欠挖控制将直接影响施工进度和工程成本。 操作工人技能不强,钻爆难度大,空间狭小运输困难,爆破效率低,各方面原因导致循环时间长,施工进度不理想,施工管理有提高空间。 3 QC小组概况 3.1 QC小组的组成 工区于2005年6月20日成立QC小组,拟就前述问题进行攻关,并在成立后立即展开工作。该QC小组由10人组成,全部人员接受TQC的学习和教育平均在48小时以上。 小组基本情况见表2: 表2 QC小组概况及组成 小 组 名 称 中铁隧道集团有限公司合武铁路大别山隧道2#斜井QC小组 组 建 日 期 2005年6月20日 注 册 日 期 小 组 类 型 现场管理型 注 册 号 攻关课题名称 硬岩花岗岩区斜井快速施工综合措施 序号 姓名 性别 年龄 学历 职称 职 务 组内职务 组内分工 1 罗治军 男 34 本科 工程师 工区总工 组长 组织实施 2 熊凯斌 男 29 大专 工程师 工区副总工 副组长 组织实施 3 安湘山 男 36 大专 工程师 工区副主任 副组长 组织实施 4 胡红卫 男 33 硕士 高级工程师 工区主任 技术顾问 技术指导 5 党红章 男 33 大专 工程师 处工程部主任 技术顾问 技术指导 6 王小健 男 29 本科 工程师 质检工程师 组员 过程检验 7 李兴泽 男 26 本科 工程师 隧道工程师 组员 资料收集 8 宋星光 男 24 本科 工程师 隧道工程师 组员 决策实施/资料收集 9 韩文平 男 34 中技 高级技师 开挖队队长 组员 决策实施 10 陈 伟 男 32 中技 中级技师 开挖队副队长 组员 决策实施 活动时间 2005.6.20~2005.12.31 循环次数 四 次 3.2小组主要活动内容及形式 表3 小组主要活动内容及形式 阶 段 活动内容 活动形式 出席人数 活动次数 计划阶段 (P阶段) 进行现场调查、分析原因、 确认主要原因、制定相应解决措施 小组讨论 10 4 实施阶段 (D阶段) 根据解决措施、组织实施 现场小组讨 论 10 4 检查阶段 (C阶段) 现场检查、小组讨论 小组讨论 10 4 总结阶段 (A阶段) 总结活动过程及相关成绩 小组讨论 10 4 P1 D1 C1 A1 P2 D2 C2 A2 P3 D3 C3 A3 第一阶段 第二阶段 第三阶段 图2 小组活动循环图 4 第一阶段(第一次PDCA循环) 4.1 现场调查 2005年8月1日到2005年8月15日,QC小组对施工现场进行跟踪调查,对平均开挖每循环进尺、出碴时间进行了统计。 表4 开挖进尺-时间统计表 施工日期 进尺(m) 平均每循环进尺(m) 平均循环时间消耗(min) 循环次数 计划每循环 时间(min)/进尺(m) 钻爆 出碴 8.1~8.3 12.7 1.8 375 111 每循环进尺为2.7m; 每循环钻爆时间为360min,出碴时间为44min/m。 8.4~8.6 12.4 2.1 407 123 8.7~8.9 13.1 2.2 668 113 8.10~8.12 17.3 2.5 504 142 8.13~8.15 16.7 2.4 501 116 4.2 现场影响进度因素分析 2005年8月1日到2005年8月31日(共计72个循环),QC小组对施工现场进行跟踪调查,现将31天施工情况统计如下: 表5 2005年8月1日~8月31日各因素影响施工进度统计表 日期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 计划 未 完 成 计 划 运输 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 光爆 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 环境 ● ● ● 炸药到场 其他 ※ ※ ※ 说明:“√”完成计划、“□”运输影响、“☆”光爆影响、“●”环境影响、“◆”炸药到场、“※”其他影响 根据以上调查情况,做出了影响施工进度的因素调查表: 表5 各因素影响施工进度调查表 序号 影响因素 影响次数 每循环平均影响时间(min) 累计次数 百分比(%) 累计百分比(%) 1 运输水平低 26 30 26 44.8 44.8 2 光爆质量差 26 110 52 44.8 89.6 3 环境质量差 3 2 55 5.2 94.8 4 其他 3 2 58 5.2 100 说明:每循环平均影响时间=各影响因素31天的总影响时间÷总循环次数 据以上表,QC小组做出了各因素影响施工进度的次数排列图及影响时间柱状图。 从排列图和柱状图中可以明显看出,运输水平低和光面进尺短是影响施工进度的症结所在,解决以上两个首要问题是第一阶段的突破点。 4.3 原因分析、要因确定及相应对策 4.3.1 2005年9月1日到2日,QC小组针对爆破进尺短进行了原因分析如下: 爆 破 进 尺 短 环境 爆破方法 钻爆器材 人员 司钻水平低 培训不及时、 司钻工人多是新手 责任心不强 奖惩制度不完善 作 业 空 间 有 限 设计断面小 积水较深 抽水机功率较小、 排水有倒流现象 钻孔精度 不符合要求 装药结构不合理 布眼不合理 起爆顺序不合理 炸药性能较差 钻孔设备性能较差 雷管性能不稳定 表6 斜井爆破进尺差要因确认统计表 序号 末端因素 要因确定 负责人 结论 1 奖惩制度不完善 2005年9月4日,工区对现实行的奖惩制度进行了一定的修改和补充,同时加大了监督执行力度和奖惩承诺的兑现决心。 胡红卫 安湘山 非要因 2 培训不及时、 司钻工人多是新手 组织熟练工人带新人的“一帮一”的活动,通过技能培训进行指导,使每个工人达到熟练程度。 韩文平 陈 伟 非要因 3 设计断面小 对现开挖台架进行修改,限期完成并投入使用。 熊凯斌 非要因 4 抽水机功率较小、 排水有倒流现象 更换大功率抽水机,加工临时储水池,同时对抽水机附加回流止阀。 韩文平 非要因 5 钻孔精度不符合要求 现场调查钻孔精度(包括炮眼深度、角度)不符合爆破设计要求,钻孔比较随意。 宋星光 韩文平 是要因 6 装药结构不合理 现场调查,由于对正确装药缺乏足够的认识,致使装药数量错乱、装药方法不对和装药结构不符合实际要求。 宋星光 韩文平 是要因 7 布眼不合理 现场调查发现,司钻工人对炮眼的具体布置比较模糊,现由测量人员根据爆破设计放轮廓线时将掏槽眼、拱部周边眼的具体位置画出。 宋星光 陈 伟 非要因 8 起爆顺序不合理 根据现场爆破情况来看,由于导爆管雷管的错乱使用,致使起爆顺序打乱,有时产生“瞎炮”现象。现要求现场技术人员和炮工及时检查雷管的连接。 宋星光 陈 伟 是要因 9 雷管性能不稳定 “瞎炮”现象的产生在一定程度上是由于雷管的原因,现生产厂家已派员来现场配合我工区进行检查和试验。 韩文平 非要因 10 炸药性能较差 现使用炸药的爆速仅为3200m/s。根据钻爆施工经验和施工要求,对炸药爆速调整至4000m/s. 党红章 非要因 11 钻孔设备性能较差 现场钻爆工人普遍反映,风钻配件、钻杆、钻头存在质量问题,已通知厂家对进行更换。 韩文平 非要因 4.3.2爆破进尺差的对策实施 9月3日起,QC小组组织相关部门和人员按上述对策进入实施阶段,采取如下措施: (1)QC小组成员宋星光、韩文平等轮流现场值班,对钻孔、装药工序进行全过程监控和。 (2)挑选优秀的司钻人员负责主要位置(如掏槽眼)的司钻,保证做到钻孔一次到位。 (3)对司钻工人进行培训,挑选优秀合格的钻爆人员专门负责本钻爆区域的装药工作。 (4)挑选优秀合格的钻爆人员专门负责本钻爆区域的雷管连接工作,同时加强检查工作。 4.3.3爆破效果检查 2005年9月18日,QC小组对现场所收集数据(2005年9月3日~9月17日)进行了整理,同时于8月份同期进行了对比,结果如下: 表8 活动前后平均循环进尺对比表 序号 活动前 活动后 施工日期 平均每循环进尺(m) 施工日期 平均每循环进尺(m) 1 8.1~8.3 1.8 9.3~9.5 2.8 2 8.4~8.6 2.1 9.6~9.8 2.7 3 8.7~8.9 2.2 9.9~9.11 2.6 4 8.10~8.12 2.5 9.12~9.14 2.8 5 8.13~8.15 2.4 9.15~9.17 2.7 4.3.4爆破质量总结 通过本次PDCA循环,我们主要解决了影响循环进尺中的钻孔精度、现场布眼、装药结构以及雷管连接等爆破技术中的关键技术问题。该对策措施在斜井Ⅱ级围岩施工中取得了良好的效果,截止2005年9月30日,9月份实际进尺比8月份实际进尺增长了31.2m。 4.3.5 针对运输水平低的原因分析 (1)运输水平低的的原因分析(见下图) 运 输 水 平 低 环境 运输方法 机械设备 人员 技术水平低 培训不及时 责任心不强 奖惩制度不完善 作业空间有限 设计断面小 路况欠佳 洞内路面维护不及时 施工组织不合理 运输方法不科学 车况不稳定 车辆维修不及时 机械到位不及时 (2)运输水平低的要因确定 表9 斜井运输水平低要因确认统计表 序号 末端因素 要因确定 负责人 结论 1 奖惩制度不完善 2005年9月4日,工区针对运输水平低的原因进行了讨论,决定完善奖惩制度,加大对运输的监督执行力度。 胡红卫 安湘山 非要因 2 培训 不及时 由于出碴司机技术水平参差不齐。工区决定对招聘司机进行考核,合格者继续留用;不合格者解除合同,重新招聘。 安湘山 非要因 3 设计断面小 由于设计开挖断面尺寸较小,运输车辆不能顺利掉头,且错车困难,致使出碴车辆作业时只能单车倒行,严重影响了循环时间。 罗治军 熊凯斌 是要因 4 路况欠佳 由于斜井坡度较大(9.00%),施工现场存在排水不畅,水流冲刷路面等现象,造成路面起伏不平,车辆行驶缓慢,降低了出碴运输效率,现场已加强对出碴路线的维护。 韩文平 非要因 5 施工组织 不合理 出碴运输过程中经常与其他施工工序相冲突,以致相互影响。 安湘山 非要因 6 运输方法 不科学 在装碴过程中,由于载重卡车所停靠位置不是最佳位置,导致装载机的装载效率降低。 韩文平 非要因 7 机械到位 不及时 在出碴过程中,由于载重卡车到位不及时,在一定程度上影响了循环时间。 安湘山 是要因 8 车况不稳定 根据现场调查发现,在出碴过程中存在车轮爆胎等机车故障,在不同程度上影响了循环时间。 安湘山 是要因 9 车辆维修 不及时 由于机修工人对车辆的检查和维护不及时,出碴过程中出现车辆抛锚、爆胎等故障,在一定程度上影响了循环时间。 安湘山 非要因 (3)运输水平低的对策实施 2003年9月3日起,QC小组组织相关部门、人员按制定的对策对运输水平低开展工作,进入实施阶段,实施过程中采取了如下解决措施: A沿斜井每隔200m单侧设一加宽段,长度为4m,加宽宽度为2m,加宽段高度为3.2m,满足车辆相互错车和调车要求,缩短出碴时间,增加日循环次数,提高日循环进尺。 B空车可在离掌子面最近的加宽段调车、停靠,待载重车通过后,空车可立即进入掌子面进行装碴,每趟可缩短25min,取得了相应的效果。 C在斜井掌子面装药即将结束前20min,提前通知调度员,然后由调度员通知装载机和载重卡车司机提前到位,保证出碴机械设备准时进行。 D根据现场调查,设置专人负责机车维修和保养;同时购置新载重卡车2台,保证出碴顺利进行。 (4)运输水平检查 2005年10月1日,QC小组对现场所收集数据(2005年9月3日~9月30日)进行了整理,同时于8月份同期进行了对比,结果如下: 表11 活动前后平均每循环出碴时间对比表 序号 活动前 活动后 施工日期 3天循环次数(次) 施工日期 3天循环次数(次) 1 8.1~8.3 7 9.1~9.3 7 2 8.4~8.6 6 9.4~9.6 7 3 8.7~8.9 6 9.7~9.9 8 4 8.10~8.12 7 9.10~9.12 8 5 8.13~8.15 7 9.13~9.15 7 6 8.16~8.18 7 9.16~9.18 7 7 8.19~8.21 7 9.19~9.21 7 8 8.22~8.24 7 9.22~9.24 8 9 8.25~8.27 7 9.25~9.27 8 10 8.28~8.30 8 9.28~9.30 8 合计 8.1~8.30 69 9.1~9.30 75 (5)运输水平总结 通过这次PDCA循环,主要解决了影响运输水平中的设计断面小、机械到位、车况等关键问题,在斜井Ⅱ级围岩施工中取得了良好效果, 9月份循环次数比8月份增长了6次。 5 第二阶段(第二次PDCA循环) 在第一阶段(第一次PDCA循环)中,QC小组提高了平均循环进尺,缩短了出碴运输时间,但仍存在钻爆作业循环时间偏长、日循环数量少的问题。QC小组决定开展第二次PDCA循环活动,进入第二阶段。 5.1 现场调查 2005年9月4日到24日,QC小组对施工现场对开挖中钻爆时间进行了详细记录: 表12 钻爆时间现场调查表 序号 施工时间 钻爆作业 总时间(min) 钻爆作业 总循环次数(次) 钻爆作业 平均每循环时间(min/次) 计划 钻爆时间(min) 超时 (min) 1 9.4~9.6 3170 7 453 360 93 2 9.7~9.9 3595 8 449 119 3 9.10~9.12 3485 8 435 75 4 9.13~9.15 3280 7 469 109 5 9.16~9.18 3160 7 451 91 6 9.19~9.21 3290 7 470 110 7 9.22~9.24 8 根据现场资料:炮眼钻孔的垂直深度为3.0m,钻爆每循环进尺控制在2.7~2.8m,同时钻爆循环时间控制在360mini以内,每天可达到3个循环,日循环进尺可达到8.1~8.4m。 针对以上所提及的问题,我们将在第二阶段(第二PDCA循环)中解决。 5.2 原因分析、要因确定及相应对策 5.2.1 针对钻爆作业时间长的原因分析 分析如下图: 钻 爆 作 业 时 间 长 机械设备 人 员 工人积极性不高 奖惩制度不完善 工人流动频率较大 工资待遇较差 风钻质量较差 钻杆质量较差 钻头质量较差 维修质量较差 钻杆钎尾损坏较严重 磨损较大 断钎现象频繁 其他保障措施 风、水、电保障不到位 其中人员组织是该环节的重点。 5.2.2 针对钻爆作业时间长的要因确认 表13 针对钻爆作业时间长要因确认表 序号 末端因素 要因确认 负责人 结论 1 奖惩制度 不完善 此前工区所制订的各项奖惩制度落实较差,特别是涉及到奖励方面,工人的积极性受到了一定影响。 安湘山 韩文平 是要因 2 工资发放不及时 前期资金紧张,工资发放不及时,致使部分技术熟练的劳务工选择了离职,在职劳务工的积极性受到影响。 安湘山 韩文平 是要因 3 风钻维修质量 较差 在钻爆施工中,司钻工人所使用的风钻经常出现故障,特别是所更换风钻故障仍然不断。 韩文平 陈 伟 是要因 4 钻头 磨损较大 由于围岩强度较大和钻头质量差,致使钻头的的合金钢部分出现破损和钻头严重磨损现象的发生。 韩文平 陈 伟 是要因 续表13 5 钻杆钎尾损坏较严重 由于钻杆质量较差,在钻爆过程中新钻杆钎尾出现不同程度的损坏,导致风钻维修困难。 韩文平 陈 伟 是要因 6 钻杆 断钎现象频繁 在钻爆施工中,每循环均有断钎事故发生,影响了钻爆循环时间,同时也影响了爆破效果。 韩文平 陈 伟 是要因 7 风、水、电 保障不到位 在钻爆施工中出现风压不够、钻孔用水水压不够、洞内用电不稳定,有停水、停电等现象的发生,导致钻爆作业时间滞后,现已有专职人员负责。 韩文平 陈 伟 非要因 5.2.3针对钻爆作业时间长的对策 2005年9月26日起,我QC小组组织相关部门、人员按制定的对策对钻爆作业时间长开展工作,进入实施阶段,实施过程中采取了如下解决措施: (1)奖惩制度不完善、工资待遇较差 针对第一阶段中由于奖惩制度不完善所带来的负面影响,尤其是对现场施工人员积极性的影响,工区重新制订了奖惩措施,并严格执行。主要内容有:以当月生产任务为基数,相对于基数的超欠的奖罚规定;钻爆循环时间超欠的处罚和奖励规定; (2)通过各种途径解决了资金问题,对所拖欠劳务工的工资进行及时补发,同时调整分配体制,提高钻爆班组的施工人员的工资和相关待遇。 (3)2005年9月26日起,开挖班领工员及时回收不合格的新钻杆、新钻头,统一交给开挖队队长,然后到材料室进行调换。 (4)对于风钻配件不合格的,要求风钻修理工跟班服务,及时排除风钻故障;对于短时间内无法解决的,要求工人及时进行调换,同时对主要位置的风钻进行更新。 (5)材料室通知生产厂家到现场对损坏的设备进行鉴定,同时进行现场指导,更正工人的操作方法;此外,要求生产厂家对不合格设备进行回收及时退换。 5.2.4钻爆作业时间的检查 2005年10月5日,QC小组对现场所收集数据(2005年9月26日~10月5日)进行了整理,同时于QC活动前进行了对比,结果如下: 表15 QC活动前后平均每循环钻爆作业时间对比表 序号 QC活动前 QC活动后 施工日期 循环次数(次) 平均循环时间(min) 施工日期 循环次数(次) 平均循环时间(min) 1 9.16 2 448(+88) 9.26 3 408(+48) 2 9.17 3 450(+90) 9.27 3 356(-4) 3 9.18 2 458(+98) 9.28 3 373(+13) 4 9.19 2 478(+118) 9.29 2 375(+15) 5 9.20 3 475(+115) 9.30 3 378(+18) 6 9.21 2 455(+95) 10.1 3 353(-7) 7 9.22 2 460(+100) 10.2 3 368(+8) 8 9.23 2 420(+60) 10.3 3 354(-6) 9 9.24 3 420(+60) 10.4 3 347(-13) 10 9.25 2 428(+68) 10.5 3 308(-52) 说明:括号中的 “+”代表超时,“-”代表“省时;时间标准为每循环开挖钻爆作业时间为360min。 5.2.5钻爆作业时间的检查 通过此阶段的活动,基本上稳定了工人(尤其是司钻工人)的情绪,提高了工人的积极性;从表15和图?中,可显示出钻爆作业循环速度得到了很大的提高(基本上可以保证每天3个循环,日进尺8.0m),达到了预期效果。 6 第三阶段(第三次PDCA循环) 在第二阶段,QC小组基本解决钻爆时间长的问题;但同时发现,在钻爆作业速度提高的同时,光面爆破的质量却有所下降,超欠挖严重,导致后续施工难度和成本的增加。为提高光面爆破质量,降低成本,QC小组决定进入第三次PDCA循环活动。 6.1 现场调查 2005年9月26日至10月15日,QC小组对开挖施工中影响隧道超欠挖的因素进行了统计和分析,其汇总结果如下: 表16 开挖施工中影响隧道超欠挖的因素统计表 序号 项  目 频数(件) 频率(%) 影响钻爆质量的累计频率(%) 1 钻孔精度 27 45.8 45.8 2 爆破技术 15 25.4 71.2 3 施工组织管理 11 18.6 89.8 4 测量放线 3 5.1 94.6 5 地质变化 2 3.4 98.0 6 其他 1 2.0 100 合 计 59 100 100 2 原因分析、要因确定及相应对策 6.2.1 针对隧道超欠挖的原因分析 根据2005年9月26日至10月15日期间59个开挖循环的统计,上述6个因素对隧道超欠挖的影响见“表16”和“图?”。其中钻孔精度对超欠挖影响最大(45.8%),其次是爆破技术(25.4%)、施工组织管理(18.6%)、测量放线(5.1%)、地质变化(3.4%)等,而前3项因素的影响占(89.8%)。因此控制隧道超欠挖、提高光面爆破质量的重点在于提高钻孔精度、合理调整现场爆破技术参数和加强施工现场的组织和管理。 2005年10月16日,QC小组针对隧道开挖超欠挖严重进行了原因分析,其分析图如下: 光 面 爆 破 超 欠 挖 严 重 环境 钻爆技术 爆破器材 人员 司钻水平不稳定 岗位不固定 责任心不强 奖惩制度不完善 通 风 不 利 职 责 不 清 积水较深 抽水不及时、 排水有倒流现象 钻孔精度 不符合要求 布眼间距不合理 炸药性能不稳定 药卷加工不标准 装药结构、药量不合理 6.2.2 隧道超欠挖要因确认 2005年10月16日,QC小组针对隧道开挖超欠挖严重召开会议,进行要因确认: 表17 光面爆破超欠挖严重要因确认表 序号 末端因素 要因确认 负责人 结论 1 奖惩制度 不完善 据调查,司钻工人在注重缩短钻爆时间的同时,忽视了钻孔质量。为此,开挖队制订了关于隧道超欠挖的内部管理办法,进一步来提高钻爆质量。 韩文平 非要因 2 司钻工人 岗位不稳定 为缩短钻爆时间、提高爆破进尺,钻爆班对司钻人员进行了部分调整,结果导致该部位钻孔质量有一定的下降。 韩文平 陈 伟 是要因 3 通风不利 施工现场从钻爆到出碴运输再到测量整个过程中,通风随意性强,造成测量放线不能顺利准确进行,同时钻爆班为尽快开钻导致钻孔布眼不合理。 安湘山 非要因 4 积水较深 斜井反坡排水不利导致积水较深,致使不能准确上钻,导致底板眼钻孔误差增大,隧道底部出现严重的超欠挖。 韩文平 陈 伟 非要因 5 钻孔精度 不符合要求 在施工现场检查发现,炮眼钻孔角度不符合要求,尤其是周边眼、底眼的角度。 宋星光 是要因 6 布眼间距 不合理 钻爆施工中,钻爆班在加快钻爆速度的同时忽略了对炮眼间距的合理控制,特别是周边眼的间距。现已在测量组画轮廓线的同时标出周边眼的具体位置。 宋星光 非要因 7 装药结构、药量不合理 现场检查发现局部存在装药结构不合理,尤其是周边眼的装药,由此导致局部出现严重超挖;此外,药量不能根据现场围岩地质变化进行适当的调整。 宋星光 陈 伟 是要因 8 炸药性能 不稳定 有时出现“瞎炮”现象和药卷爆破不彻底现象,导致局部欠挖;在补炮处理时往往会造成局部严重超挖;已经对炸药库进行了清理,注意炸药存放的温度、湿度条件。 韩文平 陈 伟 宋星光 非要因 6.2.3针对隧道开挖超欠挖严重的对策 表18 隧道开挖超欠挖要因对策表 序号 主要因素 对策措施 目标 地点 负责人 限期 1 司钻工人 岗位不稳定 要求钻爆班对主要位置(周边眼、掏槽眼) 实行定岗定位,同时底板眼、辅助眼、周边眼(又分拱部、左边墙、右边墙)设专人负责。 保证该部位钻爆质量,提高司钻人员的责任心。 现场 韩文平 陈 伟 2005.10.25 2 钻孔精度 不符合要求 现场要求领工员、班长和各部位负责人加强对炮眼角度的检查。 尽量将人为因素降低到最低。 现 场 陈 伟 宋星光 3 装药结构、 药量不合理 通过对前期爆破的总结,确定不同地质条件下的合理药量和装药结构。 合理的利用每一份炸药,保证爆破效果达到最好。 现 场 韩文平 陈 伟 宋星光 6.2.4隧道开挖超欠挖严重的对策实施 2005年10月17日起, QC小组组织相关部门、人员按制定的对策对隧道开挖超欠挖严重开展工作,进入第三阶段的实施阶段,实施过程中采取了如下解决措施: (1)司钻工人岗位不稳定 根据司钻工人在不同部位的熟练程度进行合理的调整,尤其是钻爆施工的重要位置,如周边眼、底板眼和掏槽眼;同时为保证该部位钻爆质量,对各个部位实行司钻手定岗定位,底板眼、辅助眼、周边眼(又分拱部、左边墙、右边墙)设专人负责。 (2)钻孔精度不符合要求 ①通过各种奖罚制度来调动司钻工人的积极性、提高司钻工人的操作水平和责任心; ②领工员、班长及各部位负责人检查和控制司钻工人钻杆摆角,主要是拱部的上仰角、边墙两侧的水平外插角和底板的下插角。 ③在拱部、左边墙、右边墙等处的周边眼和底板眼建立标准参照物来指导工人司钻。 (3)装药结构、药量不合理 ①总结和学习类似围岩的爆破经验,对现所使用的装药结构、药量进行适当的调整; ②通过组织学习,以达到司钻工人充分掌握所在部位的装药结构和药量; ③现场技术负责人、领工员、炮工和各部位负责人必须检查各部位的装药结构和药量控制,此外可根据现场围岩的变化来适当调整装药结构、控制药量。 6.2.5隧道开挖超欠挖的检查 2005年10月25日,QC小组对现场所收集数据(2005年9月16日~10月25日)进行了整理,同时于QC活动前进行了对比,结果如下: 表19 QC活动前后光面爆破效果对比表 QC活动前 QC活动后 平均超挖(cm) 炮眼保存率(%) 炮眼利用率(%) 平均超挖(cm) 炮眼保存率(%) 炮眼利用率(%) 14.2 82.8 88.2 9.7 84.8 87.3 从上表19 和图?中,我们可以看到QC活动后比QC活动前减少超挖为31.7%。 6.2.6第三阶段经验总结 在该阶段的活动中,QC小组基本上解决了隧道开挖超欠挖严重等难题;积累了大量的施工经验,同时加强了我们对整个开挖施工的过程控制力度;此外,也认识到制订合理、规范的制度是保障工人积极性、责任心的关键,同时现场技术跟踪指导也是至关重要的。 9 巩固措施 1、为了使活动成果更加完善,我们利用在QC活动期间所制订的规则对各项解决措施执行情况进行跟踪分析,继续推广,接受更全面的检验。 2、加强岗位技术培训和现场技术指导,使工人对现场钻爆技术有充分的认识和掌握。 3、总结现场施工经验,编制相应的指导手册,以便指导工人适应不同钻爆地质条件。 4、继续完善现有爆破设计,以达到最优化。 10 总结和下步打算 通过本次QC活动,提高了循环进尺、循环次数、控制了超欠挖,施工进度大幅度提高,达到了预期目标,取得了良好的经济效益和社会效益,得到了业主和监理的高度肯定。 本次QC活动结束后,我们将进一步巩固已取得的成果,运用活动期间的各项措施,使各项成果稳定在活动期间的水平;斜井施工结束后,将本次QC活动的成果灵活运用于正洞施工中,并根据正洞的实际情况采取相应措施,切实提高正洞施工进度和质量。
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