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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,分选工段碎片目前情况,一,人,当前情况:,1,,人员不够,看机器人员一个人要看两条线,甚至有时候要看四条线。导致测试过程中设备卡片,堆片时不能及时处理,烧结后的隐裂片不能第一时间发现。,2,,分片人员不够,生产上班后,8,:,0010,:,00,这段时间产量不均匀(比较少甚至没有),导致后半段时间产量猛赶,防止下班时多留留存,人员加快看片速度,导致碎片过多。,3,,分检人员和,FQC,抽检手法不规范,导致碎片。,改善措施:,1,,增加人员配置,一人看一条线,专人专线负责。,2,,要求生产匀速生产,丝网三道能在,7,:,30,停机器。,3,,统一规范分片,抽检手法,严格执行,SOP,。对员工进行控制碎片意识的培训。,二,机,当前情况:,1,,机器设备吸盘不稳定,造成吸盘吸片吸歪,放到传送带上导致卡片堆片。,2,,缓冲盒过松,导致吸片时吸双片,会造成卡片。,3,,分档盒材质太软,电池片满百后,人员取片时会造成碎片。改善措施:,1,,上班时要求设备对吸盘进行调试,调试到正常状态。,2,,要求员工对缓冲盒子接班后进行检查排查。,3,,对分档盒进行更换,更换成材质比较结实的盒子。,三,料,当前情况:,1,,弯曲度:弯曲度超标导致吸盘不吸,使电池片直接从烧结炉后面掉下去碎掉。,2,,隐裂片:丝网隐裂片直接往下流至分选,吸盘对隐裂片也吸到传送带上,导致碎片不能及时 发现。,3,,蹦边片:崩边过大导致吸盘直接吸碎。,4,,,23,档,,24,档,低效片隐裂过多,直接碎掉。,5,,背电极印刷不良和“,#”,字片(四部在,0.03%,,五部在,0.03%,),背电场发白的(管,P,掉片,导致另外一片背面镀上膜,铝浆无法渗透,照成发白二部有,0.02%,,三部,0.04%,,四部,0.055%,,五部,0.033%,),改善措施:,1,,要求丝网严格按照,SOP,操作,控制好湿重。,擦拭片统一往下流,流的时候及时通知分选。,2,,设备改进,使吸盘不吸隐裂片;丝网每两小时检查一次台面,降低压板次数;丝网 敢换台面,换成钢化玻璃台面。,3,,烧结下料处装一个风刀,减少隐裂片的流出;丝网一道严格把好关把前到工序的蹦边片挑出来,减少蹦边片的流出,出现蹦边第一时间通知,PE,。,4,,分检人员每个小时清理一次,23,档,,24,档和低效的碎片,当碎片超出,10%,,要求丝网停线整顿,并通知生产和,IPQC,,需要引起产线对隐裂片的重视。,5,,加强员工责任心。,四,C1,C5,当前情况:,1,,分片时堆片过多。摆放不整齐,造成人为,C,类。,2,,人员分类后放人片盒时不对齐,造成,C,类或碎片。,3,,外观,C,类:印刷不良占:,0.24%,弯曲片占:,0.08%,色差片占:,0.04%,改善措施:,1,,员工分好类后,满百时第一时间数好包装好,不能堆太多分好的电池片。,2,,机器上满百取片时必须要有两块中空板,防止造成,C,类。,3,,留存电池片收时用塑料包装袋装好,,4,,上料时从缓冲盒取片到运行的片盒时以少量多次原则进行加片。,5,,包装时先看好四周是否整齐,整齐后方可包装热缩。,
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