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制冷剂机组运行频繁高压揭秘原因与处理流程.docx

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一、高压保护的可能原因 1. 冷却水量不足 冷却水流量不足直接导致冷凝器散热效率下降,是高压保护的常见原因。机组在满负荷运行时,冷却水进出水温差应为5℃,若温差大于5℃(如30℃→36℃),表明冷却水流量不足。 2. 冷却塔能力降低 冷却塔散热能力下降(如填料堵塞、风机故障)会导致冷却水温度升高,影响冷凝效果。 3. 冷水温度过高或制冷负荷过大 当冷水温度过高(如超过10℃)或系统负荷过大时,冷凝器负荷增加,导致冷凝压力上升。 4. 系统存在不凝气体 空气等不凝气体进入制冷系统,占据冷凝空间,降低换热效率,使冷凝压力异常升高。 5. 水系统设计缺陷 多台机组并联运行时,若水系统设计不合理(如管道截面过小、阀门开度不均),可能导致部分机组水流量不足。 6. 换热器结垢严重 水路系统长期未清洗,导致壳管换热器结垢,严重阻碍热交换,是高压保护的潜在原因。 7. 水路过滤器堵塞 Y型过滤器或水路过滤器脏堵,造成水流量偏小,直接影响冷却效果。 二、典型案例分析 某商业中央空调系统频繁触发高压保护机制。经详细排查,发现以下问题: · 触摸屏数据显示,冷凝压力已升至1060kPa,冷凝温度达到41.5℃。同时,冷却水进出口温差为5.5℃(从30℃升至36℃),明显超出了5℃。 · 冷凝器端温差也高达5.5℃,与正常值(应小于2℃)严重不符。此外,冷冻水出水温度为10℃,系统负荷与水路阀门位置均正常,但压差偏低且压力表读数无波动。 · 进一步检查发现,水路过滤器存在严重堵塞现象,且该系统自安装后一年内未进行过水路清洗。 问题根源剖析:由于水路系统长期缺乏清洗维护,壳管换热器内部结垢严重。加之地下水水质不佳,以及环境温度偏高(达到38℃),这些因素共同作用,导致换热效率显著下降,进而引发冷凝压力异常升高。 三、解决方案与清洗流程 · 杀菌灭藻清洗: · 先隔离系统并排空循环水,连接临时清洗设备后,投加杀菌灭藻剂循环16-24小时,杀灭细菌藻类并剥离生物粘泥;随后用清水置换漂洗,清除系统内残留药剂及剥离物,为后续酸洗提供洁净环境。 · 酸洗: · 根据垢样分析结果配制专用酸洗液,加入缓蚀剂保护金属基材,控制温度40-60℃动态循环清洗;实时监测pH值及Ca²⁺浓度变化,待数据稳定后判定清洗完成,排放酸液并用清水冲洗至中性。 · 中和: · 向系统中投加碳酸钠等中和剂,调节pH值至7-8以中和残留酸性物质,循环处理1小时后再次置换漂洗;通过监测pH值及浊度指标,确保系统内无酸性残留,为预膜阶段创造中性环境。 · 预膜: · 投加预膜剂形成保护膜,控制浓度200-400ppm、pH值6.5-7.5,常温循环24-48小时;采用亚铁氰化钾点滴试验验证膜层质量,达标后快速排污并转入正常运行,定期投加药剂维持系统防腐阻垢效果。
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