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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,设备管理与维修部门年终总结,第一部分 2011年工作回顾与总结,岁月如流,时光飞逝,2011即将过去,有必要对这一年的工作做一总结,总结过去的经验和教训,更多的是对2012年工作的期望。,在这里我代表设备科一区全体维修人员对2011年的工作和2012年的规划做一总结,下面就是我的报告。,一 主要工作内容及职责介绍,1、负责安排每日的维修工作,监督并检查维修质量。,2、督促并检查维修工所做维修记录的真实性,,3、每周按计划完成设备科下达的保养及定修工作。,4、作好设备备品备件的计划工作。,5、作好设备的改造计划和改造实施工作。,6、负责设备维修成本的控制。,7、负责维修工的绩效考核工作。,8、负责召开科室会议及科室的改善工作。,二、个人重点业务目标及达成情,一,设备故障的维修工作,1 2011年一厂设备故障1385次(重点设备),,总计时间,2384.63小时,,,故 障率1.74%,。其中行车705次,,时间1022小时,,,占总故障率42.87%,;埋弧焊50次,,时间84.41小时,,,占总故障率3.54%,,组力机281次,,时间338.06小时,;,占总故障率14.18%,;矫正机96次,,时间203.19小时,,,占总故障率8.52%,;火焰切割车53次,,时间49.9小时,,,占故障率2.09%,;钻床132次,,时间187.1小时,,,占总故障率8.07%,;抛丸机127次,,时间174.17小时,,,占总故障率15.72%;,剪板机94次,,,时间144小时,,占总故障率6.04%,2,2011年二厂设备故障1456次(重点设备),,总计2150.76小时,,,故障率1.57%,。其中行车775次,,时间837.99小时,,,占总故障率38.96%,;埋弧焊226次,,时间243.6小时,,,占总故障率11.33%,;组力机171次,,时间223.06小时,,,占总故障10.37%,;矫正机99次,,时间117.48小时,,,占总故障率5.46%,;火焰切割车80次,,时间139.16小时,,,占总故障率6.47%,;钻床144次,,时间187.1小时,,,占总故障率8.70%,;抛丸机84次,,时间174.17小时,,,占总故障率8.0%;,剪板机230次,,,时间228.2小时,,占总故障率10.61%。,3.2011年三厂设备故障576次,,总计时间671.05小时,,,故障率1.61%,。其中行车461次,,时间488.85小时,,,故障率72.85%,;钻床24次,,时间64.53小时,,,故障率9.62%,;锯床3次,,时间94.27小时,,,故障率14.05%,;冲床21次,,时间23.5小,时,,故障率3.5%。,二,最近三年设备故障情况比较,上图是一、二、三厂09、10、11年三年设备故障次数对照表,,图表二,上图为一、二、三厂09年、10年、11年故障时间比较图。,分析说明:,通过前面两图表数据显示,11年无论在故障次数,还是故障时间来讲都较前两年有所降低。主要原因有:,1.无论维修工还是操作工日常保养工作有很大的提高。,2.加强了设备的定修工作。,3.车间及各班组对设备的管理较往年有所重视。,三.11年一月份11月份设备故障比较图,九月份故障740.89小时,全年故障最高,元月份故障287.89,全,年最低。,四.全年较大设备事故,全年共发生三起重大设备事故.,1、一厂直条切割机电机转子坏造成的停机。,2、一厂组立机油泵叶片坏造成办停机状态。,上面这两次主要因设备使用时间长,对故障几率估计不足,备件准备不充足造成。,3、二厂机械剪板机墙板断裂造成停机,主要原因在使用时板料超厚致使设备超负荷而造成。,五 设备定修与保养,1.一厂全年设备保养43次;其中行车22次,阻力机4次,抛丸机5次,埋弧焊4次,矫正机2次,钻床3次,剪板机3次。定修39次:其中行车16次,阻力机4次,抛丸机6次,埋弧焊4次,钻床3次,矫正机2次,剪板机4次,2.二厂全年设备保养45次;其中行车23次,阻力机3次,抛丸机6次,埋弧焊4次。钻床3次,矫正机2次,剪板机4次。定修41次;其中行车19次,阻力机4次,抛丸机6次,埋弧焊3次,钻床3次。剪板机4次,矫正机2次.,3.三厂全年保养14次;其中行车9次,钻床2次,锯床2次,冲床1次。,六 维修费用,维修费总计505267.89元。一厂184186.476元;二厂,220795.312元;三厂100286.1。,其中行车费用135554.94元,埋弧焊费用38886.74元,组力机费用56909.185元,矫正机费用38274.75元,火焰切割机费用2904.44元,钻床费用17821.54元,抛丸机费用80090.73,剪板机费用50823.935元,二氧化碳保护焊用33857.85元,其余(喷涂机,空压机等)费用50143.78元,七,学习进步,设备科自组建班组以来,改变了以前技术弱,计能单一情况,通过电工向电工,钳工向钳工,电工向钳工,钳工向电工的相互学习,相互帮助,极大提高了维修技能,组成了一支多技能、高水平的团队,保证着公司生产的正常进行,为制造部完成公司下达的生产任务作好服务工作。,八,设备点检。,2011,年以来,设备科通过责任区域制,将车间所有设备进行划分,责任到人,上班开机前进行点检,全天不定期的巡检,带领所有员,工对全厂设备分批进行检查,对不符合规范的项目和隐患下发,整改通知制单,,并责令限期整改和维修。与操作工进行交流,我们对操作工提出的问题予以一一解答,对我们提出的合理意见和要求给以满意的答复,对检查中发现的违规、不正确的操作方法予以及,时纠正,对新员工进行现场操作培训,讲解设备基本原理及设备的润滑、保养、操作注意事项。,九 安全,一区全年轻伤0起,重伤0起,三、暗点与亮点,暗点,1.对设备点检与考核工作落实的不到位。,2.对设备的巡查力度不够,设备带病工作时有发生。,对维修工的维修质量监督不够,有时因维修质量不高造成设备二次停机。,设备的备品备件工作做得不够到位,时有因备件的不足而造成设备不能即时恢复使用。,亮点,1.对设备的定修工作在往年基础上提高了21%。,2.三厂套丝机做了技术改造,效率提高了50%。,四、改善与发展,1、通过近一年的工作和采取的各项措施,有效的提高了现有设备的使用率、使用寿命,加大了设备的完好率,节约维修时间,提高运行效率。例如:通过循环的定修行车,行车的联轴器、花键轴、花键套到下半年就没有一个损坏,行车也没有发生过突然滑落现象。,2、通过对操作工的在岗培训,使他们学会了最基础的机械工作原理。懂得了机械在缺油少油的状态下工作会加大机械零部件的磨损程度,降低机械使用寿命。,3、设备科与车间的沟通与协调较以前改善很多,对设备的管理有很大的进步,使设备得以良好的运行。,第二部分 2012年度工作思路及规划,1,加大对设备管理力度,尤其是对操作工的培训和检查。完善操作工的保养润滑管理制度和设备清洁管理制度。,2 抓好,操作工设备点检、清洁、保养润滑工作,作到有记录有检查,对检查落实到人。维修工设备保养还是以区域设备保养为主,按计划,按时间有序进行。对保养和定修的设备进行抽检,提高定修的质量,对定修质量不过关的设备决不放过,加大对维修工的考核力度。调动维修工的责任心,切实做好设备二级维护保养、三级维护保养工作。,3、完善维修工周总结工作,制定月、季度总结,总结中重点放在维修工对设备管理和技能的提高和学习上。,4、加强维修工的理论学习和技能培训工作,制定培训计划,建立培训档案,提高工作能力。,5、完善设备的备件和易损件表,做到人人心中有数。,6、做好备品备件的管理工作,做到随用随取,保证设备的高效运行。,7、对个别存有重大问题的设备进行技术改造工作。,8、完善所有设备的机械易损件图纸并以电子版形式存档。,9、,紧抓设备定修质量,总结完善定修经验,努力达到设备完好性,使设备管理工作走向良性循环。,10、努力学习,提高自身的业务水平.,谢谢大家!,
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