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钻井液盐侵及处理.doc

上传人:仙人****88 文档编号:12021361 上传时间:2025-08-28 格式:DOC 页数:4 大小:66.50KB 下载积分:10 金币
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资源描述
中国石油大学钻井液工艺原理实验报告 实验日期: 成绩: 班级: 学号: 姓名: 教师: 同组者: 实验三 钻井液盐侵及处理 一.实验目的 1.了解淡水钻井液盐侵后性能的变化规律。 2.学会盐侵钻井液性能的调整。 二.实验原理 1.钻井液盐侵后,压缩粘土的扩散双电层,其ε 电位降低,水化膜变薄,粘土颗粒间形成网架结构,导致钻井液粘度、切力上升,失水增大。当盐侵到一定程度后,粘土颗粒面-面联结,粘土分散度明显降低,使粘度、切力转而下降,失水继续增大,见下图。 2.盐侵钻井液加入适量处理剂(稀释剂)后,一是拆散较强的粘土网架结构,使钻井液处于适度絮凝状态,二是保护粘土颗粒使它保持适度尺寸,不至于结合变的过大,从而使钻井液滤失性能得到改善。 三.仪器、药品 1、高速搅拌机一台; 2、六速旋转粘度计一台; 3、大气筒失水仪一台; 4、电子天平一台; 5、秒表一只; 6、吸管一支; 7、牛角勺两把; 8、25ml、500ml量筒各两支; 9、PH试纸、泥浆500ml、Nacl、降滤失剂CMC、降粘剂等。 四.实验步骤: 1.取泥浆450ml 高搅10 分钟,测其六速粘度、滤失量、泥饼厚度、和PH值。 2.各组按下表向步骤1完成后的泥浆中加入一定量的加氯化钠,高速搅拌10 分钟后测六速粘度、滤失量、泥饼厚度、和PH值。 表1 氯化钠加量 组 1 2 3 4 5 氯化钠,% 0.1 0.5 0.75 2 3 3.根据加氯化钠后的钻井液性能,加适量稀释剂和降失水剂使其性能得到恢复。处理剂加量参考表2。 表2 盐侵后处理剂参考加量 组 1 2 3 4 5 降粘剂,% 0.3-0.4 0.5-0.6 0.3-0.4 0.2-0.3 0-0.2 降失水剂,% 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.3 0.4-0.5 0.5-0.6 五.实验数据及处理 1.将所得数据及计算结果整理列表。 2.绘出钻井液表观粘度、动切力以及失水量随盐加量的变化曲线,并简要解释。 钻井液盐侵及处理原始记录表 粘度计转速 n(rpm) Φ600 Φ300 Φ200 Φ100 Φ6 Φ3 滤失量/ml 泥饼mm PH 基浆(格) 23 19 17 13 10 9 26 4 9 基浆+Nacl(格) 21 17 15 12 3 1 45 7 8 组别 Φ600 Φ300 滤失量/ml 1/2 27 23 33.6 3/4 32 27 36 5/6 29 19 39 7/8 27 15 51 9/10 17 12 54 表观粘度计算公式为 ηa=Ø600/2 因为动切力的计算公式为: τ0=0.511(2 Ø 300- Ø 600) 钻井液的表观粘度、动切力滤失量随Nacl含量的变化 Nacl,% 0.1 0.5 0.75 2 3 表观粘度/mPa.s 13.5 16 14.5 13.6 8.5 动切力/Pa 9.709 11.242 4.599 1.533 3.577 滤失量/ml 33.6 36 39 51 54 钻井液性能随Nacl含量的变化曲线 解释:(1)钻井液盐侵后,压缩粘土的扩散双电层,其ε 电位降低,水化膜变薄,粘土颗粒间形成网架结构,导致钻井液粘度、切力上升,失水增大。当盐侵到一定程度后,粘土颗粒面-面联结,粘土分散度明显降低,使粘度、切力转而下降,失水继续增大;(2)动切力在最后一个点出略有上升这可能是实验误差。
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