资源描述
杭州湾跨海大桥X合同承台施工
质量专题会议
汇
报
材
料
杭州湾跨海大桥X合同项目经理部
二OO四年五月十日
一、承台施工进展情况
根据杭州湾跨海大桥工程招标文件第402.06之三规定水中承台应采用钢吊箱施工。结合我局多年来钢吊箱施工各类桥梁承台的经验,在杭州湾大桥率先提出利用钢吊箱的施工工艺来进行承台施工,并组织实施。
项目部委托武汉港湾设计院对钢吊箱进行设计,于2003年11月26日,项目部组织召开了X合同钢吊箱设计审查会。2003年12月6日根据专家审查会提出的意见,第一次施工图完成。项目部随后编写了杭州湾跨海大桥承台施工组织设计实施细则,于2004年2月1日通过专家审查,并确定C28墩上游承台为典型施工承台。
C28墩上游承台于2月8日安装钢吊箱,2月9日封底,2月21日浇筑第一层承台砼,2月27日浇筑桩芯砼,3月2日浇筑第二层承台砼,3月29日拆除钢吊箱。4月3日项目部组织召开了典型墩承台施工技术总结会。根据总结会的精神,对承台施工工艺予以完善,并严格落实到后续承台的施工中。
X合同项目部现已施工了C02、C03、C04、C28、C29、C44、C45、C68、C69墩承台,其中施工完成的有10个承台,分别是C28、C29、C44、C45、C04墩承台,除C04墩外,均拆除了钢吊箱。施工进展较快,为6月20日前提交优先墩承台、贯通大桥测量控制网创造了有利条件。
二、各承台施工概述
见承台施工情况一览表。
三、承台施工存在的问题及处理方法
从已拆模的8个承台看,砼强度、外形尺寸、顶面标高及轴线偏差均能满足杭州湾大桥专用技术规范的要求,但外观质量不是很好,存在气泡、挂浆等砼通病,部分承台还出现了不同程度的裂纹。针对这些问题,项目部十分重视,也引起了监理和业主的高度关注,很有必要对承台施工进行阶段性总结,分析原因,采取对策,进一步完善承台施工工艺,确保后续承台的施工质量、安全和进度。
1、气泡
(1)分布情况
气泡分布较广,已拆模板的8个承台侧壁均有不同程度分布,但C44、C45较C28、C29墩相对轻微。
(2)原因分析
承台施工情况一览表
工 序
C28#墩上游
C28#墩下游
C29#墩上游
C29#墩下游
C44#墩上游
C44#墩下游
C45#墩上游
C45#墩下游
钢吊箱安装
2004-02-07
2004-02-21
2004-02-14
2004-02-29
2004-03-26
2004-03-27
2004-03-07
2004-03-12
封底
2004-02-08
2004-02-22
2004-02-15
2004-03-04
2004-03-28
2004-03-28
2004-03-08
2004-03-22
桩芯
2004-02-27
2004-02-28
2004-03-05
2004-03-14
2004-04-16
2004-04-14
2004-03-27
2004-04-02
砼浇筑
第一层
2004-02-21
2004-03-07
2004-03-12
2004-03-14
2004-04-10
2004-04-09
2004-03-23
2004-03-30
第二层
2004-03-02
2004-03-09
2004-03-16
2004-03-19
2004-04-18
2004-04-16
2004-03-31
0204-04-06
砼养护
第一层
蓄水养护3天,未通冷却水
覆盖洒水养护3天
覆盖洒水养护4天。
蓄水养护3天,后洒水养护,未通冷却水
蓄水养护3天,后洒水养护。通冷却水5天。
蓄水养护3天,后洒水养护。
蓄水养护3天,后洒水养护。
蓄水养护3天,后洒水养护。通冷却水6天
第二层
蓄水养护至拆模。通冷却水10天
蓄水养护至拆模
蓄水养护至拆模。通冷却水7天。
蓄水养护至拆模。通冷却水5天。
蓄水养护至拆模。通冷却水7天。
蓄水养护至拆模。
蓄水养护至拆模。通冷却水5天。
蓄水养护至拆模。通冷却水5天
冷却水管布设
第一层
√
×
×
√
√
×
×
√
第二层
√
×
√
√
√
×
√
√
吊箱拆除时间
2004-3-25
2004-3-29
2004-4-2
2004-4-4
2004-5-1
2004-5-4
2004-4-19
2004-4-23
施工顺序
A
B
B
C
A
A
A
A
备 注
A:封底 第一层承台 桩芯 第二层承台;B:封底 桩芯 第一层承台 第二层承;C:封底 第一层承台及桩芯 第二层承台
a承台为海工高性能砼,稠度相当大,砼泵送压力达到18Mpa,泵送难度较大,气泡较难排除;
b气泡过多部位是因为振捣不充分。
(3)建议处理方法
采用502胶水拌水泥涂刷,对于相对较大的气泡还须采用502胶水拌水泥砂浆预先添平。
2、挂浆
(1)分布情况
C28上游、C45下游承台出现较多,其他承台也有出现,但分布不明显。
(2)原因分析
第一层承台砼完成后,砼干缩使其与模板间出现微小缝隙,在浇筑第二层承台砼时振捣过程中有少许砂浆渗入,并吸附在第一层砼表面,形成挂浆。
(3)处理方法
人工逐个承台铲除干净。
3、上下层承台施工缝(角钢装饰条)
(1)分布情况
C28、C29、C45上游共5个承台设置了角钢装饰条。
(2)建议处理方法
人工拆除角钢装饰条,用502胶水拌水泥砂浆添平施工缝,并用硅烷浸涂。
4、承台砼表面有锈斑和色泽不一致
(1)分布情况
C28、C29承台相对较明显,C44、C45情况相对较好。
(2)原因分析
a施工前对脱模剂进行了防锈试验,通过比较,选用PX-9防锈脱模剂和麦斯特211型脱模剂。C28、C29承台采用麦斯特211型脱模剂进行施工,拆模后发现有锈斑,后经进一步对比试验,C44、C45施工时采用了PX-9防锈脱模剂。
b每层砼施工后均采用蓄水养护,砼干缩使其与模板产生微小缝隙,养护水下渗,使模板生锈。
c模板除锈不彻底。
d封底砼比承台砼色泽均衡且无锈斑,因封底砼中掺有粉煤灰而承台砼掺有矿粉。
(3)处理方法
不做处理。
5、裂纹
C28下游及C29上、下游承台拆模后发现有不同程度裂纹,项目部于2004年4月12日至14日组织技术、质检人员对承台混凝土表面出现的裂纹进行了检测,5月11日又对C28、C29、C44、C45的裂纹进行了检查。
a裂纹分布状况普查 对C28、C29、C44、C45墩承台混凝土外观出现的裂纹检查结果见裂纹平面展开图。
b裂纹长度 通过检测,承台混凝土表面出现的裂纹,其裂纹长度最长为1.3m,最短为0.2 m。
c裂纹宽度 通过检测,所检测的裂纹宽度最大为0.08mm,最小为0.02mm。
d裂纹深度 对裂纹深度的检测,因检测现场条件因素影响,我们采取现场抽样的方法:对每个承台出现的裂纹,选取具有代表性的裂纹进行深度测试。通过检测,最大裂纹深度为38mm,最小裂纹深度为19mm。
(5)原因分析
a 施工程序上 C28下游及C29承台裂纹出现后,项目部即召开了质量分析会,认为可能是施工程序上未严格控制所致,如施工顺序、砼布料方式、布料厚度、振捣及养护各方面是否存在不规范操作。但后续施工的C44、C45墩承台严格按照施工细则要求的程序进行施工,仍出现了不同程度的裂纹;
b砼配合比设计上 由于胶凝材料较多,水化热总量大,峰值高,绝对温升大,砼内外温差过大,砼表面产生较大温度应力;
c 结构设计上 由于承台侧壁净保护层为100mm,远大于常规保护层厚度,承台砼干缩使表面产生较大应力。
d模板拆除后,砼的强度还在增长,砼继续徐变,由于日照、水位变化对其产生影响。
E海工砼胶凝材料中如掺用粉煤灰,是否可降低裂纹开展机率,须做进一步研究。
四、总结
目前X合同项目部已施工10个承台,施工进展较快,优先墩除业主另行委托的B14墩外已基本已完成,进度满足业主的总体要求,同时质量上亦暴露了一些问题,如尽管承台砼强度、平面位置、顶面高称等均符合设计及规范规定,但外观质量不是很好,出现了气泡、挂浆、裂纹等现象。针对这种情况,项目部认为很有必要对承台施工进行阶段性总结,以查找问题,分析原因,采取对策,进一步完善承台施工工艺,确保后续承台的施工质量、安全和进度的均衡发展。
对于承台外观的质量问题,项目部组织了一系列的质量检查,召开会议,制订了相关的整改或预防措施。
1、 气泡 加强砼振捣,规范操作,通过C44、C45墩实施,结果已有明显改善;
2、 挂浆和施工缝角钢装饰条 承台按一次浇筑,可避免;
3、 锈斑及颜色不一致 加强模板除锈及砼施工控制;
4、 裂纹
(1) 加强监控,严格按一次浇筑的温控方案的要求逐条落实;
(2) 进一步检查分析施工环境因素,如水温、气温、风速及保温层效果等,重新核算温度应力场;
(3) 优化承台砼配合比,掺加优质粉煤灰,降低水化热;
(4) 建议适当调整承台侧壁保护层厚度,或在保护层内增设防裂钢筋网。
作为海工砼,裂纹开展原因很多,通过监理组织的这次会议找出主要原因,采取相应对策,以指导以后施工。
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