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船闸高强锚杆施工技术及质量安全控制
永久船闸高强锚杆施工技术及质量安全控制
肖保林
(武警水电三峡工程指挥部质检处)
采纳人工配以滑轮组相结合的施工办法。加工好的锚杆运输到需要安装的相应部位,用滑轮组把锚杆吊装到相应孔位的排架上,再用人工推送进孔。
4.7 校核安装线
锚杆离模板间距采纳测量仪器放样控制:底部第一台阶5~10cm,第二台阶5~10cm,第三台阶5~20cm。关于超挖大于30cm的部位,其自由段安装在孔内外的长度按原制定要求,端部采纳冷挤压接长办法达到制定安装线;关于超挖大于10cm而小于30cm的部位,调节其自由段的孔内外长度,保证自由段在孔内10cm以上且使锚杆端部在制定安装线上;关于超挖小于10cm的部位,自由段位置按原孔内外长度制定安装。孔口用麻丝和水泥砂浆封堵,要求严密、不漏水。
4.8 外露段保护
采纳软橡胶套管,在混凝土开仓前取下,然后作除锈处理并安装锚垫板。
4.9 制浆与灌浆
砂浆原材料按配合比称量好后,送入C232砂浆泵搅拌桶,每次搅拌3分钟以上,经网筛进入下层搅拌桶。采纳挤压式灰浆泵或泥浆泵进行施灌,灌浆压力0.2~0.3MPa。灌浆时,认真做好灌浆记录,并有终检人员和现场监理工程师监督检查,采用自下而上的灌浆顺序,可以防止因浆液由于自重作用串至下部锚杆孔中,堵塞其它孔。回浆管管口应高于孔口2.0m,挂于上一层排架,灌浆出浓浆一分钟以上,结束灌浆,绑扎回浆管,为提升灌浆密实性,须持续压浆3~5s后绑扎进浆管。每根锚杆灌浆完毕后必须用清水冲洗岩面,保证岩面锚杆外露部分清洁、干净。
表1为南线二闸室南坡相邻两排高强锚杆灌浆状况记录表(随机抽取)。
表1 高强锚杆灌浆状况记录表
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编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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锚杆长度(m) 8 8 8 8 8 8 8 8 8
自由段孔外长度(cm) 制定 10 10 10 10 10 10 10 10 10
实际 12 11 13 12 14 13 15 12 13
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编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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锚杆长度(m) 8 8 8 8 8 8 8 8 8
自由段孔位
长度(cm) 制定 10 10 10 10 10 10 10 10 10
实际 15 12 11 13 14 12 11 13 12
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理论灌浆量:[π(D/2)2×h-π(φ/2)2××(76/2)2××(32/2)2×
其中:π取3.14;D为锚杆孔直径,单位mm;φ为锚杆直径,单位mm;h为孔深(注:8m长的高强锚杆内锚段长6.5m),单位m。
结果说明实际耗浆量一般为理论需浆量的1.8倍左右。
4.10 拉拔检测
为了检测灌浆的质量,采纳YQT600-B型千斤顶单根拉拔检测,抽检数达制定安装量的10%以上,分5级,加压至450kN。
4.11 单元验收
依据结构混凝土分区划分单元,每单元各工序要符合制定要求且施工记录完整,检测资料齐全才准予验收。天天每一灌浆区必须取一组砂浆试样。随机抽取两相邻区试样检测结果如表2。
实际结果说明锚杆砂浆强度均达到制定要求且合格。
5 施工中的问题及解决方法
5.1 钻孔深度控制
高强锚杆钻孔除了孔位、孔斜要严格控制外,孔深也是重要一项。高强锚杆外端受模板及孔内外自由段搁置长度的双重限制,钻孔深度不能小于制定孔深,但也不能超钻太多,一般控制在20cm以内。
表2
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工程部位 桩号 高程 制定标号 水泥品种 取样日期 检验日期 抗压强度(MPa)
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5.2 钻孔粉尘控制
钻孔施工为避免干钻法粉尘严重超标,湿钻法钻孔效率低的弊端,采用了喷水除尘干钻法,在干钻法施工的基础上,孔口处另设一个高压雾状水喷头,粉尘降低了98%左右。
5.3 注浆密实性控制
采用锚杆上安装两根φ25mm的塑料进、回浆管办法,进浆管离孔底20cm左右,回浆管离孔口20cm左右,先插杆、封孔后,再注浆,保证孔内浆液是在一定压强下回浆。
5.4 断层、裂隙的处理
岩体断层、裂隙发育较显然的地方,高强锚杆灌浆时易产生漏浆而导致不密实,为解决此类问题,应先进行固结灌浆处理(对地质条件特别差的地方,先对岩面喷护处理,再进行固灌),然后再造孔、安装。施行证实,此种方法起到了事半功倍的效果。
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