1、对标工作汇报材料(电气部分)为了更好的开展生产类对标管理工作,提高机组效率、等效可用系数定额完成率等指标,公司加强设备的运行维护和状态分析,从设备缺陷、设备状态检测以及设备技术改造工作入手,切实提高发电主辅设备的健康水平,具体如下。一、 设备缺陷统计分析按规定进行设备巡视和定期检查,充分掌握设备的健康状况,及时发现异常和设备缺陷,并及时进行消除,同时,加强设备缺陷验收管理,保证消缺质量,避免频发性缺陷的发生。15月份,各站共发生及消除缺陷情况如下表:电站名称发生缺陷数消除缺陷数实际消缺率基准指标值备注九甸峡52/4542/4180.77%/91.1%92%其中水工缺陷7项,未消6项未达标莲麓1
2、049086.54%92%未达标峡城1818100%92%达标海甸峡282485.71%92%未达标三甲191473.68%92%未达标从上表看出九甸峡、莲麓、海甸峡、三甲水电站电站设备缺陷处理不够及时,消缺率指标不达标,需要加强设备缺陷管理,及时消除设备缺陷。二、加强设备状态检测,切实掌握设备运行状况将电站主辅发电设备为发电机组系统、主变系统、公用系统三个大部分,分别确定关键检测点及指标,进行运行参数统计,定期进行分析,切实掌握了设备的性能和状态,发现并处理了部分问题。总体来说,2011年1至5月份,梯级电站电气设备安全健康、运行状态良好。主要问题如下:1、峡城水电站保护装置正确动作率为50
3、%不达标。主要原因为5月6日,莲麓水电站在做AGC试验时,1111线路峡城侧保护动作,1111开关跳闸,经分析保护动作原因是由于1111线路峡城侧过流保护投入且定值整定较小(仅能满足约两台机组负荷的送出),故当三台机运行时,保护动作跳闸。联系地调对公司110kV线路过流保护定值进行了修改,尽可能的满足电站负荷的送出,同时,公司对110kV线路运行方式及保护配置进行了规定,以保证梯级在各种运行方式下的安全运行。2、及时发现并消除了两项影响设备健康水平的缺陷。1)3月18日,峡城水电站#1机组轴电流超标,达到8.75A, 4月13日,#3机组轴电流超标,达到10.1A,电站立即组织维护人员进行检查
4、并彻底消除了此故障。2)6月9日,三甲水电站发现正母线对地电压为163V,负母线对地电压为75V,经检查发现#1主变瓦斯继电器进水,导致负母线接地,擦干瓦斯继电器并更换了密封垫后,正负母线对地电压正常。三、为了提高设备的运行性能指标,在2011年有三项技术改造项目。1、九甸峡水电站变压器室加装风机九甸峡水电站主变压器的型号是SF10120000/330GY ,冷却方式为ONAN/ONAF,散热器底部安装9组风机。主变安装在室内,主变室三面密封,一面敞开、安装了防火卷帘门,正常运行时卷帘门打开。在七、八月份运行时,虽然风机全部开启,但由于主变室内通风不畅,热风聚集在主变室顶部,造成室内环境温度最
5、高达43,变压器绕组运行温度超过90,其中#2主变压器绕组运行最高温度达96。由于变压器在较高温度运行下,绝缘老化速度加快,不利于变压器的安全稳定运行。为此,决定在主变室加装风机,加速室内通风循环,以降低主变压器运行温度。此项技改将在7月份完成。2、海甸峡水电站公用、开关站LCU一体机改造。海甸峡水电站公用、开关站一体机投产于2005年,由于现用软件配置为2009年升级改造后系统,而现一体机硬件配置较低,不能满足升级后软件系统的运行,造成现公用、开关站一体机监控系统画面打开反应速度慢、数据刷新慢、常有死机、数据不刷新等现象。在上位机出现故障时,一体机无法进行操作,不利于电站的安全运行。因此,决
6、定将海甸峡水电站公用、开关站一体机更换为触摸屏。此项改造将在6月底完成。3、九甸峡保护室加装二次抗干扰接地网。为了彻底避免二次回路抗干扰问题,以确保电站继电保护动作的正确性、可靠性,按照国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护专业重点实施要求,九甸峡水电站保护室装设等电位接地网。此项改造将在11月底完成。附表:梯级电站励磁系统对表数据统计表监测项目电站名称#1机组#2机组#3机组有功负荷MW无功负荷Mvar功率因数励磁电流(A)励磁电压(V)励磁变温度励磁电缆温度励磁系统正确动作率%装置故障时间h有功负荷MW无功负荷Mvar功率因数励磁电流(A)励磁电压(V)励磁变温度励磁电缆温度励磁系统
7、正确动作率%装置故障时间h有功负荷MW无功负荷Mvar功率因数励磁电流(A)励磁电压(V)励磁变温度励磁电缆温度励磁系统正确动作率%装置故障时间h九甸峡/84.259.020.984771.29169.7782.7/1000/莲麓1340.964079843121000102.660.96373.4689.2042.316.21000154.50.9543.410.955.818.81000峡城6.053.040.8729497282110008.083.210.94129510461.830.61000/海甸峡1870.95735133/10001870.92781150/10002080.
8、94829158/1000三甲6.01.50.9725791.531/10008.01.950.9728710780.4/10008.510.9928710740/1000通过对励磁变温度、励磁系统正确运作率的统计,说明励磁系统设备运行状态良好。主变压器对标数据统计监测项目电站名称#1主变#2主变#3主变负荷MW绕组温度上层油温环境温度油质合格率%绝缘M负荷MW绕组温度上层油温环境温度油质合格率%绝缘M负荷MW绕组温度上层油温环境温度油质合格率%绝缘M九甸峡莲麓1340391510050013403515100500峡城9.552.845.7815.2100500034.13.2915.210
9、0500海甸峡15.7642421810050015.62344018100500三甲停运9.44115100500从上表看出梯级电站主变运行温度正常,绝缘和油质合格。保护及安全自动装置对标统计表监测项目电站名称发电机变压器保护装置线路、母线保护装置厂用系统保护装置故障录波装置保护装置备自投装置同期装置数量统计(套)故障次数(次)动作次数(次)数量统计(套)故障次数(次)动作次数(次)数量统计(套)故障次数(次)动作次数(次)故障次数(次)动作次数(次)投入率(%)正确动作率(%)数量统计(套)投入数量(套)故障次数(次)数量统计(套)投入数量(套)故障次数(次)九甸峡600400130000
10、100100300440莲麓50030240002100100220880峡城5004025000210050%330880海甸峡80130160000100100440770三甲12005002000100100440551从上表看出峡城水电站保护正确动作率为50%,不达标。三甲同期装置故障一次,经检查原因为装置电源插件故障,更换电源插件后故障消除。 直流系统对标数据统计表监测项目电站名称段母线正对地电压(V)段母线负对地电压(V)段母线正对地电压(V)段母线负对地电压(V)充电电压(V)充电电流(A)1#电池组温度2#电池组温度段动母电压(V)段控母电压(V)段动母电压(V)段控母电压(V)故障统计(次)备注九甸峡莲麓107.5108.4107.3108.3242.72.02525241.4215.6242.1217.60峡城106.2105.6107.1106.2243.22.02525242.2217.4242.6218.30海甸峡115.2115.2110.2110.22430.82525243.3218.7243.8218.70三甲109.7109.72445.02525245219.316月9日一点接地,检查发现#1主变瓦斯继电器进水,导致负母线接地
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