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柴油机油压低故障分析.doc

1、关于4102、4105柴油机油压低故障质量分析 在柴油机性能出厂性能试验出现的故障中,柴油机油压低故障在校机一次不合格故障中占有相当大的比例,造成此类故障的主要原因是由于柴油机润滑系统的各配合面、密封面的泄漏、油道的堵塞和流通阻力超过允许范围等等。就我公司而言,在2003年1~3月试机过程中,4102、4105柴油机共校试8768台,其中油压低故障机数就有304台,平均故障率达3.47% ,而在维修排除此类故障一般根据检查出的不同原因,通过更换冷却器、机油泵、机油滤清器、主轴瓦、凸轮轴及凸轮轴衬套、机体、缸套、活塞等来排除,而仅仅更换这些零部件就给公司造成相当的经济损失,更为困难的是,有

2、部分故障机按常规检查、更换,仍不能排除故障,造成油压低故障返工一次不合格率据高不下,达到10%左右,为彻底解决油压低故障的维修难题,降低油压低返工一次不合格率。公司于2003年4月组织成立了“4102、4105柴油机油压低故障维修攻关组”,由工艺处、质量部检验处和总装分厂协同进行攻关。通过大量分析和试验,对维修工艺规定中故障分析检查项目进行了相应的添加和修改;新制定的故障原因分析和排除方法如下: 4102、4105柴油机“油压低”故障维修检查项目与排除方法 1、机油油量不足 若机油油量不足,会使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵上不油,致使机油压力下降,曲轴与轴承、缸套与活塞都会因润滑不良

3、而加剧磨损。应在每班工作前检查油底壳中的油位,保证有足够的油量。 2、发动机温度过高 若发动机冷却系统水垢严重,工作不良或发动机长时间超负荷工作,或喷油泵供油的时间过迟的原因,都会引起机体过热,这样不但加速机油的老化、变质,也容易使机油稀释,从配合间隙中大量流失而导致油压下降。应清除冷却系统管路中的水垢;调整供油时间;让发动机在额定负荷下工作。 3、机油泵停转 若机油泵的驱动齿轮与驱动轴的固定销剪断或配合键脱落;以及机油泵吸入异物而将泵油齿轮卡死。都会使机油泵停止运转,机油压力也随之降为零。应更换损坏的销轴或键;机油泵吸油口处应设置滤清器等。 4、机油泵出油量不足 当机油泵泵轴与衬

4、套之间的间隙、齿轮端面与泵盖的间隙、齿侧间隙或径向间隙因磨损而超过允许值时,都会导致泵油量减少,造成润滑压力下降的后果。应及时更换超差的机件;研磨泵盖平面,使与齿轮端面的间隙恢复至0.07-0.27mm。 5、曲轴与轴承配合间隙过大 当发动机长期使用后,曲轴与连杆轴承的配合间隙逐渐增大,因而形不成油楔,机油压力也随着下降。据测定,该间隙每增加0.01mm时,油压就下降0.01Mpa。可磨修曲轴、选配相应尺寸的连杆轴承,使配合间隙恢复到技术标准。 6、机油滤清器堵塞 当机油因滤清器堵塞而不能流通时,设在滤清器底座上的安全阀就被顶开,机油便不经过滤而直接进入主油道。如果安全阀的开启压力调得

5、过高,当滤清器被堵塞时就不能及时顶开,于是,机油泵压力升高,内漏增加,对主油道的供油量相应减少,引起油压的下降。应经常保持机油滤清器的清洁;正确地调整安全阀的开启压力(一般为0.35-0.45Mpa);及时更换安全阀的弹簧或研磨钢珠与阀座的配合面,恢复其正常的工作性能。 7、回油阀损坏或失灵 为保持主油道有正常油压,此处设有回油阀。若回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降。应检修回油阀,将其启压力调整在0.28-0.32 Mpa之间。 8、机油散热器或管路漏油 漏油既脏污发动机,又会使油压下降。管路若被脏

6、物堵塞,也会因阻力增大而使油的流量减少,导致油压下降。应取出散热器,焊补或更换散热器,并经压力试验后方可使用;清除管路脏物。 9、吸油盘堵塞 一般来说,机油压力表的示值在大油门时应比在小油门时的高,但有时会出现反常情况。若油液有过脏、过粘,就容易堵塞吸油盘,当发动机小油门低速运转时,由于机油泵吸油量不大,主油道尚能建立起一定的压力,因而油压正常;但当加大油门高速运转时,机油泵的吸油量会因吸盘阻力过大而明显地减少,于是因主油道供油不足机油压力表的示值反而下降。应清洗吸油盘,或更换机油。 10、机油牌号不对或质量不合格 不同型号的发动机须加不同的机油,同种机型在不同的季节也应采用不同牌号的

7、机油。如果用错或牌号不对,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。应正确地选用机油,而且随着季节变化或地域不同来合理地选用机油。同时,柴油机必须采用柴油机油,不准以汽油机油代替。 攻关组在工艺处、质量部等相关部门的共同努力下,我们在排查4102、4105柴油机“油压低”故障主要根源的同时,制定了攻关计划、采取了相应措施,从4月份接受攻关任务,经过半年多的攻关,取得了可喜的收获,根据质量部数据统计,4102、4105柴油机“油压低” 返工一次不合格率从今年1~3月的10%,下降到最低的1%,2003年四季度,平均“油压低”返工一次不合格率为1.5%,比攻关前下降了85%,减少了校机上台架次数,降低柴油机装试成本(按现返工一次不合格率和今年的产量计算,全年节约成本约30万元),缩短柴油机装试时间。

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