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辽宁阜新发电有限责任公司锅炉补给水处理工程.doc

1、辽宁阜新发电有限责任公司锅炉补给水处理工程 工程概况   辽宁阜新煤矸石热电厂新建工程于2004年正式立项。项目装机容量为2×12MW中温次高压机组,3×75m3/h循环流化床锅炉,发电机冷却机方式为空冷。项目的设计贯彻国家的能源、产业、环保政策和电力建设的基本方针、法规和规程,在已批复的可行性研究报告的基础上,采取有效的节能、节水、节约用地和原材料的措施,通过优化设计,努力控制工程造价和运行成本,充分利用各方面的优势,使本项目建成投产后具备竞价上网的能力,为电厂的现代化文明生产创造条件。本工程燃用阜新矿务局新邱矿、海州矿煤矸石,工程计划总资金17717万元。 此工程于2005年1月签定

2、锅炉补给水处理系统采购合同,系统锅炉补给水量为40m3/h,循环冷却水补给水为20m3/h,水源为海洲矿井排水。主体设备供货日期为2005年10月,2006年4月开始调试, 2006年5月开始供水投运,至今运行稳定。 工程设计单位:化学工业第二设计院 工程供货、施工、调试单位:北京格兰特膜分离设备有限公司 本工程以矿井排水再利用和全膜法水处理为主要特征。 设计概要 场  所:项目厂址位于辽宁省阜新市城南区水泉镇境内,现有煤矸石热电厂的西北部,与老厂区仅一墙之隔,北距城南车站约0.2km,距矿区铁路专用线0.15km,     距离海州矿区约7km,东距阜新十二厂0.4km。

3、原水情况:水源为海洲矿井排水,经厂外预处理后送入厂内生产消防蓄水池,锅炉补给水和循环补充水处理系统均采用该水质。水质分析报告中总含盐量为     1764mg/l,总硬度为11.5mmol/l,属于高含盐量、高硬度的水,其水质分析见表1。因矿井开采工作的特殊性,水质波动范围较大。生水池给水在试运行     时期浊度非常高,给水含盐量则在800-1000mg/l范围内波动。 产品水要求:锅炉补给水质量标准。硬度0μmol/l;二氧化硅≤20μg/l;电导率≤0.2μs/cm(25℃)。 工艺流程:射流曝气装置→生水池→供水泵→板式换热器 →杀菌剂添加装置→絮凝剂添加装置→锰钞除铁过滤器→不锈

4、钢丝网过滤器→超滤→RO供水泵→阻垢剂添     加装置→还原剂添加装置→一级反渗透保安过滤器→一级反渗透设备→中间水箱分成两路 其中一路→输送水泵→循环水补充水 另一路→中间供水泵→除碳器→PH调节系统→二级反渗透保安过滤器→二级反渗透设备→EDI给水泵→EDI主机→除盐水池→除盐水泵→加氨装置→锅炉补     给水 供货范围置:化学水处理系统由锰砂过滤系统、超滤系统、一级RO系统、二级RO系统、EDI系统、加氨系统、仪表、阀门、控制设备和附属设施等组成。 平面布置:见图1。 设施规模:预处理流量110m3/h;超滤流量为90m3/h; 一级反渗透流量为2×36m3/h (设计温度

5、25°C);二级反渗透流量为45m3/h (设计温度:25°C); EDI产水     量为40m3/h。 膜单元设备配置: 超滤装置 数量: 3套 膜件型号: SV-1060C 生产厂家: 加拿大/Savier 组件数量: 每套8支,共24支 使用年限: ≥5年 中空膜内/外径: 1.2mm/1.8mm 每支膜过滤面积: 40m2 过滤分子量: 45000道尔顿 膜材质: PS(modified) 单膜件出力: 3-6 m3/hr 最大工作压力: 0.4Mpa 最高工作温度: 45.0℃ 工作形

6、式: 内压式 pH范围: 2.0-13.0 反冲洗过程总耗时: 30-60sec 反洗强度: 298-340 L/㎡h 反冲洗周期: 15-60min 反冲洗过程投加药品: NaClO 化学清洗周期: >180天 化学清洗时间: 30-60min 外壳材质: PVC/ABS 一级反渗透膜装置 数量: 2套 膜件型号: CPA3-8040 生产商: 美国/Hydranautics 数量: 每套36支,共72支 透过水量: 11000GPD(225psi测试条件) 除盐率: 99.7% 有效膜

7、面积: 400ft2 材质: 芳香族聚酰胺 最高操作压力: 600psi 最高进口温度: 45℃ 使用PH值范围: 3.0-10.0 膜壳数量 每套6支,共12支 排列方式 4-2 二级反渗透装置 膜件型号: ESPA4 生产商: 美国/Hydranautics 数量: 24支 透过水量: 12000GPD(225psi测试条件) 除盐率: 99.2% 有效膜面积: 400ft2 材质: 芳香族聚酰胺 最高操作压力: 600psi 最高进口温度: 45℃ 使用PH值范围:

8、 3.0-10.0 膜壳数量 4支 排列方式 3-1 EDI装置 膜件型式及型号: 板式CP-3600 制造商: 加拿大/Canpure 膜组件总数量: 14支 最高操作压力: 60psi 最高进口温度: 45℃ 进水TEA £25ppm 进水PH 6.0-9.0 总硬度: <0.5ppm 使用年限: 5年 工艺设计特点 针对低污染水源选取相应抗污染过滤元件   超滤组件选定品牌为加拿大Savier /SV-1060C,工作形式为内压,有利于污堵物质的反洗去除;截留分子量为45000道尔顿,产水质量好,

9、有利于后续设备的稳定运行;膜丝采用软浇注专利技术,韧性更强;膜丝为电中性材质,通量恢复更容易;膜丝亲水性处理,过滤通量高,运行压力低;采用较粗内径的毛细管超滤丝,抗污染和可恢复能力更强。 一级反渗透膜选型兼顾脱盐性和透水性   针对高含盐量原水,一级反渗透膜元件选定美国海德能CPA3-8040。由于该组件的平均脱盐率为99.7%,且具有较高的透过水量(11000GPD,225psi,1500ppmNaCl溶液测试条件),是透水性和脱盐性的最佳组合。这一选择,使得一级反渗透系统脱盐率维持较高水平的同时,最大限度的降低了运行压力,节约电耗。 二级反渗透使用大通量膜组件降低成本

10、   二级反渗透膜采用美国海德能低压大通量膜ESPA4,具有超低的运行压力,较高的水通量(12000GPD,225psi,1500ppmNaCl溶液测试条件),节省运行电耗。本项目二级反渗透系统经特殊设计,单支膜平均产水量达到1.875m3/h,减少了膜组件的数量,有效降低了投资成本和运行费用。 完善且先进的控制系统   本工程在化水车间设集中控制室,采用上位机与分站式PLC相结合的方式实现自动控制,留有与主控室DCS、管理层MIS、以及其他辅助控制系统的接口。在集控室内设1台操作员站作为主要的人机接口方式,通过CRT画面、键盘和鼠标对过程进行监视和控制,在CRT上能显示工

11、业用水预处理和化学水处理工艺流程画面和相关运行参数,在记录和管理所有运行参数、报警信息的同时,均能通过打印机进行制表。   对于电动阀门、电磁阀、泵等转动机械除了程序自动控制和在CRT上进行远方手动控制外,还可在就地控制箱信号灯指示下,通过必要的操作按钮、控制开关进行操作。三种控制方式的选择,有力的保证了系统和设备的安全性。 有效的节水措施 节水的设计思想   业主和设计单位在提高水的重复利用方面作了大量工作,且收效显著。比如:为减少冷却塔风吹水量损失,塔内加装了除水器,从而使风吹水量损失由循环水总量的0.5%降低至0.1%;工业水系统中使用后清洁的排水尽量回收利用,作

12、为循环水系统的补充水;对输煤系统、除灰系统、灰场喷洒的用水采用循环排污回收水,以减少新鲜水耗量等等。根据业主提供的水质资料及该机组对锅炉补给水要求,水处理工艺设计在尽可能的范围内,做到了节约用水。水量平衡图见图2。其中将EDI浓水和二级反渗透浓水全部回用,和一级反渗透浓水全部再利用是本工程的节水亮点。 补给水系统的节水措施 1. 将EDI系统浓水回流至超滤产品水箱,为3.7m3/h。 2. 二级反渗透系统浓水回流至超滤产品水箱,为7.9m3/h。 3. 反渗透一级浓水汇集至水箱为24.1m3/h,用于反洗锰砂过滤器为6.25m3/h,用于反洗超滤为6.9m3/h,其余10.95

13、m3/h用于冲洗厕所、浇花和其它用途。 4. 换热器冷凝水回流到生水箱,原水温度变化会导致使冷凝水量发生变化,平均为2.5m3/h。 5. 超滤错流反馈水回到生水箱7.2m3/h 水量计算数据 EDI进水量    EDI设备水利用率为90﹪,产水量为40m3/h。极水排放0.8 m3/h,其余浓水全部回用至超滤产水箱3.7 m3/h。则EDI进水量:40/0.9=44.5m3/h。 二级反渗透的进水量    二级反渗透的产水44.5m3/h,水利用率为85﹪,另15%浓水全部回用至超滤产水箱。则二级反渗透的进水量:44.5/0.85=52.4m3/h。 一级反渗

14、透的进水量 循环水补充水为20m3/h,二级反渗透的进水量52.4m3/h,一级反渗透水利用率为75﹪,另25%浓水全部再利用。则一级反渗透的进水量:(52.4+20)/0.75=96.5 m3/h。 超滤有效产水量   一级反渗透的进水包括三部分:超滤产水、二级反渗透浓水、EDI装置浓水。其中:二级反渗透浓水反馈为52.4×15%=7.9 m3/h , EDI装置浓水反馈总量为44.5×10% -0.8 = 3.7m3/h。则超滤有效产水量为:96.5 -7.9 – 3.7 = 84.9 m3/h。 超滤进水量    超滤排放水和正洗消耗水量共计9.43m3/h,错

15、流反馈水量:0.3×8×3=7.2m3/h;则超滤系统的进水量为:84.94 +9.43 +7.2 = 101.6 m3/h。 锰砂过滤器进水量    锰砂过滤器正洗平均消耗水量为2.6 m3/h,锰砂过滤器进水量为101.6 + 2.6 =104.2m3/h。 水处理系统进水量    生水池进水包括三部分:水处理系统进水量、超滤错流反馈水7.2m3/h、换热器冷凝水约2.5m3/h。所以水处理系统进水量为94.5m3/ h。 总结   此工程于2006年5月投运,并向后续设备供应合格水。稳定运行数据如下:锰砂过滤器产水量105m3/h,铁≤0.1mg/L

16、超滤系统入水压力0.1MPa,浓水0.08MPa,产水0.04MPa,产水量90m3/h,SDI平均值为1.0;一级反渗透入水压力1.1MPa,浓水出0.85MPa,产水量73 m3/h,入水电导1380μS/cm,产水电导10.6μS/cm,脱盐率为99.2%;二级反渗透入水压力1.0MPa,浓水出0.6MPa,产水量45m3/h,加碱后入水电导为21μS/cm,产水电导1.1μS/cm,脱盐率为94.8%;EDI系统直流电压180V,单组电流1.0A,产水量40m3/h,电阻率17MΩ•cm,二氧化硅8μg/L。如果将再利用水计算在内,系统回收率为:(40+20+10.95)/(94.5

17、2.5)= 73.14%。 膜法水处理工艺在此工程取得了令人满意的效果,也为矿井排水以及类似水源的合理利用做了非常有益的尝试。 图1:平面布置 图2:水量平衡图 表1:水质分析 名称:海洲矿井水 采样日期:3月24日 采样地点:海洲矿井排放水 分析日期:2004年3月24日 报告日期:2004年3月30日 序号 分析项目 单位 分析结果 序号 分析项目 单位 分析结果 1 混浊度 mg/l 混浊 20 耗氧量 mg/l 5.44 2 游离二氧化碳 mg/l 60.5 21 硝酸

18、根 mg/l 0.8 3 PH mg/l 7.19 22 亚硝酸根 mg/l 0 4 全固形物 mg/l 1785.0 23 磷酸根 mg/l   5 悬浮物 mg/l 20.5 24 铵离子 mg/l   6 溶解固形物 mg/l 1764.5 25 硫化物 mg/l   7 燃烧减量 mg/l 311.0 26 全铁离子 mg/l 0.7662 8 全 硅 mg/l 20.36 27 铝离子 mg/l   9 钙离子[1/2Ca2+] mg/l 129.3

19、28 铜离子 mg/l 0.001 10 镁离子[1/2Mg2+] mg/l 61.35 29 锌离子 mg/l   11 氯离子 mg/l 113.0 30 亚硫酸根 mg/l   12 硫酸根 mg/l 736.99 31 活性氯 mg/l   13 全碱度 mmol/l 9.11 32 溶解氧 mg/l   14 氢氧根 mmol/l 0 33 含油量 mg/l   15 碳酸根 mmol/l 0 34 导电度   2220 16 重碳酸根 mmol/l

20、 9.11 35 钠离子 mg/l 318.4 17 全硬度[1/2 Ca2++1/2Mg2+] mmol/l 11.5 36 活 硅 mg/l 12.84 18 暂时硬度 mmol/l 9.11 37 不活性硅 mg/l 7.52 19 永久硬度 mmol/l 2.39 38       备 注 σ=-0.59% 含盐量=1.13% 取样时水样混浊、臭,放置半天后水样澄清、臭味变小 水样各项目分析方法依据——《火力发电厂水汽试验方法标准规程汇编》 上一页[1][2][3][4] 页面功能:【推荐】【字体:大 中 小 简 繁】【打印】【收藏】【浏览: 138次】【关闭】

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