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钻孔灌注桩质量事故处理(高工3).doc

1、 钻孔灌注桩常见质量事故处理措施 尹洪明 【提 要】在大型桥梁基础采用钻孔灌注桩施工中,不可避免地要发生一些事故。本文就常见的孔内漏浆、掉钻、卡钻、埋管、桩身夹泥等问题提出了一套行之有效的处理方法。 【关键词】钻孔桩 事故 处理 1 前言 随着我国桥梁建设的发展,特别是大型桥梁的建设,钻孔灌注桩技术在理论和工艺上也获得了长足的进展,大直径、深孔桩的应用也越来越普遍,钻孔(灌注)事故的处理极大地影响了我们的施工生产。现就我们在本工程钻孔(灌注)事故处理的经验在此做一点总结,以供参考和指正。 2 工程概况(基桩施工特点) 本工程为一高速公路上的特大型桥梁,该

2、桥设计为分离式双幅桥,单幅主桥为五跨预应力砼连续梁桥,其基础为高桩承台式结构,每个承台共7根Φ1.8m钻孔灌注摩擦桩,见图1。所有主墩基础均位于某江主槽深水区,水深15m左右,该处受潮汐影响较大,潮汐为半日潮,最大潮差6.39m,最小潮差1.14m,平均潮差4.44m,主墩桩长近100m,整个工程钻孔深度达3万余延米。各主墩地质资料相似,上部覆盖层为砂混淤泥,易冲刷,中部为比较饱和的软塑状粘土,易糊钻,下部为饱和、密实的砾卵石,砾卵石最大粒径100mm以上,且含漂石,易卡管。由于设计未考虑备用桩位,成孔质量要求高。 3 钻孔方案简介 该工程钻孔施工采用搭设钢管桩施工平台,下沉钢护筒

3、后,吊安钻机就位后进行钻孔施工的工艺方式进行,要求钢护筒底口穿过淤泥层,进入粘土层1.0m~2.0m以上,以保证孔内水头防止坍孔。 主墩基础桩成孔采用反循环工艺,所选用的钻机见下表: 序号 钻机 底盘自重 扭矩 钻头型式 出渣方式 产地 1 GF-250 13T 5.2t.m 刮刀钻/锲齿滚刀 泵吸 河北 2 GPS-20HA 13.5T 6.0t.m 刮刀钻/锲齿滚刀 泵吸 上海 3 GPS-25A 41T(总重) 8.0t.m 刮刀钻/锲齿滚刀 气举 上海 4 GW-250 19T 8.0t.m 刮刀钻/锲齿滚刀

4、 泵吸 江西 5 GF-300 30T 12.0t.m 刮刀钻/锲齿滚刀 泵吸 河北 对于超深孔钻孔施工主要是保证以下几点:一是严格控制好孔内泥浆性能各项指标和孔内水头,做好孔内护壁;二是在不同的地层时(如进入卵石层),根据需要更换钻头型号,以利于提高钻孔效率。 4 钻孔(灌注)事故的处理对策 4.1孔内漏浆 由于地质勘探资料一般都是以一个孔的勘探情况来反映整个主墩,资料的准确性不太高,造成钢护筒进入粘土层厚度不够,加上孔内水头没有因潮汐变化而变化,淤泥层受涨落潮差压力影响,使护筒底部发生塌孔,造成孔内与孔外出现通道,孔内随潮涨落发生漏浆和涌浆问题。

5、 孔内漏浆事故发生后,我们先采取了在原护筒内再沉入一埋头护筒(沉入深度超过外护筒4m),并在内外护筒环状空间压注了水泥浆,以企封隔漏涌通道。但在海潮作用下,又在内护筒底部出现新的漏、涌通道。 由于几孔漏浆事故处理见成效,我们采用了灌浆处理方案进行处理。 4.1.1工程原理:灌浆处理方法原理是对软弱淤泥层灌注固化剂(以水泥为主剂),使桩孔周围淤泥在固化剂作用下固结硬化,改变原来的塑性状,从而阻断原漏、涌通道和防止新通道出现,达到孔壁稳定,桩孔能顺利完工。 4.1.2 工程布设:在钢护筒周围,按φ2.8m和φ4.0m两环圈,以0.6m间距,布设灌浆孔,共布36孔,孔深至护筒底部

6、以上1.0m左右,见图2。 4.1.3灌浆施工:灌浆是用地质钻机钻孔后直接灌注,主要是成孔率高,每个孔都能成孔灌注,防止先成孔再压浆时,浆液从一孔渗入另一处而造成孔位堵塞。浆液在高压泵推动下,通过灌浆管,从喷嘴射入土层,与土体混合并固化,达到一定的固结度后,浆液以水泥浆为主剂,掺入一定量速凝剂,设定的水灰比为0.6,灌浆压力控制在1.0MPa左右。 经过对几个漏浆孔用此法处理,防止了渗漏,效果较好,保证了工程的顺利施工。 4.2 掉落钻头 在钻孔过程中,由于地层较疏松,砾卵石大且多,造成严重蹩钻,常有钻杆扭断的事故发生。在本工程施工中就发生了倒数第三根钻杆断离的事故。落钻后用打捞物打捞

7、所掉钻具,在打捞过程中由于钻头被砾卵石及松散物卡死,导致向上打捞提升时,钻头芯管断离(落入孔内的三根钻杆打捞上来了),造成仅剩一个钻头落入井底的事故。后来采用其他多种打捞方法均未见效,此时孔(标高)-73米,离设计孔底标高-87米差10多米。 由于钻头仍滞留孔底,且孔底标高距设计桩底(终孔)标高较多,经与设计协商,我们采用了扩大孔径后在落钻处终孔,并在钢筋笼上埋压浆管,浇注砼成桩后的1~2天内,以较高压力注入纯水泥浆,通过压浆管向桩底和桩侧土体中压水泥浆的办法来处理该孔,主要是让水泥浆填充于卵砾石隙中或劈裂形成的网状、脉状人工裂缝中,使地基土体的抗剪强度大幅度提高,从而提高基桩的承载力。

8、 4.2.1后注浆法的作用,主要有: a. 桩底沉渣和桩侧泥皮的压密固化作用; b. 桩底桩侧砂卵石层渗入胶结作用; c. 劈裂灌浆形成脉网状结石体系的加筋作用; d. 扩底扩径作用; e. 预加桩底向上应力作用。 4.2.2实施 a. 扩孔:利用工程钻机将孔由Φ1.8m扩孔至Φ2.0m钻进至落钻处,在钻进中严格控制泥浆的各项指标,将沉渣完全清理干净; b. 压浆管布设:钢筋笼加工完成后,采用1寸无缝管,在钢筋笼内侧均匀布置5根,其中2根作为桩底注浆管,此二管对称布置,并比笼长10cm。其余3根注浆主管相应减少12m,见图3。各管管底封闭,并在距离底端1.0~1.5m范围

9、内,每隔20~30m钻一Φ5mm左右的小眼,并在2根长管管端(距底5cm左右)对称钻2个Φ5mm的小眼,分别朝向内外侧,以便冲洗桩底沉渣。 所有压浆主管从孔底以上每隔3.0m布置一道环状压浆软管(Φ14mm),环状软管与主管连接牢固,软管采用带加筋的透明塑料管,每隔20cm用手电钻钻一Φ5mm左右的小眼,为防止压浆孔被堵塞,每个出浆孔用电工黑胶布包扎1~2周,软管用扎丝固定于钢筋笼之上,并使出浆口朝外,同时使软管超出钢筋笼2.5cm左右,既使其砼保护层较薄,又不会因伸出太多刮孔壁而磨破出浆管的包皮。 为防止包皮在下入孔内时被管外水压力将包皮压破,边下钢筋笼边向注浆孔内注水,使管内外水压力平

10、衡。 c. 开环:在砼灌注后,其抗压强度达到10MPa左右时,向注浆管内压入清水,在水压力作用下,冲开出浆眼包皮,并劈开保护层砼,为冲洗桩底沉渣和孔壁泥皮“开路”,使管路畅通。 开环压力为4MPa左右,选用泥浆泵额定压力为8~10MPa,开环压力较高,孔外管线采用无缝钢管和带钢丝帘布的高压胶管(耐压10MPa)。 开环时先开通桩底2根长管,2管开环后即冲洗桩底沉渣,再开其它三根管,并依次进行清洗。 d. 注浆:开环后即进行注浆,浆液采用纯水泥浆,水灰比为0.6,为防止水泥浆沉淀析水和堵管,水泥浆中加入水泥重量的3%左右膨润土和2%的水玻璃,浆液进泵前过筛,除去大于5mm左右的颗粒。注浆

11、顺序由下而上,先注桩底,再注桩侧。注浆流量控制在100L/min内,注浆压力桩底控制在3.0MPa左右,桩侧控制在1.5MPa左右,防止破坏淤泥质软土层结构。桩底注浆时,当另一管返出浓浆时,应及时关闭,继续压浆,当达到压力时,打开第二注浆管,关闭第一注浆管,达到压力后闭管。 该孔处理共压注525#水泥用量为18T。 e. 基桩检测 该孔经上述方法处理后,进行了大应变测试(锤重为桩基承载力的1%),测试后该桩承载力为设计承载力的2.2倍,满足设计要求。 4.3 埋管及桩身夹泥断桩 在本工程某桩水下砼浇注过程中,封底成功并连续浇注砼达15m,导管埋深8m,准备拆3m导管,拆管后继续浇注,

12、发现砼不能下落,后用吊车提升导管,使管内砼下落,随后发生导管内进水,并与护筒内水位齐平,后拔起导管检查,发现导管距护筒上口18m处有2个约5cm长,1cm宽的裂口,这就是导管漏水的原因所在。 随后将这节漏水导管拆下,重新下导管,并准备好空气吸泥机等设备,考虑将孔底已浇注的砼清除干净,将新导管插入孔底砼面下2.5m,历时近四小时后,开始清孔,用吊车将导管提升约70cm,就提不动,反复数次并左右摆动均未能拔起,同时用手拉葫芦配反力架帮助吊车拔管,经多次未果,造成了孔内埋管事故发生。 接着启用备用导管,由于孔深太大,近80m,成孔又有一定倾斜,备用导管根本下不到位,必须对原导管进行处理,在这种情

13、况下人工水下切割不能达到这种深度,必须采用陆上机械切割。设备选用了上海探矿机械厂生产的SGP—300型水文工程钻机,水泵采用湖南衡阳生产的320型三缸单作用柱塞高压泥浆泵,割刀采用自行研制的“下压外张,上提收缩”型两翼割刀(导管Φ外=273mm、δ=10mm,割刀收拢Φ=240mm,全部张开Φ=285mm),对该导管进行了割管处理工作,割管位置为导管进入砼面20cm左右处,主要是考虑到割管太深而起拔不动导管,割管太浅又给清孔工作带来困难,历时十多天对该导管进行了成功割除。 同样由于孔深太大,且孔内有钢筋笼和钢导管,利用旋转钻机或冲击钻破碎清除孔内已浇筑的方案不能实施,为避免时间太长,造成坍孔

14、影响邻近孔位,决定采用预埋压浆管,清孔后浇筑剩余砼,等后浇砼达到强度后,洗孔压浆补强的方案进行处理。 4.3.1压浆管埋设 压浆管采用3根Φ68×3.5mm无缝钢管,6m一节,螺纹连接,在接头处设钢筋加强圈成整体,三管呈等边三角形布置,沿孔内原钢筋笼下放至孔内现有砼面上。压浆管底口利用软塞顶紧,并用胶带将底口缠紧固定软木塞,在压浆管下放过程中管内加注清水克服压力差及浮力。 4.3.2清孔采用导管内下风管,利用20m3空气吸泥机清除孔底沉渣,清孔完毕后,迅速拆除风管,尽量减少孔底沉渣。 4.3.3浇筑桩身砼,后浇桩身砼标号从原C30提高至C35,加大水泥用量,掺加缓凝剂提高砼的

15、提高砼的和易性,浇筑过程中严格控制导管埋深,做好防范措施,保证砼的顺利浇筑。 4.3.4清孔压浆 后浇筑砼达到设计强度后,用三根压浆管中一根作进浆孔,其余二根作出浆管,用高压水泵压入清水,压力控制为0.6MPa左右,将夹泥和松散的砼碎渣从其它孔中冲洗出来,直至冒出清水为止。 压浆机采用2DN—15/40型注浆泵,额定压力为4MPa,先用水灰比为0.8的水泥浆压通,使出浆孔原清水从孔中压出,再用水灰比为0.45的浓浆压入,为使水泥浆充分扩散,压一阵稍停一下,待浓浆从出浆孔冒出后关闭出浆孔,稳压20~30min,压浆工作完毕。该孔压浆水泥用量近5T,压力控制在1.5M

16、Pa左右。 4.3.5桩基检测 水泥浆达到强度后,对该桩进行了大应变检测,其实测承载力为设计承载力的2.3倍,满足设计和使用要求。 5 结束语 本工程基础施工中出现的这几种质量事故比较有代表性,国内外不少桥梁都出现过此类钻孔事故,如湖南某桥的落钻事故和广东某桥的落钻事故,打捞长达一年之久,广东另一桥钻孔漏浆发生后,孔内坍塌机毁事故等。这些事故给桥梁结构物带来了不同程度的危害,处理事故耗费大量人力、物力和财力,并且耽误了时间,因此不容忽视。事故发生的原因是多方面的,为尽量避免事故发生和便于处理,需有关各方的共同努力。 5.1对于本桥而言,孔内漏、

17、涌浆,通过地质勘探入手,多增加地质孔位勘探,对地质层有更详细的了解,选用好合理的护筒入土深度后,是完全可以避免的。 5.2现在桥梁设计跨度越来越大,桩基钻孔的深度越来越深,能否从完善设计入手,认真验算,合理布置,尽量推广应用大直径桩,减少桩长,降低成孔难度;还有设计上尽可能在复杂地层考虑备用桩位,使钻孔事故发生能够及时进行处理,为工程施工顺利进行节省了时间。 5.3工程施工安排上,合理安排、精心施工,防止抢、赶工期情况发生,未制定合理的施工工艺,不严格按规范和有关操作规程而盲目施工,是钻孔灌注桩施工中质量事故发生的主要原因。 总之,钻孔(灌注)事故发生后,要及时利用合理的施工工艺进行处理,本工程对于几起钻孔(灌注)事故的处理是及时的,工艺是合理的,结果是成功的。

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