ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:6 ,大小:49.50KB ,
资源ID:7681811      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/7681811.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(袋式除尘器常见故障案例及对策(合肥丰德科技).doc)为本站上传会员【xrp****65】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

袋式除尘器常见故障案例及对策(合肥丰德科技).doc

1、 袋式除尘器常见故障案例及对策 合肥丰德科技股份有限公司(周永康) 袋式除尘器已进入各个工业领域,成为各类烟气粉尘治理的主力军设备。但在实际应用中,不时出现设备阻力高、粉尘排放浓度不达标、滤袋寿命短、收尘器燃爆、内部构件锈蚀严重等问题。本文通过一些实例,分析研究了它们的成因和对策,以期供货商和用户,共同吸取教训,努力使之走上健康发展的轨道。 袋式除尘器以其优良的过滤性能和广泛的适应性,逐渐成为各类工业烟气粉尘治理的主力军,对国家的节能减排和环境治理作出越来越大的贡献。 我国袋式除尘器的质量,经过近十余年的引进、研发创新,无论是整机结构,还是象滤料、脉冲阀、专

2、用阀门、清灰系统、自动监控技术等关键环节的设计制造质量,都得到了长足的进步,大大缩小了跟国外同类产品的差距,并经实际使用的检验,取得了良好的经济和社会效益。 但是,在该设备的推广使用过程中,也不时暴出一些应用失效的例子,它的出现,无疑给当事者造成重大经济损失,也在一定程度上使供货商的名誉受损。这里披露的一些实例,不是揭谁的短,出哪个的丑,而是想通过它们,共同总结经验教训,科学分析失效的原因,研究介决办法,避免各类故障重复发生,以推动袋式除尘器行业的健康发展。 一、收尘器失效的原因。 一台收尘器失效可有两类原因引起: 1、 设备设计制造质量缺陷 包括:滤料和元器件选型不当,或

3、本身有质量问题;喷吹清灰系统设计缺欠等,设备安装质量差。带来的后果是:设备阻力高、元件和滤料寿命短,损坏率搞,粉尘排放不达标,以及构件内外表面锈蚀严重,机体结构强度不够等。这类问题主要是由供货商负责改进和提高。 2、 由用户操作使用不当引起: 这类问题包括:作业温度过低,设备内部结露糊袋或超温,违反操作规程等。 二、故障1收尘器阻力远远超过设备性能指标。 当代袋式除尘器的设计阻力。一般为1200~1500(最大1700)Pa,用户据此配置排风机的全压。收尘器投用后的实际阻力,如果远大于上述数值,不仅引起排风电耗的增加,在排风机全压余量不足时,还使排风量降低影响系统的正

4、常运转。 一台收尘器阻力远远超标,可由以下原因引起: 1、 各室的出口阀未正常打开。 离线清灰的袋收尘器,由多个室(单元)组成,每个室净气室出口各设有阀门(一般为气动),正常作业下,只1~2个室的出口阀关闭,该室处喷吹清灰状态;其余各室出口阀打开,这些室处在正常过滤作业状态。 但在新装设备上,有的把出口阀方向装反,把“关”当成“开”,“开”当成“关”,或者作为气缸动力的压缩空气压力过低,未能使阀门的开关正常转换,这两种情况都造成一定数量的袋室被额外隔离,实际投入的过滤面积比设计值大幅减少,必然引起阻力升高; 2、 喷吹清灰系统能力不够,滤袋积灰后未能正常得到再生。

5、 有二种情况会降低清灰能力:一是喷吹用的压缩空气压力太低,喷咀出流气量未达到设计值,导致清灰能力直接降低; 二是清灰周期设置过长。现在窑炉型的清灰是由PLC控制的,作业顺序一般为:第一个室出口阀关闭后,第一个脉冲脉打开0.1~0.15S,进行喷吹;经5~10秒,第二个脉冲阀动作,作第二排滤袋清灰;如此一个阀一个阀(相应一排排滤袋)动作清灰;待一个室全部清完,打开其出口阀,这个室转入过滤作业;关闭第二个室的出口阀,开始这个室同样的清灰顺序。如此作类似的动作,直至最后一个室清灰完毕,完成整台设备从头至尾一个周期的清灰顺序。整个清灰周期的总时间T近似由式(1)求出: T=n·t1+(

6、N-1)t2+t3 (秒) (1)式中n —— 设备所含脉冲阀数.(对于每次2个阀同时动作的,此取 ) t1—— 脉冲阀动作相互间间隔时间(S) t2—— 室间间隔时间(S) t3—一 一个周期结束到新一轮开始的间隔(S)。(有时取t3=t1头尾相接) N—— 设备总室数。(对于双双系列设备,取二个室同时清灰的,取为 。) 为了保证除尘器的阻力△P能在一定范围内,就要求实际风量不超过设计值,同时在一个周期内的表面积灰厚度δ能控制在一定范围内。显然,入口烟气粉尘浓度愈高,T应控制愈小,相应t1也应愈小。当t1设置过大,T太长,δ太厚,阻力△P自然要高。迂此情况

7、在清灰压力足够前提下,便需调小t1、t2、t3几个参数,使△P降下来。这样做之后,如阻力仍然超高,那应是其他原因了。 这类问题在新线刚建成时最常出现,现场调试人员应及时发现和加以解决;日常使用中一旦出现阻力异常。首先进行上述二方面的检查调整,最后才思考是否发生了糊袋。 三、故障2糊袋。 糊袋是袋除尘器较严重又较常见的一种运行事故。因为一台设备一旦发生糊袋,阻力会居高不下,长期下不来,又很难处理。故需重视和严加防范。 1、 糊袋的原因 糊袋发生在烟气水分较高,烟气温度又低于它的露点。此时,烟气中的水汽便在设备内壁和滤袋上凝结,形成潮湿层,气流中的粉尘便粘附在滤

8、袋外表甚至侵入到内部纤维层。由于水的存在,这种粘附牢固,结壳坚实,正常的喷吹清灰不易将其清除。 2、 防止糊袋的措施 根本上要防止水分大、温度又低的烟气进入袋式除尘器。这种异常工况常发生在: (1).新建水泥生产线(或检修后)的烘窑阶段。此时回转窑、NSP系统的耐火砖或浇注料内,都有大量水分跑出,烟气的露点很高,袋除尘器又为冷设备,这类烟气一进入袋除尘器,最易糊袋。为防止出现这种情况,烘窑阶段一定要采用预热器顶部的点火烟囱进行排气; (2)窑磨(生料磨)联合作业原料水分特高时。迂此情况,一要有意提高预热器出口温度(如加大主排风和提高分解炉作业温度。但要谨防发生预热器的结皮堵塞事

9、故),二是减小增湿塔喷小量,使入收尘器的烟气温度始终比露点高20~30℃。 (3)生产线点火起动阶段,烟气温度低,也应采用点火烟囱; (4)做好收尘器的隔热保温和堵漏,也是防止局部结露的必要措施。 3、糊袋事故的处理: 糊袋事故一旦发生,处理起来很麻烦,但仍不得不一试。根据我们长期的实践经验,可采取如下措施: (1)第一步提高作业温度,加强对滤袋的烘干强度(注意防止超温); (2)提高压缩空气压力,同时在PLC上调短脉冲阀之间,室间及循环周期间的时间间隔,双竿齐下提高喷吹清灰强度和频度,并如此连续5~7天,将粘糊在滤袋上的积灰逐渐清理下来,使阻力恢复到正常状态。有条件时,最好

10、在停开排放机状态进行此高强度清灰。此法对中轻度的糊袋处理有效。 (3)对于特严重的糊袋,经采取上述二种措施仍无效者,只有通过换新滤袋来解决了。这将造成重大经济损失也无可奈何! 4、糊袋事故案例 案例1、TM厂一台窑头袋收尘器,处理风量36万m3/h,刚用半年,阻力正常。后来阻力突然升到2000Pa以上,经查,未发现其他原因,经采用上述第二条措施,设备阻力下降到1500Pa以下。 案例2、L厂新建4000t/d生产线,窑尾袋收尘处理风量60万m3/h。用Φ160×6000P84复合毡复膜滤袋。2011.4月厂方反映,在约3200t/d产量下,收尘器阻力已达2000Pa,大

11、大超过设计指标≤1500Pa,后排风机电流接近额定值,证明收尘器阻力确实高。 原来,由于各种原因,该生产线从首次点火起,点火烘窑一共进行了七、八次,又未能次次用点火烟囱,可见是发生了糊袋事故。后来采取挽救措施无效而换袋。 案例3.湖南 Z厂4500t/d线,Φ3.8×7m风扫煤磨,配的煤粉收集器FDPM96-2×8,风量11万m3/h,入口浓度1000g/N m3。投用后相当一段时间,设备运行状况正常,阻力在1400Pa以下。后来因检修,煤磨停用;恢复开窑后,收尘器阻力便一直居高不下,最高达到2700Pa, 经本公司派员现场析查、差压仪表、压缩空气压力、脉冲阀及提

12、升阀动作,都没有问题,虽经采取多种措施,阻力还是下不来,最后更换滤袋,便一切恢复正常。 四、故障3,粉尘排放浓度超标 这种情况在新设备刚投用或使用一段时间后都可能发生。袋式除尘器由于依靠滤料的纤维(或复膜)层过滤,粉尘排放浓度一般可达30mg/N m3甚至更低。 1、 粉尘浓度超标的原因: a, 滤袋口(一般配有弹性胀圈)与花板孔的配合不好,密封不严; b, 风道内导流板与两侧板的焊缝有孔洞或开裂; c, 风道导流板上方侧板的拼合缝,或它们与顶部花板间的焊缝有孔洞或漏焊; 这些因素都使部分含尘烟气不经过滤直接窜入排放风道; d, 滤袋质量低劣,单位面积克重和厚

13、度太小,过滤性能不佳,这四个情况设备一投用就能发现。 e, 滤袋上有孔洞或开裂。由喷吹系统的喷咀偏斜、袋笼表面毛刺焊疤、袋笼滤袋的配合尺寸不当等都会产生此情况。它们主要在设备投用一段时间后才会出现。 2、 对策: 主要为把好设备的设计、制造、安装的质量关,不给用户留下任何隐患。 五、故障4:超温和收尘器内燃爆。 1、超温 袋式除尘器使用各类有机或无机(或复合)滤料。它们的使用都有一个温度上限。见表1 各类滤料的允许温度 表1 滤料名称 聚丙烯 (PP) 亚克力 (PAN)

14、 聚酯 (PES) 聚苯硫醚 (PPS) 聚酰胺 (Nomex) 原酰亚胺 (P84) 玻纤 (GL) 聚四氟乙烯 (PTFE) 耐温 ℃ 连续 90 125 140 180 200 240 250 260 瞬间 100 140 150 200 220 260 280 280 供货商根据业主提供的烟气温度,配置了相应的滤料(还结合烟气中酸、碱、氧化等条件),使用上一般不应发生问题。但在实际应用中,由于异常工况,时有超温发现,又调控不及时,滤料一经较长时间超温发生纤维收缩。老化加烈,变脆,必然大大缩短其寿命。 解

15、决此问题,制造商无能为力,只有靠用户提高认识,实施科学管理,温度异常时进行及时的调控,严防温度超标,才能保证设备的正常使用 2、燃爆: 这主要发生在煤粉制备系统或易燃气体(天然气或煤气)过滤器上。这类事故国内不胜枚举。 为了防止这类设备的内部燃爆,设备设计制造上一般采取以下措施: (1)采用防静电滤料。收尘器壳体可靠接地。要求接地电阻≤4欧姆,以防粉尘跟滤袋的摩擦。引起静电积聚电火花,导致燃爆; (2)灰斗壁面仰角≥70°,防止壁面积灰、确保及时排空; (3)对设备内部不可避免的水平段,加敷溜灰板,溜灰板对地仰角≥60°。 (4)为防止灰斗内部积灰,还采取以下措施: —

16、—灰斗底部设电加热器。保证壁面温度,干燥不粘灰:在严寒地区甚至对整个灰斗壁面进行伴热。 ——每一灰斗设一电振器,定期开动振打; ——设置外保温,既防滤袋结露糊袋,也防内壁淌水糊料。 (5)设进出口温度监视、报警。 (6)每一灰斗底部设一热电阻,严密监视此处温度有否异常,判断有否积灰自燃或温度过低情况; (7) 设备外壁设置足够大面积的防爆阀,以备内部一旦发生燃爆能及时泄压,保护整台设备;必要时还可设置CO检测器及CO2自动灭火装置。 (8)要求业主方做好以下防爆工作: a,尽量消除系统的水平管道,管道风速不低于10-12m/s, b,严格控制入袋收尘器的温度≤80℃而又高于

17、露点约20℃; c,严格防止热风炉明火进入煤磨系统; d,系统各个部位(磨机、选粉机及管道)按规范设计,并设置各自的防爆阀,以免一旦在这里发生燃爆殃及收尘器; e,停磨时间稍长要排空灰斗内的积料,并清除干净滤袋表面积灰;因为积料的长期贮存,会发热而自燃,一开磨引起燃爆。应该说,只要设备和用户都做好了上述工作,使用时严格执行操作规程,煤磨袋收尘器的燃爆事故是完全能够防止的。国内不少厂家一再发生此类事故,据其原因主要是大家防爆意识不够,操作管理不严,新线人员缺乏经验也是原因之一。 六、故障5内部构件的严重锈蚀。辽宁FS厂和湖北HS厂都曾出此类故障。 袋式除尘器内侧壁和袋笼、喷吹

18、管等内部构件的严重锈蚀,是威胁除尘器长期正常运行的又一常见故障,它使壁面逐渐减薄,强度降低,久而久之甚至烂穿;袋笼的锈蚀会加快滤袋与之接触面的腐蚀;喷吹管特别是管口的腐蚀,使口径逐渐扩大,形状变得不规则,既使压缩空气耗量增加,又使同一喷吹管下各条滤袋的清灰效果失控,这是大家所不希望的。 1、严重锈蚀的原因。 对大多数袋除尘器而言,只要制造时的除锈涂装保护工作到位,设备的长期使用应无问题。但在以下四种特殊情况下,问题还是会变得严重起来: (1)烟气中SO2含量高、水分高,是产生腐蚀的主因。因为一旦在壁面有所结露,它们会形成硫酸亚硫酸,在防护的薄弱部位,便产生腐蚀。 (2)烟气温度过

19、低,为SO2的成酸和腐蚀创造了条件; (3)有的用户认识上有误区。象窑尾袋收尘器,为了防止糊袋,对袋室做了外保温,而对净气室,认为反正烟气要外排了,四壁未做外保温。结果烟气在这里严重结露,产生了不该发生的严重锈蚀。 (4) 顶盖周缘密封的不严,有冷空气侵入,也在邻近部位发生结露和锈蚀。 2、防锈的对策: (1)设备设计制造时。要针对烟气性质特别是SO2和H2O的含量高低,采取相宜的防锈措施,包括涂装应达到的除锈级别(一般为Sa2.5)、底漆和面漆的选择,涂装层数和各层的厚度;并确保施工到位;漆的耐温等级要高于可能出现的最高烟气温度,避免因超温使涂层失效;高腐蚀条件下的袋笼不能采用一般的

20、镀锌,而应采用喷塑、采用沥青漆或耐高温耐湿漆;净气室内壁和喷吹管等内部构件也宜采取类似的处理,不能作一般涂装。 (2)对窑炉型和煤磨系统用的设备,一定要做好全面的外保温,不为结露留下隐患; (3)生产操作要确保作业温度比露点高20~30℃以上,既防糊袋,又防结露锈蚀; (4)做好设备的密封维护。 六、故障6 滤袋使用寿命短。 滤袋在一台收尘器设备中占有很高的比重,按所用材质的不同。达15~40%。一台处理百万风量的窑尾收尘器,滤袋费高达一、二百万元。供货要求担保寿命起码二年以上。滤袋寿命短,既影响使用效果,也给供货商或业主造成巨大经济损失;由于数量大,更换起来又很费时。可见其危

21、害之大。 1、几个实例: a,河南JR厂5000t/d线。窑尾袋除尘器。风量90万m3/h。Φ160×6000滤袋玻纤复膜总过滤面积14855m2.08.8月投产,至09.9月已换过二次袋。寿命只7个月。 b, 河南TR厂5000t/d线,窑尾除尘器。风量83万m3/h。Φ160×7000滤袋。玻纤复膜投用后同样使用寿命短,纵筋处磨破开裂、复膜脱皮,上口段穿洞; c, 江苏JF厂,矿渣/烘干机收尘。风量9万m3/h。滤袋Φ130×3750。玻纤总面积2144m2,使用不到二年,先后换滤袋几次。先二次(不同供货商)虽然袋不破但排放浓度不达标,后换南玻院产品1000g/m2无碱玻纤针刺

22、毡,配合在喷吹管也做了些改进。设备才进入正常使用。 d, 河北BS厂。窑尾袋收尘器。风量18万m3/h。滤袋Φ130×6000共3676m2.同样是滤袋破损率高,15个月换袋3次,一是在袋口下27~47cm范围内出洞。二是骨架处出开裂条纹。 2、 破袋原因: 大多为设计和制造问题。主要为喷吹清灰系统设计不合理,如喷吹气流歪斜或过于强烈,滤袋和袋笼间配合过紧等,也有如C厂,滤袋本身的质量问题。 3、 对策: 供货厂要提高设备的设计制造质量,避免出类似事故;用户要选择声誉好、技术成熟的供货商。 七、结论 袋式除尘器之所以出现各类故障,一类由设备制造商遗留的先天不足,包括喷吹清灰系统设计缺欠,滤袋等元器件质量差,安装质量缺陷,内部涂装不切合烟气实际等,它们给用户造成了很大损失和麻烦;一类为用户自身的不当使用所致,包括低温作业、结露糊袋、超温,以及不适当的维护和操作等,只有通过这两个方面的共同努力,才能使我国的袋式除尘器走上健康发展的轨道。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服