ImageVerifierCode 换一换
格式:PPT , 页数:48 ,大小:336KB ,
资源ID:765033      下载积分:11 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
图形码:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/765033.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(振动故障机理及案例资料PPT课件.ppt)为本站上传会员【胜****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

振动故障机理及案例资料PPT课件.ppt

1、振动故障机理及案例东北电力科学研究院常强2009年8月1转子质量不平衡n机理:转子残余质量不平衡过大,产生较大离心激振力,转子轴承系统振动响应较大。n对于挠性转子来说,低阶不平衡响应对高转速下的振动响应影响较小n不平衡故障可以通过动平衡试验消除2转子质量不平衡n故障特征:振动频率成分以工频振动为主在固定转速下,振幅和相位比较稳定振动随转速变化比较明显,其他工况的变动对振动影响不大。3转子质量不平衡n案例一:轴流式送机现场动平衡4转子质量不平衡5转子质量不平衡6转子质量不平衡表1 B送风机动平衡数据轮毂侧轴承水平振动(m)电机侧轴承水平振动(m)通频工频通频工频平衡前第一次启动328286278

2、152119273平衡前第二次启动306271283测点故障平衡后32.528.216426.720.11727转子质量不平衡n案例2:200MW机组现场动平衡8转子质量不平衡n2009年1月,机组在运行过程中发生发电机转子漏水事故,随即停机检修。n检修后转子应返回制造厂进行高速动平衡,考虑到工期及费用的因素,决定采用现场低速动平衡,机组启动后再进行现场高速动平衡。9转子质量不平衡10转子质量不平衡n转子使用ENTEKB140型移动式软支撑动平衡机进行现场低速动平衡。n平衡精度达到国标GB9239-88 G2.5级n平衡中转子上配重调整量达5kg。11转子质量不平衡12转子质量不平衡13转子质

3、量不平衡n振动分析:发电机转子一、二阶模态振动响应都比较明显。工作转速下振动受二阶模态影响较为明显,发电机两个轴承振动相位接近相反。事故前汽轮机低压转子振动较好,说明低压转子的平衡没有问题。14转子质量不平衡n平衡方案:在发电机转子上添加一组650g的反对称重量。15转子质量不平衡16转子质量不平衡n该案例总结:挠性转子采用刚性平衡法平衡后,可以大幅减小其不平衡量,使转子在临界转速下振动不致过大。刚性联轴器连接的各转子振动相互影响较大。17动静碰磨n故障机理:转子局部高速碰磨后迅速发热,使转子发生热弯曲,产生很大的不平衡力,转子振动随之迅速上升。由于动静碰磨是一种复杂的非线性过程,因此会产生一

4、些复杂的振动现象。18动静碰磨n故障特征:转子在升速过程中接近一阶临界转速时振动迅速增大,停机过程中振动明显大于升速过程。通常发生在一阶临界转速之下的碰磨较为严重,危害也较大。在有些情况下,发生在高转速下的碰磨也会严重影响振动。19动静碰磨n案例一:150MW机组调试启动过程中发生碰磨故障20动静碰磨21动静碰磨n机组启动前轴晃度指示约为10m,停机投入盘车后,轴晃度指示约为80m,经过数小时的盘车,又恢复到10m。n经过数次启动后,再次启动时注意监视和调整汽缸金属温度。机组终于顺利定速。22动静碰磨n案例二:600MW机组发电机碰磨n振动现象:机组第一次启动。在升速至400r/min进行定速

5、检查的时候,发电机的轴振和瓦振持续增大,最后因轴振达到保护值(250m)而跳机,惰走过程中轴振最大达到380m。23动静碰磨n在盘车检查时,发现5瓦外侧裸露轴段有一处灼烧痕迹,用手摸可以明显感觉到发热。在此处打百分表测量也显示,轴颈晃度较大,达到60m,高于启动前的测量值30m。因此可以确定在5瓦处,轴颈与油挡发生了较为严重的碰磨。24动静碰磨n5号轴承的油挡采用的是尼龙材料,而不是以往常用的金属材料,因此安装时忽略了发生严重碰磨的可能性,将动静间隙留得较小。在机组启动后,转子随即与油挡发生碰磨。由于此处转子轴颈较粗,在低转速下,其轴颈表面线速度也比较大,因此碰磨情况比较严重,导致转子局部产生

6、高温,发生热弯曲,进一步加重了碰磨。最后导致轴承振动迅速增大而跳机。25动静碰磨故障的一般处理原则n如果观察到转子在较低转速下振动过大,尤其是瓦振偏大,且在固定转速下持续增大时,发生碰磨故障的可性能很大,应及时停机,不能再尝试升速越过临界转速区。n机组在启动(尤其是冷态)过程中应严格控制各项参数,各项保护均应投入,当因振动大跳机后,不能立即挂闸再次启动26动静碰磨故障的一般处理原则n机组停机后,应进行连续盘车,同时检查转子晃度。一般来说,碰磨后的转子晃度会严重超标。n经盘车后如果转子晃度回到原始值,并且听音检查无异常,机组各项参数均正常的情况下,可以尝试再次启动。27动静碰磨故障的一般处理原则

7、n一般较为轻微的碰磨经过一两次启动后即可消除,转子可以顺利通过临界转速区。n如果转子连续数次不能通过临界转速区,不能再次启动机组,更不能通过放宽保护限值甚至解保护的方式强行冲动,否则极易造成转子严重磨损和永久弯曲的严重事故。28转子在工作转速下发生碰磨n故障机理:此类故障一般发生在机组带负荷运行过程中,由于运行操作不当,加负荷过快,使金属温度变化较快,各部件膨胀变形不均匀,局部动静间隙消失,产生摩擦。同时,某些转子的二阶临界转速较为靠近工作转速,转子摩擦变形后激起较大的二阶模态振动,严重时会导致跳机。29转子在工作转速下发生碰磨n案例:某600MW机组,在大修后并网发电,此时低压转子前轴承振动

8、偏大。在加负荷至约300MW时,低压转子振动增大,随后降低负荷,一段时间后振动降低,随后再次加负荷,转子振动持续增大,约十几分钟后跳机。30转子在工作转速下发生碰磨n故障应对:对于新建机组或大修后的机组,在加负荷过程中应该小心操作,加减负荷速率不能太快,同时应严格监视和控制各项运行参数。在加负荷过程中如果出现振动显著增大的情况,应及时减负荷。待转子振动降低且平稳后再进行加负荷操作。31部件飞脱n故障机理:n转子在运行时,部件突然飞脱,产生较大的不平衡力,转子振动突然增大。n部件飞脱后,有可能伴随产生碰磨故障。一般情况下,振动突变后,转子振动维持在较高水平。32部件飞脱n故障特征:机组在运行中轴

9、承振动突然增大。转子振动不再回复到以前的状态。在机组惰走过临界时,振动显著增大。33部件飞脱n案例:800MW机组汽轮机叶片飞脱该机组在并网运行,且保持较为稳定负荷的情况下,高中压转子振动突然增大,增长趋势呈阶跃形态。随后振动始终保持在一个较高的水平。在机组停机过程中,高压转子临界转速下振动值过大,已经超过了跳机值。34部件飞脱n机组停机经过长时间盘车后,曾经尝试启动两次,都因为靠近临界转速时振动过大而失败,随后的揭缸检查发现高压转子某一级有两个相邻的叶片从根部断裂脱落。35转子裂纹n故障机理:目前裂纹转子的动力特性尚处于研究阶段。转子产生裂纹后,径向刚度不对称,会产生显著的二倍频振动。36转

10、子裂纹n振动现象:机组运行时轴承振动持续增大,这个过程可能会持续一个月,开始时增长比较缓慢,越往后增长越快。轴承振动中出现显著的二倍频分量。如果裂纹产生于转子跨内,则在临界转速下振动会非常大。37转子裂纹n案列:600MW机组小轴裂纹38转子裂纹2009年2月底至3月中旬,该机组7瓦振动持续小幅增长。3月19日,6、7瓦振动突然发生大幅阶跃式增长。此后,7瓦振动快速增大。7瓦振动信号中有明显的二倍频成分。39转子裂纹40转子裂纹n停机后检查发现,小轴联轴器颈部有一条较长裂纹。n更换小轴后,机组再次启动,振动情况良好。41转子裂纹42转子裂纹转子裂纹出现早期,机组的振动不会发生显著的变化。转子裂纹的扩展周期较长。在机组振动显著增大后,转子裂纹已经扩展至较大范围。43油膜振荡n故障机理:轴承设计不合理,轴系稳定性较差,在机组受到外界扰动后,轴系振动失稳。振动迅速增大。可倾瓦稳定性最好,应用较广。圆筒瓦、3油楔瓦稳定性较差,目前以很少应用。44油膜振荡n故障特征:转子在升速通过一阶临界转速后,在高转速下(接近两倍的一阶临界转速)出现频率接近一阶临界转速的振动,随着转速升高,该频率成分振动也迅速增大。在停机惰过程中,该频率振动在很宽的转速范围内部减小,频率也不发生变化。45油膜振荡n案例:25MW机组发电机轴承油膜振荡46油膜振荡47谢谢!48

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服